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文档简介

泥浆护壁成孔施工技术目前,国内施工直径Φ3000mm以上的嵌岩钻孔灌注桩,由于孔壁圆环面积大,入岩较深,成孔周期又长,为了确保成孔施工时孔壁的安全,一般将钢护筒打入到基岩,采用全套管钻进施工方法。在第四纪覆盖层较厚,而振动锤无法将钢护筒一次性打入到设计标高时,均结合吸泥机吸泥法击沉,但其吸泥深度受到河床地层的限制,在打入土深度较大时,采用“跟管钻进”法能将钢护筒打入深度提高到满足设计的要求,但其施工成本相当大,,即增加了造价,又延长的工期。鄂黄长江大桥主5墩19根Φ3000mm钻孔灌注桩成孔施工时,由于所采用的钢护筒直径达Φ400mm,基岩的埋藏又较深,一般达25m左右,在实际击振护筒时,由于本桥址河床底标高-7~-11m处含硬质粘土层,无法利用吸泥机将其吸除后跟进护筒,大部分钢护筒一次性基本上只能打入到该层标高,如果要将钢护筒打入到基岩,则必需采用“跟管钻进”技术击振护筒。由于受长江水每年汛期的影响,采用“跟管钻进”技术时,无法确保在6月份洪水期到来之前完成主墩水下基础的施工,因此,经过仔细研究,决定采用优质膨润土泥浆护壁成孔工艺。本工程成孔地质条件是:河床底高程1.24~3.98m覆盖层为细砂及含砾中细砂和卵石层,其基岩埋深较大,基岩面高程在-20.77~-26.01m之间,岩面起伏较大,在3m直径截面内岩面最大高程差达4m估计钢护筒只能打入到-7左右标高,受打护筒时河水冲刷的影响,其入土深度只有9m左右,在长江上,钻进3米直径的大口径桥桩,打入护筒这么短,而由于下部岩体完成,抗压强度又大,基岩成孔工作量多达15m,其施工周期长达15天左右,目前国内算首例,在做泥浆护壁施工方案时,我们先根据桥址处河床底地层情况,从钻进工艺对孔壁稳定性来考虑,我们对钢护筒应打入的最小深度进行试算。采取泥浆护壁的前题是合理的钢护筒入土深度,因为要求通过一定入土长度的钢护筒来建立合理的超压水头高度,同时结合优质膨润土泥浆才能达到泥浆护壁的要求。在本工程成孔施工过程中,由于对上述三方面的实施方案及控制措施进行了详细的组织设计,从1999年12月20日开工到2000年3月10圆满完成桩基施工,历时约80天,无一严重孔内事故,现对成孔过程中泥浆钻进防坍技术作介绍如下:合理的钢护筒打入深度众所周知,在深水河床钻进时,应在河床底埋设护筒,其主作用为隔离江水位,形成泥浆制作系统,同时建立孔内水头高度,以保证孔内的水头高度。理论上护筒打入深度越深越好,在基岩埋深较浅时,一般将护筒打入基岩,以维护钻进及灌注时的孔壁稳定,但本工程受诸多条件的限制,要将直径Φ3400mm长45米的护筒打入岩面,其施工工期不允许。根据我们以往施工经验,一次性能打入土10米就相当不错了,而打入的这10米能否满足钻进工艺建立超压水头的要求?能否防止泥浆的反串与坍孔?最小护筒埋深为多少?是本工程采用泥浆护壁成孔的技术关键。护筒底埋深的确定,本来就是一个复杂的技术问题,其计算公式也有较多,根据我们多年施工经验,结合土的渗透、流砂和管涌的原理,采用如下简便实用公式计算。在深水处钻孔时,为确保钻孔的安全,在采用反循环钻进时,一般要求有2米以上的水头压力,现假定超压水头3m,来研究孔壁的受力情况,桩孔内泥浆柱压力与孔壁土压力分布形成三个区域,即被动区、过渡区和塑性区,在被动区内,孔壁压力大于孔内泥浆柱压力,属易坍孔区,钢护筒最小应穿过该层;过渡区孔壁内外压力则接近平衡,根据钻探工艺理论,该区为钻进理想区,因为孔内外地层压力平衡,自然地层在钻头的拨动下容易通过循环系统将其孔内钻渣排出孔外,在石油钻探上,称作平衡钻井法,实际平衡控制相当困难,这里不作描述。对于本工程来讲,该过渡区仍属危险区,因为受长江涨落的影响,在孔壁地下水渗流作用下,若孔内泥浆压力大于孔壁压力时,容易发生孔内泥浆的反串,导致无法建立孔内水头高度,严重时护筒下沉、孔口坍塌,若孔内泥浆压力小于孔外地层及江水压力时,则容易发生垮孔,从而影响孔壁的安全,因此,钢护筒入土深度应最小应大于该深度Z0。由于我们钻孔施工平台采用钢管桩作支撑,一次性将钢管桩打入到基岩,平台上钻孔机械(约1000吨)的荷载通过钢管桩直接传递到基岩,因此,施工现场地面机械堆载不考虑,由于河床底为砂层,按朗肯土压力理论,在平衡点Z0处,桩孔周围无粘性土的被动土压力为:PZ=KP×r×Z0式中:r-为土的容重;Z0-为计算点至土层面的深度;KP-为被动土压力系数(tg2(450+Φ/2))。孔壁外河水的压力为:PW=rw×(h2+Z0)………………..(1)式中:rw-为水的容重;h2为河水深;孔壁内泥浆柱的压力为:P0=rm×(h1+h2+Z0)……………..(2)rm为泥浆比重,h1为水头压力高度;在过渡区平衡点Z0处,孔内外压力平衡,故:P0=PW+PZ上式经整理后为:rm×(h1+h2)-rw×h2Z0=rw+KP×r-rm其中rw+KP×r为河床土的饱和容重γd;一般在勘察报告中巳给出,因此上式可简写成:rm×(h1+h2)-rw×h2Z0=__________________…………….(3)rd-rm根据公式(3)计算出来的Z0值即为在河床土质均匀密实时,护筒的最小下入深度,为防上由于河床上不匀质而引起局部渗透,长江水位涨落等造成孔内泥浆向外发生流动、管涌等事故,上式计算出Z0值应乘以1.5~2的安全系数作为采用的护筒埋置深度。根据公式(3)计算本工程护筒最小入土深度:[1.13×(3+17.4)-1×17.4]×2Z0=________________________=13.4m1.97-1.13在实际护筒施工时,大部分钢护筒通过吸泥机吸泥法打入到该设计深度,其中,个别孔由于难以打入该深度,在钻出护筒时发生泥浆漏失,即串孔事故,我们分析认为,造成串孔的原因主要是由于护筒内吸泥时吸泥过深,搅动护筒底部地层所引起的,经跟进护筒1~3m后解决了这些问题。合理的超压水头高度及控制根据公式(2)孔内泥浆柱压力越大,对孔壁侧压力就越大,但由于本工程中护筒入土深度只有10~13.4m,为防止泥浆的反串,在初成孔时,我们设计水头高度为2.2m,由于河床底部砂层中含大量腐木,以及基岩面上含1~4m的卵石层,首先为防止漏浆而引起孔内事故,我们在钻机上安装了孔内水位灯,同时,在正常钻进过程中,设孔内水位观察岗,由专门人员观察孔内的水位,确保孔内发生泥浆漏失时,及时采取快速补浆措施。5#墩3#孔(初成孔)在钻穿岩面上部的卵石层,钻入基岩约6米后,仍发现有卵石从反循环出渣口排出,在此之前,我们曾提钻检查钻具,排除了卵石层钻进时落入钻头体内或夹在滚刀内,在基岩钻进由于钻具震动大,夹在滚刀内的卵石才掉落的可能。我们分析,由于基岩面倾斜,钻孔截面内,最大岩面高差达4米外,而在基岩上第四纪覆盖层为卵石层,孔壁卵石容易沿倾斜的岩面滑落孔底,由于钢护筒又无法跟进入岩,我们采取了提高泥浆粘度到20~23s,同时,建立3.5m的超压水头的措施,其效果很明显,在后续10天的钻孔过程中,未发现有卵石从出渣口排出,在终孔利用超声波测孔时发现,在砂层中,钻孔扩径约为3.4m,而在岩面上卵石层中达到了3.6m左右,充分说明在钻进过程中,卵石层的确发生坍落,在后续成孔过程中,我们根据护筒打入的情况,把水头高度控制在3.0~3.5m内,未发生孔壁坍落的问题。上面提到,在砂层钻进过程中,根据超声波测孔结果,发现砂层扩径3.4m,从钻探理论上讲,实际是一种坍孔(孔壁小面积坍落),我们分析认为与我们在该层钻进过程中进尺速度有关,在第一孔砂层钻进过程中,一般钻速0.2~0.3m/h,而在第二个孔钻进时,我们在平台上补浆来得及的情况下,提高钻速为0.7~1.3m/h,结果不但孔壁曲线直,而且扩径小,因此,我们认为,在砂层中应控制钻速在1m/h、转速在6~9rpm为好。优质膨润土泥浆护壁由于河床底部为大量的砂层,属不造浆地层,因此,应采用膨润土造浆,初成孔时,采用当地的黄粘土预先倒入孔内进行预水化,在开钻进利用刮刀钻头进行搅浆,但由于制成的泥浆中含砂量大,比重也过大(1.20~1.40),孔壁形成的泥皮过厚,特别是泥浆中的失水量大于20ml/30min,远远超过钻探工艺的要求,虽然泥浆比重大能增加孔内泥浆柱压力,但孔内泥浆柱的压力可通过调整水头高度很容易调节。因此,在第二孔施工时,不采用粘土,而在孔内先倒入膨润土和配制好的纯碱和片碱,在护筒内进行搅拌,泥浆搅拌好后,在合理水头压力下,钻出护筒,在钻进过程中,要求不断监测泥浆的失水量,泥皮厚度和粘度三项重要指标。由于风化的玄武岩泥侵严重,有时每钻进0.5m,泥浆比重就可能从1.12上升到1.25左右,此时,泥浆也变稠,其粘度达28s,因泥浆中粘土颗粒含量过高引起不良的粘度反应,表现为钻渣不易清除,基岩钻进速度迅速下降。针对这种情况,我们在反循环出水口接了一根放浆管和补水管,一方面溢除孔内的一部分泥浆,一方面补充清水,以保证泥浆的比重在1.15以内,含砂量<4%,达到钻探工艺的要求。在实际操作中,我们首先设计了一个大粒径钻渣网,由专人负责排渣,出渣人员一方面负责出渣,同时观察孔底出渣异常情况,发现出渣异常时及时通知钻机操作人员。从孔内返出的泥浆经过3个护筒沉淀后流回孔内,每天由钻孔技术员对泥浆最重要的一项指标__失水量进行测量,严格控制泥浆的失水量<20ml/30min,这是防止钻孔事故的关键,失水量越小,其形成的泥皮薄而且致密坚韧,有利于巩固孔壁,而失水量越大,形成的泥皮越厚,在流塑性地层中易造成孔壁膨胀,导致坍孔。同时,通过对泥浆比重的监测,侧面了解孔内泥浆的表观性能,在比重大于1.15时,说明泥浆中的含砂量也上升、所形成的泥皮增厚,此时通过溢浆法对泥浆进行调整,除第一孔泥浆比重达1.25、含砂量达8%外,其余各孔流回孔内泥浆时比重均在1.15以内、含砂量<4%,确保了优质泥浆的一个重要指标。在本工程开始施工过程中,个别孔超径较大,其主原因是泥浆的质量较差,其表现为泥浆比重大、粘度高、含砂量大和失水率大。经我们采用换浆的措施后,确保泥浆有以较低的泥浆比重,合适的粘度要求,以满足泥浆失水造壁形成薄而致密的泥皮,在基岩长达12天左右的钻进过程中,防止了上部第四纪覆盖层的坍塌。泥浆的酸碱度PH值也是一项重要的指标,在开始钻进时,由于泥浆的PH值较低,一般在7.5左右,在风化基岩钻进发生粘土侵时,入侵到泥浆中的风化基岩形成粘土颗粒不易分解,造成滚刀硬质合金片与合金片之间的间隙被粘土糊住,进尺慢,在技术员每次往孔内加NaOH液体时,发现夹在滚刀上的粘土块上返出来。根据这种情况,我们把PH值调至9~10,在提钻时,发

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