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文档简介
事故分析报告一一、事故发生时间30二、事故状况1202343026-27℃,氧压机三段出口温度TZSA3131153℃左右,处于报警状态。下午14:22166℃,氧压机联锁跳车。220三、事故缘由1TZSA3131接缘由。2TZSA3131〔且常处于报警值以上〕未引起操作人员的足够重视,仅简洁消退报警铃声,是此次跳车的人为因素。3、氧压机停车后,准时请机动室人员帮助分析跳车缘由。四、整改措施1、加强对报警联锁状态的生疏,有问题准时上报,准时请领导解决。2、生产任务完成是我们的目标,但设备安全、稳定运行是前提外界气温高时准时通消防水降温。事故分析报告二一、事故发生时间二、事故状况085464-6510300Kg/h135-136℃,塔顶压0.6MPa20KPa残液中甲醇含量偏高,COD三、事故缘由1COD醇蒸汽冷却不下来,甲醇分压高,塔釜温度上升,甲醇残液高。226℃左右,冷却效果不好。3、操作上,加压塔蒸汽多,造成加压塔超压,引起重组分上移,乙醇含量高,加压塔采出量少。依据物料平衡,常压塔负荷加重。四、整改措施1清洗冷却器。2、加大加压塔采出量。加压塔掌握塔釜温度。3、气温高时尽可能多开凉水塔风机,降低循环水温度。事故分析报告三一、事故发生时间2023510二、事故状况车间做蒸汽并汽预备,凌晨早会安排机动室负责协调。2113.89-3.90MPa,温度387-3884.0-3.8MPa390-400℃,具备并汽条件。31155211-21157右,氧压机跳车。听到中控室跳车状况,员工快速关闭蒸汽阀,保证修。三、事故缘由1、氧压机轴位移大,满量程,是造成此次跳车的直接缘由。2、液击是造成轴位移大的根本缘由。由于电厂所来中压蒸汽,未到达过热蒸汽温度,且来到空分界区后,温度有所下降。当进入原轴位移大,轴位移满量程而联锁跳车。同时轴瓦温度也超温。四、整改措施1、开车时全部蒸汽导淋必需认真检查。一要保证翻开,二要观看排液是否干净,以冒出的蒸汽稍蓝色为标准。2、界区全部导淋并入暗井,造成员工无法推断蒸汽管线排液是否正常。建议靠近汽轮机处导淋移出井外,便于观看。3、员工要认真学习汽轮机开车学问,反复争论,提高对导淋、1000次发生。转化炉事故分析时间:2023514日会议地点:四楼会议室主持人:程寿康参与人员:程寿康、郝福才、朱波、赵忠强、马泽振、李书宇、杨列焕、牛广水、杨宇强〔宜兴耐火材料厂家〕为以后设备操作、检修、维护、检修方案的制定等进一步完善,由程总组织牵头,机动室、生产室、安质室、机动车间、甲醇车间、考核办、经营室、宜兴耐火材料厂家等有关人员参与,对问题进展全面的分析总结,具体内容纪要如下:一、转化炉事故现象:0823月份50cm×60cm洞直至炉壁。二、缘由分析:1、依据上次抢修状况分析,可能是上次炉内高温火焰偏流,把重质层密度大,强度高,整体性能好,夹层内的大量高压汽不能上窜和外渗,造成长期积聚。当炉内压力突然降低时,内层高压汽撑破内壁造成爆裂。2、由于水夹套的水流入轻质层,导致漏点处的强度大大降低,当烘炉开车后,经过几次开停车后,此处的轻质层可能被粉化,让大量的汽体在此处形成高压气泡。3、071.2案无法实施。对的检修方案临时进展了制定。当时为了赶时间,抓进度,对倒流水没有烘干就进展了施工。4、由于抢修方案的变更,方案的落实不够完善,对炉内设置的体联结,降低了浇筑层与筒体整体连接性能。5、在炉子本体设计上存在肯定的缺陷,在炉体的外壳上没有设置肯定量的直接外排汽口,使夹层内积聚大量的汽体而无法外排。三、阅历总结及措施:1、对以后的检修方案和施工实施方案应严格细化完善,确保万无一失。尽量削减转化炉开停车次数,并定期开炉检查,如觉察状况应准时修复,尽量不要带病运转,防止重大事故的发生。2、厂家对本次事故负有肯定责任,全额扣除质保金,经营室负责处理。3、由机动室负责组织,生产室、甲醇车间、机动车间等有关部中去,尽量避开同样问题的发生。滕州盛隆煤焦化有限责任公司2023515事故分析报告四一、事故发生时间23二、事故状况0862359-619880Kg/h135-136℃,塔顶压力0.6MPa,1KPa160。三、事故缘由1COD醇蒸汽冷却不下来,甲醇分压高,塔釜温度上升。228℃左右,冷却效果差。3、操作上,加压塔蒸汽多,造成加压塔超压,引起重组分上移,乙醇含量高。四、整改措施1、清洗冷却器。2、掌握加压塔釜温度在指标内。3、降低循环水温度。事故分析报告五一、事故发生时间二、事故状况0871930天窗及二层处玻璃。10505系统紧急停车。三、事故缘由110505成集成板短路,是造成此次事故的直接缘由。2212-13启或关闭,是此次事故的客观缘由,且顶楼交接处有漏水现象。3、员工巡检不到位,未能认真排查,是此次事故的人为因素。四、整改措施1、将上层窗户玻璃予以密实,打报告处理,含压缩机厂房、二合一厂房、空分厂房,并查找隐患。2、提高对事故隐患检查水平。对重点设备夏季三防措施要提高生疏,实行措施要落实到位。事故分析报告六一、事故发生时间二、事故状况088421:000.85-0.9MPa。后停一台氮压机,压力逐步下降至正常。三、事故缘由1、转化初预热器前并入蒸汽,蒸汽阀门泄露,造成精脱硫管道要缘由。2、氮气入精脱硫共有两道阀门。由于第一道阀门位置太高,不易操作,寻常是常开的。其次道阀门泄露,并汽时升温气管线无压导致蒸汽倒入氮气系统,是此次事故的次要缘由。3、车间工艺治理不严谨,没有规定两道氮气阀门必需关闭,精脱硫去初预热器阀门必需关闭。四、整改措施1、甲醇车间尽快催办阀门,并利用停汽时机更换。2、甲醇车间在精脱硫、转化各增加阀门一道。精脱硫增加蒸汽入升温炉阀门,转化增加氮气入转化阀门。3、加强业务学习,车间员工写出精脱硫、转化开车留意事项。4、车间制定开停车关闭阀门状况,并培训到每一位员工。事故分析报告七一、事故发生时间二、事故状况0885280100℃,以致精脱硫铁钼转化器温度下降,三小时后消灭中温。常温硫含量超标,合成切气停车。停车后要求升温炉出口温度提至350℃始终未提上来,升温炉燃料气阀全开,加压站压力提至18kPa,升温6:2010:504.5时。三、事故缘由1、由于燃料气用量大,补充三段焦炉气后,因三段焦炉气含有水蒸气,致使进入燃料气系统后,造成火嘴熄灭。因此初预热器前中压蒸汽阀门漏是此次事故的主要缘由。2、补充三段焦炉气量少,所漏蒸汽所占比例大,是此次事故的次要缘由。3、操作人员调整不准时,没能准时调整煤气压力,增加燃料气量也是缘由之一。4、甲醇车间阀门泄露没能准时更换,没有备阀。5、加强分析监控,确认初预热器是否泄漏。四、整改措施1、甲醇车间催办阀门到货,并利用停汽时机准时更换。2、现场操作人员认真巡检,在不补三段焦炉气的状况下,准时提高风机压力。3事故分析报告八一、事故发生时间23二、事故状况1、0882316:00B0.1ppmC#压机,预备提量。1.96ppm。联系调度减量,并加强分析频次。3、22:00热器后常温氧化锌AB37-38℃,常温氧化锌A63-6451-52℃,常温氧化锌B58-5922:30示切除常温氧化锌ABAB23:0023:40分析室将结果汇报给甲醇中控及调度,调度安排加量。4、程总夜班打问及中班状况,孙刚未明确答复。三、事故缘由1、原工艺常温氧化锌AABBAA、BA样口取样,取样位置不对,是此次减量的直接缘由。2、分析报表上未注明是在常温氧化锌AB的样,是造成减量的人为因素,报表上仅写常温氧化锌。3、交接班欠明确,交接问题不全面、细致,对前后相关联单位欠缺统一协调生疏,对本岗位相关联的其他岗位缺少协作意识。4、工艺管线、流程变更,本岗位员工不生疏,对相关联岗位的工作不关心、不提问,缺乏仆人翁意识。四、整改措施1、树立岗位意识。凡在界区内进展动火、化验、施工等作业的人员,要乐观协作、协调、指导他们工作,安全工作要到位,工作目标要明确。2、强化交接班工作,对本岗位工艺变更、设备运行状况、指标参数变更要彻底交接清楚,对在本界区进展分析化验人员要乐观协作,涉及分析化验的工艺变更要准时通知化验人员。事故分析报告九一、事故发生时间24二、事故状况21:402.2MPa,转化切氧、二合一机组,氧压机紧急停车,保空压机正常运行。22:00二合一机组电动盘车,运转正常。凌晨2:10不进去,汇报调度,调机修人员现场检查。三、事故缘由1505次事故的直接缘由。2、盘车装置限位开关设计上存在不透亮,不能准确识别是否全开或关闭,是此次事故的主要缘由。3505是否完全翻开,没有更进一步的检查,是此次事故的缘由之一。4、车间技术培训不到位,没能很好的让员工了解把握设备的性能、开程序及留意事项,是此次事故的缘由之一。四、整改措施1505同步性。2、由机动车间对限位开关进展技术改造,确保盘车时盘车装置安全牢靠。3、加强技术培训,让员工了解把握开盘车装置的技术要点。事故分析报告十一、事故发生时间7二、事故状况08126气退出系统。高硫煤气切出,燃料气使用低硫煤气。在高硫煤气切换低硫煤气的过程中,高硫煤气进入气柜,使气柜上升了1000m3,焦炉回炉煤气压力猛降致使焦炉短时间停顿加热。三、事故缘由1、不听从指挥,没按硫化方案执行。2MJ1MJ7煤气回流至气柜。3、协调不力,开关气柜阀门没能准时和调度联系。4、车间负有治理责任,没能重点强调事故的重要性,对职工听从命令、听从指挥的教育不够。四、整改措施1、车间加强治理,严格要求按方案执行,如有变动准时汇报2、加强员工责任心教育,举一反三,预防类似事故的发生。3450050事故分析报告十一一、事故发生时间20231221二、事故状况12023年12月21日1702083262534.98Mpa6.9Kpa,出塔温度6-7℃,37-38NM3/h10NM3/h。21721210kp,进塔气量渐渐下降,由32156N/h下降至2025582N3/h,压力下降至4.5NM/h。3、此种现象,员工从未遇见过,车间值班员快速到现场,查看〔-1℃供冷冻水,削减冷却水用量,15分钟后,塔阻渐渐下降,进塔气量,压力渐渐上升,直至
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