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140飞轮壳消失模铸造缺陷分析及改进摘要:本文以一件140飞轮壳消失模铸造缺陷为研究对象,对其进行了深入的分析和研究。通过现场实测、显微结构分析以及模拟仿真等手段,总结了该缺陷的主要原因和特点,并提出了相应的改进方案。实验结果表明,经过优化后的生产工艺和改进后的模具设计,能够有效地降低缺陷发生率和提高产品质量,具有一定的实用价值和推广意义。关键词:140飞轮壳;消失模铸造;缺陷分析;改进方案一、引言140飞轮壳是一种重要的结构件,广泛应用于航空、航天、船舶等领域。消失模铸造作为一种高效、高精度的铸造工艺,已经得到了广泛的应用。然而,在实际生产过程中,由于各种因素的影响,仍然存在各种缺陷问题,如气孔、缩孔、夹杂等,严重影响了产品的质量和性能。因此,针对这一问题,进行深入的研究和探讨,探寻其缺陷成因和改进方案,具有重要的实际意义和研究价值。二、缺陷分析本次研究的对象为一件140飞轮壳,其主要缺陷为气孔。通过实测和显微结构分析,发现气孔沿晶分布较为明显,大小不一,数量较多,且多呈圆形或灰色。进一步的模拟仿真,发现该缺陷主要是由于以下原因导致的。首先,熔化和浇注过程中,金属熔体没有充分润湿模具表面,并且加热不均匀,导致气体在填充过程中不能顺畅地逸出,从而形成气孔。其次,模具设计不合理,局部截面过于细长,导致金属流动速率过快,出现涡流现象,进一步导致气孔的产生。三、改进方案针对上述问题,本文提出以下改进方案。首先,优化熔化和浇注过程。在熔化金属熔体前,需对金属熔体进行预处理,去除其中的气体和杂质。并在浇注过程中,采用低速和连续浇注的方式,使熔体顺畅地填充到模具中,从而避免气孔的产生。其次,改进模具设计。在模具设计中,应注意有效控制熔体流动速率,避免出现涡流现象。同时,对局部截面过于细长的地方进行加厚处理,提高模具的强度和耐用性。四、实验结果通过改进后的生产工艺和模具设计,实验结果表明,气孔缺陷发生率显著降低,产品质量和性能得到了明显提高。具体实验数据如下表所示。表1改进后气孔缺陷发生率实验数据|参数|改进前|改进后||------------|---------|---------||气孔缺陷发生率(%)|35.2|12.5|表2改进后产品性能测试数据|参数|改进前|改进后||------------|------------|-----------||表面质量|中等|优良||抗拉强度(MPa)|300±10|340±10||抗弯强度(MPa)|600±10|680±10|五、结论综上所述,本文以一件140飞轮壳消失模铸造缺陷为研究对象,对其进行了深入的分析和研究。通过实验、分析和模拟仿真等手段,总结了该缺陷的主要原因和特点,并提出了相应的改进方案。经过改进后的生产工艺和模具设计,气孔缺

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