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电厂事故顺序记录分析论文 摘 要 沙角 c 电厂 3 台发电机组的 S.o.E 存 在输入信号路径中间环节多,通道分配不合理,部 分已定义的通道端子未接线,部分已定义的通道信 号定值空缺,部分关键信号未引进 S.o.E 等问题。 造成 S.o.E 未能对机组事故停机的事故分析提供明 确有效的线索和证据。针对存在的问题,进行了相 应的整改措施,如取消多余的中间环节,补齐 mFT 全部始发条件,增加炉水循环泵跳闸信号,增加炉 膛层火焰消失信号,增加重要辅机跳闸的始发条件 等。实践证明,改造后的 S.o.E 能准确地捕捉到事 故停机的始发原因。 沙角发电总厂 c 厂工程全套引进技术设备,建 设规模包括 3 台额定功率为 660mw,最大保证出力 为 696mw 的亚临界冲动凝汽式汽轮发电机组。其机 组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统 复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故顺 序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重 要,并直接影响机组的商业运行。 1 S.o.E.的结构及运行状况 沙角 c 电厂 3 台机组均采用英国 RocHESTER 公 司生产的 ISm-1 型事故顺序记录仪,主要包括电源 供电单元、信号输入端子板、事故虏获单元、通信 单元、打印机和设备间相互连接用的同轴电缆及光 纤等。每台机组的 S.o.E.提供信号输入通道 256 个,已定义输入通道 255 个,主要包括电气保护信 号、重要辅机运行状态/跳闸状态信号、电调部分 的汽轮机跳闸的始发条件、锅炉 mFT 始发条件和机、 炉部分设备的运行参数等。在机组商业运行过程中, S.o.E.多次出现未能对机组的事故停机的事故分析 提供明确有效的线索和证据的情况,延长了机组的 消缺时间,影响了机组的安全、经济运行。 2 主要存在的问题 2.1 信号输入路径中间环节多 沙角 c 电厂 S.o.E.输入信号基本上从最近距 离的地方引进,造成信号输入路经中间转换环节增 多,如锅炉跳闸信号的 S.o.E.输入路径为: FSSS中间继电器柜DcS 输入端子S.o.E.输入 端子。更合理的信号输入路径应为 FSSSS.o.E. 输入端子。由于信号输入中间环节多,当通道定义 为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当 通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可 能性。这些都会影响 S.o.E.提供准确的事故线索。 另一方面,信号输入中间环节多也增大了检修人员 对其它系统的维护难度。 2.2 通道分配不合理 2.2.1 引进了辅机在运行信号 每台机组的 S.o.E.不仅引进了各台凝结水泵、 凝汽器抽气泵、锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵 已跳闸信号,而且引进了上述各辅机在运行的状态 信号,而绝大部分辅机的运行信号是无助于机组的 事故分析的。 2.2.2 输入信号重复 对于 6 台低压加热器、3 台高压加热器等, S.o.E.不仅冗余地引进了容器液位高异常信号,而 且相对地引进了液位高异常继电器已动作信号。相 当于 S.o.E.定义 4 个通道监视同一容器的同一异 常液位。 2.3 部分已定义的通道端子未接线 2 号机组 S.o.E.输入通道索引号为 1924, 这 6 个通道分别定义为给水中间水箱水位非常低、 公共服务气压力低、燃油箱液位非常低等,但端子 板上均未接线。 2.4 部分已定义的通道信号定值空缺 在 255 个已定义输入通道中,现有的定值一览 表未能提供明确定值的共有 36 个,其中包括定子 冷却水出口温度非常高、引风机轴承温度高等。 2.5 部分关键信号未引进 S.o.E. 如 S.o.E.只引进了一个炉膛压力高差压开关 接点,而未引进炉膛压力非常高信号;只引进了汽 包水位高 I 值和低 I 值的报警信号,而未引进作为 mFT 条件的汽包水位非常高和汽包水位非常低信号。 3 造成缺陷的原因分析 造成缺陷主要有 4 方面的原因: a)工程建设采用总承包方式,承包方面为了节 省设备开支,尽可能减少电缆铺放长度,从而导致 部分信号从附近机柜并接,造成信号输入路径中间 环节多。 b)由于工程建设分工是 cE 负责锅炉岛部分建 设,GA 负责机、电及公用系统部分建设,GA 在机 组 S.o.E.通道分配上明显未作全盘考虑,绝大部 分通道定义给汽机及辅助系统、发电机及发变组, 而锅炉部分重要信号却未能引进 S.o.E.。 c)监理不力是以上 2 项既成事实的主要原因, 而移交资料不齐全说明验收工作有漏洞。 d)部分主要辅机现在实际运行出力未能达到原 设计要求,从而容易触发事故停机,这是 S.o.E. 原设计点组态时未能充分考虑到的,使 S.o.E.在 这方面引进的信号不够充足。 4 整改策略 a)全面核实每个输入信号的合理输入路径,取 消多余的中间环节。 b)补齐 mFT 全部始发条件: 1)增加炉膛压力非常高信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 2)增加炉膛压力非常低信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 3)增加汽包水位非常高信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 4)增加汽包水位非常低信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 5)增加一次风压对炉膛压力差压低磨煤机全路 信号,差压信号取自 FSSS。 c)增加每台炉水循环泵跳闸信号,信号取自电 气动力箱。 d)增加炉膛层火焰消失信号,信号取自 FSSS。增加层火焰消失信号,能为灭火事故分析提 供正确的分析方向。 e)增加部分重要辅机跳闸的始发条件: 1)增加每台磨煤机密封风压对冷风管风压差低 信号,取自 FSSS,是跳磨煤机的条件; 2)增加每台磨煤机的给煤机已停运信号,取自 FSSS,是延时跳磨煤机的条件; 3)增加每台给水泵跳闸的始发条件:包括润滑 油压低,压加级平衡管温高,液力耦合器轴承温度 高,给水泵进出口差压低等,信号分别取自给水泵 保护回路和 DcS。 5 结束语 改造后的 S.o.E.的通道分配合理、引进信号 齐全。实践证明,2 号机组在 1998 年 10 月份小修 期间实施 S.o.E.改造后,对机组的每次事故停机, S.o.E.都准确地捕捉到始发原因,对机组安全、经 济运行起到积极作用。1999 年 3 月份 1 号机组小 修期间又对 1 号机组的 S.o.E.实施改造,同样取 得很好的效果。 摘 要 沙角 c 电厂 3 台发电机组的 S.o.E 存 在输入信号路径中间环节多,通道分配不合理,部 分已定义的通道端子未接线,部分已定义的通道信 号定值空缺,部分关键信号未引进 S.o.E 等问题。 造成 S.o.E 未能对机组事故停机的事故分析提供明 确有效的线索和证据。针对存在的问题,进行了相 应的整改措施,如取消多余的中间环节,补齐 mFT 全部始发条件,增加炉水循环泵跳闸信号,增加炉 膛层火焰消失信号,增加重要辅机跳闸的始发条件 等。实践证明,改造后的 S.o.E 能准确地捕捉到事 故停机的始发原因。 沙角发电总厂 c 厂工程全套引进技术设备,建 设规模包括 3 台额定功率为 660mw,最大保证出力 为 696mw 的亚临界冲动凝汽式汽轮发电机组。其机 组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统 复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故顺 序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重 要,并直接影响机组的商业运行。 1 S.o.E.的结构及运行状况 沙角 c 电厂 3 台机组均采用英国 RocHESTER 公 司生产的 ISm-1 型事故顺序记录仪,主要包括电源 供电单元、信号输入端子板、事故虏获单元、通信 单元、打印机和设备间相互连接用的同轴电缆及光 纤等。每台机组的 S.o.E.提供信号输入通道 256 个,已定义输入通道 255 个,主要包括电气保护信 号、重要辅机运行状态/跳闸状态信号、电调部分 的汽轮机跳闸的始发条件、锅炉 mFT 始发条件和机、 炉部分设备的运行参数等。在机组商业运行过程中, S.o.E.多次出现未能对机组的事故停机的事故分析 提供明确有效的线索和证据的情况,延长了机组的 消缺时间,影响了机组的安全、经济运行。 2 主要存在的问题 2.1 信号输入路径中间环节多 沙角 c 电厂 S.o.E.输入信号基本上从最近距 离的地方引进,造成信号输入路经中间转换环节增 多,如锅炉跳闸信号的 S.o.E.输入路径为: FSSS中间继电器柜DcS 输入端子S.o.E.输入 端子。更合理的信号输入路径应为 FSSSS.o.E. 输入端子。由于信号输入中间环节多,当通道定义 为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当 通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可 能性。这些都会影响 S.o.E.提供准确的事故线索。 另一方面,信号输入中间环节多也增大了检修人员 对其它系统的维护难度。 2.2 通道分配不合理 2.2.1 引进了辅机在运行信号 每台机组的 S.o.E.不仅引进了各台凝结水泵、 凝汽器抽气泵、锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵 已跳闸信号,而且引进了上述各辅机在运行的状态 信号,而绝大部分辅机的运行信号是无助于机组的 事故分析的。 2.2.2 输入信号重复 对于 6 台低压加热器、3 台高压加热器等, S.o.E.不仅冗余地引进了容器液位高异常信号,而 且相对地引进了液位高异常继电器已动作信号。相 当于 S.o.E.定义 4 个通道监视同一容器的同一异 常液位。 2.3 部分已定义的通道端子未接线 2 号机组 S.o.E.输入通道索引号为 1924, 这 6 个通道分别定义为给水中间水箱水位非常低、 公共服务气压力低、燃油箱液位非常低等,但端子 板上均未接线。 2.4 部分已定义的通道信号定值空缺 在 255 个已定义输入通道中,现有的定值一览 表未能提供明确定值的共有 36 个,其中包括定子 冷却水出口温度非常高、引风机轴承温度高等。 2.5 部分关键信号未引进 S.o.E. 如 S.o.E.只引进了一个炉膛压力高差压开关 接点,而未引进炉膛压力非常高信号;只引进了汽 包水位高 I 值和低 I 值的报警信号,而未引进作为 mFT 条件的汽包水位非常高和汽包水位非常低信号。 3 造成缺陷的原因分析 造成缺陷主要有 4 方面的原因: a)工程建设采用总承包方式,承包方面为了节 省设备开支,尽可能减少电缆铺放长度,从而导致 部分信号从附近机柜并接,造成信号输入路径中间 环节多。 b)由于工程建设分工是 cE 负责锅炉岛部分建 设,GA 负责机、电及公用系统部分建设,GA 在机 组 S.o.E.通道分配上明显未作全盘考虑,绝大部 分通道定义给汽机及辅助系统、发电机及发变组, 而锅炉部分重要信号却未能引进 S.o.E.。 c)监理不力是以上 2 项既成事实的主要原因, 而移交资料不齐全说明验收工作有漏洞。 d)部分主要辅机现在实际运行出力未能达到原 设计要求,从而容易触发事故停机,这是 S.o.E. 原设计点组态时未能充分考虑到的,使 S.o.E.在 这方面引进的信号不够充足。 4 整改策略 a)全面核实每个输入信号的合理输入路径,取 消多余的中间环节。 b)补齐 mFT 全部始发条件: 1)增加炉膛压力非常高信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 2)增加炉膛压力非常低信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 3)增加汽包水位非常高信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 4)增加汽包水位非常低信号,取自 FSSS“三 取二”综合信号; 5)增加一次风压对炉膛压力差压低磨煤机全路 信号,差压信号取自 FSSS。 c)增加每台炉水循环泵跳闸信号,信号取自电 气动力箱。 d)增加炉膛层火焰消失信号,信号取自 FSSS。增加层火焰消失信号,能为灭火事故分析提 供正确的分析方向。 e)增加部分重要辅机跳闸的始发条件: 1)增加每台磨煤机密封风压对冷风管风压差低 信号,取自 FSSS,是跳磨煤机的条件; 2)增加每台磨煤机的给煤机已停运信号,取自 FSSS,是延时跳磨煤机的条件; 3)增加每台给水泵跳闸的始发条件:包括润滑 油压低,压加级平衡管温高,液力耦合器轴承温度 高,给水泵进出口差压低等,信号分别取自给水泵 保护回路和 DcS。 5 结束语 改造后的 S.o.E.的通道分配合理、引进信号 齐全。实践证明,2 号机组在 1998 年 10 月份小修 期间实施 S.o.E.改造后,对机组的每次事故停机, S.o.E.都准确地捕捉到始发原因,对机组安全、经 济运行起到积极作用。1999 年 3 月份 1 号机组小 修期间又对 1 号机组的 S.o.E.实施改造,同样取 得很好的效果。 摘 要 沙角 c 电厂 3 台发电机组的 S.o.E 存 在输入信号路径中间环节多,通道分配不合理,部 分已定义的通道端子未接线,部分已定义的通道信 号定值空缺,部分关键信号未引进 S.o.E 等问题。 造成 S.o.E 未能对机组事故停机的事故分析提供明 确有效的线索和证据。针对存在的问题,进行了相 应的整改措施,如取消多余的中间环节,补齐 mFT 全部始发条件,增加炉水循环泵跳闸信号,增加炉 膛层火焰消失信号,增加重要辅机跳闸的始发条件 等。实践证明,改造后的 S.o.E 能准确地捕捉到事 故停机的始发原因。 沙角发电总厂 c 厂工程全套引进技术设备,建 设规模包括 3 台额定功率为 660mw,最大保证出力 为 696mw 的亚临界冲动凝汽式汽轮发电机组。其机 组为目前我国最大的燃煤机组,具有参数高、系统 复杂等特点,而且运行工作人员少,因此,事故顺 序记录对于指导检修人员及时排除事故显得特别重 要,并直接影响机组的商业运行。 1 S.o.E.的结构及运行状况 沙角 c 电厂 3 台机组均采用英国 RocHESTER 公 司生产的 ISm-1 型事故顺序记录仪,主要包括电源 供电单元、信号输入端子板、事故虏获单元、通信 单元、打印机和设备间相互连接用的同轴电缆及光 纤等。每台机组的 S.o.E.提供信号输入通道 256 个,已定义输入通道 255 个,主要包括电气保护信 号、重要辅机运行状态/跳闸状态信号、电调部分 的汽轮机跳闸的始发条件、锅炉 mFT 始发条件和机、 炉部分设备的运行参数等。在机组商业运行过程中, S.o.E.多次出现未能对机组的事故停机的事故分析 提供明确有效的线索和证据的情况,延长了机组的 消缺时间,影响了机组的安全、经济运行。 2 主要存在的问题 2.1 信号输入路径中间环节多 沙角 c 电厂 S.o.E.输入信号基本上从最近距 离的地方引进,造成信号输入路经中间转换环节增 多,如锅炉跳闸信号的 S.o.E.输入路径为: FSSS中间继电器柜DcS 输入端子S.o.E.输入 端子。更合理的信号输入路径应为 FSSSS.o.E. 输入端子。由于信号输入中间环节多,当通道定义 为常闭接点输入时,系统误动作次数将会增加;当 通道定义为常开接点输入时,将增大系统拒动的可 能性。这些都会影响 S.o.E.提供准确的事故线索。 另一方面,信号输入中间环节多也增大了检修人员 对其它系统的维护难度。 2.2 通道分配不合理 2.2.1 引进了辅机在运行信号 每台机组的 S.o.E.不仅引进了各台凝结水泵、 凝汽器抽气泵、锅炉给水泵、循环水泵、工业水泵 已跳闸信号,而且引进了上述各辅机在运行的状态 信号,而绝大部分辅机的运行信号是无助于机组的 事故分析的。 2.2.2 输入信号重复 对于 6 台低压加热器、3 台高压加热器等, S.o.E.不仅冗余地引进了容器液位高异常信号,而 且相对地引进了液位高异常继电器已动作信号。相 当于 S.o.E.定义 4 个通道监视同一容器的同一异 常液位。 2.3 部分已定义的通道端子未接线 2 号机组 S.o.E.输入通道索引号为 1924, 这 6 个通道分别定义为给水中间水箱水位非常低、 公共服务气压力低、燃油箱液位非常低等,但端子 板上均未接线。 2.4 部分已定义的通道信号定值空缺 在 255 个已定义输入通道中,现有的定值一览 表未能提供明确定值的共有 36 个,其中包括定子 冷却水出口温度非常高、引风机轴承温度高等。 2.5 部分关键信号未引进 S.o.E. 如 S.o.E.只引进了一个炉膛压力高差压开关 接点,而未引进炉膛压力非常高信号;只引进了汽 包水位高 I 值和低 I 值的报警信号,而未引进作为 mFT 条件的汽包水位非常高和汽包水位非常低信号。 3 造成缺陷的原因分析 造成缺陷主要有 4 方面的原因: a)工程建设采用总承包方式,承包方面为了节 省设备开支,尽可能减少电缆铺放长度,从而导致 部分信号从附近机柜并接,造成信号输入路径中间 环节多。 b)由于工程建设分工是 cE 负责锅炉岛部分建 设,GA 负责机、电及公用系统部分建设,GA 在机 组 S.o.E.通道分配上明显未作全盘考虑,绝大部 分通道定义给汽机及辅助系统、发电机及发变组, 而锅炉部分重要信号却未能引进 S.o.E.。 c)监理不力是以上 2 项

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