专业的品质改善报告范本课件_第1页
专业的品质改善报告范本课件_第2页
专业的品质改善报告范本课件_第3页
专业的品质改善报告范本课件_第4页
专业的品质改善报告范本课件_第5页
已阅读5页,还剩18页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

专业的品质改善报告PPT范本专业的品质改善报告PPT范本ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark1漏锁2颗螺丝组装线现场间接人员误将未锁螺丝的产品放到产线末,导致产品未经检查,流入OK品中在品质控制计划中,增加产品部生产车间制定关於间接人员在生产线取放产品的规定,在生产线上划定专门的投放区域,规范间接人员在生产线取出和放回产品的方式和流程。针新制定的规定,对产品部全体作业人进行培训,使所有了解新的作业规定和执行。ProductDept.2010.10.6CloseBeforetheimprovement:Aftertheimprovement:ImproveActionReportNo.Defect2ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark2Plug使用於充电器母坐上,插拔太紧Plug上盖将弹片孔深度未在规格,弹片总长在规格上限,装配后,弹片与上盖弹片孔干涉,导致插拔太紧上盖弹片孔加深,弹片孔直径加大。(模具维修时不修改原有镶件,制作一组新的弹片孔镶件,模具将於10月13日完成,完成后将先试作120pcs进行拉拔力检测验证,OK后再正式生产)EngineerDept.2010.10.15模具维修中

Beforetheimprovement:Aftertheimprovement:3.30mm+/-0.14.30mm+/-0.13.05mm+/-0.054.40mm+0.05/-0.1ImproveActionReportNo.Defect3RootCauseAnalysis目前现生产中产品尺寸量测:Spec.上盖1#2#3#4#5#MeanResult3.3mm+/-0.1Cav.2#Left3.5803.5733.5713.5723.5713.57NGRight3.5803.5743.5833.5813.5923.58NGCav.3#Left3.5523.5303.5213.5343.5333.53NGRight3.5833.5823.5673.5613.5713.57NGCav.4#Left3.5553.5683.5623.5763.5883.57NGRight3.6093.6003.5933.5883.5833.59NGSpec.上盖1#2#3#4#5#MeanResult4.3mm+/-0.1Cav.2#Left4.3104.3654.1954.3534.2944.30OKRight4.3704.4434.2014.3204.3204.33OKCav.3#Left4.3284.3194.3594.3964.3324.35OKRight4.3404.3174.4314.3124.2584.33OKCav.4#Left4.3824.2494.3244.3344.3084.32OKRight4.3214.3644.3064.3324.2844.32OKRootCauseAnalysis目前现生产中产品尺寸量4RootCauseAnalysis目前现生产中产品拉拔力测试:测试条件:a.锁螺丝电批扭力:2.0kg+/-0.2kgb.样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。c.测试用母坐:同一母坐d.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kg拉力测试结果:SampleNo.1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#Pull(kg)4.54.64.96.05.25.14.36.26.66.15.46.05.15.55.0SampleNo.16#17#18#19#20#21#22#23#24#25#26#27#28#29#30#Pull(kg)4.05.56.85.66.45.56.65.45.85.44.88.06.25.85.0PullMean5.58Max:8.0Min:4.0拉拔力测试方法RootCauseAnalysis目前现生产中产品拉拔力5RootCauseAnalysis试作样品1:使用铣床,Ø4.2钻头加工,将上盖弹片孔加深0.5mm,制作15pcs样品。(弹片与目前正常生产用弹片相同)测试条件:a.锁螺丝电批扭力:2.0kg+/-0.2kgb.样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。c.测试用母坐:同一母坐d.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kg拉力测试结果:(结果表明可以有效改善Plug拉拔力大小)SampleNo.1#2#3#4#5#6#7#8#Pull(kg)2.52.82.82.52.92.72.52.7SampleNo.9#10#11#12#13#14#15#Pull(kg)2.82.83.03.03.22.73.4PullMean:2.82Max:3.4Min:2.5RootCauseAnalysis试作样品1:使用铣床6RootCauseAnalysis试作样品1:尺寸量测结果:SampleNo.1#2#13#15#NotePull(kg)2.52.83.23.4上盖:Spec.15.8mm+/-0.15Unit:mmLeft16.1816.2116.2116.15Right16.2516.1716.2016.17下盖:Unit:mmLeft15.6515.5515.6415.68Right15.5915.5915.5815.56理论装配净空:Unit:mmLeft0.530.660.570.47Right0.660.580.620.6115.8RootCauseAnalysis试作样品1:尺寸量测7RootCauseAnalysis试作样品2:使用铣床,Ø4.5钻头加工,将上盖弹片孔加深0.5mm,将原弹片孔直径由原来的4.3mm加工到4.5mm,制作15pcs样品。(弹片与目前正常生产用弹片相同)。测试条件:a.锁螺丝电批扭力:2.0kg+/-0.2kgb.样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。b.测试用母坐:同一母坐c.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kg拉力测试结果:(结果表明可以有效改善Plug拉拔力大小)SampleNo.1#2#3#4#5#6#7#8#Pull(kg)1.82.02.02.42.02.62.52.5SampleNo.9#10#11#12#13#14#15#Pull(kg)2.21.92.02.22.32.42.0PullMean2.1867Max:2.6Min:1.8RootCauseAnalysis试作样品2:使用铣床,8RootCauseAnalysis试作样品3:将弹片喇叭口孔径由原来Ø2.05mm修改为Ø2.2~2.3mm,制作75pcs样品。(上下盖属目前正常品,未作任何变更)测试条件:a.锁螺丝电批扭力:2.0kg+/-0.2kgb.样品按正常品组装,螺丝正常作业一次性锁紧,未将螺丝再松半圈。b.测试用母坐:同一母坐c.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kgRootCauseAnalysis试作样品3:将弹片喇叭9RootCauseAnalysis试作样品3:拉力测试结果:ItemNo.(上盖2#配下盖2#)上盖4#配下盖1#上盖3#配下盖4#Pulltestresult(kg)12.43.22.03.15.93.27.05.023.04.33.23.44.83.54.24.834.02.53.23.56.04.64.25.543.03.13.04.26.63.83.43.652.33.63.63.64.35.55.25.062.14.34.54.14.35.05.472.83.03.14.84.85.75.083.33.23.84.84.06.05.593.03.03.33.94.43.24.7102.63.03.84.65.05.24.8PullMean3.229kg4.645kg4.920kgPullMeanMean:4.057kgMax:7.0kgMin:2.0kgNote仅加大弹片喇叭口孔径,无法有效改善Plug插拔太紧的问题RootCauseAnalysis试作样品3:拉力测试结10RootCauseAnalysis试作样品3:尺寸量测结果:Item上盖2#配下盖2#上盖4#配下盖1#上盖3#配下盖4#NoteSampleNo.5#6#3#4#5#6#Pull(kg)2.32.16.06.65.25.0上盖:Spec.15.8mm+/-0.15Unit:mmLeft15.5815.5215.5515.5715.5315.56Right15.5815.5315.5715.5615.5315.63下盖:Unit:mmLeft15.6315.5715.6915.6215.6415.76Right15.5215.5915.5715.5515.615.58理论装配净空:Unit:mm对拉拔力测试品的取样尺寸量测结果表明弹片与上盖存在干涉,干涉量越大拉拔力值越大。Left-0.05-0.05-0.14-0.05-0.11-0.20Right0.06-0.0600.01-0.070.0515.8RootCauseAnalysis试作样品3:尺寸量测结11试作样品4:使用现有弹片(喇叭口孔径Ø2.05mm),弹片组装焊锡后,不安组装上盖,制作15pcs样品。测试条件:a.测试用母坐:同一母坐b.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kg拉力测试结果:(测试结果表明,无法证明弹片喇叭口孔径大小与Plug插拔过紧有明显的相关性)SampleNo.1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#Pull(kg)1.01.21.21.31.21.51.31.61.81.82.01.31.51.61.2PullMean1.43Max:2.0Min:1.0RootCauseAnalysis试作样品4:使用现有弹片(喇叭口孔径Ø2.05mm),弹片组12RootCauseAnalysis试作样品5:Plug不安装弹片,空上下盖组装后,制作15pcs样品。测试条件:a.测试用母坐:同一母坐b.测试推拉力计:0~30kg,最小刻度:0.2kg拉力测试结果:(测试结果表明,Plug插拔太紧与Plug上盖插入母坐的公插外形尺寸基本没有相关性)SampleNo.1#2#3#4#5#6#7#8#9#10#11#12#13#14#15#Pull(kg)0.40.60.60.60.60.60.60.40.40.70.60.40.60.60.4PullMean0.53Max:0.7Min:0.4RootCauseAnalysis试作样品5:Plug不13RootCauseAnalysis样品试作结果综合分析:Item目前生产品试作样品1试作样品2试作样品3试作样品4试作样品5样品4与5的叠加值Note即客户投诉的产品上盖弹片孔加深上盖弹片孔加深和加大直径新弹片(喇叭口孔径加大)单独两个弹片的拉力未装弹片的Plug拉力Pull(kg)(Mean)5.582.822.194.061.430.531.96分析结论根据以上原因调查分析:1.Plug插拔太紧与弹片喇叭口孔径有相关性,但相关性不强,不能有效改善。2.Plug插拔太紧与Plug上盖插入母坐的公插外形尺寸没有相关性。3.Plug插拔太紧与上盖弹片孔直径和深度有很强的相关性。4.Plug插拔太紧与弹片的高度和安装到下盖上后的高度有相关性。5.改善Plug上盖弹片孔直径和深度,可以有效改善插拔太紧的问题,或是改善弹片高度及安装后高度,也可以起到一定的改善作用。6.综合分析,决定采取改善Plug上盖弹片孔直径和深度方法。RootCauseAnalysis样品试作结果综合分析:14ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark3Plug使用於充电器母坐上,插拔太紧该产品最初投产时即存在此问题,生产线测试工位(导通、高压测试)在进行已发现插拔太紧,但未引起双方重视,后将测试用母坐PIN人工改小,导致不良持续发生和流出。1.更换测试用母坐,使用ENG提供之原装母坐用於测试。ProductDept.2010.10.11Close

2.暂时规定每生产12000setPlug,所有测试用母坐更换新的。(插拔寿命测试进行中,待完成再确定正式更换标准。)QADept.2010.10.15OpenBeforetheimprovement:Aftertheimprovement:不良品试插不良品试插高压测试坐导通测试坐ImproveActionReportNo.Defect15ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark4Plug插不进母坐弹片在插入Plug下盖ACPIN时,未完全插到位,并且Plug上盖弹片孔本身深度不够,上下盖压合后,弹片压入上盖塑胶内,完全失去弹性,导致Plug无法插入母坐内1.调整压制弹片的治具的限位装置,使弹片压制时过盈配合,使弹片压合更紧更到位。2.在压制工位和下一焊锡工作的SOP当中增加关於弹片压合位置的检查要求和方法,以防止不良流出。ProductDept.2010.10.8Close

Beforetheimprovement:Aftertheimprovement:压制弹片完全压合限位装置检查将限位装置向上微调,使压合时能使用治具冲头与弹片过盈压合ImproveActionReportNo.Defect16ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark5Plug插不进母坐该产品最初投产时,生产线测试工位(导通、高压测试)发现插拔太紧,为了提高生产效率,后将测试用母坐PIN人工改小,导致无法发现此不良致其流出。1.更换测试用母坐,使用ENG提供之原装母坐用於测试。2.在测试工位SOP当中规定,测试时必须将Plug完全插入母坐后进行测试,并对相关作业人员进行作业方法的培训。ProductDept.2010.10.06Close

3.暂时规定每生产12000setPlug,所有测试用母坐更换新的。(插拔寿命测试进行中,待完成再确定正式更换标准。ProductDept.2010.10.13OpenBeforetheimprovement:Aftertheimprovement:不良品试插,可以插入不良品试插,无法插入高压测试坐导通测试坐ImproveActionReportNo.Defect17ImproveActionReportNo.DefectRootCauseCorrective/PreventiveActionResponsesExpectedFID.DateStatesRemark6螺丝柱断裂下盖螺丝柱高度太小,未在规格内,特别是1#穴一处螺丝柱高度仅0.71mm,与上盖组装,螺丝锁紧后,螺丝对下盖螺丝柱施加了较大的作用力,导致螺丝柱断裂。将下盖螺丝柱高度修正到规格内,使上下盖组装后,螺丝柱与上盖螺丝孔深度完全配合,减少螺丝对螺丝柱的长期作用力。EngineerDept.2010.10.15Open

Beforetheimprovement:Aftertheimprovement:修模前螺柱顶到分模面高度为0.7~0.9mm修正到规格公差内ImproveActionReportNo.Defect183D设计图:依据设计,上下盖组装,锁紧螺丝后,上盖螺丝孔台阶应与下盖螺丝柱顶部完全密合。即:上盖螺丝孔内台阶到分模面的深度为1.05mm,加上美工线台阶到分模面的高度0.3mm,美工线台阶到螺丝孔内台阶的深度为1.35mm。下盖螺丝柱到分模面的高度为1.35mm,组装后的配合间隙为应0。RootCauseAnalysis上盖分模面上盖美工线台阶上盖螺丝孔内台阶下盖螺丝柱到分模面高度上盖分模面到螺丝孔内台阶深度3D设计图:RootCauseAnalysis上盖分模面19尺寸量测结果:RootCauseAnalysisSpec.上盖1#2#3#4#5#Mean差值Result1.05mm+/-0.05Cav.2#Left1.101.081.101.101.081.090.04OKRight1.121.121.101.121.131.120.07NGCav.3#Left1.051.001.061.041.061.04-0.01OKRight1.121.131.131.131.131.130.08NGCav.4#Left0.971.000.990.991.031.00-0.05NGRight1.091.101.081.081.081.090.04OKSpec.下盖1#2#3#4#5#Mean差值Result1.35mm+/-0.05Cav.1#Left0.720.700.730.720.710.720.63NGRight0.890.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论