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文档简介
循环冷却水处理新工艺研究
摘要:提出了一种新工艺--前期预膜加臭氧、磁化联合处理。动态模拟试验结果表明,该工艺可同时阻垢、缓蚀、杀菌,又不造成再污染,具有一定的推广价值。
关键字:冷却水水处理预膜臭氧氧化磁化1试验设备和材料1.1主要装置
蒸气发生炉(换热器);聚氯乙烯材料的冷却塔和贮水池;FZM型不锈钢水泵;LIB型转子流量计;C6-46-3C型排尘风机;0.4T的磁力阻垢器;臭氧发生器。
1.2试验仪器
723分光光度计;DDS型电导率测定仪;pH3-3C型酸度计;HG-3型火焰分光光度计。
1.3试验材料
试验管:Ø10mm×1mm碳钢管,外壁镀铬;
试片:50mm×25mm×2mm,A3钢。2试验方案及结果工艺流程简图见图1。2.1试验方案
试验分A、B两个系统。
A系统:用200mg/L的Na2MoO4进行预膜,同时在贮水池中投加臭氧,保持剩余臭氧浓度为0.03~0.10mg/L,5d后将预膜剂换作冷却水。磁力阻垢器安装在换热器前的管路上。
B系统:用20mg/L的Na2MoO4进行预膜,臭氧投加方式为间歇式,每2d投加一次,每次60min,其它同系统A。
2.2试验结果
2.2.1水质分析
试验过程中每天定时取水样进行常规分析,其中SO42-、Cl-每周做两次分析,结果见表1。试验用水为北京某石化公司生产用水。表1
运行过程水水质分析系统总硬度*(mg//L)总碱度*(mg//L)Ca2+硬度*(mg/L)pH电导率(μs/mm)SO42-(mgg/L)Cl-(mg/LL)K+(mg/L)浓缩倍数**系统A209.24~4428.366126.89~3336.244107.67~2212.9778.44~8.778330~1450060.20~1555.2315.03~1110.183.6~7.21.7~3.4系统B170.69~4429.155106.17~1152.78896.01~1778.798.35~8.770245~1100040.75~1550.7316.50~1005.633.4~7.21.6~3.4补充水159.89~3309.922182.86~2295.211138.68~2231.5447.66~7.880415~80034.07~688.1515.70~599.312.1~2.2注*以CaCO3
***以K+浓度计2.2.2污垢热阻测定
本试验的试前准备、开车、正常运转、停车及试后处理均按中石化总公司生产部执行的方法进行,试验过程中及时记录有关数据。污垢热阻测定按文献[3]进行,结果见表2。表2
试验管污垢垢热阻系统试件清洁管热阻R1(m2.K/W)极限污垢热阻R22A12.63×10--41.11×10--4A22.86×10--41.12×10--4B32.74×10--41.12×10--4B42.76×10--41.12×10--4表3
试验管结垢垢情况系统试件管长(cm)G2(g)G3(g)污垢沉积率mcmm[mg/((cm.月)]A144.95101.2722299.134827.01A245.081102.21113100.0110027.76B345.1597.662695.262030.32B445.00103.41155100.8001132.82表4
试验管腐蚀蚀情况系统试件G2(g)G3(g)腐蚀速率F[mgg/(dm22.d)]A199.235699.13483.73A2100.14188100.011004.84B395.471695.26207.74B4101.27000100.8001110.802.2.3结垢和腐蚀情况
系统运行21d后停车,试验管按GB5776方法进行处理,并按下式计算污垢沉积率和腐蚀速率,结果见表3、表4。mcm=(G2-G3/AT)×30F=[(G1-G3)/AT]×2.4×106式中mcm--污垢月沉积率,mg/(cm2·月)
A--粘附面积,cm2
T--试验时间,d
F--腐蚀速率,mg/(dm2·d)
G1--试验管试前质量,g
G2--试验管除垢前质量,g
G3--试验管除垢后质量,g2.2.4挂片的腐蚀情况
系统开始运行后在两个系统的贮水池中各挂一组试片,此时试片可看作预膜片。在停止加药后再挂一组试片。试验结束后取出处理,计算腐蚀速率,结果见表5。表5
挂片的腐蚀蚀情况系统试片预膜情况试验周期(h)初重(g)试后重(g)腐蚀速率F[mgg/(dm22.d)]A1预膜49523.312721.27824.14A2预膜49521.155621.13204.18A3不预膜31020.981320.95936.04A4不预膜31020.791320.77165.41B5预膜49520.582720.500313.37B6预膜49519.948419.863414.453讨论①按照中国石化总公司执行的标准[3]对试验结果进行评价,A系统试验管和预膜试片的腐蚀速率均达到“好”等级,未预膜试片处于“好”的等级。B系统试验管腐蚀速率达到“好”的等级,预膜试片在“可以允许”范围,所以本试验方案对腐蚀的控制是成功的。A系统比B系统缓蚀率更高,原因在于A系统预膜剂浓度更高,且连续投加臭氧,A系统未预膜片腐蚀速率比B系统更低也证实了这一点。
②两个系统由于采用臭氧杀菌,所以管路比较清洁,生物污垢减少(可从流量计观察),而A系统由于连续投加臭氧,几乎不产生生物粘泥。这说明臭氧有效地控制了微生物繁殖,大幅度减少了粘附和垢下腐蚀作用。
③两个系统极限污垢热阻均达到"好"的等级,说明磁化作用使得垢层疏松,传热效率降低幅度较小。与以前所做空白试验[4]相比,阻垢率为70%~80%。粘附速率接近允许值,偏高的原因之一是计算时未扣除膜层的质量,另外水的硬度、离子强度、磁场强度等会影响磁化效果。据称水的硬度大于350mg/L时处理效果稍差[5]。4推荐工艺预膜是为了防腐,磁化的主要作用是防垢,而臭氧的杀菌作用最出色,三者可以发挥协同作用。本工艺将三者结合起来,为循环冷却水处理探索了一条新的途径,而且基本上是一种“绿色”工艺。其特点是:①同时杀菌、缓蚀、阻垢,处理效果好;②排污无污染,符合环保要求,社会效益好;③一次投资,长期受益,经济效益好。
根据A、B两个系统的试验结果,建议在试验水质条件下,预膜剂浓度20mg/L,磁感应强度不小于0.4T,臭氧采用连续投加为好,为节能也可间歇投加,使其主要发挥杀菌作用。剩余臭氧浓度约0.05mg/L,其它参数:浓缩倍数3.0左右,流量Q=180L/h,Re>4000,换热器热负荷q≤17.5W/m2,循环比1/4~1/5。实际应用时,尚需根据具体情况确定运行参数。参考文献1陈昭威磁场处理水的机理探讨物理,1992;21(2):109
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