艉轴管闭式水润滑轴承磨损故障解决方案_第1页
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文档简介

以润滑形式区分,艉轴艉管装置有水润滑及油润滑两种。以润滑系统不同区分,有开式水润滑及闭式水润滑或闭式油润滑。图1开式水润滑艉轴艉管装置图1为开式水润滑艉轴艉管装置,适用航行于水质洁净、不含泥沙的水域的船舶。这种形式的艉轴艉管装置只有首密封装置,以防止海水涌入船内。图2闭式水润滑艉轴艉管装置图2为闭式水润滑艉轴艉管装置,由艉管、白合金轴承、首尾密封装置、油柜及其管路等系统组成,以滑油为冷却和润滑剂。由于是闭式结构,有效地将泥沙水进了隔离,避免了泥沙对轴和轴承的磨损,延长了艉轴和轴的使用寿命[1-2]。然而,传统船舶油润滑在实际营运中存在着不同程度的泄漏,我国现行有关船舶艉轴密封(对油润滑)装置安装(检验)标准(JT/T286—1955、JT/T3419—1992)艉轴密封的泄漏允许量2~3滴/分钟。据实船统计,一艘总功率在440kW~880kW的双机在航船舶,一年所消耗的艉轴滑油约为150kg~300kg[3]。仅三峡库区,常年运行的船舶数量在9000艘以上,一年排出的滑油达数千吨,对于长江的污染更大而对于海洋的污染更是触目惊心。在一些发达国家,如美国政策明文规定,在内河航行的船舶,不准采用油润滑艉管系统,从而解决漏油对水域的污染。2013年美国环保署(U.SEnvironmentalProtectionAgency,EPA)为防止润滑油泄漏对海域造成污染,在最新发布的船舶通用许可(Final2013VGP)中指出,所有进入美国水域(沿海3nmile)船舶在油水界面上必须使用环保润滑油(EAL),当船舶不在干坞时应尽可能少地对艉轴管密封装置进行维护保养。这无形中提高了船舶的运营成本,一旦造成大面积泄漏,将面临天价的处罚。而采用水润滑轴承则可以很好地解决令人棘手的环境问题[4]。一、第一次海试故障描述为荷兰船东Seatrade建造的4600载重吨果汁运输船船长99.90m,宽15.40m,型深8.75m,配备2个货舱和12个独立液货舱,入级法国船级社(BV)。该船最大亮点是采用绝缘液货舱保护液货舱不受细菌污染,液货舱配备独立的冷却系统,使液货舱保持-10℃~0℃的低温状态。该船原动力推进系统采用国内首次采用的闭式水润滑(后改为油润滑)和艉管单轴承设计,整个轴系的负荷依靠艉轴承和齿轮箱轴承进行负荷分配[5]。该船试航中,在进行船舶惯性试验和主机紧急停车(即:船舶全速前进到船舶倒车直至停车)这个试验后,艉管水润滑装置流量计显示艉管内循环的淡水流量出现异常,同时触发重要故障报警(滤器堵塞报警),主机连锁开始减负荷后停车,船厂马上停主机,检查发现艉管水润滑水柜已没有水。这时开始排查故障,首先检查管子系统没有泄漏,与之相关的舱室也没有泄漏,再往水柜内加入淡水,15min内基本漏光。由于当时船舶航行在禁锚区边缘,与船长沟通航行安全问题后,和服务商沟通后,决定往水柜不断加水,主机动车前往锚地,由于水柜容量限制,每次加水后只能坚持15min,主机必须停车,共加了3次水,船舶才航行到达锚地,等待拖船。1、进坞后对推进系统进行检查船舶进坞后检查艉密封情况,发现艉密封进坞检查后发现,桨毂与防护罩渔网刀之间明显出现下沉,渔网刀已刮到桨毂,设计原间隙有5mm左右,可以推测轴承已磨损约5mm,见图3。图3轴承磨损情况由图3可知,轴承磨损严重,对此现象的可能性分析如下:1)轴封先坏,轴承接着烧毁。轴承在船舶急停的过程中,轴封瞬间损坏(橡胶翻出),造成润滑系统的水分流失,系统内的水全部流入海里,同时造成艉轴轴承润滑不足,轴承烧毁。2)轴承由于润滑不够,烧毁后轴系产生位移,超出了轴承的承受极限,造成轴承橡胶翻出,润滑系统内的水分从艉轴封处流失,润滑水柜内的水全部流入海里。同时加快了轴承烧毁的速度。3)由于船厂下水后对中不好,造成轴承磨损,并引起轴封损坏。4)由于齿轮箱结构强度不够或者艉轴毂处船体变形,造成轴系中心线变化,造成轴承磨损,并引起轴封损坏。在没有明确问题产生的原因时,任何的推测都是有可能的。2、对故障的处理结果进坞检查后发现艉轴承已经损坏,故艉轴承是必须更换新轴承。更换艉轴承后,因为无法还原当时的对中状态,没办法检查对中情况。在与船东船检等沟通后,决定将艉轴总成插入艉管内,检查艉轴与齿轮箱的开口偏移情况和轴系负荷试验情况,来决定和判断齿轮箱是否需要调整,并判断原对中情况。在这里需要再次强调该船型轴系受力布置及轴系负荷试验的特殊性,该船型为艉管闭式水润滑形式,见图4。图4本船闭式单轴承水润滑形式从图4中可以看出,该轴系与传统轴系最大区别就是艉管只有艉轴承,设计时取消了艏轴承,由艉轴承和齿轮箱轴承承受整个轴系的负荷,故齿轮箱与中间轴的对中和齿轮箱处的受力显得尤为重要(因艉轴承的受力无法检测,负荷试验只做齿轮箱处的受力情况分析)。图5首尾密封的安装形式从图5中看出,轴封的密封形式由传统的骨架密封,改为该船这种依靠特殊材料端面密封形式。在轴线出现较大偏移时,轴封处橡胶超过其承受极限,从轴封凹槽处翻出,破坏了其密封性。艉管内的冷却水从密封翻出处流出产生故障。在卡特工程师的指导下进行预顶升,测得艉轴与齿轮箱对中数据:GAP=0.60,SAG=1.50(理论值GAP=0.68,SAG=2.68),从数据中看出,外圆SAG与理论值相比相差1.1mm。继续进行轴系负荷试验,测得齿轮箱处负荷数据为24.3kN,在理论值20%之内。同时欧洲卡特轴系专家指出,齿轮箱基座需加强,经过沟通后船厂增加的齿轮箱基座加强见图6和图7。图6轴系负荷图图7齿轮箱基座受力及加强图纸图7可以看出,船厂对齿轮箱基座进行了加强。在经过加强后,进行中间轴与齿轮箱的对中,经检测轴系负荷试验齿轮箱的受力在要求的范围内,调整齿轮箱的位置重新浇注环氧。二、第二次试航情况描述船舶进行第二次试航,在试航前由于对闭式水润滑系统的稳定性仍存在一定怀疑,与轴系供应商委派的专家进行了沟通,在码头进行轴承预磨工作,在怠速情况下,使轴与轴承充分接触,达到最佳的接触效果再进行海试。见图8。图8水润滑装置滤器里滤渣海试过程中,由于滤器堵塞报警,水润滑单元的滤器仍然需要频繁地清洗,情况较之第一次试航要好一些,但是频繁报警无人机舱无法报验,只能做完其他项目返航。三、第三次试航情况描述历时5个月后,在船东、轴系供应商及船厂进行三方会谈后,认为闭式水润滑和艉管单轴承的设计形式存在较大的不确定性,考虑到成本和时间等综合因素,最终将艉管艉轴承的材料改为传统的巴士合金油润滑。见图9。图9艉轴修复和新轴承安装在对艉轴进行修复,轴承进行更换后进行了最后一次试航,最终试航顺利,轴承运行温度稳定在35°左右。四、结论虽然最终通过更换轴承,由闭式水润滑改为闭式油润滑将问题解决,但是船舶的轴系设计理念在改变,绿色环保原生态,是今后设计的主

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