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文档简介
某电厂安全生产事故案例汇编
(内部资料,注意保存)
目录
案例1:2013年11月4日1#炉非计划停运事故
案例2:2013年H月18日1#机高压油泵故障事故
案例3:2013年12月20日输煤系统回转筛故障事故
案例4:2014年1月6日1#机运行异常停运事故
案例5:2014年1月18日2#炉一次风机溜瓦的事故
案例6:2014年1月19日1#炉2#引风机冷却水箱壳裂的事故
案例7:2014年1月23日1#机自动主汽门垫破损的事故
案例8:2014年1月27日1#炉发生爆管的事故
案例9:2014年2月16-17日1#机真空防爆膜破损的事故
案例10:2014年3月7日1#机停运的事故
案例11:2014年3月21日1#机停机的事故
案例12:2014年3月23日1#机停运的事故
案例13:2014年3月23日综合泵房积水的事故
案例14:2014年3月29日2#炉停运的事故
案例15:2014年4月4日2#炉渣仓满库
案例16:2014年4月7日2#炉因断煤停运
案例17:2014年5月8日2#炉结焦停运
案例18:2014年6月11日1#机炉停运
案例19:2014年7月5日2#炉启运后停运
案例20:2014年7月6日2#炉启运失败结焦
案例21:2014年7月21日2#机解列
案例22:2014年7月26日2#机解列
案例23:2014年7月29日2#机解列
案例24:2014年8月6日2#机解列
案例25:2014年10月5日2#炉3#给煤机故障停运
案例26:2014年10月15日2#炉、1#机停运
案例27:2014年11月8日甲侧碎煤机故障停运
案例28:2014年11月12日输煤系统2#皮带断裂
案例29:2014年11月16日1#炉排渣皮带停运
案例30:2014年12月15日2#机启机失败
案例31:2014年12月17日制粉车间水淹2#磨粉机
案例32:2014年12月21日1#炉炉内泄漏停运
案例33:2015年1月4日3#皮带停用
案例34:2014年2月3日一6日2#炉烧正压导致压火
案例35:2015年2月4日脱硫系统真空泵故障停运
案例1:2013年11月4日1#炉非计划停运事故
一、事故经过
11月4日新电厂1#机炉运行,经新旧电厂联络线117开关一115
开关经后庄站至灵北站与系统并网,发电负荷为23000KWH。14时20
分该炉出渣提斗机故障导致1—3#冷渣器停运,紧急安排老厂出渣工
利用三轮车排渣;20时30分以后,该炉2#、3#、4#输煤皮带接连出
现断煤现象,同时各运行主要参数(汽温535P、压力7.53MPa、左右
床床温738P、742℃)开始持续下降,床压、含氧量则持续上升,实
行降负荷运行;断煤现象未能得到有效缓解,21时18分该炉床压达
15KPa、含氧量为20%,汽温358℃、压力2.86MPa、左右床床温308℃、
307℃,被迫停运。
二、原因分析
1、2—4#三个输煤皮带持续断煤是造成该炉主要运行参数难以维
持直至停运的直接原因,同时也是主要原因。
2、出渣提斗机提斗两侧面共有八个固定螺栓,只固定了四条(一
侧两条),以致运行中发生提斗失衡、螺栓被切断、提斗脱落卡住链条,
造成该炉冷渣器停运,被迫实施人工排渣。
3、事故排渣管口离地面较近,三轮车车斗放不进去,只能先排放
在地面,然后人工倒入三轮车出渣,客观上造成排渣不连续和即时出
渣量减少,该炉内存料加厚、床压持续上升,导致运行困难。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、新厂应充分借鉴老厂防止煤库存煤板结、入炉煤流动性差对锅
炉下煤造成不利影响的有效方法,与外委单位及省电科院专家进行论
证,制定切实有效的改善方案并尽快实施,以杜绝断煤缺陷造成的锅
炉停运事故发生。
2、新厂机炉试运行期间,各专业负责人及运行人员要严格贯彻落
实跟班盯岗、巡回检查制度,及时发现存在的安全隐患和设备缺陷,
及时记录汇总并上报,及时传递外委单位及时予以整改。
3、新厂各专业负责人要强化对外委单位检修工作的现场监管、检
查和考核工作,监管要全面、检查要从细、考核要从严,确保检修质
量和完好投入率达标。
4、新厂要进一步强化对所属员工的业务技术培训,努力提高职工
的业务技术水平,尽快适应新厂安全发电生产的需要。
案例2:2013年11月18日1#机高压油泵故障事故
一、事故经过
11月17日8时53分启动1#机,1#机炉运行。待该机主油泵投入
正常后,运行人员分别于当日15时09分、15时14分、15时22分按
照规程规定停用高压油泵时,发现安全油压下降,被迫持续投用高压
油泵。18日4时30分运行人员发现高压油泵轴承密封圈处冒烟,尝
试停用高压油泵发现安全油压又出现下降,经请示后关闭高压油泵进
出口门,安全油压保持正常,于4时48分停用该高压油泵。
二、原因分析
1、经现场对高压油泵解体检查发现,该油泵轴承磨损严重直至抱
死,是导致该高压油泵轴承密封圈冒烟的直接原因。
2、结合停用该机高压油泵安全油压下降,关闭高压油泵进出口门,
安全油压保持正常的现象,分析为外委检修单位对作为A类检修项目
的高压油泵整体解体性检查、维修、更换、试验工作不实、不细,不
能发现并及时处理高压油泵轴承缺陷,该高压油泵逆止门关闭不严形
成漏空,导致安全油压下降。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、外委检修单位要严格履行相关检修合同,严格按照电力行业标
准与工作程序,认真执行主辅设备分级检修项目,确保新厂主辅设备
安全可靠投运。
2、新厂各专业负责人要强化对外委单位检修工作的现场监管、检
查和考核工作,监管要全面、检查要从细、考核要从严,确保检修质
量和完好投入率达标。
3、新厂各专业负责人及运行人员要严格贯彻落实跟班盯岗、巡回
检查制度,及时发现存在的安全隐患和设备缺陷,及时记录汇总并上
报,及时传递外委单位及时予以整改。
案例3:2013年12月20日输煤系统回转筛故障事故
一、事故经过
12月20日早班,新厂2#炉、1#机运行。9时50分输煤组开始本
班第一次上煤,按照输煤系统第三种运行方式启动所属设备,10时左
右该组运行人员听到回转筛间有异响,现场查看发现乙侧回转筛电机
减速器底座裂开,汇报当班值长、运行负责人,安排将输煤系统运行
方式更改为第一种,启用甲侧回转筛。
二、原因分析
经现场查看,乙侧回转筛电机减速器底座发生断裂,传动齿咬合
不完全,回转筛壳内机头、机尾处积煤较多。
根据现场现象,分析为:运行人员不能严格执行交接班制度,对
回转筛内机头、机尾的积煤清理不及时,特别是机头传动齿处的积煤
较多,致使该设备带负荷启动,传动受力增大造成该设备底座断裂。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、新厂各部门要切实强化对运行人员的安全生产教育培训,牢固
树立“隐患即事故”的安全理念,切实增强所属员工的安全生产责任
心,全面落实各级安全生产责任。
2、新厂及各职能部门要严格考核安全生产各项规章制度落实情况,
特别是要强化对“两票、三规、三制”的执行考核,全面规范管理,
安全标准操作。
3、建议为该回转筛电机减速器增加过载保护装置,另加装电流、
电压表计并将参数传回控制室内,为运行人员操作提供参数依据。
4、建议对回转筛进行改造,按现场实际情况将回转筛整体加高、
落煤斗加宽,被动受力齿轮间形不成积煤死角,并便于清理,确保设
备正常运行。
案例4:2014年1月6日1#机运行异常停运事故
一、事故经过
1月6日新厂1#机炉运行,二班18时接班1#炉主汽温度530℃,
主汽压力8.78MPa,床温824P,下煤量为32T/H,1#机带负荷33MW,
断煤现象频繁发生;19时21分1#炉三个给煤皮带同时出现断煤现象,
主汽温度5421,主汽压力7.27MPa,床温7971,组织运行人员疏通
下煤管,一时间难以有效缓解,采取投注油枪维持锅炉运行,降负荷
至5.2MW;19时41分主汽温度492P,主汽压力4.36MPa,床温501℃;
20时22分至20时26分下煤量7T/H,前后持续断煤;1#机主汽温度、
压力持续下降,20时30分主汽温度239P、压力2.92MPa、负荷3.1MW;
自20时36分起该机二瓦垂直振动由5丝起缓慢上升;20时40分该
机二瓦水平、垂直振动分别为6.2、7.3丝,运行人员就地检测为8—
9丝;于20时43分实施解列停机,直至22时16分重新并网运行。
二、原因分析
1、三个下煤管(1井下煤管故障停用)同时断煤不能得到及时有效
恢复,投注油枪后对油压、流量、风量配比不当是造成1#炉主汽温度
和压力持续下降的直接原因。
2、1#炉主汽温度和压力持续下降,运行人员不能严格按照安全运
行规程要求果断实施紧急停机,是造成1#机二瓦振动超标的主要原因。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、新厂生产准备部要切实加大对入厂煤煤质的监管工作力度,断
强化配煤管理,每班组织对入炉煤发热量、颗粒度、水分进行化验,
确保合格燃料入炉;组织力量开展技术攻关,着力解决频繁发生的断
煤现象。
2、新厂要狠抓职工素质工程、“三基”建设,切实强化对职工安
全生产责任意识巩固、安全运行规程学习与考核,积极开展岗位练兵
和应急演练,促进全员操作技能和应急处置能力提升,以强化素质保
障安全生产。
3、新厂要严格执行“班前、班后会”制度,组织对每值当班工作
开展情况进行分析、总结与讲评,有针对性的提出改进工作措施;严
格执行“两票、三规、三制”等基本安全管理制度,强化落实与考核,
促进安全生产取得实效。
4、生技科牵头、人劳科配合,结合领导干部“四熟悉、三必须”
和“干部上讲台,培训到现场”工作机制,出台全员技术技能考核办
法,建立考核题库,组织开展现场抽考和集中考试,与个人安全账户
培训部分挂钩,实施奖优罚劣,充分营造“比、学、赶、帮、超”的
业务学习氛围,全面提升干部职工的安全技术素质和现场履职能力。
5、调度室要强化对值长的管理和考核,努力提高业务技术素质和
现场正确履职能力,强调严格执行逐级汇报制度,发生异常要冷静分
析、准确判断、果断指挥,充分发挥调度职责,防止发生事故。
6、针对汽机、电气专业表计指示不统一、各种保护投退不按程序
审批的问题,要求生技科组织新厂工程技术部进行摸底,以书面形式
做出说明,并严格按照相关程序进行审批。
7、生活服务公司调整新厂班中就餐时间,要错开交接班时间,以
确保运行人员严格、认真履行交接班制度,防止因就餐造成交接班制
度流于形式。
案例5:2014年1月18日2#炉一次风机溜瓦的事故
一、事故经过
1月18日运行一值二班,发电部组织清理2#炉的下煤管,20时
55分启动一次风机于20时58分停运(振动值7.2丝),21时22分再
次启动该风机于21时27分停运(振动值9.7丝)。19日运行二值夜
班,接班后准备启动2#炉,3时54分启动该风机至4时04分掉,前
轴瓦振动达10丝;4时10分启动至4时14分掉,前轴瓦振动14.2
丝;6时44分启动至6时58分掉,前轴瓦振动17丝;7时19分启动
至7时23分掉,前轴瓦振动13.4丝;7时28分启动至7时48分停;
后现场检查发现该风机电机前轴瓦溜瓦,经外委检修做更换轴瓦与油
封处理,给厂造成10万余元的经济损失。
调取后台参数:一次风机电机前轴承温度1月18日21时22分启
动后最高值达1451,19日夜班启动中于4时05分达最高值为1621。
二、原因分析:
1、18日运行一值二班锅炉运行人员在启动一次风机前对该风机
就地检查不实不细,不能及时发现该风机轴瓦油位低进行足量补充,
导致该风机启动后因油位低、温度高最终造成该风机电机前轴瓦溜瓦。
2、19日运行二值夜班锅炉运行人员与上班人员交接不清,对该
风机就地检查不认真,不能及时发现该风机振动超标原因,且多次启
动导致该风机故障扩大。
3、外委检修单位对该风机各项保护数值(自1#炉复制)未及时
调试校定,保护未能有效投入(振动除外),以致该风机电机前轴瓦温
度超标保护不动作,也是造成该风机电机前轴瓦溜瓦的原因。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、发电部要切实强化全员工安全生产责任心和业务技术素质培训,
严格落实“两票、三规、三制”,尤其要强化对巡回检查和交接班制度
的落实考核,完善主辅设备运行、巡检、加油等各种表记记录,认真
监盘精心操作,及时发现运行参数变化结合就地检查情况,确定存在
安全隐患及时汇报及时整改,确保发电机组安全稳定运行。
2、检修部积极组织和督促外委检修单位认真消缺,尽快对主辅设
备逐台逐项进行检验,校定各项保护定值并严格投退审批制度,保证
主辅设备安全运行。
3、主辅设备运行出现异常,要严格按照运行规程规定操作,及时
组织技术力量认真分析查找原因,积极排查消缺;故障原因不清、未
能及时消除不得盲目启动。
4、调度室牵头,组织发电部、检修部针对该风机液耦与电机前后
轴承油路系统存在缺陷进行整改,完善保护装置,并举一反三至其他
主辅设备,保证设备运行正常。
案例6:2014年1月19日1#炉2#引风机冷却水箱壳裂的事故
一、事故经过
1月19日运行四值二班。运行人员发现1#炉2#返料风机冷却水
漏,汇报了当班值长和发电部负责人,当班值长通知检修部进行处理。
运行人员于22时04分停用1#、2#循环泵,为待检设备断水;22时
44分启动1#循环泵于22时46分停用,22时49分再次启动1#循环泵;
22时52分启动2#循环泵;后发现1#炉2#引风机冷却水箱壳裂。
二、原因分析
1、1#、2#循环泵同时停运40分钟,结合当日22时以后室外温度
值较低,是造成1#炉2#引风机冷却水不循环以致该冷却水箱外壳冻裂
的直接原因。
2、发电部负责人、当班值长对两台循环泵同时停用的后果预想不
足,对所属设备冬季防寒冻措施检查落实不到位,是造成该设备冷却
水箱壳裂的主要原因。
三、责任划分(略)
四、防范措施
实施检修工作需要停水、停电、停汽和停用设备时,必须结合关
联系统进行全面计划,制定详细的防范措施并严格落实,特别是在冬
季停用设备要做好防寒防冻措施,避免损坏设备。
案例7:2014年1月23日1#机自动主汽门垫破损的事故
一、事故经过
1月23日运行四值夜班,1时27分1#机并列;运行一值早班,
接班时1#炉运行正常,床温887℃,汽温531.8℃,汽压8.9MPa;8
时26分运行人员发现回料1#阀料位0.015MPa,回料2#阀料位1.46MPa,
灰温左侧6601,右侧3331,分析为右侧返料器不通;8时28分请
示发电部负责人启动2#回料风机吹返料器,后床温862七、汽温482七、
汽压8.14MPa开始持续下降,1#机被迫降负荷运行;8时30分以后床
温下降过快运行人员控制不住,于9时16分投油枪(汽压3.37MPa,
汽温395.8℃,床温292℃);9时30分1#机停(汽压2.84MPa,汽温
366℃,床温334℃);10时以后1#炉主要参数回升至10时35分1#
机暖管;12时30分撤油枪(汽压8.12MPa,汽温422℃,床温921.6℃);
12时37分1#机自动主汽门垫漏气(自动主汽门前汽压10.393MPa,
1#炉汽压10.409MPa);12时40分主汽门关;14时32分1#炉断煤压
火于23时38分停1#炉。
二、原因分析
1、1#炉右侧返料器大量积灰造成阻塞,启动2#回料风机吹返料
器,大量积灰下落至炉膛内是造成该炉床温、汽温、汽压大幅下降,
难以控制的直接原因。
2、因床温难以维持于9时16分至12时30分投油助燃,床温、
汽温、汽压开始回涨,锅炉运行人员调整不当,未能有效控制汽压,
造成1#机自动主汽门垫被损坏。
3、汽机运行人员不能及时与锅炉运行人员沟通,要求其调整汽压
以符合汽轮机暖管及启动参数标准;在锅炉汽压难以控制时不能及时
采取关闭电动主汽门和总汽门的措施,以致该机自动主汽门垫被损坏。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、在发电机组运行过程中,机、电、炉、水化各专业要密切配合,
特别是在启机过程中,锅炉要服务于汽机,为汽机提供标准参数的汽
压、汽温,保证汽轮机启运的安全性和成功率。
2、锅炉开启回料风机吹返料器时,可先实施事故排渣,待放出红
火再启风机,还要注意调整一次风总量和回料风机出口压力,确保锅
炉床温稳定和正常运行。
3、严格按照运行额定参数操作,应投尽投各种保护装置且定期进
行校验,防止因参数超标、保护未动作造成的设备损坏。
4、不断强化对运行人员业务技术素质的培训,努力提升安全操作
水平和应急处置能力,确保主辅设备安全运行。
案例8:2014年1月27日1#炉发生爆管的事故
一、事故经过
1月27日运行三值早班。接班时1#炉运行基本正常,11时08分
运行人员发现主汽温度540℃,汽压8.753MPa,主汽流量94T/H、给
水流量80T/H、炉膛负压一90Pa、一次风出口风压8.8KPa、热一次风
量由n0000m3/h开始下降;分析判断为返料器或电除尘发生封堵,采
取加大一次风量、开启引风机旁路烟道等措施并紧急汇报值长和发电
部负责人,但未能缓解;至11时23分主汽温度411寸、主汽流量0T/H、
给水流量300T/H、炉膛负压500Pa、一次风出口风压13KPa、热一次
风量由15000m3/h;发电部组织就地检查发现锅炉本体正压严重、烟
囱向外冒白气,判断炉内发生爆管安排紧急停运。
经停炉后进入炉膛搭架检查发现屏过有三处焊口开裂且严重变形、
水冷屏一处爆管开口(图片附后)。
二、原因分析
与外委单位检修人员分析,初步判断造成爆管原因如下:
(1)管子在安装中受较严重机械损伤;
(2)管材材料质量不合格,如有夹渣、分层等缺陷,或者焊接质量
低劣,引起破裂;
(3)煮炉、烘炉过程中没有较好的控制过热器的温度,过热造成变
形。
三、防范措施
1、严加控制锅炉负荷在安全运行规程许可范围内,启停炉时应适
量蒸汽流经过热器;汽包水位在允许范围内波动,不满水;防止汽压
突降或突升致使汽包安全阀动作;加强锅炉燃烧调整,防止气流刷墙、
贴壁、火焰偏斜,减少烟温偏差和受热面热偏差;调整制粉系统,控
制煤粉细度;严格控制锅炉运行参数,加强管壁温度监视,监视汽包
炉的水位,防止缺水,引起受热面瞬间超温。
2、重视吹灰器的正常投入和退出的可靠性,不但要保证其机械部
分能正常运行,而且要从其控制系统的逻辑设置来确保吹灰器的正常
投入和退出,避免吹损受热面管。
3、加强化学监督工作,确保锅炉给水、锅炉水质标准,保证给水、
炉水水质合格。严格执行化学清洗规定,做好锅炉停用保护工作。
案例9:2014年2月16—17日1#机真空防爆膜破损的事故
一、事故经过
2014年2月16日运行三值二班,启运1#机时主蒸汽温度350℃,
排气装置水位为966mm,23时02分因温升较慢,运行人员拉疏水(真
空泵停用),造成真空防爆膜破损,将化妆板上部散热罩掀翻,砸坏表
管和栏杆并落在8米平台下部两管道之间。
2月17日运行四值夜班,在更换真空防爆膜后再次启运1#机时,
主蒸汽温度3341,排气装置水位为740mm,1时30分运行人员拉疏
水,再次造成真空防爆膜破损。
2月17日运行一值早班,因机头顶轴油管漏油1#机停机,9时30
分真空泵停用后,运行人员拉疏水,再次造成真空防爆膜破损。
二、原因分析
1、以上三次汽轮机启停过程中,真空泵停用或压力过小,运行人
员拉疏水时汽水混合物进入排汽装置,该装置内部形成正压,造成该
机真空防爆膜破损。
2、2月16日运行三值二班1#机真空防爆膜破损造成的后果较为
严重,原因为之前所更换的真空防爆膜为2nlm厚,由调度室汽机专业
负责人安排吉通公司更换,不符合规程1mm厚的规定。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、汽轮机启停过程中应密切注意背压的变化,在拉疏水后,如果
背压涨至90KPa以上,应立即开启真空泵或开启空冷岛风机。
2、汽轮机启停过程中,在拉疏水前应先开启真空泵与减温水门。
3、在停机后如果背压大,可以采取间断性的拉疏水或开启一、两
台风机的办法。
4、严格按照主辅设备安全规程要求开展具体检修工作,不得擅自
更改相关备品备件规格和参数。
案例10:2014年3月7日1#机停运的事故
1#机概况:新厂1#机是由中国长江动力集团公司生产的空冷单抽
汽凝汽式汽轮机,型号C50—8.83/3.82,功率50MN,周波允许波动为
48.5-50.5HZ;主汽压力额定&83±0.49MPa,主蒸汽温度额定535℃
(+10℃-15℃);2009年8月5日1#机汽缸组合,2010年9月29
日1#汽轮发电机冲转试验,2013年6月29日1#汽轮发电机揭缸检
修完毕,2013年H月30日1#汽轮发电机试运行发电至今,最大负
荷39000KWo
1#机保护情况:
序号名称定值投退情况备注
11、2#轴瓦温度105℃投入
2轴向位移-0.8mm+1.4mm投入
3胀差-1mm+3mm投入
4转速3300r/min投入
5振动30um投入
6低真空-0.06MPa投入
一、事情经过
3月5日16:08分,运行人员发现1#机1瓦鸽金温度由652上升
到7CTC以上(瞬间波动);3月6日运行三值夜班,1时59分运行人
员发现1#机1瓦鸽金温度自72.4。(2突然上升至86.PC;此后持续观
察发现4时37分为90.4℃、5时31分为91.1℃,5时44分为89.5℃;
经汇报当班值长和热工负责人将该温度保护实施强制在50℃;运行四
值早班解除强制,10时46分热工检修人员开具工作票对回路与显示
进行检查未发现异常;11时30分温度为71.22,14时15分为81.3℃,
14时34分为86.8℃,15时45分为90.3℃,热工检修人员延期工作
票对回路再次进行检查未发现异常;直到18时21分检查工作结束温
度为78.3℃;运行一值二班23时24分温度为85.6℃;7日运行二值
13时25分为94.2℃、13时35分为95.8℃、14时51分为100.9℃,
16时0分为103.9℃,被迫实施停运。
经揭缸发现1#机1瓦瓦胎磨损严重、缸体内有大量脱落乌金碎渣;
2瓦轴瓦表面有明显划痕、3瓦轴瓦表面有轻微划痕。
1#机运行情况
回油润滑油汽轮机1#瓦汽轮机2#瓦汽轮机3#瓦
日期
温度
油压温度振动X振动Y温度振动X振动丫温度振动X振动Y温度
(℃)
(MPa)(℃)(Um)(Um)(℃)(Um)(um)(℃)(Um)(Um)(℃)
2.9570.0974015.146.171.3-6014.914.25612.78.560
2.1242-530.1053814.310.942-6616.319.440-5514.33334-58
2.1342-541.121402.83.642-560.681.540-5516.912.837-55
2.1543-690.1074011.411.535-7615.416.331-5718.636.727-58
2.1643-590.0943810.317.242-6516.318.935-6326.323.333-64
2.2243-560.1073919.45.838-7219.821.429-5921.330.227-60
2.23560.094017.55.561-6918.518.953-5816.910.955-60
3.5550.113719.17.165-7621.722.354-5517.710.555-56
3.642-540.104020.17.072-9223.122.151-5416.710.052-57
3.7/16时400.0553920.59.772-10325.425.153-5517.62853-56
20分后
编号:
时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第18-页共71页
二、原因分析:
1、根据该机轴瓦损坏情况,分析为润滑油油品内有杂质,油质较
差造成轴瓦乌金磨损。
2、油质恶化后,滤油人员更换滤纸频繁(由正常时3到4天更换
一次滤纸发展到一天更换两次,而且滤纸较脏),吉通公司清理滤网频
繁(由正常时2到3月清洗一次发展到一天清洗一次),未及时汇报采
取对应措施。
3、关于油箱内加装电磁棒的方案及计划在2013年12月份就已经
确定,但至今未能落实,造成油质逐步恶化。
4、吉通公司清理完高位油箱工作后,专业负责人不能严把检修质
量关,没有对油箱内油质进行采样化验,确保油质合格。
5、专业负责人、当班值长、运行人员对该机前轴承乌金温度异常
情况不能进行就地认真检查确认,及时与热工人员沟通,以致判断不
清、定位不准,误认为3瓦异常,对巡检造成误导。
三、责任划分(略)
四、防范措施:
1、按规定要求安排专人定期滤油,并采用真空滤油机对油品进行
过滤,及时更换或清洗滤网,并做好相关记录。
2、尽快采购并投用电磁棒,对油品内存有的铁锈等金属杂物进行
吸附和清理。
3、发电部定期安排化验高位油箱内油品油质,及时给相关部门、
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编号:
时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第19-页共71页
领导汇报,并存档备案,确保油质合格。
4、热工专业负责人认真履行职责,不断整改完善热工系统指示仪
表、所有传感探头存在的问题,提高热工指示仪表准确性、可靠性。
5、所有主辅设备保护必须完善,严格执行生技科下发的保护投退
制度,严禁随意退出保护。
6、各专业负责人之间要切实强化工作沟通,特别是在运行异常情
况下,更要积极主动进行协调,采取有效措施及时处理存在隐患,确
保机组安全稳定运行。
7、各生产部门要严格执行“两票、三规、三制”,按规定要求落
实工作监护和检修验收制度,职能部门要进一步强化检查与考核,确
保各项制度落实到位。
8、职能科室负责人要充分发挥严紧细实的工作作风,积极深入生
产一线,帮助协调解决生产中存在挡手问题,确保安全生产正常开展。
9、汽机专业技术人员针对新厂油系统加装在线滤油脱水装置进行
可行性分析,条件成熟时予以实施,强化对油品的监控和处理,保证
油品合格。
10、各级领导干部、广大职工要不断强化对业务技术知识的学习,
认真学习规程,熟悉系统、设备,努力提高发现问题、解决问题的能
力,努力实现安全生产事故超前防范,确保安全生产正常开展。
案例11:2014年3月21日1#机停机的事故
一、事故经过
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2014年3月21日运行三值夜班。3时13分启动2#真空泵;3时
38分启动1#凝结泵;5时1#机冲转;5时24分开1#真空泵;5时45
分盘车;7时21分停高压油泵;7时25分并网;8时10分,1#机胀
差为3.007mm;8时14分1#机解列停机。
二、经济损失
21日2#炉于13时30分点火,17时40分撤油枪,19时25分并
网,用油约4吨,费用32000元;影响负荷约27万KW,损失17万元。
三、调取后台启停机前后胀差值对比:
真空
时间汽温CC)汽压(MPa)转速(r)胀差(mm)
(KPa)
04:420.089
04:500.294
05:002282.544500—490.558
05:412883.1691000-631.507
06:543744.5831200一612.208
07:123933.6672500一602.173
07:173973.4703000—592.118
07:254013.353000-582.337
08:104414.33000-673.007
四、原因分析
1、胀差保护动作(定值一1mm,+3mm)是造成1#机停运的直接原
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编号:
时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第21-页共71页
因。
2、1#机冷态启动,在冲转过程中过临界时间较短、上下缸未能充
分膨胀,且增加负荷较快,运行人员对启机技术的掌握还存在一定的
差距,是造成该机胀差保护动作的主要原因。
五、责任划分(略)
六、防范措施
1、新厂处于人机磨合期,各专业负责人及所属人员要从规程入手,
结合日常实践操作,积极主动向调试专工请教和学习,不断总结经验
和教训,努力提高运行操作水平。
2、发电部组织所属人员结合启动机炉实际操作过程各参数变化及
出现的异常情况,进行认真的归纳总结,紧密联系运行规程整理制定
操作手册,不断提高工作人员的业务技术素质。
3、生产运行出现异常情况时,运行人员要及时汇报值长;当班值
长要充分发挥安全生产调度职责,严格按照安全规程要求下达操作指
令并及时汇报相关部门负责人;各级领导深入现场、靠前指挥要严格
按照安全规程标准执行,不得越级和跨专业指挥;所有生产调度指令
统一由当班值长发出。
案例12:2014年3月23日1#机停运的事故
DEH电液调节系统简介:新厂1#汽轮机组数字电液调节系统
(DiaitalElectro-HydraulicControlSystem,DEH)采用杭州和利
时自动化有限公司的HOLLiAS-MACSV系统,软件版本为
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第22-页共71页
MACSV1.1.0+SP2o该控制系统主要包括转速控制、功率控制、阀位控
制、抽汽压控、高负荷限制、抽汽压力高限制、主汽压力低限制、超
速保护、真空保护限制、0PC超速限制等功能。
一、事故经过
3月23日运行一值二班,2#炉、1#机运行正常,主汽温度540℃,
主汽压力9.IMP,负荷30MWo20时45分运行人员发现机组负荷突然
由32MW升至53MW,紧急汇报当班值长;值长联系老厂核实系统负荷
与电压、周波无异常后,要求锅炉运行人员稳定燃烧、汽机运行人员
实施降负荷操作,但DEH系统CV1阀失控;后几次调节负荷突降低为
“0”,再次实施加负荷操作,负荷突升至36MW,排气装置水位上涨至
1600mm以上,锅炉汽压下降至3.53MPa,运行人员申请停机,再次降
负荷调节到“0”,于21时23分1#机停机;21分29分2#炉压火;23
时27分2#炉启火;24日3时23分1#机冲转;3时49分发电机并网。
二、经济损失
2#炉于23日23时27分点火,24日3时49并网,6时05分撤油
枪,用油约8吨,费用78400元;影响负荷约15万KW,损失9.3万
7Go
三、调取后台相关参数:
汽温汽压流量负荷一瓦X一瓦丫
时间
(℃)(MPa)(T/H)(MW)(pm)(pm)
18:005319.095.230.1185.95
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18:225277.88991.529.2717.95.95
19:005388.9796.531.2317.95.76
20:005409.15197.131.2917.15.86
20:09540.99.48397.631.2317.05.95
20:445238.76498.732.116.95.71
20:505073.53284.95314.65.86
21:175423.8215736.8816.26.34
21:1954512.1005.35.42
四、原因分析
1、经现场检查发现1#机调速汽门行程杆螺母脱落,是导致DEH
系统CV1阀失控造成该机负荷突升最终停运的直接原因。
2、运行人员、热工人员对所辖设备的日常巡检工作不认真,未能
及时发现存在的安全隐患并及时消除,是造成此次事故的主要原因。
五、责任划分(略)
六、防范措施
1、检修部要切实强化对所辖设备的日常巡检和维护,加大对吉通
公司检修工作的现场督查,严格检修验收制度的落实,严格把关检修
质量,确保符合标准要求。
2、针对新厂各主辅设备保护较为齐全,检修部热工专业要加大对
就地数据采集、反馈、远控等装置和线缆的巡检与核对,结合运行参
数曲线认真比对,及时发现并处理存在的缺陷;理顺DEH系统逻辑关
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系,组织开展全员业务培训与学习,理论与实践相结合提升综合素质。
3、发电部运行人员要强化对日常运行参数曲线的监控,根据参数
变化趋势与检修人员加强沟通和交流,及时发现异常情况及时检查处
理。
4、汽机专业负责人牵头,结合安全运行规程和实际运行情况,制
定紧急停机规程,与检修部紧密配合,组织所属员工积极开展反事故
应急演练活动,全面提升应急反应、准确判断、协调配合、及时处置
能力,实现保人身、保设备、保安全。
5、充分利用班前会、班后会和周二安全日活动时间,发挥“每周
一题、学习园地”的阵地作用,建立健全各专业技术知识题库,采取
“请进来,走出去”、技术知识考试等形式,不断提升人员的业务技术
素质,努力尽快全面掌握安全运行技术。
案例13:2014年3月23日综合泵房积水的事故
新厂综合泵房内设有三台原水升压泵(型号KQW100/160-15/2).
两台消防泵(型号TYPEY2-250M-2)、三台生产给水泵(型号
Y2-160M2-2),三台循环泵(型号TYPEY2-280S-4),分别满足全厂水
处理制水、消防系统和循环水系统供水。
一、事故经过
2014年3月23日运行二值夜班,0时50分接班中,运行人员巡
检时发现综合泵房大量积水,已快淹到各种泵体的基座,马上汇报值
长,现场检查发现暖气排污门未关,实施关闭并开启潜水泵抽水,3
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第25-页共71页
时以后抽水完毕。
二、事故原因
1、综合泵房暖汽排污门未关闭是造成综合泵房积水的直接原因。
2、3月22日运行一值二班汽机、水处理专业人员不能严格执行
巡回检查制度,对所辖设备的按时巡检工作不到位,不能及时发现存
在缺陷及时采取对应措施,是造成综合泵房积水的主要原因。
三、责任划分(略)
四、防范措施
1、生产部门要切实强化对巡回检查制度的落实考核,在不断熟悉
系统、设备的同时能及时发现存在隐患及时汇报及时处理,努力提高
业务技术素质,避免发生安全事故。
2、要进一步加强对“两票、三规、三制”的执行检查,强化工作
人员的安全责任心,培育遵章守纪、良好行为养成,确保消除“人”
的不安全因素。
3、供暖期间,运行人员在实施送汽、送水后要组织对供暖管道进
行认真巡查,发现漏点及时汇报以便得到及时处理,防止因供暖管道
泄漏损坏周边设备。
4、由调度室牵头,对厂区污水排放系统进行清查,及时恢复备用
集中泵房潜水泵,防止因生产供水管道泄漏以致集中泵房积水造成的
安全生产事故。
案例14:2014年3月29日2#炉停运的事故
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第26-页共71页
一、事故经过
3月29日运行一值早班,2#炉、1#机运行正常。15时28分2#炉
一次风机突然掉闸,联锁给煤、出渣系统停用,该炉运行人员实施抢
合合不上,关闭该风机挡板门,将液耦调节到“0”,再次抢合仍合不
上,被迫压火;当班值长安排电气运行人员就地检查6KV开关柜并及
时通知相关负责人到现场;电气运行人员与检修人员共同就地实施绝
缘测试、事故按钮接线、试验位置送电检查,未发现异常;热工人员
组织对热控信号部分进行检查也未发现异常;17时05分启动该风机
再次掉闸;后调取一次风机运行参数,发现该风机后轴承振动值为
158.7|am(保护定值为80|jni,延时15S),判断由该风机振动超标保护
动作引起;18时40分检修部立即通知吉通公司对该风机后轴承进行
检查也未发现异常,后因该炉1#、3#下煤管弯头处堵煤,安排吉通公
司割开管道进行疏通;30日1时20分启动该风机,2#炉4:47分点火,
8时50分1#机并网。
二、经济损失
2#炉于4时47分点火,8时50分1#机并网,11时50分撤油枪用
油约8吨,费用78400元;影响负荷约42.5万KW,损失26.35万元。
三、原因分析
1、2#炉一次风机后轴承振动超标(定值为80|im,延时15S),保
护动作是造成该风机掉闸的直接原因。
2、该风机掉闸后,电气运行人员就地调取保护动作记录,将实时
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第27-页共71页
数据误认为差动保护动作记录值进行逐级汇报,对故障点查找造成误
导。
3、该风机振动保护动作未报警,热工信号反馈存在缺陷,不能及
时准确反映故障点,对运行人员巡检比对振动超标、准确判断一次风
机掉闸原因造成延误。
4、调取后台运行参数发现该风机在3月27日、28日直至29日
多次出现后轴承振动超标记录,虽经值长汇报了部门领导,但未能与
热工负责人共同查找原因并及时消缺处理,也是造成事故的原因之一。
四、责任划分(略)
五、防范措施
1、检修部积极联系吉通公司调试人员择机对2#炉主辅设备进行
调试,全面完善各项保护装置,准确核对保护定值,确保各类保护该
投必投、安全可靠。
2、运行参数出现异常情况时,发电部和检修部工作人员要密切配
合,对设备远控和就地进行比照检查,全面核实相关情况并做好记录
进行综合分析判断,及时进行对应调整,及时恢复正常运行。
3、运行各值要严格履行交接班制度,明确上班运行情况和存在缺
陷,全面了解掌握主辅设备运行状况,有针对性的强化本班巡查与监
控重点,根据变化情况积极采取对应措施,确保安全生产正常开展。
4、各专业人员要切实强化对业务技术知识的学习,结合日常运行
操作技术和疑难问题向调试专工虚心请教,要善于归纳总结经验教训,
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时间:2021年X月X日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第28-页共71页
努力提升自身的专业技术水平。
3月29日2#炉停运前后一次风机运行参数
时间15:0015:2215:2415:2515:28
一次风机前Y(|im)33.532.930.525.434.6
一次风机后Y(pm)17.750.6122.7172.7158.7
进口油温(℃)59.359595959.2
出口油温70.870.470.470.470.6
出口油压(MPa)0.2580.2590.2610.2590.262
一次风机电流(A)94.594.494.294.693.6
床温(?C)813815814779773
汽压(MPa)9.258.719.268.237.78
汽温(?C)539535532530525
负荷(MW)43.87843.88743.843.8643.8
2#炉一次风机后轴承垂直振动参数
时间振动值(pm)时间振动值(gm)时间振动值(|im)
27日23:5828日22:1529日11:05
138.7165.9146.8
11:12113.711:43108.812:03108.8
12:41120.413:12132.713:32142.6
13:48125.713:51129.714:28109.5
案例15:20例年4月4日2#炉渣仓满库
一、事故经过:
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2014年4月4日,新厂9时15分2#炉渣仓满库,冷渣机、疏渣
皮带、提斗机被迫停运,锅炉风室风量由正常9000pa上涨至14000pa,
运行人员采取人工事故放渣,同时减少给煤量,汽机负荷由3.8万Kw
下降至2.8万Kw方式维持锅炉运行,发电部部长电话通知工贸公司负
责人立刻放渣,10:44分,渣仓料位下降,运行人员调整机组运行参
数,逐步增加负荷,于H:10分基本恢复运行,15:10分,提斗机再
次异常,于4月5日2:30分基本恢复运行,4月5日1:14分,提斗
机再次异常,检修人员进行调整于16:30分基本恢复运行。
经打开提斗机侧面检修孔检查发现1#提斗变形严重,108个提斗
螺丝切断,链条局部变形。
二、经济损失:
2#炉提斗机于4月4日9:15分异常至4月5日16:30分基本恢
复正常共计32个小时,每小时影响负荷1万kw,影响发电量1*32=32
万kwh,经济损失19.84万元。
三、原因分析:
1、因工贸公司未及时放渣造成2#炉渣仓满库,引起冷渣机、疏渣
皮带、提斗机被迫停运,锅炉风室风量异常上涨,是本次事故的主要
原因。
2、发电部输灰值班人员不能认真巡回检查,不能及时发现渣仓满
库,及时汇报采取措施及时处理,是本次事故的又一原因。
3、冷渣机、输渣皮带、提斗机联锁不可靠,提斗机停运后,冷渣
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机、输渣皮带不能及时停运,是本次事故的又一原因。
4、渣仓投运以来,料位计不能及时投运,运行人员,放渣人员不
能看到渣仓料位情况,是本次事故的又一原因。
四、责任划分:(略)
五、防范措施:
1、运行人员加强巡回检查,发现异常及时汇报,采取对应措施果
断处理,避免事故发生。
2、检修部尽快恢复渣仓料位计,及时投运,方便运行人员及时观
看渣仓料位情况,及时通知放渣人员放渣,杜绝渣仓满库事故再次发
生。
3、检修部尽快调试投运冷渣机、输渣皮带、提斗机联锁,完善提
斗机断链保护调速器,要求运行人员在每次锅炉启运前必须试验联锁
保护,并留存试验记录,发现异常及时汇报处理。
4、工贸公司根据新厂锅炉运行情况,合理安排车辆,及时组织放
渣、放灰,必要时安排值班定期放渣、放灰,严禁满库事故发生。
案例16:2014年4月7日2#炉因断煤停运
一、事故经过
4月7日运行四值早班,2#炉、1#机运行,接班后1#、3#下煤管
下煤不畅,15时10分断煤,组织人员进行疏通缓解;15时20分4#
下煤管出现断煤,疏通不及3井下煤管又出现断煤;运行人员采取减风
措施并紧急疏通;16时38分1井下煤管也出现断煤;汽温、床温下降,
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含氧量上升,至16时55分2#炉因断煤停运;17时12分1#机解列。
时间8:0015:0015:5216:5517:12
汽温(?C)536.5545550516468
汽压(MPa)8.367.858.279.186.76
氧量(%)0.831.302.046.2119.9
床温(℃)833845815769393
总风量(m7h)109089972119768010143187052
1#给煤(t/h)7.88.99.900
2#给煤(t/h)14.917.319.223.70
3#给煤(t/h)8.78.510.200
4#给煤(t/h)13.822.4000
总给煤(t/h)45.257.139.300
左侧风压(KPa)9.238.788.88.520
右侧风压(KPa)9.28.818.798.510
负荷(万kwh)4.24.43.82.40
二、经济损失
8日2#炉于5时30分点火,11时0分1#机并列,用油约6
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