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文档简介

一、品质月活动情况

汇报总结:1.品质目标达成情况:(见下表)未达标原因初步分析:设备部:(1).5#铸焊机故障原因:底模上下不一,轴承坏了,目前暂时无法解决,维修人员正在向设备厂家学习铸焊机工作原理。(2)磨板机出现故障的原因是线圈容易烧坏,造成机器正转而不反转。磨板机从更新后一直无法正常工作,换回原有磨板机以旧机代替新机作业。工程部:未达标的原因:(1)工单信息不全面;(2)客户具体要求未注明;(3)客户要求变更造成。(4)极板信息错误。生产部:未达标原因:(1)加酸组胶不良原因:品质月前两周生产部在统计报表时把盖片不良和胶不良统计在一起,造成胶不良比例较大,后面分开后就降低了.(2)2号楼检测工位不良原因:QC前面各工序未做外观控制,导致流入QC工位不良率增加,导致检测工位不达标。

2.人员培训情况:(一)

2.人员培训情况:(二)2.人员培训情况:(三)培训总结:1.以上培训多数是岗位操作和技能提升方面的,多数是针对一线操作人员。2.关于团队建设和员工心态调整方面的培训涉及极少。3.一场战争的胜利,除了整体实力以外,将领是要起到决定性的作用的,而此次培训针对提升管理水平的很少。4.团队凝聚力、向心力、执行力方面的培训几乎没有,好的产品不是靠个人,而是靠团队全体成员不折不够的执行来实现。3.工艺稽核及现场巡线:1.现场巡线时发现多张焊台工位未倒铅渣。(已改进)2.烤箱上两处螺钉存在安全隐患;(跟进中)3.两条烤箱下半自动拉线带出口处严重损坏,经常会漏电池和夹到电池。(未改进)4.铁盒未及时整理。(已改进)5.车间5S工作不到位,有物料掉在地上无人捡。(跟进中)6.检测组12V7A端子被批量压塌。

7.消防栓放置区堆放杂物。(已改进)

8.成品电池标识卡数量填写严重涂改。(已改进)

9.2号楼KN409小电池组装困难,负极极耳直径不规范且有棱角,严重影响组装效果。(生产完成)

10.CA1270S2A生产中试盖、扣盖工位操作困难。11.升降传输梯两板电池中间存在较大缝隙,经常会漏电池。(已加防护网)12入库成品电池上下栈板叠放不规范。(已改进)13.现场5S混乱,端子套、安全帽、中盖掉落地上无人捡起。(未改进)

14.烤箱下方传输带仍然未得到改善和修复。

15.加酸机旁牛眼珠的工作台面严重腐蚀,多个牛眼珠被定死不能滑动。(未改进)16.2号楼小电池真空加酸机下酸管里面太多污渍没有清理,看不到内部酸量状态。(已在加酸管后面增加LED灯)17.烤箱设置温度与实际测试温度相差正负5℃以上,至今未改善。18.2号楼硫酸槽顶部没有防护装置,车间粉尘、胶屑、昆虫等掉落槽内。

19.真空加酸机第一次抽真空回流超过下管的55%。(已更改工艺,跟进中)20.烤箱内实际温度与设定温度相差较大。(未改善)21.充电跟踪表记录虚假,工艺是下机后再贴跟踪表。(注意时间记录)22.装槽:更改后装入极群组的高度为极板高度的1/2,实际不到二分之一。(修改工艺,改为三分之一)23.挡胶板:6V4、12V4、12V7挡胶板三个月更换一次。(视实际情况决定,损坏后更换)24.相关型号必须使用挡胶板,且要挡住加酸孔,实际未使用或使用不当。(新购挡胶板已投入使用)

4.岗位技能竞赛:

5.有奖征稿:6.不良品展示台:功能:曝光因人为疏忽造成的不良,制造紧张的品质氛围,引起相关方面的警觉和关注。实际效果:虽未看到对直接责任者实施考核,但在一定程度上起到了警示和吓阻作用,同时员工自检和互检意识有所提高!7.优秀班组评比结果:第一名:加酸组奖金1000元第二名:烧焊组奖金700元第三名:品管部奖金500元

以上结果由投放假设性不良和品质目标达成情况评选而出,最终解释权归品质月推行小组所有。二、品质月质量问题回顾:1.铸焊线底胶段将整杯固化剂当成已配好的胶水,滴入产品中,造成11板共计231个电池批量性不良。(原因是固化剂杯子和配胶用杯子一样,员工倒错。预防措施:用更容易区分的胶杯同时培训员工不同杯子的用途)2.CA409B双包隔板试产产品未做任何标识区分,导致与单包隔板产品混淆。(原因是工程跟生产讲不用区分,酸量相同可以一起加酸。预防措施:外观相同型号不同的产品一律用标识牌区分)3.法国HON客户的13000PCSCA435电池端子朝向错误,经初步分析是工程模具设计失误,对策待工程回复)三、各部门活动负责人做总结发言:品管部柏经理:1.针对后续品质控制,要从根本处入手,以预防为主,如机器故障问题响应不及时等要加大力度进行管制。2.生产质量目标一再修改,不是解决问题的根本措施,要从根源入手,把不良降低,达成目标。工程部刘经理:

针对一再发生的品质问题,或是与产线沟通未得到有效控制的问题,建议生产相关重点工位绩效与品管部报表挂钩。生产部左经理:1.后续生产部会制定假设性不良投放制度,员工绩效与假设性不良品考核成绩挂钩,由品管监督。2.针对目前生产存在的未解决和待解决的问题,如内响问题、端子压塌、返修不良、品质目标未达标、5S改善等,生产召开专题会议,品管人员监督。3.后续各部质量目标以质量月期间此为模版,不良率在每周生产例会和品质周会上通报并跟进。4.设备、采购、计划、品管和其他间接部门要给予生产更多支持,共同把质量和产量提升上去。品管部刘经理:1.通过本次品质月活动,整体效果还是很不错的,员工品质意识普遍提升,不良率大都能够有效控制,客户投诉较比以往有所下降。2.生产班组长的工作重心,要放在质量目标的达成、品质异常的处理、员工心态调整、品质意识提升方面,生产任务由代班协调辅助完成。3.品质月期间未解决问题:尽快成立专门公关小组,逐个克服。4.品质月期间好的工作模式,要纳入日常工作中去,持之以恒,养成我们工作的习惯。耿厂长总结:1.品质月期间好的工作方法,一定要融入日后工作中去,包括投放不良品、制定周质量目标等。2.后续设备和工程资料,要针对性改善,避免非人为方面引起的品质问题和浪费。3.各部月质量目标的考核要与实际绩效挂钩。4.针对班组长及中层管理的培训,可以把每周六定为培训学习日,针对性实施培训。

附件:质量月不良图片汇总现场存在的问题:端子套漏在架子上造成过多的浪费现场存在的问题:硫酸槽内掉落蜻蜓一只硫酸槽没有防护盖子现场存在的问题:加酸机旁边牛

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