DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法_第1页
DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法_第2页
DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法_第3页
DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法_第4页
DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

本文格式为Word版,下载可任意编辑——DEL运行中常见的跳机故障报警及处理办法

DEL运行中常见的跳机故障报警及处理手段

DEL运行中常见的跳机故障报警及处理手段1“油泵跳闸”报警即“油泵过载”报警,油泵额定电流3.5A,运行迄今未展现油泵过载故障,故障复位在操纵柜内左侧一个蓝色按钮。

2“高温”报警即“排气温度高或油温高”报警,排气温度高定值100°,油温高定值80°,故障复位在面板“复位按钮”上复位。

3“高压”报警即“排气压力高”报警,排气压力高定值19bar(目前我们实际整定为12bar),故障复位在操纵盘右侧上方的高压开关上。

4“低压”报警即“抽气压力低”报警,抽气压力低定值为1bar,当抽气压力低于设定值时机组跳闸,故障复位在操纵盘右侧上方的低压开关上。5“低油位”报警油位开关安装在油分开器的侧面,一旦油位到达低油位设定值,压缩机将跳闸,故障复位在面板“复位按钮”上复位。

6“低压差”报警压差开关OPDS1、OPDS2安装在不同的位置。其中OPDS2负责启动过程中的压差监测:当压缩机未起,只起动油泵时,若油泵的进出口压差小于1.5bar,即触发低压差跳机信号1#。

OPDS1负责运行时的压差监测:当压缩机起动后,压缩机的进出口压差小于3.5bar,即触发低压差跳机信号2#。故障复位在面板“复位按钮”上复位。

7“机组故障”报警“机组故障”报警是一个综合报警,展现该报警最多的理由为配电盘漏电养护装置F5动作或冷冻水断流及流量开关故障。

8“防冻”报警即“冷冻水低温”报警,目前冷冻水低温定值为5℃,一旦冷冻水的供水温度降至5℃,机组将跳闸,故障复位在冷凝器上方的温度开关上。

9蒸发器液位低当蒸发器液位低于设定值时,机组会跳闸,但此时在就地看不到任何报警,此时只能通过闭锁蒸发器液位低信号,将机组启动后补充冷媒,使蒸发器达成正常液位。

10概括案例分析案例简介:

2022年12月底,1DEL001GF冷水机组连续多日在运行过程中连续展现跳机,平均一天跳一次,严重时一天跳几次,且跳机大多发生在夜间。跳机时操纵面板上的“低压差”报警灯亮,说明低压差开关0DPS1动作。

对案例的跟踪查看和分析及最终处理方法:

首先,联系仪控人员,仪控人员对低压差开关举行了拆除校验,确认开关动作正常,说明机组的低压差跳机切实存在,并非开关误动作。

结合以前展现过的低压差跳机案例阅历,冷水机组运行时的低压差跳机主要发生在气温较冷,机组的负荷较低时出现。由于冷冻水负荷小,而机组的制冷才能过强,使压缩机始终处于低负荷运行工况。此时冷却水与冷冻水水温对比接近,这使得冷凝压力与蒸发压力之差较小,轻易展现低压差跳机。结合低压差跳机缺陷是自入冬以来开头的,且多发生在气温最低的后半夜,由于负荷过低而导致的可能性很大。

斟酌后采取的解决手段是降低冷却水的流量,使冷却水对制冷剂的冷却效果降低,从而降低机组制冷才能。一方面,请修理人员调高冷却水流量阀的开启定值,这样可以提高冷凝压力。另一方面,将冷却水回路上的流量调理阀开度由60%裁减至20%,裁减冷却水总流量。实施后,机组未跳机运行了三天,到第四天还是展现了低压差跳机。说明该种处理方法对这次的缺陷处理不太适用,虽缓解了机组跳机的频率,但该台机组这次的跳机应属非正常处境,机组其他部位可能还有奇怪,说明机组的跳机与气温低负荷小有确定关系,但根本理由未找到。

经现场反复查看,该台冷冻机组正常运行时约40%负荷,此时高压维持在8bar左右,低压维持在3bar左右,当机组负荷正常升高时,高压(冷凝压力)会略微升高,冷却水调理阀会随之开大,然后高压又往回波动,和低压(蒸发压力)在读数上只有略微的变化,但很不明显。之后机组降负荷时,负荷根本上又恢复到40%,同时高压恢复到8bar,低压回到3bar,两者差值始终在5bar左右。而低压差跳机值为3.5bar,还有1.5bar的距离很难接近,但机组照旧存在低压差跳机的处境,故障理由仍未查明。

由于跳机多发生于夜班,所以增加了夜班时间的蹲守观察。察觉由于夜间温度较低,冷冻机组实际上会有较长时间是没有负荷的待机状态,冷却水调理阀全关,冷却水流量为0。此时,冷凝器内经压缩后的制冷剂得不到冷凝,较多制冷剂仍处于气态,随着温度升高压力也逐步升高;

蒸发器内的气体随着冷冻水温度升高压力也在升高。当再次加载时,冷却水调理阀逐步开启,将原本在冷凝器内气态制冷剂冷却成液态,冷凝器内压力降低,而蒸发器内的压力变化没有这么快,所以压差会减小,然后才逐步恢复到正常5bar左右的压差值。但这样也不至于展现低压差跳机啊,还得持续查看。

某一次,突然抓获到一个奇怪处境:该机组在40%负荷正常运行时负荷突然急速上升至90%,又急速下降至20%左右,这样反复变化,呈现上下窜的处境。在经过一个上下窜的过程中,高压先是急速上升,然后缓慢下降,当机组在20%负荷停留一段时间后,高压持续下降至7bar左右;

而低压那么是先降后升并超过原值,最终在3.3-3.4bar左右停留了一段时间,此时两者的压差已很接近3.5bar,几乎已到跳机边缘。

过了几分钟,机组负荷恢复稳定至40%左右,两者的压差值才又逐步变大。

随即汇报主控,通过手动急速对机组加卸载验证这一情况,在负荷手动急速上升又下降时,压差切实会持续缓慢变小,最终降至3.5bar,机组低压差跳机。

看来终究找到了故障理由,就是冷冻机组频繁加卸载导致的低压差故障跳机,接下来就是研究如何制止故障的再次发生,或裁减故障发生的频率。

这需对这几个部件举行逐项排查,本着由简至繁的依次。

首先理应摈弃冷冻水温度探头给出的温度信号不稳定,导致容量操纵器发出了不稳定加卸载信号的可能性。于是,请仪控人员对冷冻水温度探头举行了更换,更换完毕后冷水机组稳定运行了三天,倒列后再次运行又展现了低压差跳机。而仪控人员对旧的温度探头举行校验检查也未察觉奇怪。

接下来是检查容量操纵器。开启盖板后,察觉冷冻机加载定值偏高,为10.5度。比较2DEL001GF(之前运行相对稳定),设定值那么为6.5度。

冬季由于气温较低,用户负荷较小,冷却水温度也较低,假设加载定值设得过高,切实有可能引起频繁加卸载而导致低压差跳机。于是,立刻请仪控人员将设定值调低,再次观察该机组的运行处境。但是,虽然故障频率切实又有所降低,但还是展现了低压差故障跳机。

分析故障展现的可能性,只剩下3种:(1)由于内部电气部件老化,容量操纵器本身的加减载操纵呈现不稳定状态;

(2)加卸载电磁阀故障(有可能,但拆检需停机抽取制冷剂);

(3)压缩机内部滑阀组件脱落,导致其处于游离状态不受容量操纵器信号操纵(可能性很小,由于假设滑阀内部脱落,那么运行的全过程都应展现负荷不稳定处境,很轻易被查看到)。

这3种可能性中最轻易检查的,是容量操纵器是否故障

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论