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文档简介
Improvementprojectreport1.概要问题描述:2012.07.09~2012.07.14
,CPT客户抱怨以下
料号812030143M1LF,812AL02263M0LF,812AL02253M0LF,8120300133M1LF,812AL02013M0LF在IQC进料及产线发现M/L折偏、漏黄胶、M/L组装错位、漏铆PIN等ISSUE,不良率居高不下;经CPT端重工不良率达7200DPPM,严重影响到CPT进料品质并导致客户抱怨。
CY通过团队专案检讨进一步做持续改善,以达到满足CPT客户品质要求。2.建立团队AuthoritynameDepartmentresponsibilityLeader林佑泉专员主导整个专案推动,制定改善的目标和方向,资源的提供。Member朱春生罗建平李红秀MFG改善对策的执行与实施,执行效果的回报。丁文波ENG分析问题发生的原因,制定相关的改善对策,提供技术支持。
QA推动专案的进度,追踪对策实施的效果,将有效的对策标准化,并提交改善成果报告。3.现状分析料号不良现象
日期7/97/107/117/127/1371LF漏黄胶●
812AL02263M0LF漏黄胶●
812AL02253M0LFM/L折偏M/L油污●
●
8120300133M1LFM/L组装错位漏PIN●
812AL02013M0LFM/L折偏M/L尺寸不良
●
3.1异常履历3.2群光端不良状况客户端庫存Sorting狀況Date料号Sorting数量不良数Total不良不良率漏黄胶M/L折偏M/L油污M/L错位漏PIN7/10-7/118120300143M1LF
160002
20.01%7/10-7/11812AL02263M0LF
160001
10.01%7/10-7/14812AL02253M0LF
24000
2234
550.23%7/10-7/118120300133M1LF
23000
166
660.72%7/12812AL02013M0LF
15000
28
130.19%不良項目不良數不良率累計不良率M/L错位16665.61%65.61%M/L折偏5019.76%85.38%M/L油污3413.44%98.81%漏黄胶31.19%100.00%漏PIN00.00%100.00%3.3厂内不良状况Date料号Sorting数量不良数Total不良不良率漏黄胶M/L折偏M/L油污M/L错位漏PIN7/108120300143M1LF
120000
00.00%7/10812AL02263M0LF
110000
00.00%7/10-7/14812AL02253M0LF
28000
2122
430.15%7/108120300133M1LF
20000
68
680.34%7/12812AL02013M0LF
25000
13
130.05%成品庫存Sorting狀況不良項目不良數不良率累計不良率M/L错位6854.84%54.84%M/L折偏3427.42%82.26%M/L油污2217.74%100.00%漏黄胶00.00%100.00%漏PIN00.00%100.00%4.要因分析&改善对策Issue原因分析改善对策责任人导入时间不良图片:1.组装过程未组到位2.组装治具未设有防呆1.首先针对员工进行问题点说明,另外再次由架模员/领班进行员工现场作业指导。2.组装治具增加防呆,预防产品未放到位。FMG李红秀ENG丁文波7/18描述:M/L组装错位4.1M/L组装错位Issue原因分析改善对策责任人导入时间不良图片:1.组装过程未组到位2.组装治具未设有防呆3.组装治具定位过低1.首先针对员工进行问题点重要性进行宣导,另外再次由架模员/领班进行员工现场作业指导。2.组装治具增加防呆,预防产品未放到位。3.针对组装治具定位进行加高,由原来的2MM加高到5MM,可有效预防组装错位。FMG李红秀ENG丁文波7/16描述:M/L折偏4.2M/L折偏/折弯尺寸NGIssue原因分析改善对策责任人导入时间不良图片:模具设计错误导致(M/L折彎內寬)尺寸OVERSPEC,SPEC:23.4±0.1mm,ACT:23mm重新开模,尺寸定位在中线ACT:23.4mmFMG李红秀ENG丁文波7/18描述:M/L折弯尺寸NG4.2M/L折偏/折弯尺寸NGIssue原因分析改善对策责任人导入时间不良图片:1.由于架模员对折弯模具打油过多,作业过程没有对模具滴下的油渍进行及时擦拭造成油渍在产品上。2.产线外观检查人员没有及时发现是不良品流出CPT端。1.后续架模员针对模具打油后,要先进行模具上下数次作业,使多余渗出的油渍及时擦拭,以防作业过程造成油渍在产品上。2.另外规定针对机台2H一次5S清洁。3.产线外观检查人员先检查产品外部在检查产品内部,对于影响产品外观问题的产品挑出,再经擦拭后流下一工站。MFG
李红秀7/13描述:M/L油污4.3M/L油污Issue原因分析改善对策责任人导入时间不良图片:1.铆PIN时因速度过快,PIN脚未铆紧导致出现PIN胶脱落现象。2.产品贴胶区域过多,贴胶人员易漏贴胶。3.产品多工序作业时,前工序与后工序之间区分不明确。4.作业方式不当,已制品与未制品未区分开。自检/全检时未能及时发现漏工序。1.在铆合治具上加磁,以便将PIN吸住,防止在铆合作业中PIN脚掉落,后端撕胶工段增加自检PIN脚脱落动作,防止漏铆PIN不良。2.将原先作业隔离方式重新更换,由矮纸板隔离,改为高胶板隔离,(统一制作为50cm高度)可以有效的将已制品与半成品严格区分开,防止产品出现漏工序现象。
3.针对多工序作业时,每道工序之间用隔板进行隔离(高度统一制作为10cm),可保证下工站人员不会出现拿错产品及漏工序产生。
4.将机台上产品放置位置区分规划,左手边放需本工序作业产品,右手边放本工序OK品,以免产品混乱,造成漏工序不良,另外作业过程核对样品。MFG李红秀7/13描述:漏工序(漏黄胶/漏铆PIN)4.4漏工序(漏黄胶/漏铆PIN)5.品质提升&控制计划NO.问题点责任人实施日期1CY已经组成品质小组,对CPT产线以及sorting发现的每个不良品都将进行分析并检讨改善对策,QA进行信息反馈。PE/丁文波QA/牛永锋7/162针对CY产线CPT所有料号发生的不良,小组成员每周二周会进行检讨,以便及时改善。FMG/朱春生7/173针对部分动作执行不到位,导致不良持续发生的状况,对该料
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