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文档简介
防止钢包水口结瘤技术第一页,共十六页,2022年,8月28日1前言
本钢炼钢厂连铸投产以来,连铸坯产量逐年增加,同时,连铸对钢水的内在质量要求也在逐年提高。而伴随着高产,时常出现钢包跟不上中包浇注速度影响连铸生产的问题,主要原因为钢水纯净度不足,导致钢包水口结瘤严重。部分现象较为严重的炉次,往往会导致连铸断浇、钢水返炉等恶性后果,直接影响到连铸的正常生产及铸坯的产品质量。第二页,共十六页,2022年,8月28日2生产工艺简介
本钢炼钢厂工艺流程铁水预处理→150t×3顶底复吹转炉→精炼(AHF、LF、RH、Ar站)→连铸。炼钢工序在转炉自动化改造后,产能得到提高,连铸生产能力也有一定富余,精炼RH由于钢种问题,处理量较低,精炼处理主要以AHF和LF炉为主,处理量占全部的90%以上。第三页,共十六页,2022年,8月28日3导致钢包水口结瘤的几方面因素3.1与钢水成分的关系
3.2与操作的关系3.3钢水在水口处的运动速度对钢包水口结瘤的影响
第四页,共十六页,2022年,8月28日3.1与钢水成分的关系图12002年不同钢种因水口结瘤发生的返炉量Figure1There-smeltquantitiescausedbynozzlecloggingondifferentsteelgratein2002BG235B为硅镇静钢,以锰、硅进行复合脱氧。SS400在成分上界与硅镇静钢与低硅铝镇静钢之间。St12为低硅铝镇静钢,精炼处理用铝脱氧。SPA-H钢种需钙处理。第五页,共十六页,2022年,8月28日
从钢种成分上分析,硅镇静钢BG235B等在实际生产中是以锰、硅进行复合脱氧的,其产物是硅酸盐。锰、硅复合脱氧可表示为:
在一定温度下,[%Mn]2/[%Si]对硅锰脱氧能力和脱氧产物均有影响。由图2可以看出,在给定的温度下,如果[Mn]/[Si]比使金属成分位于曲线以上,锰就不参与脱氧反应,脱氧产物为固态的二氧化硅。而金属成分在曲线以下,脱氧产物为液态的硅酸锰。图2SiO2饱和脱氧产物成平衡的钢中临界硅、锰含量防止钢包水口结瘤技术攻关⑴脱氧产物的影响第六页,共十六页,2022年,8月28日防止钢包水口结瘤技术攻关
当钢水中[Mn]/[Si]=3~6时,脱氧产物为液态的硅酸锰,且颗粒半径较大,易于上浮。而从我厂目前BG235B、SPA-H等钢种的目标内控成分要求上,[Mn]/[Si]=1.14~1.9。此时脱氧产物主要是小尺寸的固体SiO2。这必然恶化钢水的流动性,使水口直径变小,甚至导致完全堵塞。图3锰硅比与脱氧产物尺寸的关系⑵脱氧产物大小的影响第七页,共十六页,2022年,8月28日防止钢包水口结瘤技术攻关
对于低硅铝镇静钢St12等钢种,精炼处理是用铝脱氧。铝是脱氧能力很强的脱氧剂,其脱氧产物主要是纯Al2O3。铝的脱氧反应方程式为:
在1600℃时,[%Al]2•[%O]3=4.3×10-14,可见铝的脱氧能力之强。用铝进行终脱氧,在浇注过程中,能够保持低而稳的钢水氧含量。然而单独用铝脱氧,由于铝的比重小,易浮在渣表面被氧化,使其收得率低且不稳定。此外,由于Al2O3的熔点高达2000℃以上,弥散的Al2O3不但影响钢水的清洁度,而且造成钢水的流动性恶化。因此,对于St12等钢种发生水口结瘤的原因主要为Al2O3夹杂物富集导致。⑶铝脱氧产物的影响第八页,共十六页,2022年,8月28日3.2与操作的关系⑴错误的合金化顺序易导致钢包水口结瘤。⑵净吹氩(软吹)不足,易导致钢包水口结瘤。⑶精炼吹氩操作不佳,易导致钢包水口结瘤。⑷耐侯钢SPA-H等需进行钙处理,钙处理操作不好,也会导致钢包水口结瘤。⑸AHF升温过程[Si]、[Mn]烧损大,钢水纯净度恶化,易导致钢包水口结瘤。第九页,共十六页,2022年,8月28日3.3钢水在水口处的运动速度的影响图4钢水在水口处流速分布
钢水在水口处的运动速度见图4。从式(4)可知,当r→R时,V值很小。因而当钢水纯净度不佳时,氧化物夹杂有条件在水口内壁处沉积、化合长大。在被吸附物和水口耐火材料间产生化合反应时更会加速水口的结瘤,使水口的直径变小,当水口局部钢水温度下降时,可导致水口完全堵塞。另外,同钢包水口不同,中包透气水口采用了吹氩措施,使夹杂物难以在水口内壁沉积,因此,在实际生产中,当发生钢包水口结瘤时,表现为钢包跟不上中包浇注速度。第十页,共十六页,2022年,8月28日4采取的相关技术措施4.1炼钢工艺调整
4.2精炼工艺调整第十一页,共十六页,2022年,8月28日4.1炼钢工艺调整⑴对于硅有成分下限要求的镇静钢,将硅、锰合金化前移,脱氧产物为液态的硅酸锰。减少精炼调整合金量,降低精炼处理压力。⑵在合金化操作上,对脱氧剂用量进行调整,稳定了供精炼钢水的条件,减少过氧化及成份偏差大的炉次。⑶减少转炉下渣量,减少钢包顶渣厚度及氧化性。第十二页,共十六页,2022年,8月28日4.2精炼工艺调整
⑴对于St12等低硅铝镇静钢在精炼处理前加入小块活性石灰,Al2O3与CaO反应生产低熔点的铝酸钙,减少了钢中夹杂物。⑵对于没有[Als]要求的硅镇静钢,取消加石灰操作,将硅锰合金化前移,并增加软吹时间,促进了二次脱氧产物的充分上浮。⑶对于氧化性强的炉次,首先加入铝球40~100kg,并充分吹氩5~6min,再进行硅、锰合金化,合金化后保证净吹氩时间及效果。⑷对于低硅铝镇静钢改硅镇静钢的炉次,必须保证充分的处理时间,合金化顺序必须按Al、C、Si、Mn进行。同时,锰硅比按≥3.0控制。⑸大幅度升温炉次,加强升温操作,对于硅镇静钢种升温氧铝比按0.8控制,多次升温前期按0.8,后期按1.0控制。低硅铝镇静钢升温氧铝比按1.0控制。降低合金硅、锰的烧损。并保证净吹氩时间>8min。⑹对于钙处理炉次,强调钙处理时机,要求必须在所有成分调整完成。钙处理是最后一道操作,吹氩以渣面波动、不裸露钢液面为原则。
第十三页,共十六页,2022年,8月28日5取得的效果图52003年各月净吹氩时间不合炉次情况
通过防止钢包水口结瘤技术攻关对原生产工艺进行了多次调整,基本杜绝了大包水口结瘤现象,取得较为明显的效果。操作违规得到了明显减少,精炼净吹氩时间不合次数大幅度降低,见图5所示:钢水纯净度得到提高。返炉率下降了43%;翻钢导致的废品率下降了68%。保证了生产顺行,经济效益显著。第十四页,共十六页,2022年,8月28日6结论⑴导致钢包水口结瘤的主要原因为钢水纯净度不足,只有提高钢水纯净度才能解决钢
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