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文档简介
,专案改善报告书,专案主题:提高21线竖井提升效率,专案组成员:耿立锋、张亮、钟静、王彦龙,完成时间:2012年12月31日,2,1、专案主题选取背景,1.1 人员管理 21线竖井为混合井,井下作业人员通过罐笼上下各中段。目前,在乘罐人员管理上存在以下不足:,人员集中性差,运力利用率低,3,1、专案主题选取背景,1.2 设备运行 21线竖井为罐笼箕斗互为配重的混合井,采用3.5米卷扬提升,卷扬电机功率670KW。目前竖井提升运行包括提升井下矿石、废石的箕斗模式以及下放材料、设备、人员的罐笼模式两种模式。 箕斗模式 爬行时间长,减速距离较长,导致箕斗运行时高速运行的距离短,大部分时间浪费在以一次减速和爬行加速的运行中。 罐笼模式 运行状态处于高速运转的状态时间短,处在一次减速后速度和爬行速度的运转时间长,导致运行时间长。,4,1、专案主题选取背景,矿堆,竖井,卷扬机房,箕斗运行侧,罐笼运行侧,溜井,装矿站,卸矿站,箕斗、罐笼运行动画演示,1、专案主题选取背景,1.3 溜井大块,井下大块多,入井率低,破大块费时,且人工破块效率低。,2、专案预计达成目标,2.1 人员管理 目标值:减少人员上下井时间1小时/天。 2.2 设备运行 目标值:箕斗模式下将单循环提升时间降至3分30秒以内;罐笼模式下将单向提升时间降至1分20秒以内。 2.3 溜井大块 目标值:减少溜井大块50%的处理时间。,6,3、专案推行计划,7,4、现场调研及要因分析,8,矿堆,竖井,卷扬机房,箕斗运行侧,罐笼运行侧,溜井,装矿站,卸矿站,4、现场调研及要因分析,9,通过现场调研,对于影响井下提升效率的原因,作出鱼骨图:,10,5、对策研拟,矿石块度影响箕斗入 料效率,块度过大会增加 破块时间,可通过增大溜 井篦子网度缩减入料时间 料,改善井下通风质量, 优化井下排水系统,确 保井下保暖、照明,以 减少不必要的用时增加 环,对策研拟,6、对策实施,针对“人”,与21线施工队沟通,根据实际情况尝试性推行人员集中上下井制度(特殊或紧急情况需经项目部副经理或经理批准后方可乘罐);在井口处修建二层平台,实行双层乘人制度,以提高罐笼的提人效率。,11,6.1 人员管理,6、对策实施,12,严格上下井制度,6、对策实施,13,优化前后用时统计与比较(集中上下井):,14,6、对策实施,6.2 设备运行,6、对策实施,15,T1=93.702s,1+ 2=110s (1为箕斗卸矿休止时间, 2为箕斗装矿休止时间) T=2T1+1+ 2=297.404s/斗,T1,1+ 2,箕斗运行五阶段速度图(优化前),6、对策实施,16,箕斗运行五阶段速度图(优化后),T1=82.106s,1+ 2=25s (1为箕斗卸矿休止时间, 2为箕斗装矿休止时间) T=2T1+1+ 2=189.212s/斗,T1,1+ 2,6、对策实施,17,箕斗运行五阶段速度图(前后比较),t(s),6、对策实施,18,罐笼运行五阶段速度图(优化前),t(s),h(m),10,57.199,17.333,17.500,200.197,38.133,v=3.5m/s,a3=0.15m/s,a1=0.35m/s,v (m/s),75,0,43.468,39.121,9,4.05,v=0.9m/s,a5=0.1m/s,T1=137s, 即为罐笼单向运行时间; 上下罐人员及对罐的体止时间为75。,T1,6、对策实施,19,罐笼运行三阶段速度图(优化后),t(s),h(m),2,69.5,8.5,4,278,17,v=4.0m/s,a3=0.47m/s,a1=2m/s,v (m/s),T1,52.5,0,T1=80s, 即为罐笼单向运行时间; 上下罐人员及对罐的体止时间取52.5。,6、对策实施,20,罐笼运行速度图(前后比较),t(s),v=3.5m/s,a3=0.15m/s,a1=0.35m/s,v (m/s),75s,v=0.9m/s,a5=0.1m/s,137s,v=4.0m/s,a3=0.47m/s,a1=2m/s,80s,52.5s,6、对策实施,21,优化后箕斗、罐笼运行时间统计如下:,6、对策实施,22,6、对策实施,23,6、对策实施,24,6、对策实施,25,6、对策实施,26,加大格筛网度至500mm500mm,针对“料,与21线施工队伍沟通,针对格筛处处理大块时间较长的问题,形成以下解决对策: 控制采场大块率; 适当加大格筛尺寸;研究使用破碎设备。 考虑到实际操作及实验周期等情况,最终选取将格筛尺寸由400*400尝试性改为450*450至500*500之间的对策。,6.3 溜井大块,6、对策实施,27,优化前后单链电机车卸矿至溜井及破大块用时统计与比较(加大溜井篦子网度):,7、效果分析,28,由前述数据表格及其处理结果可知: 7.1 人员管理,即推行集中、双层罐笼上下井,每天可以节省时间1小时01分,达到设定的减少1小时/天的目标值; 7.2 设备运行,即优化箕斗、罐笼提升时间方面,实际箕斗单循环提升用时可优化至最短3分14秒,比设定目标值“3分20秒”少16秒,实际罐笼单向提升用时可达最短58秒,较目标值“1分20秒”少22秒; 7.3 溜井大块,即减少溜井篦子大块处理时间方面,优化前实际平均用时为5分43秒,优化后为2分0秒,用时减少了65%,达到设定的“减少用时50%”的目标。,8、效益计算及成果固化,29,(1)严格上下井产生效益 双层罐笼运送人员上下井,每天可以节约1小时,可用于提矿。 (2)加大溜井篦子网度产生效益 加大篦子网度至500mm500mm后,每天可以节省时间1.2小时。 (3)罐笼改善后产生效益 经过计算改善后箕斗每小时提升17斗,每斗重7.5吨,合计每小时提升127吨,比改善前每小时多提升36.1吨/小时;罐笼状态下每小时可节省出25分钟时间。按箕斗每天提升时间14小时,罐笼每天运行时间5小时计算,改善后的提升能力比改善前每天可多提升505吨,提升效率较改善前提高40.4%。,通过优化21线提升机运转时间已基本满
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