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文档简介
锅炉爆管事件分析报告事件经过1、7月1日14:37炉管泄漏右侧14点报警,检查发现#1炉49-54米层炉内靠右侧有受热面泄漏声音,经隔离吹灰蒸汽,怀疑为过热器泄漏,发电市场部请示省调,立即解列停机。停机后进行炉内冷却及抢修准备。2、7月3日锅炉降温至100℃以下,打开人孔门观察,发现炉前墙水冷壁右侧角部有蒸汽吹扫痕迹,初步断定水冷壁泄漏。待冷却后温度降至50℃以下,进入炉膛组织脚手架的搭建,打开大罩壳四只人孔门,对大罩壳冷却通风。3、7月3日22:30炉内屏过脚手架搭设过程,发现炉右侧第七片屏式过热器出口第2根约59m处爆管(材质SA-213T91,φ38×6.6),爆管引起第二根管受力向后弯曲出列,向上脱出至夹持管,爆口呈喇叭口,前后管段均胀粗(最大41mm),为明显短期超温爆管迹象。爆口朝向炉右前方,水平夹持管区域及第7-10根管有吹损痕迹,经检测由于及时停运吹损轻微(0.1mm),无需更换。初步确定检修方案为更换爆管处管子(管子为SA-213T91,φ38×7)。4、继续搭设脚手架,检查爆管剩余管段及所有屏过管子的胀粗情况,经检查该圈入口管基本无胀粗,出口底部弯头后胀粗一直到顶棚,最大胀粗至41mm。需要更换至顶棚及以上出口小联箱接管座焊缝。根据胀粗情况需要对入口小集箱进行检查,寻找造成堵管过热的原因。5、7月4日8:00检修人员与检修工器具安排到位,开始对炉内所有屏过管子进行检查胀粗情况,同时对爆管胀粗的管子进行切割。由于环境温度高,大罩内冷却较慢,无法开展检查工作,继续加强炉顶罩壳通风冷却。炉膛水冷壁采用吊笼方式对泄漏点进行查找,经检查发现右侧垂直水冷壁角部前数第5根53.8m处一安装焊缝有一砂眼泄漏,第1根约55m处管间密封鳍片渗漏。对上述两处泄漏点进行了打磨补焊,重新密封。6、7月5日炉内管子开始焊接,维护单位忍受高温进入大罩壳内拆除保温,割除30个屏过入口联箱检查孔及入口汇集集箱两边联络管。23:00连夜对小集箱内部进行检查,爆管管子入口未发现管口有堵塞,但发现右数第7、8、10、13、21排入口12mm节流孔开孔方式与图纸设计不符。同时,第4排第28根入口明显节流,管口呈扁状,最小通径不足6mm;割除联箱接管后对管口进行了扩口打磨,恢复至12mm。检查汇集集箱发现两头顶端仍有较多金属锈皮等异物,但由于联箱内部大量返汽,温度较高无法实施打捞。7、7月6日小集箱检查孔开始打磨恢复(堵头材质为12Cr1MoV,规格φ65×12)。同时采取防烫措施忍受高温进行汇集集箱杂物打捞,至17:30清理完毕开始恢复联络管(φ168×30,SA-335P12)。至7月7日2:00所有焊口结束,进行热处理。8、7月7日8:30,屏过区域继续检查后开始脚手架拆除,考虑到工期较紧,对屏过管子进行超声波检验均合格。利用脚手架拆除时间,对炉膛尾部及水平烟道受热面进行检查,发现炉后顶棚左侧第二三根管之间有吹扫迹象,搭设脚手架检查未发现异常,属管间鳍片脱漆导致。其它受热面未发现异常。由于罩壳内部温度仍较高,热处理温度下降较慢,对联络管焊口检验放至今后补做。9、考虑到入口小集箱节流孔的特殊构造,对相应的管子增加了八只壁温测点,7月7日20:00所有检修工作按期结束。原因分析炉右侧第7片屏式过热器入口第27根的小集箱接管座为节流型管口(φ12mm),但未按从内到外扩大式阶梯的设计,而是联箱开孔过大形成凹槽,运行中容易被吹过来的锈皮等杂质堵塞,影响管内蒸汽流量,造成出口管圈过热胀粗、爆破,爆管后随压力波动管口杂质破碎或随爆口喷出。水冷壁管砂眼泄漏为安装焊口缺陷,初步分析为气孔或夹渣,在锅炉多次起停冷热交替后缺陷逐步暴露出来。鳍片密封焊为安装过程损伤管子后进行补焊,但焊接工艺不佳仅表面补焊无法满足长期运行。经打磨后未发现缺陷扩大,进行补焊处理。处理方法及结果1、检查屏过右侧第7排入口第27根管无胀粗,自出口弯头处更换新管,没更换的管子、弯头用铅丝进行疏通,未发现管内存在异物。出口第2根自爆管处之后管子均胀粗,一直换管到出口集箱接管座焊缝,共换管18米,φ38×7,T91焊口5道。2、第4排第28根入口明显节流,管口呈扁状,最大通径不足6mm;割除联箱接管200mm后对管口进行了扩口打磨,恢复至12mm,检查该管圈均无胀粗,恢复焊口两道,杜绝了该管今后爆破的隐患。3、为避免锈皮杂物进入较容易堵塞的屏过节流孔,对入口汇集集箱进行了彻底检查清理,清理出较多金属锈皮及残留物。4、对T91焊口按规程进行热处理,超声波检验合格。5、炉膛水冷壁采用吊笼方式对泄漏点进行查找,对两处泄漏点进行了打磨补焊,重新密封。6、水平烟道、尾部竖井受热面进行了检查,未发现泄漏
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