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文档简介
HPF氨法脱硫工艺的开发*方蔚朱学初
(无锡市焦化厂,无锡214026)关键词HPF脱硫工艺催化剂硫容
中图分类号我厂长期进行了氨法脱硫的试验及生产,曾采纳H法氨法脱硫工艺,但脱硫效率低,煤气质量差。在这种状况下,我们开发了HPF氨法脱硫新工艺并取得成功。二年来在满足工艺要求的条件下,脱硫效率可坚持在99%以上,显示了该工艺优良的发展前景。1HPF脱硫工艺介绍HPF脱硫工艺是利用焦炉煤气中的氨作汲取剂,以HPF为催化剂的湿法氧化脱硫,首先把煤气中的H2S转化成硫氢铵盐,在空气的氧化下转化成元素硫,汲取液得到再生。反应式如下:
(1)汲取反应
NH3+H2ONH4OH
NH4OH+CO2HPFNH4HCO3
NH4OH+H2SHPFNH4HS+H2O
2NH4OH+CO2(NH4)2CO+H2O
NH4OH+HCNNH4CN+H2O
NH4CN+SNH4SCN
(2)再生反应
(3)付反应
2NH4HS+2O2(NH4)2S2O3+H2O
2(NH4)2S2O3+O22(NH4)2SO4+2S↓
HPF在脱硫和再生全过程中均有催化作用。工艺流程示看法图1。1-1号脱硫塔;2-2号脱硫塔;3-1号再生塔;4-2号再生塔;
5-1号水封槽;6-2号水封槽;7-1号反应槽;8-2号反应槽;
9-循环泵;10-循环泵;11、12-液位调节器;13-泡沫槽;
14-熔硫釜;15-中间槽;16-冷却盘
图1HPF脱硫工艺流程图此工艺流程基本与ADA脱硫相同。进入脱硫工段的煤气依次进入串联的空喷脱硫塔和填料脱硫塔,与脱硫液逆向接触,煤气脱除了H2S和HCN去脱氨;1号和2号脱硫塔有自己独立的再生系统,汲取了H2S和HCN的脱硫液分别送入各自对应的再生系统,在空气作用下溶液得到再生,循环使用;硫泡沫自流入泡沫槽,经搅拌澄清分层,进一步熔融生成硫磺产品。我厂脱硫主要工艺指标见表1。表1HPF脱硫生产控制指标一览表工艺指标单位控制范围煤气处理量m3/h13000~16000煤气温度℃≤35汲取前煤气含H2Sg/m3≤10汲取后煤气含H2Sg/m3溶液循环量m3/h(350~450)×2再生空气量m3/h(400~500)×2脱硫液中游离氨g/l4~62HPF脱硫工艺的开发2.1脱硫位置的选择
我厂新焦炉原制定采纳二级ADA脱硫工艺,煤气净化流程为:
焦炉→集气管→横管式初冷器→风机→电捕焦油器→吸氨塔→预冷塔→空喷脱硫塔→填料脱硫塔→终冷塔→吸苯塔。
焦炉投产时,合计到以氨为碱源的脱硫工艺在我厂有多年经验,且ADA脱硫所产生废液无法处理,故在原ADA脱硫装置上采纳了H法氨法脱硫,因此把脱硫改在了吸氨之前,煤气净化流程变为:初冷→风机→电捕→预冷→脱硫→脱氨→吸苯。
经过工艺调整,以H为催化剂的氨法脱硫效率达到了90%,但出口煤气含H2S仍高达500~800mg/m3。
2.2催化剂的选择
由于H法氨法脱硫效率低,塔后H2S含量仍很高,不能满足城市煤气要求,因此我们开始选择更好的催化剂。开始选用了PF复合催化剂,但脱硫效率不稳定,波动大,在此状况下我们又添加了H催化剂,脱硫状况好转。我们开始摸索HPF最正确配比,在其它操作条件不变前提下,找到了HPF复合催化剂的控制浓度和最正确配比,在此浓度配比下催化剂可发挥最大的催化活性,脱硫效率提升到了98%以上。
2.3操作条件的优化
(1)温度:无论HPF催化效果较好,高温天气下,氨挥发导致脱硫液中游离氨低于3g/l,脱硫效率也受到影响。为了增加脱硫液中氨含量,要求温度尽可能低,最好使入塔煤气温度控制在25~35℃,这使汲取过程进行完全;通过实验还发现脱硫液温度在35~40℃时催化活性最大,再生过程可很快完成,而液温过高过低都不利于脱硫效率的提升。
(2)液气比:理论上讲溶液循环量越大越有利于脱硫的进行,因此我们逐渐加大循环量进行试验。发现当循环量大到液气比为33%时,循环量再增加,效率的提升已不显然。故一般我们把循环量控制在450~500m3/h,液气比为31%~33%。
(3)再生空气量:通过实验,我们发现空气量过小会使系统中硫泡沫太少;空气量过大又使硫泡沫太多,后系统来不及处理造成溢塔,这两者都会影响脱硫效果。最正确的再生空气量应使溶液的悬浮硫控制在1~1.5g/l,因此空气量应在450~550m3/h,而且压力要稳定。
2.4催化剂投加方式
开始时投加催化剂,我们仅仅是称量后直接加入反应槽,后来发现这样做会使催化剂浓度不均匀而且流失严重。改善的投加方式为,称量好的HPF先于反应槽上方的溶解槽中充分溶解后,再连续滴加入脱硫系统中。这样系统中催化剂浓度比较稳定,脱硫效率才不发生波动,同时催化剂流失现象亦减少,一般催化剂消耗控制在P1.5kg/t*s,H5~5.5kg/t*s,F~3kg/t*s。3HPF脱硫的运行效果从1997年下半年至今的运行状况来看,1997年7月至10月生产效果不十分理想,原因在于进口硫化氢含量过份高,导致氨硫比大幅下降。而我厂主要以氨为碱源脱除煤气中的H2S,一旦氨硫比小于0.7,则脱硫效率急剧下降。因此HPF脱硫工艺正常运行应满足一定的条件,进口H2S含量小于12g/m3,氨硫比大于0.7(或煤气中氨量大于4g/m3)。这样才干达到最正确的效果,即脱硫效率在99%以上,脱氰效率75%,塔后H2S含量小于50mg/m3。表2是HPF脱硫生产数据统计表。
从2月份脱硫生产来看,无论有时进口H2S含量也很高,但相应脱硫液中氨浓度也很高,能够坚持氨硫比大于0.7,故脱硫效率也很好。另外脱硫副产增长速度缓慢,运行一个月,(NH4)2S2O3浓度维持在51g/l左右,NH4SCN浓度维持在300g/l以下。如表3所示。表2HPF脱硫生产数据统计表时间1#脱硫塔进口
g/m32#脱硫塔出口
g/m3脱硫效率
%煤气
量万
m3/月硫磺
产量
tH2SHCNNH3H2SHCNNH3H2SHCN403030404040日期进口H2S
g/m3出口H2S
g/m3脱硫效率
%氨含量
g/m3(NH4)2S2O3
g/lNH4SCN
g/l4HPF脱硫的工艺特点(1)脱硫装置在整个煤气净化工艺上放在吸氨,粗苯工段前,流程合理简单,煤气中HCN脱除率达到75%,可取消黄血盐工艺,对改善终冷水排污对环境的污染、减轻管道设备的腐蚀有一定益处。
(2)该脱硫工艺脱硫脱氰效果好,脱硫效率在满足生产条件下可大于99%,,脱硫后煤气H2S含量在50mg/m3以下。图2煤气中氨含量与脱硫效率的关系表4HPF法与ADA法技术经济比较表项目单位HPFADA煤气处理量m3/h3000脱除
效率H2S%HCN%催化剂耗量t/aHNa2CO3560PV2O52F6NaKC4H4O蒸汽消耗t/a4180041800电耗kWh14000001400000一次性投资万元17692129(3)HPF具有极高的活性,对脱硫和再生过程均有催化作用。同时还发现HPF具有消除脱硫塔内挂壁硫的作用,使用HPF后,填料塔阻力逐渐降低,由原来的2500Pa降至1200P
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