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文档简介

1、聚合物微球深部调驱动技术,中国石油大学,2010年6月,第一部分:微球调驱动材料研究第二部分:矿山应用例,报告纲要,第一部分:微球调驱动材料研究1国内外的现状和发展趋势2基本构想3活性微球深部调断面机制,报告纲要,报告补充液的粘度提高。 使用各种断面技术的收率途径是提高原油采集,提高注入液的波及体积,提高注入液的清洗效率,提高表面活性剂的复合驱动,1国内外的现状和发展趋势,1国内外的现状和发展趋势,作用原理:技术特征:生成的沉淀为棉状,粒径大,强度大,耐温耐盐性能好,地下大孔和无机沉淀型,注水井,生产井,高渗透层,低渗透层,含水量,h2so4CaCO3 caso4CO2 H2O2H2O2so4

2、mgso4CO2 h2of ESO4H2O2Fe (oh ) h2so 4,1国内外现状和发展趋势, 1没有机种材料,无机粒子型,特征:堵塞后向地层深部移动例如,石灰乳、粘土/水泥分散体、水膨胀体、国内外现状和发展趋势、R1、R2、泡沫界面通过变形对流动产生扰乱效果。 特征:的调制效果良好,必须在新的方向上解决气体源的问题。 杰明效应重叠,给水流带来很高的阻力。 2发泡型材料,国内外现状和发展趋势,聚合物凝胶,缺点:两种物质的交联反应,溶液不稳定,进入地层后存在其他竞争反应,如聚合物分解、金属离子凝聚、深度调整的效果不明显。 国内外现状和发展趋势, 3聚合物材料, 4配制失败的形式,一个:因大

3、孔的存在而无法堵塞,制剂完全故障。 2、国内外现状和发展趋势,其:制剂层位选择性差,配制后堵塞低渗透层。 2国内外现状和发展趋势, 4剖面失败的形式,其三:剖面深度浅,注水回旋,剖面有效期短。 2国内外的现状和发展趋势, 4调整失败的形式,2国内外的现状和发展趋势,深部调整的目的是把调整剂输送到地层深部,随着注入水不断向前移动,调整剂会逐步堵塞地层的孔口喉咙,注入水在油藏中不断改变流动,能最大限度地提高注入水的波及体积。 制剂满足了“可以加入、堵塞、移动”的要求! 啊!深部解剖技术,第一部分:微球调合材料研究1国内外现状和发展趋势2基本构想3活性微球深部解剖机制、报告纲要、2基本构想:油藏:

4、1、对不适合驱动聚合物的油藏(低渗透高温高盐),水驱效果2、驱动聚合物后的中高进一步提高采收率技术的关键开发是能在水中以任意浓度均匀分散,而且是吸水数倍、十数倍甚至数倍膨胀的纳米、亚微米聚合物交联颗粒,具有现有聚合物无法达到的耐温抗盐性能。 利用技术原理和根据地层孔喉,封闭透水通道,调整水驱剖面,扩大水波和体积,封水通道用油藏深部孔喉封闭“水通道”,提高局部压差,扩大微观、宏观和体积。选择孔喉作为工作部位,实现流动方向转换,2基本想法、材料技术要求、1、吸水膨胀前远小于地层孔喉直径(纳米级)的直径,吸水膨胀后直径可达到微米到几十微米,体积控制; 吸水膨胀达到最大体积的时间从几个小时变成几天到一

5、个月,可以控制速度,根据不同的地层对吸水微小球的弹性控制,由于调节阻力系数5,生产成本比以往的油驱动聚合物低,降低注入成本6,所以要求注入过程简单。 2基本构想:阴离子型、中性、阳离子型:尺寸控制技术、10nm10mm、成分控制、水合时间和水合倍数、根据油藏和工艺的要求生产所需的调节剂、微乳、乳液聚合、表面性状膨胀系数、密封机制和微小球的大小与地层孔喉的匹配关系. 第一部分:微球的调合材料研究1项目来源于国内外的现状和发展趋势3活性微球深部的调合机制报告纲要3活性微球深部的调合机制可以使用微乳技术合成具有以上结构的聚合物微球3.1微球的种类,3活性微球深部的截面机理,微球的种类2 :初始粒径为

6、纳米,膨胀后与钙镁离子作用于网状结构而闭塞。 高矿化度海水中微小球的各个微小球的膨胀速度很慢,但海水中钙镁离子浓度高,微小球变成水后发生桥,多个微小球变成桥后的总直径达到数十至数百微米,堵塞大孔。 3活性微球深部的截面机理为:、聚合物核壳结构微球是带电荷的微米级粒子,粒子外部带负电荷,可溶于水。 近井地带的地层岩石上不吸附的内层是带正电荷的交联型凝胶,在水中的膨胀速度比粒子的外层成分快,一旦体积膨胀到一定程度,正电荷就会露出,粒子间发生电吸附凝聚,有密封能力,正电荷也吸附在岩石表面,提高密封效果。 同时,这种材料使用技术简单,微溶胶系粘度低,注入容易,可以直接用污水调制。 微球的种类3 :初始

7、粒径为微米,膨胀后相互粘结密封,3活性微球深部的截面机制,水合前的聚合物微球a的TEM照片,微球水合膨胀照片,3活性微球深部的截面机制,水合时间:一天70度微球水合膨胀后光散射测定的粒径分布,3活性微球深部的断面机制,水合时间: 7日聚合物微球外部发生水合,3活性微球的深部解剖机制,水合时间: 14日聚合物微球外部到内部的大部分水合,3活性微球的深部解剖机制, 高分子纳米球尺寸随水合时间变化,70, 10000ppm矿化度,7天,随着水合时间的显着增大,1天,14天,3活性微球的深部解剖机制,水分散2小时后的显微镜照片在水中分散4天后的显微镜照片,微乳聚合微球照片(产品编号:D-2 ),初期尺

8、寸:100-400 .3活性微球深部切断机械共聚微球照片(产品编号:H-1 )、初始尺寸:1-5.3活性微球深部切断机制、分散聚合微球照片(产品编号:J-1 )初始尺寸:10-20.3活性微球深部切断机构,分散聚合微球照片,初始尺寸:20-50. 3活性微球深部切断机构,分散聚合微球照片,初期尺寸:40-60,3活性微球深部切断机构,分散聚合微球照片,初期尺寸:60-100, 3活性微球深部截面机制、H-1微球透射电镜照片、H-1微球扫描电镜照片、3活性微球深部截面机制、3.2微球封闭机制,Abrans基于三球交联理论得到了浮游固体粒子在细孔喉的封闭规律:1)粒径大于1/3倍,地层表面2 )粒

9、子的粒径是(1/3 1/7)倍的喉径,固相粒子几乎进入存储层内部。由于节流孔喉咙的捕集等作用,在储层内部产生桥接,形成内蛋糕。 3 )粒子的粒径小于1/7倍的孔径,可以自由通过地层,不形成固相堵塞。 微球浓度为300ppm,注入微球的量为细孔体积的0.3pv。 在室内进行核心试验,发现有深部剖面的能力。 3活性微球深部截面机制,3.3微球的闭塞性,3活性微球深部截面机制,初步驱油实验中,注入容易,驱油效率高,压力变化,20mL单位的油水变化,3.4微球的驱油性能,3活性微球深部截面机制,3.5微球可视化模型,3.6活性微球的基本3活性微球深部剖面机理1,要进入地层深部,溶液/溶胶必须稳定地存在

10、于水中,2,初始尺寸必须小于孔径的纳米/微米材料,3,孔口闭塞能力的膨胀/交联,4,有一定的闭塞强度的弹性,5 压力下要突破变形,第一部分:微球调驱动材料研究第二部分:矿床应用实例、报告纲要现场施工技术、现场施工技术、施工方式:随着注水的在线注入、设备简单、施工方便, 矿山的应用例1.1孤岛采油所D1-14单井试验地质条件:砂砾砂岩构造平均空隙率30左右平均渗透率3000mD孔径0.6m-200m温度7080度矿化度8800mg/l原油粘度:地下50150mPa.s地上30004000Pa.s应用微球:能与钙镁离子作用的纳米级微球A1 55吨的试验目的:验证微球隔断高渗层水的作用,矿场应用例,

11、注入方案设计,2004年12月2日开始注入纳米2005年4月7日中止。 注入共计55吨的制剂,转动后续的水观察效果。 注入技术,孤岛采油站D1-14单井试验注入技术,矿山应用实例,D1-14注入断面,聚合物微球注入后有效地改善了层间矛盾,孤岛采油站D1-14注入井前后的断面变化图,矿山应用实例,油井D3-014,单采44层,含水率从97.7%下降到94.2%。 孤岛采油厂D1-14对应油井的效果分析情况,矿山应用实例对应油井36-310,单采44,含水率从96.8最低下降到91.2,现在保持在9394。 孤岛采油站D1-14根据油井的效果分析情况,提交了报告书,对1.2孤岛采油站24516单井

12、进行了调查实验的地质条件:砂岩结构的平均气孔率33.9左右,平均渗透率2260mD,喉直径25-70微米,温度70-80度,矿化度8368mg/l的原油粘度:地下7490mPa.s的地面应用5002000Pa.s的微球:微米级微球H-2,2004年10月注入24.9吨的试验目的:验证微球h-2的高渗透层的剖面化作用。 矿山应用实例,矿山应用实例,孤岛采油站24516对应油井效果分析,24XN517井是第一线井中示踪的最早井,调整后效果明显,目前含水率5,平均日增油1.5t。 油井24XN517,对应矿山应用实例,油井23X504,试验时含水率达到98,试验初期含水率变动,2006.12月以来含

13、水率下降,减少幅度为2。 孤岛采油厂24516支持油井效果分析,矿山应用实例支持油井23-209,试验初期含水率还处于恢复状态,自2006.11.20日以来,含水率下降,减少幅度为3。 孤岛采油厂24516对应油井的效果分析,矿山应用实例,油藏条件:高渗透,高盐渗透率: 2257md孔径7.4m47.2m注入水:海水矿化度32611Mg/L,Ca,mg离子含量1707.6mg/L温度: 67度原油粘度:地下50.4mpa.s 基本的想法:首先进行层间调整,进行层内调整注入微小球:纳米水平上与钙镁离子作用的聚合物微小球A1和纳米膨胀微小球D2 2005年3月到2006年3月注入微小球226吨,然

14、后注水开发,2 .海洋埕岛油田CB25A、矿山应用实例,海洋埕岛油田CB25A井组注入微球后,月含水恢复速度下降,埕岛油田注入微球后,有效抑制了月含水上升速度。矿场应用实例:海洋埕岛油田CB25A井组对应油井效果分析,对应25E-4、层位Ng36-45,注入微小球提取后,含水率50最低下降到15,日油大幅度增加,现在含水率稳定在33左右,处于有效期。 油井25E-4,矿床应用实例,25A-6,层位Ng12-42,微球注射后,含水率从54.5下降到44.9,日油每天增加约6吨,仍处于有效期。 油井25A-6、海洋埕岛油田CB25A井组对应的油井效果分析、矿山应用实例,25B-4、层位Ng32-4

15、5、微球注射后,含水从06年1月开始稳定下降,现在保持在46.2,日油每天增加5吨左右,还处于效果期。 油井25B-4,海洋埕岛油田CB25A井组对应的油井效果分析,矿山应用例,3.1东辛采油所新10231,102-11单井调查实验,地质条件:复杂断块油藏渗透率:台阶大,油层上部200mD以下油层下部1000mD以上温度: 70-80度矿化度: 2752 原油粘度:地面2486Pa.s应用微球:纳米级微球D2、注入37.5吨的试验目的:验证微球D2高渗透层的截面作用。矿山的应用实例,新立村永102片2口注水井(A102X31,A102-11 )的微球调驱从2005年10月开始实施,于2006年

16、4月末完成,累计注入微球调液20000方,施工后,平均注水液压上升1Mpa,日注几乎没有变化试验了注水井液压的变化情况,矿山的应用例,永102井组调整后,井组的日液、含水降低,日油略有上升。 井组日液降主要为102-15和102-18关井,含水呈下降趋势表明调配有效。 对4口油井有3个效果,到2006年11月累计增加油1055.5t。 试验井集团的调整驱动效果分析,矿山的应用例,典型井例:永102-17井:施工前一天液18.9m3,日油1.3t,含水93.2%。 从06.4开始含水大幅下降,效果峰值,日液26.7m3,日油5.8t,含水78.4%,日油上升4.5t,含水下降14.8%,增油降水效果显着,且该井动液面大幅恢复,累计增油748.8t。 实验井组调整效果分析显示,两井共注入微球37.5t,到06年11月为止,累计增油1800t。矿场应用实例,3.2东辛

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