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脱硫石膏脱水困难原由分析及解决方案脱硫石膏脱水困难原由分析及解决方案脱硫石膏脱水困难原由分析及解决方案大同分企业脱硫石膏脱水困难的原由分析及解决方案石膏脱水困难的现象极其原由分析现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,基层较干,或上层干基层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;?3)石膏病断层有气泡破碎后留下的小孔。4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部黏稠、上部成流水状。原由分析影响石膏脱水的要素比许多,概括起来,不外乎汲取塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设施的运转状况。1.2.1?参数控制参数控制要素关于汲取塔,除了粉尘,上游烟气要素已不行控,因此在运行过程中,主要要控制汲取塔自己的浆液PH值、浆液密度。汲取塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,假如参数控制不好,常常会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,拥堵水分脱出通道,是水分难以脱出。?浆液PH值。浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。控制PH值就是控制过程的一个重要参数。控制PH值就是控制进入汲取塔的石灰石浆液量。因为SO2溶解过程中,离解+出大批的H,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大批的-OH,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,因此PH值得过高过低都不利于石膏的形成,一定确立一个合理的PH值,不然过高的PH值使大批的石灰石混入石膏,不论是石灰石还是亚硫酸盐,因为其粒径比硫酸钙晶体小,不仅降低石膏纯度,并且造成石膏脱水困难。浆液密度。石膏的浆液密度反应了汲取塔中浆液的饱和状况,密度过低,则表示汲取塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时假如将石膏浆液除去汲取塔,将以致石膏中的碳酸钙增添,浪费石灰石,因为其粒径小,既降低石膏质量又使石膏脱水困难;密度过高,则表示石膏浆中石膏和碳酸钙都过分,过分的硫酸钙克制SO2的汲取,不利于碳酸钙溶解,此时若除去石膏,因为碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。利旧旋流器出力有限,不可以满足石膏脱水需求。汲取塔液位汲取塔液位影响亚硫酸盐的充分氧化和石膏在塔内的逗留时间。液位高,氧化区延伸,石膏纯度高,石灰石浆液循环反应充分。液位低,使收塔中的氧化区缩短,亚硫酸盐得不到重复氧化,同时是积蓄在汲取塔中的石膏浆液相对减少,简单使浆液密度超限,使补入的石灰石浆液得不到充分的循环反应就排出汲取塔,密度一旦超限,因为石膏排出量受限,会发生密度过高使石膏难于脱水的问题。?粉尘含量原烟气中的飞灰进入汲取塔浆液中在必定程度上阻截了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不停溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd、Zn等离子会克制Ca2+与HSO3-的反应,“关闭”了汲取剂的活性。一般要求汲取塔进口的烟尘含量不可以超出200mg/m3,假如超出300mg/m3以上就简单出现这类现象。假如烟尘含量丈量仪表禁止,最直接的方法能够取样积淀,如果积淀的固体物质中上部的黑色灰状物质超出总量的1/3(正常的应在1/4以下),就说明进口的烟尘含量太大了。氧化风量氧化风量影响亚硫酸盐的氧化,风量足则氧化充分,生成粗壮的石膏晶体,极易脱水,则,生成粘度较大的、颜色发黑,晶格不规则的小粒径亚硫酸盐的晶体,不利于石膏脱水。同时,可溶性亚硫酸盐能供给可溶性碱量,当亚硫酸盐相对饱和度较高时,亚硫酸盐形成的碱性环境控制碳酸钙的溶解,从而以致浆液中的碳酸钙含量增大,使石膏纯度降低并难以脱水。燃煤含硫量忽然增大,而鼓入汲取塔的氧化空肚量并未随之增添,特别当SO2浓度超出设计值,氧化风量也是没法改变,因为严重氧化不足,会造成石膏结晶困难,增添脱水的难度。氧化率降落时,浆液中的可溶性亚硫酸盐浓度增大,将拟制CaCO3的溶解,石膏纯度也将降落,此中的CaCO3将增大,因为CaCO3的粒径较小,简单吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。这时若从汲取塔取样能够发现,浆液成灰白色,积淀速度较慢,正常石膏浆液完整积淀时间越20分钟,此时需要1小时左右。1.2.1.6?石灰石CaCO3含量石灰石中碳酸钙的重量百分含量应高于90%,含量太低时会因为杂质许多而给运转带来一些问题,造成汲取剂耗量和运输花费增添,石膏纯度降落。我。石灰石中的其余杂质对湿法FGD系统的稳固运转也会带来较大影响,从而降低FGD系统的性能。FGD系统运转时,会出现尽加入过分石灰石浆液,pH值依旧呈降落趋向,使pH值失掉控制的现象,脱硫效率也会随之降落,即进入石灰石浆液“盲区”,或称“坏浆”。由石灰石中的杂质带入系统中的可溶性铝和浆液中的F-能够形成AlFX络合物,AlFX络合物达到必定浓度时会降低石灰石的反应活性,即所谓“关闭”石灰石,这是进入石灰石浆液“盲区”的主要原由。并且,在较高pH值运转时,AlFX络合物包裹在石灰石颗粒表面,使之临时失掉活性的现象更为明显。1.2.1.7?灰分等杂质含量一方面,因为氯根离子较碳酸根离子强,氯根极易与钙离子联合,并以氯化钙的形式存在于浆液中,从而使浆液中的钙离子浓度增大,因为氯离子效应,将克制碳酸钙的离解,同时因为氯根较亚硫酸氢根离子强,因此克制SO2溶解生成亚硫酸氢根,不利于石膏晶体的形成。另一方面,杂质夹杂在石膏结晶之间,拥堵了游离水在结晶之间的通道,是石膏脱水变得困难,汲取塔内杂质含量的高低,可从皮带机上的石膏滤饼表面颜色间接认识,汲取塔内杂质的含量高时,石膏饼表面被一层呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,且很快会析出水分,这是因为杂质大多为烟气中的飞灰,质量相对较轻,当石膏浆液流入皮带机滤布上时,轻轻的杂质飘荡的将也得上部,而杂质颗粒较石膏颗粒细且粘性的,水分不易脱除。1.2.2设施原由石膏旋流器出现异样判断旋流器工作能否正常,能够采纳检查及丈量的方法。丈量的方法十分简单,分别取进石膏旋流器底流、溢流的浆液,积淀30分钟,比较一下含固量的差异,假如底流的含固量为50-60%说明旋流子运转正常,假如低于50%以上就要检查改换旋流子了。可想而知,假如进入真空皮带机的石膏浆液过稀,负压析出的水量过大。脱水过程中形成不了真空,从而脱水成效也就变差。真空皮带机异样真空皮带机是石膏二次脱水的重要设施,脱水成效与浆液的性质、滤布的洁净程度有较大的关系。汽液分别器的表计直观地反应了皮带机的真空,真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化,皮带机真空高升,反应出滤水经过滤布时的压降增添,反应出石膏含水率增大。其增添的原由,一是脱水设施运转不正常,如滤布冲洗不洁净或滤布使用周期过长都会使皮带机脱水成效变差,脱水不畅;二是石膏浆液自己性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增加或浆液中的杂质含量增添等惹起滤布过滤通道的拥堵,使浆液中的水不简单从滤布孔隙分别出来。若要达到必定的固液分别成效,一定使真空高升。依据现场取样化验以及运转调整、设施等方面的状况分析,石膏脱水困难的原由有以下几个原由:1、大同分企业石灰石CaCO3含量长远在88%及以下,甚至低于85%,相对石灰石中杂物含量增添,杂物中所含的金属离子会影响石灰石溶解以及反应,以致石膏浆液中CaCO3含量增添,因为CaCO3的粒径较小,简单吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。因为对脱水系统的调整,影响连续石膏脱水,造成汲取塔石膏浆液长时间高浓度,影响石灰石浆液分解,使浆液中CaCO3含量增添,既浪费石灰石,又不可以很好地脱除SO2。2、汲取塔浆液密度计采纳差压式密度计,这类密度计合适静态液体密度丈量,而汲取塔浆液在搅拌器以及氧化风的作用下为动向浆液,以致密度丈量不正确,手工丈量又存在延缓,以致监盘人员不可以及时观察汲取塔浆液密度,汲取塔浆液密度的影响也对脱水成效。3、汲取塔PH采纳自流式PH丈量,因为取样地点高度的问题,以致现场实测PH值与石膏浆液排出泵取样手测PH值相差以上,汲取塔PH保持在以上时底流CaCO3含量>3%,保持低PH值时又不符合运转规定。经过手工丈量比较,实测PH值在(手测)区间时汲取塔浆液底流CaCO3含量较低,基本在范围内,对脱水成效影响较小。解决问题的对应方法经过数据分析比较,除去了烟气含尘量对石膏浆液脱水的影响要素,那么影响要素为石灰石CaCO3含量、浆液密度、氯根三方面。提升石灰石质量我企业是采纳外购石灰石,当地石灰石花费相对廉价,但CaCO3含量广泛偏低,对脱硫长远稳固运转存在不利要素,并且大同分企业2台湿磨额定专心为17t/h,石灰石CaCO3含量低以致磨机专心增添,直接影响石灰石浆液过筛率且电耗增添,而磨机专心在额定专心的80%-85%为最正确运转工况,但因为CaCO3含量较低,磨机长远在额定专心下运转方能满足脱硫汲取剂需求,以致石灰石浆液过筛率降落,粒径增添,石灰石不可以充分反应,以致汲取塔浆液CaCO3含量增添,从而影响石膏脱水成效,浪费石灰石。建议采买CaCO3含量>90%且质量稳固的石灰石。优化汲取塔浆液密度计经过运转观察,当前汲取塔浆液密度计数据无参照性,而手工丈量存在延缓性且存在精度差。而汲取塔浆液密度作为运转督查参数需要连续、稳固、靠谱,当前质量式密度计较为靠谱稳固,建议改换或将差压式密度计优化。增强对旋流站的监控及维修关于石膏旋流站的操作其实不多,除了调整压力之外并无太多手段。平常要增强检查底流口液体流出的状态,依据经验判断,当沉砂嘴喷出的为雾状时成效为最正确,凑近直流时成效已经变差(见以下图),此时能够考虑改换沉砂嘴。也能够丈量一下,旋流后达不到50-60%的脱水成效就要考虑改换旋流器沉砂嘴了。再者就是停运后增添冲洗时间,防范浆液在旋流子中积淀结垢。图片:左边为正常状态,右边为沉砂嘴改换前的状态保持真空皮带机的最正确工作状态皮带机的问题也就是关注滤布的状况,当被油污染后也会影响脱水成效,保持稳固的滤布冲洗水压力,调整合理的皮带转速,发现真空异样时及时清理真空罐中的杂物等等。提升浆液氧化程度若发现氧化风机电流降低,预计氧化风管结垢已经结垢严重,在汲取塔检修的过程中要对氧化风管进行清垢办理。减少石灰石供浆量及石膏浆液的排出量,延伸浆液在汲取塔内的逗留时间。其余措施控制石膏脱水程度也是一个方面,保持仪表正确程度是脱硫运转的要点,运转人员要增强对运转参数的监测分析,发现不正常时应查找原由,及时调整,防范多参数发生变化,给问题的办理造成困难。保持PH值在—之间,防范过高或过低。过低可能造成脱硫效率的降低、腐化性增强,过高浆液中未反应的石灰石量增加,两种状况都不利于运转稳固。其余,增强废水排放,控制汲取塔内CL-含量在15000ppm以下不超标。迅速恢复正常的技巧假如汲取塔石膏浆液脱水出现异样状况,如何赶快改良脱水成效问题,保证合格的石膏质量是运转的要点。经过咨询相,大多都是所有置换浆液,但这类方法时间长影响大,达不到立竿见影的成效。常常脱硫系统又不可以长远停运,加之脱硫有关检查许多,不行能长时间去纠正。经过探究我们在实质运转中发现一个解决问题的简单方法,不需停运就能解决的方法,以供参照;第一,将脱水困难的塔停止脱水,降低汲取塔液位至最低,对氧化风管进行一次完全冲洗,时间大体15分钟,同时申请减小烟肚量,减少供浆量,保持合理的燃煤硫分。而后利用地坑泵加入从前脱水成效好时的石膏,加入量大体在10-15吨左右,密度能够提升到1150-1200kg/m3左右。6-8小时后从头脱水,效果获取改良,状况获取纠正。想一想此中的原理:也就是不论什么原由将塔内的均衡损坏了,从头增补一次晶种恢还本来的环境,成立起塔内的均衡,问题也就解决了。详细的化学原理分析就不再表达了。这不过临时的方法,要防患于已然,还要增强运转过程中的各个问题的控制。此种方法仅供参照,详细状况还有详细分析。脱硫工艺系统复杂,影响石膏含水率的要素比许多,各要素之间又存互相影响。经过对脱硫系统石膏含水量大的原由分析,在

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