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马钢烧结余热发电技术汪保平吴朝刚刘长青顾云松宋磊马钢烧结余热发电技术汪保平吴朝刚刘长青顾云松宋磊1前言

余热发电的可行性研究

方案设计及工艺简介

项目建设及运行实践技术经济与社会环境效益分析进一步提高发电量工作设想

马钢烧结余热发电技术马钢烧结余热发电技术2前言

马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂有两座2500m3和一座1000m3高炉,配备两台300m2烧结机,两台带式冷却机面积分别为336m2,每台带冷机前三个烟罩排烟温度平均可达380℃,总排气量近40万m3/h。由于原设计没有余热回收利用,致使大量具有较高热焓的烟气全部通过烟囱排空,不仅浪费了宝贵的能源,而且也污染了环境。因此对烧结带冷废气余热进行有效回收利用,对马钢推行节能降耗、改善环境、拓展循环经济、实现可持续发展具有十分重要的现实意义。前言 马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂有两座3前言

冷却烟气余热利用有两种方式:一类是动力利用,即将余热转换为电能或机械能;另一类是热利用,即利用余热来预热空气,干燥产品、供应热水或蒸汽以及供暖和制冷等。目前国内烧结冷却机余热利用一般都是采用热利用方式,主要有:将废气返回到烧结料层,作为烧结助燃空气用;预热助燃空气作为点火炉的助燃风;通入二次混料机内或点火炉前预热混合料;通过余热锅炉或热管技术产生蒸汽,送入管网。前言冷却烟气余热利用有两种方式:一类是动力利用4前言

从能源利用的有效性和经济性角度看,将余热用来发电或作为动力直接拖动机械是最为有效的利用方式。因此马钢选择了余热发电方式来回收300m2烧结机冷却机余热,该工程于2004年9月1日正式开工,2005年9月6日顺利并网发电,是我国钢铁企业烧结系统第一次实施的低温废气余热发电的项目。前言 从能源利用的有效性和经济性角度看,将余热5余热发电的可行性研究1.余热情况调研

国内中低温废气余热利用情况烧结烟气余热回收多数采用的是热管技术,但其换热效率较低,蒸汽产生量少。宝钢和太钢烧结带冷机的余热,都是采用余热锅炉回收技术。安徽海螺集团的宁国水泥厂回转窑有一套余热发电设施可供借鉴。该技术及全套设备是日本“绿色援助”项目,1998年投产,年发电量约5500万kWh。通过将我厂烧结带冷机所产生的烟气温度及烟气量与宁国水泥厂回转窑的烟气情况进行对比,我们得出:马钢烧结带冷机所产生的烟气完全具备发电条件。

余热发电的可行性研究1.余热情况调研国内中低温废气余热利用6余热发电的可行性研究2.烧结燃烧过程及温度场情况我们对混合料在台车烧结过程温度变化情况进行跟踪。是在烧结机一节台车的侧面距底部150mm、300mm、450mm三个高度处分别钻一个孔(孔径12mm),在孔内插入不锈钢管,再在不锈钢管中装入热电偶。当点火完成,台车离开点火炉后,将热电偶连接到数字温度计,并且随台车移动,记录下台车中烧结料的烧结温度变化过程,直至台车到达烧结机尾部。从烧结过程温度跟踪测试的分析,在烧结过程中温度最高近1300℃,并且点火开始7min后温度快速上升,然后逐步下降。燃烧过程是由上而下进行的,在烧结机机尾处,烧结料上层温度降到455℃,底部温度还在1207℃以上,说明热源非常充足。余热发电的可行性研究2.烧结燃烧过程及温度场情况7余热发电的可行性研究烧结机0~2#烟囱废气温度、压力、流量等测试数据烟囱(#)烟气温度(℃)烟道静压(kPa)工况下密度(kg/m3)工况下烟气流速(m/s)含尘浓度(mg/m3)标况流量(m3/h)0507-0.0870.45537.6370.8375341375-0.0200.64216.1057.62617602279-0.0100.71314.5636.390840余热发电的可行性研究烧结机0~2#烟囱废气温度、压力、流量等8方案设计及工艺简介1.废气设计参数的确定 烟温愈高,循环效率愈高,因此,设计中采用了热风循环方式。研究表明:当冷却介质(空气)初始温度为50℃时,热交换后的介质比常温时的要高15℃,而当介质初温为120℃时,热交换后的介质初温比常温时的要高45℃。考虑到热风循环将提高废气温度,最终确定如下设计参数,废气流量:80×104m3/h(两台带冷机的三个烟囱);废气温度:380℃~400℃;含尘浓度:0.2~0.9g/m3。方案设计及工艺简介1.废气设计参数的确定9方案设计及工艺简介

为了进一步提高烟气温度并稳定烟气工况参数。决定采用烟气循环的方式。流程如下框图方案设计及工艺简介为了进一步提高烟气温度并10方案设计及工艺简介 锅炉引风机排出的烟气分成两部份:占总量60%的一部份由循环风机再次将废气送入带冷机风箱,经与高温烧结矿热交换后从1号烟囱进入锅炉;占总量40%的另一部份废气外排至大气。烟气采取循环利用后,进入锅炉的烟气预计比不循环的方式提高45℃,烧结矿温度比正常情况略为提高10℃左右,不影响烧结冷却作业。最终确定如下设计参数,废气流量:80×104m3/h(两台带冷机的三个烟囱);废气温度:380℃~400℃;含尘浓度:0.2~0.9g/m3。烧结带冷机余热发电烟气系统工艺流程见下图。方案设计及工艺简介 锅炉引风机排出的烟气分成两部份:占总量11方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介12方案设计及工艺简介工艺设计与系统参数设定 本余热回收发电系统可分为烟气系统、纯水系统、余热锅炉系统、汽轮发电系统、设备冷却系统等,其工艺流程见图方案设计及工艺简介工艺设计与系统参数设定13方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介14热力系统

每台烧结机配备一套烟气回收输送系统。烧结带冷机烟罩出口的360℃~395℃废气从废气锅炉顶部进入废气锅炉(内设过热器、蒸发器、省煤器)进行热交换,经余热锅炉换热后的过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。 废气锅炉采用卧式自然循环汽包炉,额定参数:烟气温度395℃、流量40万m3/h、含尘量≤2g/m3;过热蒸汽温度375℃、压力1.95Mpa、流量37.4t/h。 汽轮发电机组采用多级、冲动、混压、凝汽式,主汽门进汽参数为温度374℃、压力20.5MPa(表压),耗汽量86t/h(含闪蒸器流量),额定功率17.5MW。方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介15水系统

原水经过滤、脱气、阴阳离子交换处理生成纯水进入纯水箱,纯水经过除氧器、水泵、换热管束和过热器产生过热蒸汽,进入汽轮发电机组发电后,乏汽经冷凝器和凝结水泵返回纯水箱。方案设计及工艺简介水系统方案设计及工艺简介16

项目建设及运行实践

1.项目建设

马钢烧结带冷废气余热利用工程,是我国第一次在烧结系统实施的低温废气余热发电项目,不仅没有现成的经验可借鉴,而且对其工艺设备、技术,工程施工等方面都缺乏认识。针对这种情况,公司专门成立项目部,来强化管理、落实责任。从前期调研开始,就不放过任何细节,充分领会烧结带冷废气余热发电工艺方案和各种运行参数,从而使整个工程按计划顺利进行。与此同时,还对余热发电各个岗位的人员进行全面系统的理论培训和到兄弟单位进行实际操作培训,并制定了操作规程、安全规程以及设备规程。项目建设及运行实践1.项目建设17

项目建设及运行实践

2.系统运行实践

1)运行中出现的主要问题(1)原来烧结机生产存在的稳定性差、设备故障率高以及检修计划性差的弊端,在余热发电系统上来后充分暴露出来,致使机组运行起伏性很大。(2)因没有可借鉴的成功经验,在烟气(蒸汽)系统保温、烟气流向与循环风机选择以及除尘设备设置等方面都存在缺陷,导致烟气温度及流量偏低,没有达到设计的发电量。(3)烧结原、燃料变化以及烧结终点温度控制对烟气温度影响非常大,实际运行最大出力超17.5MW,最小出力有时在5MW以下。(4)由于认识和准备不足,2005年12月出现了低温变送器受冻损坏,造成几次长时间停机影响发电量。项目建设及运行实践2.系统运行实践18

项目建设及运行实践

2)改进措施(1)提高烧结系统生产的稳定性,设备运行的可靠性,降低工艺参数波动及非正常停机对烟气品质的影响,保证烧结矿热源的稳定性。(2)在保证烧结矿质量的前提下,适当降低烧结终点温度,提高了烧结带冷低温烟气温度,使余热发电量有所上升。(3)摸索闪蒸器产生的混汽与发电量的关系,找出合适的运行方式。烟气余热发电采用了闪蒸器产生的混汽发电新技术,将省煤器的部分热水,导入闪蒸器进行闪蒸,产生饱和蒸汽,和过热蒸汽一同进入发电机发电,随着闪蒸器产生的混汽量的增加,可以明显提高发电量。项目建设及运行实践2)改进措施19

项目建设及运行实践

(4)摸索余热发电系统最佳运行方式。通过上移带冷机拉筋,增加带冷机的料层厚度,同时对带冷机的速比进行摸索,目前基本控制在1.65~1.75之间。为了能够将带冷机内的热量充分带出,将两台烧结机的1#带冷机风门基本全开。同时,根据烟温来确定带冷0#、1#、2#烟罩烟气的配比。通过摸索,得出余热锅炉的操作要领:在锅炉启动阶段,其升温曲线靠逐步开启锅炉进口挡板和风机风门来保证;锅炉的甩炉操作靠关闭锅炉进口挡板和风机风门来实现;正常生产时靠引风机风门开度的大小来调节烟气流量以平衡烟气温度。烧结余热发电系统受烧结机工况影响较大,在烟温不高的情况下,需调节烟气流量来确保烟气温度以满足发电需要(在烟气温度较低时关小风门降低锅炉负荷,避免甩炉;在烟气温度较高时全开风门提高发电量)。项目建设及运行实践(4)摸索余热发电系统最佳运行方式。20

项目建设及运行实践

(5)改进烟气回收输送系统。通过现场测试,发现烟气系统的流场分布不合理,烟气流动不畅的现象。对此,我们采用了隔绝除尘器,对两台烧结机1#带冷风机上部烟帽进行全密封焊接,以减少热量损失。增加隔板,减少低温烟气进入余热发电系统,调整鼓风冷却机风门开度等措施,使发电量提高约10万kWh/d。(6)改善烟气系统的保温性,对烟罩、风管、锅炉、蒸汽管路等加强保温措施。(7)采取措施减少烧结机、带冷机上的漏风。对两台烧结机进行了漏风率测定,并在生产中加大对漏风部位的点检力度;在烧结机定修前对漏风检修项目进行汇总,以确保各漏风部位的检修到位;发现带冷机密封板异常时立即更换。采取上述措施后,烧结机、带冷机的漏风现象大为改善。项目建设及运行实践(5)改进烟气回收输送系统。通过现场测21项目建设及运行实践(8)强化设备维护,对设备存在的问题及时整改,使设备性能不断完善,减少了非计划检修时间,提升了设备作业率。(9)2007年回转窑3#炉改造完毕进行并汽。由于引入外部热源,大大减少了因烧结停机而被迫解列的现象。(10)2007年在1#,2#引风机出口分别增装插板阀,以此来增加循环风机烟气量,提高烟气温度,通过技术改造来改善余热发电的工况条件,达到增加烟气流量的目的。(11)2007年余热发电系统DCS移机工作顺利完成,使发电系统与烧结中控的联系更加密切,有利于组织协调和信息交流,操作控制更为准确、及时。项目建设及运行实践(8)强化设备维护,对设备存在的问题及时整222006年-2009年8月累计发电23456.39万kWh,已产生经济效益8725.8万元,测算如下:经济效益=(发电量-自用电量)×销售电价其中:实际发电量:23456.39万kWh自用电量:23456.39万kWh×40%销售电价:0.62元/kWh2006年全年产生的经济效益=23456.39×60%×0.62=8725.8(万元)技术经济与社会环境效益分析

1、经济效益分析2006年-2009年8月累计发电23456.323技术经济与社会环境效益分析2006~2009年发电量(万kWh)月份12345678910111206408433426448671623557621302611599385074724441891232291437087267927346786430851246774873076965569773071359130224809135406507522733700641691技术经济与社会环境效益分析2006~2009年发电量(万kW24从节约能源角度考虑,马钢两台300m2烧结机带冷余热利用发电后可节约3万吨标煤/年。从环境保护角度考虑,节约3万吨标煤/年,意味着每年减少排放CO2约8万吨,SO2约300吨。2.社会与环境效益分析技术经济与社会环境效益分析从节约能源角度考虑,马钢两台300m2烧结机带冷余热利用发电25从现场环境角度考虑,该项目没有实施前,烧结矿鼓风冷却后,大量含铁粉尘通过烟气直接排入大气,即造成现场环境污染,又浪费了资源。项目实施后,由于烟气实现了闭路循环,含铁粉尘通过余热锅炉的集灰系统闭路收集,返回烧结系统实现循环利用,大大改善了现场环境,还实现回收含铁粉尘10吨/月。技术经济与社会环境效益分析从现场环境角度考虑,该项目没有实施前,烧结矿鼓风冷却后,大量261.改造烟气循环系统,提高冷却介质初始温度烟气循环系统未能有效发挥作用,我们计划对循环风机叶轮进行改造,并将循环风引入0#,1#冷却机风箱,确保通过热风循环提高烟气温度20℃以上。2.逐步实现烟气全循环利用去除引风机,实现烟气全循环利用。同时改造冷却风箱与烟罩结构,对烟气温度与压力实行在线监测,使之达到额定出力。进一步提高发电量工作设想

1.改造烟气循环系统,提高冷却介质初始温度进一步提高发电量27

3.进一步改善带冷机台车的密封,降低漏风率

进一步改善带冷机台车的密封,采用以弹簧钢为材料的薄板密封装置,代替橡胶为材料的密封装置,克服高温老化对密封性能的影响,达到降低漏风率的目的。

通过上述努力,届时年实现发电量可望达1亿kWh以上,可产生经济效益5000万元。

进一步提高发电量工作设想 3.进一步改善带冷机台车的密封,降低漏风率进一步提高发电量28结语马钢烧结余热发电项目是国内第一座烧结余热发电系统。该项目的建成,有效的降低了马钢烧结工序能耗,为企业降本增效,做出巨大贡献;也为我国中、低温烧结冷却废气的余热利用开辟了一条新途径,为烧结行业起到了示范带头作用。该项目的建成以及实际运行中摸索的经验,不仅使我们掌握了该领域的核心技术,而且通过消化吸收,逐步实现了余热回收和烧结生产的完美结合。相信该项目的成功,将推动我国烧结余热利用技术迈上一个新台阶。为今后走自主研发道路奠定基础。结语马钢烧结余热发电项目是国内第一座烧结余热发电系29谢谢大家!谢谢大家!30马钢烧结余热发电技术汪保平吴朝刚刘长青顾云松宋磊马钢烧结余热发电技术汪保平吴朝刚刘长青顾云松宋磊31前言

余热发电的可行性研究

方案设计及工艺简介

项目建设及运行实践技术经济与社会环境效益分析进一步提高发电量工作设想

马钢烧结余热发电技术马钢烧结余热发电技术32前言

马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂有两座2500m3和一座1000m3高炉,配备两台300m2烧结机,两台带式冷却机面积分别为336m2,每台带冷机前三个烟罩排烟温度平均可达380℃,总排气量近40万m3/h。由于原设计没有余热回收利用,致使大量具有较高热焓的烟气全部通过烟囱排空,不仅浪费了宝贵的能源,而且也污染了环境。因此对烧结带冷废气余热进行有效回收利用,对马钢推行节能降耗、改善环境、拓展循环经济、实现可持续发展具有十分重要的现实意义。前言 马鞍山钢铁股份有限公司第二炼铁总厂有两座33前言

冷却烟气余热利用有两种方式:一类是动力利用,即将余热转换为电能或机械能;另一类是热利用,即利用余热来预热空气,干燥产品、供应热水或蒸汽以及供暖和制冷等。目前国内烧结冷却机余热利用一般都是采用热利用方式,主要有:将废气返回到烧结料层,作为烧结助燃空气用;预热助燃空气作为点火炉的助燃风;通入二次混料机内或点火炉前预热混合料;通过余热锅炉或热管技术产生蒸汽,送入管网。前言冷却烟气余热利用有两种方式:一类是动力利用34前言

从能源利用的有效性和经济性角度看,将余热用来发电或作为动力直接拖动机械是最为有效的利用方式。因此马钢选择了余热发电方式来回收300m2烧结机冷却机余热,该工程于2004年9月1日正式开工,2005年9月6日顺利并网发电,是我国钢铁企业烧结系统第一次实施的低温废气余热发电的项目。前言 从能源利用的有效性和经济性角度看,将余热35余热发电的可行性研究1.余热情况调研

国内中低温废气余热利用情况烧结烟气余热回收多数采用的是热管技术,但其换热效率较低,蒸汽产生量少。宝钢和太钢烧结带冷机的余热,都是采用余热锅炉回收技术。安徽海螺集团的宁国水泥厂回转窑有一套余热发电设施可供借鉴。该技术及全套设备是日本“绿色援助”项目,1998年投产,年发电量约5500万kWh。通过将我厂烧结带冷机所产生的烟气温度及烟气量与宁国水泥厂回转窑的烟气情况进行对比,我们得出:马钢烧结带冷机所产生的烟气完全具备发电条件。

余热发电的可行性研究1.余热情况调研国内中低温废气余热利用36余热发电的可行性研究2.烧结燃烧过程及温度场情况我们对混合料在台车烧结过程温度变化情况进行跟踪。是在烧结机一节台车的侧面距底部150mm、300mm、450mm三个高度处分别钻一个孔(孔径12mm),在孔内插入不锈钢管,再在不锈钢管中装入热电偶。当点火完成,台车离开点火炉后,将热电偶连接到数字温度计,并且随台车移动,记录下台车中烧结料的烧结温度变化过程,直至台车到达烧结机尾部。从烧结过程温度跟踪测试的分析,在烧结过程中温度最高近1300℃,并且点火开始7min后温度快速上升,然后逐步下降。燃烧过程是由上而下进行的,在烧结机机尾处,烧结料上层温度降到455℃,底部温度还在1207℃以上,说明热源非常充足。余热发电的可行性研究2.烧结燃烧过程及温度场情况37余热发电的可行性研究烧结机0~2#烟囱废气温度、压力、流量等测试数据烟囱(#)烟气温度(℃)烟道静压(kPa)工况下密度(kg/m3)工况下烟气流速(m/s)含尘浓度(mg/m3)标况流量(m3/h)0507-0.0870.45537.6370.8375341375-0.0200.64216.1057.62617602279-0.0100.71314.5636.390840余热发电的可行性研究烧结机0~2#烟囱废气温度、压力、流量等38方案设计及工艺简介1.废气设计参数的确定 烟温愈高,循环效率愈高,因此,设计中采用了热风循环方式。研究表明:当冷却介质(空气)初始温度为50℃时,热交换后的介质比常温时的要高15℃,而当介质初温为120℃时,热交换后的介质初温比常温时的要高45℃。考虑到热风循环将提高废气温度,最终确定如下设计参数,废气流量:80×104m3/h(两台带冷机的三个烟囱);废气温度:380℃~400℃;含尘浓度:0.2~0.9g/m3。方案设计及工艺简介1.废气设计参数的确定39方案设计及工艺简介

为了进一步提高烟气温度并稳定烟气工况参数。决定采用烟气循环的方式。流程如下框图方案设计及工艺简介为了进一步提高烟气温度并40方案设计及工艺简介 锅炉引风机排出的烟气分成两部份:占总量60%的一部份由循环风机再次将废气送入带冷机风箱,经与高温烧结矿热交换后从1号烟囱进入锅炉;占总量40%的另一部份废气外排至大气。烟气采取循环利用后,进入锅炉的烟气预计比不循环的方式提高45℃,烧结矿温度比正常情况略为提高10℃左右,不影响烧结冷却作业。最终确定如下设计参数,废气流量:80×104m3/h(两台带冷机的三个烟囱);废气温度:380℃~400℃;含尘浓度:0.2~0.9g/m3。烧结带冷机余热发电烟气系统工艺流程见下图。方案设计及工艺简介 锅炉引风机排出的烟气分成两部份:占总量41方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介42方案设计及工艺简介工艺设计与系统参数设定 本余热回收发电系统可分为烟气系统、纯水系统、余热锅炉系统、汽轮发电系统、设备冷却系统等,其工艺流程见图方案设计及工艺简介工艺设计与系统参数设定43方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介44热力系统

每台烧结机配备一套烟气回收输送系统。烧结带冷机烟罩出口的360℃~395℃废气从废气锅炉顶部进入废气锅炉(内设过热器、蒸发器、省煤器)进行热交换,经余热锅炉换热后的过热蒸汽推动汽轮发电机组发电。 废气锅炉采用卧式自然循环汽包炉,额定参数:烟气温度395℃、流量40万m3/h、含尘量≤2g/m3;过热蒸汽温度375℃、压力1.95Mpa、流量37.4t/h。 汽轮发电机组采用多级、冲动、混压、凝汽式,主汽门进汽参数为温度374℃、压力20.5MPa(表压),耗汽量86t/h(含闪蒸器流量),额定功率17.5MW。方案设计及工艺简介方案设计及工艺简介45水系统

原水经过滤、脱气、阴阳离子交换处理生成纯水进入纯水箱,纯水经过除氧器、水泵、换热管束和过热器产生过热蒸汽,进入汽轮发电机组发电后,乏汽经冷凝器和凝结水泵返回纯水箱。方案设计及工艺简介水系统方案设计及工艺简介46

项目建设及运行实践

1.项目建设

马钢烧结带冷废气余热利用工程,是我国第一次在烧结系统实施的低温废气余热发电项目,不仅没有现成的经验可借鉴,而且对其工艺设备、技术,工程施工等方面都缺乏认识。针对这种情况,公司专门成立项目部,来强化管理、落实责任。从前期调研开始,就不放过任何细节,充分领会烧结带冷废气余热发电工艺方案和各种运行参数,从而使整个工程按计划顺利进行。与此同时,还对余热发电各个岗位的人员进行全面系统的理论培训和到兄弟单位进行实际操作培训,并制定了操作规程、安全规程以及设备规程。项目建设及运行实践1.项目建设47

项目建设及运行实践

2.系统运行实践

1)运行中出现的主要问题(1)原来烧结机生产存在的稳定性差、设备故障率高以及检修计划性差的弊端,在余热发电系统上来后充分暴露出来,致使机组运行起伏性很大。(2)因没有可借鉴的成功经验,在烟气(蒸汽)系统保温、烟气流向与循环风机选择以及除尘设备设置等方面都存在缺陷,导致烟气温度及流量偏低,没有达到设计的发电量。(3)烧结原、燃料变化以及烧结终点温度控制对烟气温度影响非常大,实际运行最大出力超17.5MW,最小出力有时在5MW以下。(4)由于认识和准备不足,2005年12月出现了低温变送器受冻损坏,造成几次长时间停机影响发电量。项目建设及运行实践2.系统运行实践48

项目建设及运行实践

2)改进措施(1)提高烧结系统生产的稳定性,设备运行的可靠性,降低工艺参数波动及非正常停机对烟气品质的影响,保证烧结矿热源的稳定性。(2)在保证烧结矿质量的前提下,适当降低烧结终点温度,提高了烧结带冷低温烟气温度,使余热发电量有所上升。(3)摸索闪蒸器产生的混汽与发电量的关系,找出合适的运行方式。烟气余热发电采用了闪蒸器产生的混汽发电新技术,将省煤器的部分热水,导入闪蒸器进行闪蒸,产生饱和蒸汽,和过热蒸汽一同进入发电机发电,随着闪蒸器产生的混汽量的增加,可以明显提高发电量。项目建设及运行实践2)改进措施49

项目建设及运行实践

(4)摸索余热发电系统最佳运行方式。通过上移带冷机拉筋,增加带冷机的料层厚度,同时对带冷机的速比进行摸索,目前基本控制在1.65~1.75之间。为了能够将带冷机内的热量充分带出,将两台烧结机的1#带冷机风门基本全开。同时,根据烟温来确定带冷0#、1#、2#烟罩烟气的配比。通过摸索,得出余热锅炉的操作要领:在锅炉启动阶段,其升温曲线靠逐步开启锅炉进口挡板和风机风门来保证;锅炉的甩炉操作靠关闭锅炉进口挡板和风机风门来实现;正常生产时靠引风机风门开度的大小来调节烟气流量以平衡烟气温度。烧结余热发电系统受烧结机工况影响较大,在烟温不高的情况下,需调节烟气流量来确保烟气温度以满足发电需要(在烟气温度较低时关小风门降低锅炉负荷,避免甩炉;在烟气温度较高时全开风门提高发电量)。项目建设及运行实践(4)摸索余热发电系统最佳运行方式。50

项目建设及运行实践

(5)改进烟气回收输送系统。通过现场测试,发现烟气系统的流场分布不合理,烟气流动不畅的现象。对此,我们采用了隔绝除尘器,对两台烧结机1#带冷风机上部烟帽进行全密封焊接,以减少热量损失。增加隔板,减少低温烟气进入余热发电系统,调整鼓风冷却机风门开度等措施,使发电量提高约10万kWh/d。(6)改善烟气系统的保温性,对烟罩、风管、锅炉、蒸汽管路等加强保温措施。(7)采取措施减少烧结机、带冷机上的漏风。对两台烧结机进行了漏风率测定,并在生产中加大对漏风部位的点检力度;在烧结机定修前对漏风检修项目进行汇总,以确保各漏风部位的检修到位;发现带冷机密封板异常时立即更换。采取上述措施后,烧结机、带冷机的漏风现象大为改善。项目建设及运行实践(5)改进烟气回收输送系统。通过现场测51项目建设及运行实践(8)强化设备维护,对设备存在的问题及时整改,使设备性能不断完善,减少了非计划检修时间,提升了设备作业率。(9)2007年回转窑3#炉改造完毕进行并汽。由于引入外部热源,大大减少了因烧结停机而被迫解列的现象。(10)2007年在1#,2#引风机出口分别增装插板阀,以此来增加循环风机烟气量,提高烟气温度,通过技术改造来改善余热发电的工况条件,达到增加烟气流量的目的。(11)2007年余热发电系统DCS移机工作顺利完成,使发电系统与烧结中控的联系更加密切,有利于组织协调和信息交流,操作控制更为准确、及时。项目建设及运行实践(8)强化设备维护,对设备存在的问题及时整522006年-2009年8月累计发电23456.39万kWh,已产生经济效益8725.8万元,测算如下:经济效益=(发电量-自用电量)×销售电价其中:实际发电量:23456.39万kWh自用电量:23456.39万kWh×40%销售电价:0.62元/kWh2006年全年产生的经济效益=23456.39×60%×0.62=8725.8(万元)技术经济与社会环境效益分析

1、经济效益分析2006年-2009年8月累计发电23456.353技术经济与社会环境效益分析2006~2009年发电量(万kW

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