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j2113型热室120mw压铸机改造

j2113热室125吨压铸机系上海压铸机厂于1973年销售。这是我们公司购买的第一艘压铸机。由于当时的技术有限,设备本身在先设计概念和实际系统结构组成上存在很大缺陷。现在,由于频繁的故障,无法满足工艺和生产要求,这对公司的压铸件生产产生了重大影响。因此经过多次的方案论证,决定对该设备的部分结构及液压系统局部进行技术改造。一压铸机液压系统整体无法安装造成的故障1J2113型热室125T压铸机的油泵站中泵采用立式安装的方式,动力源采用双联叶片泵,通过联轴器和联轴支架与电机相连接,滤油方式为吸油过滤。调压、合模阀组与油泵的高、低压油出口之间的连接管路采用高压软管。由于油泵、滤油器和高压软管都在油箱内,这样一旦油泵发生故障或者滤芯堵塞,油管出现爆管、松动而漏油,都具有很强的隐蔽性,不易察觉,需要修理、清洗或更换时,必须先将油箱内油液抽尽,给维修工作带来很大的不便,造成停工时间长、投入人力多的损失。另外,油泵在油箱内油泵工作产生的热量又被液压油吸收,会加速液压油的温度上升,不利于设备长期稳定运转。2该设备液压系统冷却方法采用旁路循环方式(见附一),即专门用一台电机D3带动一台小油泵PF3从油箱抽油,经板式换热器进行热交换后回油箱。由于安装方式不太合理,在使用中经常出现电机烧、油泵和联轴节损坏的故障,对此需要进行修理或改进工作。3该压铸机油箱的封闭性较差,(为便于冷却泵从油箱抽油及油液经换热后回油箱)有一个150mm×200mm的窗口使液压油直接与大气相通,由于我们压铸车间现场环境里的粉尘及其它固体、液体颗粒很多,因此这些异物极易侵入油箱混入液压油中,众所周知,液压油是液压系统的血液,液压系统的故障有70%以上是由于液压油不清洁引起的,必须对该设备油箱的密封性进行相应的改进。4该压铸机原来调压、合模部分的液压原理(见图一)采用的是开关型控制阀进行系统压力调定及合模缸动作控制,但其油泵站中高压泵不具备卸荷节能控制的功能,合模缸动作也不能实现速度调整。这样一方面会造成较大的能源浪费,加速液压油温度上升,同时也不能满足不同产品工艺的要求。为此,采用二通插装阀技术对该部位进行技术改造。二进行系统安装,使一切部件均暴露视线内针对上述问题,我们进行了如下的改造:1设计加工相应的过渡板及安装支架,将油泵、滤油器移至油箱外面,使所有部件及管路均暴露于大家的视线之内。2把调压合模阀组的总回油管接到管式冷却器的入口上,油液经换热后从冷却器出口回油箱。3用钢板将油箱上前述的窗口补全,然后再安装一个空气滤清器。4采用二通插装阀技术将调压、合模功能组合在一个阀体上(见图二),并在常高压管路上添加两个压力继电器。三插装阀集成系统的优势见图2设备经过改造后,产生的效果主要表现在以下几个方面:1将油泵、滤油器及管路全部移到油箱外面,使故障查找更加容易、维修更加简便、劳动强度明显降低。同时油泵及管路外置,使它们散热条件改善,对保证设备长期运行时油温的稳定是很有利的。2液压油冷却系统改造后,在保证冷却效果的前提下,减少了部件数量,节约了成本,削减了以前经常发生故障的几个环节,使设备维护的工作量也降低了。3油箱封闭、安装空气滤清器之后杜绝了异物进入箱内的渠道,同时从空气滤清器加油还有一定的过滤作用,有助于液压油能较长时间地保持清洁,油液清洁可以大量地减少液压系统发生故障的机会。在液压系统中,净化工作油是十分重要的环节。此外,液压系统工作时空气滤清器能维持油箱内的压力与大气压力平衡,以避免泵可能出现的空穴现象。4选用插装阀可有下述优点:首先,通流量大、液阻小,适应于压铸机对压力、流量的要求;其次,响应快,静动态特性好,动作速度快,性能调节方便,易于实现对各个功能的单独调节;第三,密封性好,主流道可实现无泄漏,易于保证系统压力的稳定;第四,互换性好,本系统选用的插装阀均为国内专业厂家生产的标准件,采购方便,而且单件成本也较低;第五,抗污染能力强,相对于滑阀的发卡倾向较低,可靠性高;第六,插装阀系统采用了单独控制的单个阀结构,功能明确,故障查找较容易,哪个阀有问题单拆那个阀即可,大大简化维修,缩短修理时间;第七,所有元件实现集成化,大量减少管路连接,简化安装工作,布局整齐美观。这部分液压系统改造后,实现了高压泵的卸荷功能,增加了开合模的速度调整功能,一方面达到了节能降耗和减少液压油温升的目的,一方面也可以满足不同品种对开合模速度的不同要求。另外,为避免非正常情况下系统压力超高,对机床造成损坏和对周围人员的伤害,我们在系统中增加了两个压力继电器PR1、PR2(安装两个是为进一步提高安全系数),发讯压力调至比正常工作压力(12Mpa)高3Mpa,当系统压力达到发讯压力则停泵,避免了可能发生的危险。正是由于有了这些优点,所以新的液压系统流量充分、压力稳定、动作迅速、调整方便、故障率及维修费用低,且安全系数高、能耗低,相对于旧系统在技术上有了较大的提高。5经改造后的设备各部分的布局与上海压铸机厂J1116F压铸机近似,使这台已有三十年历史的设备在外观上接近于国内90年代压铸机专业生产厂家的水平,在提高设备性能及可靠性的同时,使设备整体布局显得更美观,更合理。四压铸件的稳定改善阶段设备改造完毕后即投入了使用,并坚持每日三班倒,至今已有两年的时间。根据统计,从改造之前2003年前6个月的月平均停工台时50.7小时,降至改造后的03年后5个月的月平均停工台时3.6小时、2004年的2.5小时和2005年前6个月的3.1小时,工作稳定性明显改善,有力地支持了压铸件的生

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