煤磨袋收尘器不通风故障的分析处理_第1页
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煤磨袋收尘器不通风故障的分析处理1故障情况某公司窑头、窑尾、煤磨各设有一台袋收尘器。自2013年10月熟料生产线投入运行以来,煤磨袋收尘器连续多次出现了进出口压差增大、不通风现象,煤磨袋收尘器进出口压差从1300Pa瞬间增大到2500Pa以上,造成煤磨系统紧急停机,严重影响了煤磨系统的正常运行。2煤磨袋收尘器系统构成及工作原理图1为PPW128-9煤磨袋收尘器系统结构图。收尘器本体被分隔成9个箱室,每个箱室有128条滤袋,箱室侧边出口管道上有一个气缸驱动的提升阀,并配有两个脉冲阀。袋收尘器正常运行时,通过PLC程序控制,箱室提升阀关闭,切断气流;箱室的两个脉冲阀开启,将>0.5MPa压缩空气喷吹到净气室内,清除滤袋上的煤粉;提升阀重新打开,箱室重新参与过滤工作,并按以上步骤逐一完成各室清灰,以完成一个清灰周期动作。下箱体安装了6个振打电机和6个灰斗出口卸料器,配合将煤粉通过链式输送机输送到煤粉仓内。煤磨袋收尘由PLC控制,自动连续运行,可根据清灰情况调节清灰脉冲宽度和清灰周期,实现清灰的最佳效果。图1

PPW128-9煤磨袋收尘器系统结构3故障原因分析煤磨袋收尘器不通风故障的出现没有规律性,且每次不通风故障出现5min左右后,袋收尘器压差自动恢复正常。经分析,这种故障主要由以下原因造成:(1)脉冲阀和提升阀共用压缩空气气包。当某个脉冲阀膜片损坏、弹簧变形产生漏气时,气包压力瞬间下降,导致提升阀供气压力<0.2MPa,所有提升阀阀板下落,袋室短时间不能通风。(2)安装在煤磨袋收尘器气路的过滤器老旧,过滤效果不好,压缩空气管道内部铁锈、杂质等卡在膜片阀座端面之间,导致脉冲阀漏气。(3)提升阀长时间运行后,气缸密封件磨损,压缩空气泄露,供气压力不足。(4)PLC脉冲阀输出点及输出继电器触点有发热现象,可能存在粘连,引起脉冲时间过长,导致供气不足、提升阀阀板下落,袋室瞬间不通风。4处理措施(1)利用煤磨停机期间对煤磨袋收尘器气路进行了改造,将原来的图2所示气路(提升阀和脉冲阀在气包后共用压缩空气)改成图3所示气路,主管道在气包之前新增一路气路向提升阀供气,并增加气源三联和旁路阀。通过气路改造,每次脉冲阀动作喷吹时,脉冲阀管道压力短时间内由0.5MPa降到0.4MPa后即恢复,而提升阀管道压力一直保持0.5MPa左右,有效保障了提升阀的供气稳定性。图2改造前的煤磨袋收尘器气路图3改造后的煤磨袋收尘器气路(2)在并列的两路脉冲阀支路气管的头部增加压力传感器和电磁速断阀,用以检测箱室两侧脉冲阀支路压力。当脉冲阀支路气管压力<0.2MPa时,电磁速断阀失电,快速切断此支路,确保袋收尘器在短时间内不会因脉冲阀漏气,引起提升阀阀板下落,导致其不通风,为维修人员排查故障争取了时间。(3)在箱室每个脉冲阀前增加一个手动球阀,当某个脉冲阀出现故障时,可以关闭单个气路进行维修,不影响袋收尘器正常运行。(4)利用煤磨停机期间,吹扫压缩空气管道,除去铁锈等杂物,更换部分脉冲阀损坏的膜片及弹簧。(5)将煤磨袋收尘器PLC脉冲程序输出通道Q3.3更换为Q3.4备

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