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文档简介
加压过滤机培训第一页,共三十八页,编辑于2023年,星期日▲操作规程1、总则1.1操作人员必须熟知《选煤厂安全规程》、《电业工作安全规程》及《选煤厂停送电规定》。1.2熟悉本系统的工艺流程、设备间的闭锁关系,设备分布及运行方式,了解本系统风、水、电的工作情况。第二页,共三十八页,编辑于2023年,星期日1.3熟悉本系统主要作业机电设备的性能构造、技术特征,事故和故障规律、常见故障的原因分析,能对生产中出现的问题做出正确的判断和处理。1.4能熟练填写各种生产报表和记录。1.5操作人员应由领导安排固定,应具有初中及初中以上学历,具备一定的专业知识和操作技能,经培训考试合格后持证上岗。第三页,共三十八页,编辑于2023年,星期日2、操纵方式加压过滤控制系统的操纵方式分为:程控和调试两种,由设在控制柜上的转换开关SA1选定。正常情况下,采用程控方式,设备检修试车时,采用调试方式。在程控方式又分为自动方式和手动方式两种,可在上位机主控画面内进行选择。正常情况下采用自动方式,系统调试及故障诊断时采用手动方式。第四页,共三十八页,编辑于2023年,星期日3、操作前的检查3.1按《选煤厂机电设备检查通则》要求对设备作一般性检查。3.2滤扇不应变形,安装平整,滤布无破损和堵塞现象,刮刀位置合适。3.3搅拌器不应压住,工作灵活可靠。3.4刮板机链条松紧合适。3.5排料闸板滑道通畅,无卡阻。第五页,共三十八页,编辑于2023年,星期日3.6煤、水、气、油管道无漏水、漏气、漏油现象。3.7各阀门应严密、灵活、好用,并处在停车时应有的开关位置。3.8汽水分离器无漏水,堵塞现象。3.9各处紧固螺钉及紧固件不应松动脱落。3.10各注油点油位正常。3.11各部位传感器齐全、完好、可靠。第六页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4、程控开车前的准备4.1送电操作4.1.1依次合控制电源,给料泵、刮板机、高压风机电源开关(跳汰32P内)。4.1.2依次合动力柜、控制柜、变频柜各分路开关(控制室内)。4.1.3将控制电源钥匙开关SA2旋至通位置,控制电源、IPC、PLC电源指示灯亮。第七页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4.1.4合UPS电源,合上位机机箱电源,上位机启动并自动进入FIX主控画面,当屏幕出现OK字样时,上位机启动结束。4.2将控制方式选择开关SA1打到程控位置。4.3将给料泵运行选择开关XK打到程控位置。4.4在主控画面中单击操纵方式选项按钮,在子画面中选择自动、反吹、正常运转选项。第八页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4.5在主控画面中,单击参数设定选项按钮,在子画面中对SP(设定值)及PID调节参数进行初设。5、程控开车5.1按下预告信号按钮,向生产现场发出启动车预告信号。5.2观察信号柜上所有应答信号指示灯全亮后,按下启动按扭,系统开始启动。第九页,共三十八页,编辑于2023年,星期日5.3若生产现场没有应答信号返回或没有全部返回,则禁止启动,可在按预告信号按扭,直至应答灯全亮后,方可启动。5.4当高压风机启动后,人工开启低压风手动进气阀门。5.5当启动按钮指示灯停闪,运行指示灯闪亮后,启动过程结束。5.6按下信号复位按钮。第十页,共三十八页,编辑于2023年,星期日6、程控运行6.1在运行中,应经常观察主控画面中的反吹风压力,加压仓压力,储浆槽液位,下仓料位,排料周期,报警等参数信息,并根据排料情况及时调整。6.2系统在运行中,若设备或环节出现故障时,可按等待按钮进入等待状态,故障处理好后,再按继续按钮恢复运行。第十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期日6.3系统在运行时,若高压风机、液压站油泵工作压力低于规定值(油压(4<MPA、0.7<MPA))应进入等待状态进行调整和处理。6.4运行中,当出现给料泵不上料,应进行缓泵操作,操作方法分手和自动两种。第十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期日7、程控正常停车7.1接到停车命令后,按下停车按钮,停车按钮指示灯闪亮。7.2下滤液阀关闭后,联系停低压风机,关闭加压仓手动进气阀门。7.3当停车按钮指示灯停闪后,停车过程结束。7.4联系停底流泵。第十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期日8、就地操作当生产现场设备检修完毕请求就地试车时,可将控制方式选择开关SA1打到调试位置,但应在程控停车后进行操作。第十四页,共三十八页,编辑于2023年,星期日9、清洗清洗滤板应在程控停车后进行,操作顺序如下:9.1将控制方式选择开关SA1打到调试位置。9.2开清水泵9.3开清洗阀,开主轴,开槽放空阀(在入仓控制箱上操作)。9.4清洗完毕后,关清洗阀,主轴及槽放空阀。9.5停清洗泵。第十五页,共三十八页,编辑于2023年,星期日10、特殊故障的处理10.1系统在运行过程中,如PLC发生程序执行紊乱,则需对PLC进行复位操作,复位操作分两种情况,分析如下:a、低压风机已启动,加压仓及下仓无压时,可直接按下复位按钮,复位后重新启动。第十六页,共三十八页,编辑于2023年,星期日b、低压风机已启动,加压仓及下仓有压时,应先联系停低压风机(或关闭加压仓手动进气阀门),然后选择手动方式,开下仓充气阀及下仓放气阀,待加压仓及下仓无压后,在进行复位操作。待系统恢复正常后再进行其他操作。第十七页,共三十八页,编辑于2023年,星期日11、操作注意事项11.1操作人员在启车前应认真检查并核查加压仓内确无工作人员,入孔确已关好。11.2检修人员进入仓内作业必须停机停电,必须到控制室进行控制,并在仓口设专责监护人一名,工作完毕人员全部撤出后,再到控制室注销登记。11.3设备检修或处理故障时必须到配电室或控制室办理停电手续,切断电源。第十八页,共三十八页,编辑于2023年,星期日11.4刮板机、入料泵、高压风机停车后重新启动时,应先向现场发启动预告信号。11.5未经许可,不准擅自退出主控画面,进行其他操作。11.6未经许可,不准随意删除报警表中的内容。11.7不要轻易对系统进行复位。复位要严格按要求进行。11.8运行中,不要运行其他软件,否则易造成死机或影响监控。第十九页,共三十八页,编辑于2023年,星期日11.9工控机内不准安装其他软件,不准对机内各软件进行复制。删除、移动等操作,以免影响工控机软件的运行。11.10控制室内要注意防尘的运行,保持室内清洁。11.11控制室的环境温度不准超过25℃。11.12控制室内要配备一定数量的灭火器和灭火用砂。第二十页,共三十八页,编辑于2023年,星期日12、保养与维修12.1长期停车时滤布必须冲洗干净,槽体内、排水器内必须排尽积水,刮板机排料装置中应排尽物料。12.2工作完毕后应打开入孔,打开排料装置的上下闸板,以排出仓内潮气。第二十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期日12.3定期检查干油泵,主轴减速器及液压站油量,当低于正常油位时应及时加油,各减速器首次使用时应在两周时换油一次,以后应在3~6个月换油一次,排料装置的托滚,主轴的滚动轴承,刮板机的头轮组及尾轮组加黄油,每月加油一次。第二十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期日12.4每周应检查清理以下部位:过滤机的卸料槽,主轴的密封,排料装置排料道上的煤泥,排料装置托滚的加油在3~5天进行一次,每次旋转螺栓一圈,当螺栓旋到底时,在工作结束后,卸下螺栓加入黄油,再旋入螺孔中。12.5检查滤布和漏扇,发现损坏应及时更换,更换后应保持滤盘和刮刀的原有间隙、在装配滤布时必须拉紧滤布。第二十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期日12.6主轴密封当进行调节后仍泄露时,应更换新盘根,型号为浸油石棉盘根F19长32米/台。12.7上下闸板用的密封圈失败后,应及时更换,更换时,用手动方式打开上下闸板,切断泵站电源,解开上部固定螺母,从下部取出密封圈,在装入新件,固定时密封圈与闸板间一定要有均匀的2~3mm间隙。第二十四页,共三十八页,编辑于2023年,星期日12.8定期检查各种执行阀门,如有损坏应及时更换与原型号规格相同的阀门。12.9定期检查并排放过滤器,储风管、高压风机风包,反吹风包中的积水。12.10所有电控柜(箱)要定期除尘,每月一次。13、检修、维护、处理设备问题、清理岗位卫生,应按规定办理停送电手续,如需进入机内操作必须停机停电。第二十五页,共三十八页,编辑于2023年,星期日▲“手指口述”工作法手指口述内容:入料泵、入料池、清水池、消防器材、排料圆盘给料机、高压风机、液压站、加压过滤机、反吹风阀门、计算机程序。1、交接班手指口述安全确认标准:1.1入料泵、清水泵运转正常,入料池、清水池液位满足要求,确认完毕。第二十六页,共三十八页,编辑于2023年,星期日1.2排料圆盘给料机运行正常,确认完毕。1.3高压风机、液压站运行正常,确认完毕。1.4加压过滤机滤板无变形,溜槽无堆积,确保过滤及脱饼效果良好,确认完毕。1.5各自动程序及部件灵敏可靠,管路无跑、冒、滴、漏,确认完毕。1.6操作室记录齐全,确认完毕。第二十七页,共三十八页,编辑于2023年,星期日2、启车前手指口述:2.1液压站和减速器油位足够,油泵工作正常,确认完毕。2.2各阀门无损坏,确认完毕。2.3经查看、喊话确定加压仓内无人,加压过滤机及附属设备无人检修,关闭加压仓仓门及手动放气阀,并且确认关严且密封良好,开启手动进气阀,确认完毕。第二十八页,共三十八页,编辑于2023年,星期日3、运行过程手指口述:3.1给入料泵变频器送电,确认完毕。3.2开启高压风机,压力达到700KPa,确认完毕。3.3电脑显示屏系统复位,调整参考数值到规定要求,点自动启车信号,确认完毕。第二十九页,共三十八页,编辑于2023年,星期日3.4联系风机房,开启风机,系统自动运行,开始工作,确认完毕。3.5入料泵上料正常,仓内压力正常,反吹正常,确认完毕。3.6做好巡回检查,及时与压风机房和调度联系,确认完毕。3.7做好开车过程中的运行记录。第三十页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4、停车手指口述安全确认标准:4.1接到停车指令后,先观看加压入料池是否拉空,确认拉空,可进行下一步操作,确认完毕。4.2仓内液位低于300mm,确认完毕。4.3联系压风机司机停低压风机,确认完毕。第三十一页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4.4点停车按钮,等待设备排完最后一仓,仓内压力为零,点手动按钮。4.5停止入料泵,打开下仓放气阀,如果槽体还有液位,打开槽放空阀,打开仓放空阀,放掉下密封阀的气,拉开下闸板,系统复位,程控按钮打到就地,确认停车完毕。第三十二页,共三十八页,编辑于2023年,星期日4.6打开手动放空阀,关闭加压仓内进气阀,停入料泵变频器,放空入料池内的料,确认完毕。4.7补满清水池水,开启清水泵,清洗滤布溜槽。4.8停高压风机,确认完毕。第三十三页,共三十八页,编辑于2023年,星期日▲作业标准上下流程要熟悉,设备原理要清楚;仓内杂物要清理,滤扇滤布要检查;听到信号再启动,仪器仪表要看懂;遇到异常要汇报,检修要停机停电。第三十四页,共三十八页,编辑于2023年,星期日▲事故案例手触焊钳口,惨遭电击一、事故经过:某选煤厂有一位年轻的女电焊工正在加压仓内焊接,因仓内温度高加之通风不良,身上大量出汗将工作服和皮手套湿透。在更换焊条时触及焊钳口因痉挛后仰跌倒,焊钳落在颈部未能摆脱,惨遭电击。事故发生后经抢救无效而死亡。第三十五页,共三十八页,编辑于2023年,星期日二、事故原因:1、电焊机的空载电压较高超过了安全电压。2、加压仓内温度高,焊工大量出汗,人体电阻降低,触电危险性增大。
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