毕业设计论文及中职论文-轻型载货汽车变速档位操纵困难原因分析与改进_第1页
毕业设计论文及中职论文-轻型载货汽车变速档位操纵困难原因分析与改进_第2页
毕业设计论文及中职论文-轻型载货汽车变速档位操纵困难原因分析与改进_第3页
毕业设计论文及中职论文-轻型载货汽车变速档位操纵困难原因分析与改进_第4页
毕业设计论文及中职论文-轻型载货汽车变速档位操纵困难原因分析与改进_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx职称论文图5:对选换档支架改进图5:对选换档支架改进要求操纵软轴生产厂家对软轴的负载效率、行程效率进行测量和控制。软轴的负载效率达到80%及以上,行程效率达到85%及以上,符合产品设计要求。排除软轴质量、性能而对整车变速操纵性能的不良影响。驾驶员操纵手柄处的操纵档力和行程按式(1)、(2)、(3)、(4)计算如下:下列计算相关参数按“”数据执行:软轴负载效率取80%;软轴行程效率取85%;操纵系统机械效率取95%;变速器选、换档摇臂行程取理论值19mm和28mm;操纵系统相关部件间隙取经验值2mm;改进前后变速器静态选档力分别取实测值45N和30N;改进前后变速器静态换档力分别取实测值85N和65N;选档回位弹簧回位力取实测值20N;操纵机构选档杠杆比取理论值3.24;操纵机构换档杠杆比取理论值3.13。①手柄行程计算:手柄选档行程:;手柄换档行程:。变速操纵手柄设计的选档行程为94.5mm、换档行程为105mm,设计的选档行程比微卡车型实际使用所需的选档行程74.5mm大,设计的换档行程与微卡车型实际使用所需的换档行程相等(均为105mm)。该变速操纵机构能满足行程的使用要求②改进前后手柄静态选档力计算对比:改进前:;改进后:。由Fx1-Fx2=38.3-32.2=6.1(N),可知改进后操纵手柄静态选档力降低了约6N。③改进前后手柄静态换档力计算对比:改进前:;改进后:。由Fh1-Fh2=35.7-27.3=6.4(N),可知改进后操纵手柄静态换档力降低了约8.4N。对离合系统的分析改进对该车型的离合系统进行了校核分析。将原来的周布弹簧离合器更改为工作更稳定,散热效果更好的膜片弹簧离合器,排除解决可能因离合器使用性能不佳、分离不彻底而对整车变速操纵产生的潜在影响。通过对变速器内部操纵机构、软轴管线布置、选换档支架和离合器结构形式的优化改进:操纵手柄静态选档力达到32.2N(降低了约6N)、操纵手柄静态换档力达到27.3N(降低了约8.4N),解决了该车型换档沉重、档位不清晰、档位操纵卡滞等问题。XXX车型的档位操纵性能有了很大的提升,达到了预期整改要求。结论本文所提出的对档位操纵困难问题的改进方法和思路,通过在XXX系列车型产品上实践说明:在产品开发设计、换档困难故障排除、性能提升改进的工作中,按文中总结的各关键因素逐一进行分析,反复优化相关结构参数,可以快速的取得很好的效果。参考文献:[1]林秉华·最新汽车设计实用手册(一)·黑龙江人民出版社,2005.[2]

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论