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文档简介

1、故障分析与反措 1 220kV XLPE电缆事故原因分析 马卫平1敖明王朔张书东王树声 (1.吉林省电力科学研究院; 2.吉林省电力公司) 摘要详细地介绍了一起由高压 XLPE 电缆故障引发电缆着火事故。通过对事故调查分析指出: 由于该电缆在制造、安装、验收、运行等方面均存在各种不同问题,最后导致电缆故障发生。在分析 了事故原因基础上,提出了防止类似事故再次发生的建议。 1前言 某供电公司的电缆隧道中需敷设220kV XLPE 电缆6回,66kV XLPE 电缆3回,通信光缆1回, 共10个回路。这些电缆分别在2005年11月至2006年02月期间投入系统运行。2006年4月6日17时24 分

2、,220kV春东乙线电缆发生C相接地故障,一次变电所侧故障电流: IA=560A、IB=110A、IC=19390A、3I。= 19870A ;双套分相差动保护、接地距离一段动作;故 障后 60mS开关三相跳闸;1160mS后重合闸动作,开关重合;重合后的故障电流: IA=30A、IB=10A、IC=17760A、3I。= 17800A 。60mS后双套后加速保护动作,开关再次三相跳闸; 故障电缆另一侧故障电流:IA=480A、IB=150A、IC=3160A、3I。= 2710A ,双套分相差动保护动 作,故障后50mS开关三相跳闸。故障点流过的最大接地电流为故障电缆两侧接地电流之和即: 3

3、I。= 22580A 。 17时44分,值班人员发现电缆隧道220kV线路出口、66kV线路出口以及电缆隧道5号检修口冒 烟,判断电缆故障着火,5号检修入口见图一。17时50分有关人员到达现场确认电缆隧道内电缆故 障着火并且马上通知了119消防人员。19时隧道中电缆全部停电。21时50分在消防人员的大力帮助 下,扑灭了电缆隧道内的大火。 全国第八次电力电缆运行经验交流会论文集 2 图1电缆隧道5号检修入口图2电缆隧道损坏情况 2电缆隧道及隧道内电缆烧损情况. 2.1电缆隧道损坏情况 电缆起火造成电缆隧道的严重损坏。隧道侧壁和顶板混凝土剥落,损坏范围距5号检修入口东 约30米、西约20米,总长度

4、约50米。损坏情况见图二。 电缆隧道和5号检修入口的损坏主要是顶板和侧壁混凝土剥落、内侧钢筋露出、防水涂料损毁 和一处隧道伸缩缝的止水带损坏,造成顶板伸缩缝处漏水。其中:顶板损坏较严重,底层钢筋全 部露出,混凝土剥落深度平均150毫米左右、最大约250毫米;侧壁混凝土大部分脱落,剥落深度 约100毫米左右、最大约180毫米,内侧钢筋露出。 2.2利光纤电缆损坏情况 隧道内以第五检修口为基点,沿东西两侧共计45米左右敷设的光缆全部烧没,两侧各自再延 伸20米左右光缆外护套烧损变形,缆内光芯受挤压或折断或衰耗增大不能用。因此实际光缆损失 长度在190米左右。 2.3电缆的损坏情况 从第五检修口进入

5、电缆隧道,位于入口点西侧20米,东侧35米之间的所有电缆几乎全部烧损。 过火后的电缆烧损及其严重,高温使电缆三角铁支架弯曲变形,最终导致电缆从电缆架上脱落。 见图三。 由于电缆隧道起火之后,隧道内温度过高,导致铝合金护套溶化见图四。最严重的数十米 220kV 和66kV XLPE电缆烧损后只剩下了裸桐导体。据介绍,外层阻燃护套燃点在380800, 铝合金护套熔化温度一般大于600,从现场电缆燃烧程度看,电缆燃烧严重段铝合金护套度可能 达到上千度。完全熔化,仅剩导电线芯,因此电缆燃烧火焰温可能达到上千度。 图3电缆从电缆架上脱落图4溶化了的铝合金护套 2.4交叉互联箱损坏情况 事故后现场检查时发

6、现:电缆隧道内春东乙线电缆交叉互连箱A相铜排有一个烧蚀的圆洞, 故障分析与反措 3 部分交叉互联线因有过热、被烧断。经查铜的熔点为:1083。可以断定铜排圆洞为电弧烧蚀所 致,互连线断线则说明互联线在电缆故障期间流过比较大的短路电流。见图五。 3XLPE电缆故障查找 3.166KV XLPE电缆故障查找 由于电缆在隧道内燃烧温度很高,造成隧道两侧的混凝土脱落后覆盖了部分电缆,所以给电 缆事故原因的查找带来了很大困难。见图六。 图5交叉互联箱损坏情况图6隧道内混凝土脱落覆盖了电 事故后检查中首先发现66kV长东乙线B、C相有两个明显击穿点,位置在220kV春东乙线2#中 间头的最上方,两个击穿点

7、的距离大约为2m。在电弧作用下,B、C两相击穿部位的铜导体表面生 成了熔铜锥形突出体。见图七和图八。 图 766kV 电缆 B 相击穿点图 866kV 电缆 C 相击穿点 3.2220KV XLPE电缆故障查找 根据继电保护的动作记录,可以确定电缆事故起始于 220kV春东乙线C相。在电缆故障过程中C相的短路电流最大 达到了19390A,因此重点查找C相的故障点。在电缆隧道内 反复查找没有发现220kV春东乙线第一次接地故障点后,将 图9220kV春东乙线C相故障点 全国第八次电力电缆运行经验交流会论文集 4 重点怀疑的C相电缆2中间接头锯下,拿到电缆隧道外进行解体检查,经检查发现该中间头铜套

8、 移位,并在距离铝护套3cm处发现击穿部位,击穿点同样也留下了熔铜锥形突出体。见图九: 4XLPE电缆事故分析 4.1220KV XLPE电缆事故分析 根据春东乙线 C 相电缆头解体发现的故障(见图九) ,确认春东乙线保护动作跳闸是由该故 障点所致。仔细观察解体后的电缆中间街头,没有发现接头的绝缘有任何异常,因此可以排除因 电缆接头绝缘不好,导致的电缆主绝缘击穿。 该故障点位于电缆中间接头的端部,仔细检查故障点附近发现距故障点左侧 3cm 处对应铝护 套切割方向有一个原始的锯痕(观察实际电缆锯痕要比在照片上观察清楚的多)。经过分析确认这 个锯痕是安装电缆接头时留下的。对于电缆接头而言,电场最集

9、中的区域就在铝护套边缘,而锯痕 恰好就在这个区域。由于锯痕伤及了电缆主绝缘并且加大该区域电场的不均度,因此最终导致电 缆在运行中击穿。故电缆头安装质量不良是造成电缆主绝缘击穿的主要原因。 4.266KV XLPE电缆事故分析 从220kV电缆首次发生故障接地到电缆隧道里的电缆全部停电大约经历了3个多小时。在这段 期间电缆故障引发了电缆着火,而电缆线路重合闸导致电缆着火事故进一步扩大。220kV电缆故 障着火时, 66kV长东乙线电缆仍然在运行,电缆着火的高温造成66kV XLPE 电缆的绝缘迅速降 低,从而引发单相接地,最后发展到66kV电缆的B、C相间短路。详见图七、图八。 4.3重合闸动作

10、行为分析 根据继电保护故障录波器提供的数据,春东乙线 220kV 电缆于 2006 年 4 月 6 日 17 时 24 分 首先发生接地故障接地电流达 19390A, 60mS 后保护动作切掉故障;1160mS 后重合闸保护合上开 关,由于 C 相故障没消除,接地电流仍为 17760A,因此在 50mS、60mS 后电缆两侧开关分别再 次动作切掉故障电缆。保护按照预先整定方案动作没有问题。 根据架空线路很多故障是可以自恢复的特点,因此有关规程要求架空线路配置重合闸有利于 提高供电的可靠性。电缆线路一般不配置重合闸理由也很简单,绝大多数电缆发生故障后不能自 恢复。如果电缆线路配置了从合闸装置,一

11、旦电缆线路发生故障,重合闸不但起不到保护作用, 相反会扩大事故。对于电缆、架空线复合线路按照现有的规程规定可以设置重合闸。根据事故教 训,我们认为:对于电缆架空线复合线路设置的重合闸时应该增加一个判据,在重合闸动作前, 首先判断故障点是否在电缆区域之外,只有当故障在电缆区域外,重合闸保护才动作。这样即可 以保证电缆出故障时不会因为重合闸保护动作导致电缆事故扩大,也可以使架空线出现暂态故障 及时切除保证系统运行的可靠性。 4.4交叉互联箱烧损原因分析 根据继电保护记录,春东乙线电缆主绝缘击穿的时的短路电流大约为 19870A。通过短路点的 电流为故障电缆两侧短路电流之和为:22580A。短路电流

12、应该沿电阻值最小的电气回路接地。根 据现场实际状况,该短路电流流经方向为:从电缆故障点到铝合金护套,由铝合金护套到中间接 头,通过中间接头引出线到交叉互联箱,大部分短路电流经交叉互联箱击穿点接地,部分短路电 故障分析与反措 5 流经铝合金护套以及回流线到接地点接地。 巨大短路电流通过中间接头引出线到交叉互联箱时,由于交叉互联箱接头处接触电阻较大, 所以在互联箱接头处产生了一个较高电位。假定互联箱接触电阻为 0.4 欧姆,大约 20000A 的短路 电流会使互联箱接头处达到 8000V。这个电压足以将互联箱接头处击穿,在短路电流作用下也足 以将互联箱的铜排击穿出圆洞见图五。 4.5电缆着火原因分

13、析 电缆着火应该首先发生在春东乙线电缆主绝缘击穿处。22580A 的短路电流可能引发电缆着火。 重合闸使故障电缆两次通过短路电流,加大电缆着火的概率。 另外短路电流通过中间接头引出线为 PE 绝缘的铜导线。根据武高所实验室数据,当电流达 到 20000A 时,这种电缆会自燃。春东电缆故障时中间接头引出线的电流能够达到 20000A。 短路电流会使互联箱接头处对地电位达到上万伏,导致互联箱接头处对地放电。在放电的过 程中,也将会导致电缆着火。 5XLPE电缆事故防范措施 经互联网查询及专家证实:这次高压 XLPE 电缆着火事故是全国最大的一起电缆着火事故。 随着现代工业发展,全国大、中城市将越来

14、越多应用电缆向城市负荷中心供电。为了保证电缆的 安全运行,结合事故调查提出如下事故防范措施: 5.1加强电缆隧道防火措施 本次事故的电缆隧道内设计有感温表、感烟探测器,实现自动报警,在每层电缆上设感温电 缆,温度高时实现自动报警,在电缆隧道内每隔 200 米设防火墙,以防止火灾漫延。但是由于工 程验收的时间关系,除防火墙外,其他防火措施并没有完成电缆就投入运行,从而导致了运行后 电缆着火事故扩大。本次事故教训是:对于易燃电缆,特别是易燃的电缆隧道,首先应该验收的 是防火工程,在防火工程达不到验收条件时,整个工程不能验收,更不能投入运行。 5.2加强电力电缆的全过程技术监督 5.2.1在验收事故

15、后抢修电缆时发现;国内某知名电缆厂家在 220kV 出厂电缆做局部放电试验时, 居然不进行方波校验。 5.2.2220kV XLPE 电缆的最外两层绝缘应该是 PEPVC,我们定制的电缆正好相反。 5.2.3某厂家 XLPE 电缆现场检查发现:电缆绝缘厚度、电缆绝缘同心度、电缆的外观都存在这 样、那样的问题。 5.3加强电缆施工质量监督 5.3.1加强电缆施工的监理工作。参加监理工作人员应经过培训并具备一定的专业知识。 5.3.2电缆应该蛇形布置,夹具应加橡胶垫。这一点非常重要。目前电缆隧道中部分电缆敷设没 有达到蛇形布置。见图十。 5.3.3电缆施工队伍需要有资质、有安装设备和安装经验。 5.3.4高压电缆接头安装特别重要。造成电缆事故的主要原因之一就是高压电缆安装时留下了安 装缺陷所致。 全国第八次电力电缆运行经验交流会论文集 6 5.3.5施工队伍在电缆施工过程中应建立施工技术档案。包括必要的图片。 图 10电缆敷设过直,夹具无橡胶垫 6结论 a. 电缆头安装质量不良是造成电缆主绝缘击穿的主要原因。 b. 防火措施并没有完成电缆就投入运行,从而导致了运行后电缆

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