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文档简介

疏忽的代价-QHD32-6-E25h井卡钻事故报告

日期:2007年11月9日1一、情况简述QHD32-6-E25h井设计为一口水平井,一开作业时间:10月5日8:00~10月9日5:00二开作业开始时间:10月11日14:30,造斜点深度为227m,地质领眼钻进至1451m,回填至1275m,10月19日18:30钻进至着陆井深为1443.5m,倒划眼起钻至老井眼后起钻,起钻顺利,组合通井钻具组合,下钻顺利,10月21日3:30起钻至277m处遇卡; 先后经过活动钻具、下小油管环空冲洗、2次爆炸松扣、套铣、对扣,上提解卡,成功打捞出落鱼,整个事故处理过程共经历了174个小时。2一、基础数据侧钻点:1275m转盘面:0.00m海平面:27m泥面:49m井口平台:19.8m7"套管全井段封固~~~~~~~~~~~~20"隔水导管入泥50m13-3/8"套管:198.41m17-1/2"井眼:200.00m

7"套管:1440m9-5/8"井眼:1443.5m地质领眼井深:1451m4-1/2"优质筛管:1290~1635m6"主井眼:1638m井身结构3一、基础数据起钻前泥浆性能E平台泥浆罐情况密度(g/cm3)1.15PH值9K+(mg/l)固相含量(%)6漏斗粘度(s/qt)65失水(ml)2.8CL-(mg/l)18000含水(%)91塑粘(mpa.s)21泥饼(mm)0.5Ca+(mg/l)240含油(%)3屈服值(pa)15N值0.51含砂(%)0.110″,10′(pa)69K值1.09MBT(kg/m3)35QHD32-6-E平台共有5个泥浆池,总体积为70方,2#、3#和4#池底部通过连通阀连通,连通后体积为40方,作为钻进过程中的循环池。1#池20方,只有2#泵可以吸入,作为钻进过程中补充胶液的池子。5#池体积10方,作为配重浆池子。泥浆从井内返出,通过软管线与连接振动筛的硬管线相接,整个管线是封闭的,故未装返出流量计。起钻灌浆时要求井队将2#池隔离,井内返出泥浆直接回2#池。5一、基础数据定向井数据MD(m)Inc(°)Azi(°)VD(m)Dogleg227.000.2780.96226.990.259230.000.3080.00229.990.259254.783.6019.00254.764.194292.576.7020.40292.392.463311.247.8029.80310.912.594348.709.1055.30347.983.145368.139.6066.00367.152.788387.148.9070.40385.911.570392.008.7470.17390.721.0176二、卡钻经过回顾10月19日18:15钻进至着陆井深1443.5m。由于298吊车钢丝绳有断丝,已达到报废状态,不能吊货物。单泵倒划眼起钻至1236m,起钻至井口,起钻过程中无阻卡显示。组合通井钻具,组合为:9-7/8″PDCbit+7-3/4″PDM+6-1/2″S.NMDC+6-1/2″NMDC+6-1/2″F/V+6-1/2″JAR&F/J+5″HWDP×15。和原钻具组合相比少了FEWD。10月20日22:00起钻。起钻至1300m左右打重泥浆5方,但起钻时钻杆内仍然有泥浆,卸立柱均需使用防喷盒。起钻过程中2#泥浆泵以1档的泵速(约16SPM)灌浆。7二、卡钻经过回顾10月21日3:30,起钻至284m时有12~14T左右的遇卡显示,钻台没有处理,直接将立柱拉回立根盒后继续起钻。继续起钻至268m时遇卡15T,活动钻具无法通过,活动钻具两次,上提只能起到270m就遇卡15T,下放正常,下放至最低位置,再次上提至273m遇卡20T,下放遇阻,活动空间逐渐减少。

3:48接顶驱,开泵环空无返出,无法转动钻具,卡钻深度277m。开泵,11SPM(138L/Min)时泵压为1MPa,短时间开泵至2000L/Min时泵压为6.5MPa(正常钻进时排量2000L/Min时泵压为6.4MPa),卸压后钻具内憋压0.5MPa左右。憋扭矩活动钻具,扭矩最大憋至20KN*m,由于顶驱供电经常跳闸而无法长时间憋扭矩活动。钻具卡死。

8三、卡钻处理过程第一阶段:上下活动钻具

3:53通知总监,总监问是上提卡还是下放卡,回答是下放卡,让副监督通知钻台上提钻具,上提至65T时震击器工作1次。总监起来后立即停止上提,之后活动钻具悬重控制在35T~10T之间(正常上提悬重32T,大钩加顶驱重量为16T)。上下活动钻具,控制悬重在35~10T,间歇性尝试憋泵、憋扭矩下放钻具,未能解卡。地面在1#池配置堵漏泥浆,小排量泵入井中,环空仍未见返出。上提下放活动钻具12个小时,未见效果。

现场初步判断:卡钻原因可能为地层坍塌或沉砂卡钻,汇报基地后决定先从环空下入小油管冲洗尝试解卡。10三、卡钻处理过程第二阶段:下小油管环空冲洗联系周边钻井船协调1-7/8″小油管。10月21日19:00,小油管下至202m后开始接管线边冲洗边下入,冲洗参数:排量670L/Min,泵压4.5MPa。冲洗至212m后冲砂下入较为困难。环空冲砂至217.5m后基本没有效果。经计算217.5m应为加重钻杆接头位置。上提小油管至套管内,地面转动90°,上下活动小油管多次后继续下入,比较顺利的再次下入到217.5m。将环空及钻杆内部均替换为比重为1.05g/cm3的稀胶液以减少沉砂卡的压力。

分析:小油管在加重钻杆接头处遇阻,钻杆与井眼环空小于11″,决定下步计划爆炸松扣套铣,从陆地动员工具,同时准备在爆炸松扣前上提至最大允许吨位尝试上提解卡。12落鱼示意图三、卡钻处理过程14第三阶段:大吨位上提钻具1、确认最大上提吨位120T。2、检查天车、游车、绞车、大绳等设备。3、钻台上下活动钻具,以上提活动为主,逐步增加上提吨位。在上提至80T之前钻具位置为发生变化,继续上提钻具至85T时震击器工作,钻具位置上移。快速下放钻具至顶驱悬重,钻具未下移,继续上提钻具,震击器再未工作。4、继续上提钻具至120T,下放钻具至顶驱悬重,活动钻具期间钻具累计上行0.5m。未能解卡。5、期间动员爆炸松开和套铣工具。三、卡钻处理过程15三、卡钻处理过程第四阶段:爆炸松扣

测卡点结果显示第一根加重钻杆以上钻具是自由的。可行性分析:考虑小油管在208.23~217.5m,给后续的处理工作增加了难度。有2种套铣工具:9-5/8"套铣工具和8-1/8"套铣工具。 考虑: 1、在小油管顶部爆炸松扣,套铣掉小油管,如果选用9-5/8"套铣工具,可能发生内卡,如果选用8-1/8"套铣工具,可能发生外卡。此方案对后续处理风险大,不可取。

2、在小油管下部爆炸松扣,小油管可能倾倒扎到地层里,没有合适的打捞工具,如果选用9-5/8“套铣工具,可能发生内卡,如果选用8-1/8”套铣工具,可能发生挤入地层,也可能进入套铣筒然后落入钻具内(可能性较大),但是套铣筒长度不够。决定:第二根与第三根之间爆炸松扣,采用8-1/8"套铣工具。16爆炸松扣过程描述:现场连接导爆索,按照作业人员推荐使用10股导爆索。下入导爆索,根据CCL测节箍深度进行校深,确认点火位置在225.8m。接顶驱,上提钻具至中和点(25T),施加120%倍上扣扭矩(25KN*m),钻具旋转3/4圈,上下活动钻具传递扭矩,释放扭矩后钻具回转3/4圈。维持钻具悬重在中和点,施加反扭矩(80%倍上扣扭矩),钻具旋转2/3圈,上下活动钻具传递扭矩上提钻具至中和点,通知测井工作间通电进行爆炸松扣通电爆炸后扭矩从20KN*m下降至14KN*m,继续反转2圈确认钻具已倒开起出爆炸松扣工具砸紧顶驱由壬接头,接顶驱,重新上扣至8KN*m,钻具旋转1.5圈,钻具内泵入3方稠泥浆,排量300L/Min,泵压2MPa彻底倒开钻具,上提钻具0.5m,上提悬重31T,开泵见返出后逐步提高排量至2200L/Min,井下有漏失,停泵后地层回吐3方泵入堵漏泥浆后开泵,井下仍有漏失,决定起钻进行套铣作业起钻,确认从第二根加重钻杆与第三根之间松扣三、卡钻处理过程171#加重钻杆顶深:235.12m2#加重钻杆顶深:225.83m震击器顶深:244.71m5″加重钻杆6-1/2"F/J&JAR6-1/2"浮阀6-1/2"NMDC6-1/2"NMDC7-3/4"马达马达套子248mm9-7/8"PDC0.34m7.84m3.20m9.49m0.59m9.73m小油管落鱼落鱼顶208.23m落鱼长度9.27m落鱼底217.5m13-3/8″套管鞋198.41m落鱼顶:225.83m落鱼长度:49.77m三、卡钻处理过程18第六阶段对扣打捞对扣钻具组合为:6-1/2″F/V(不带芯子)+6-1/2″JAR&F/J+5″HWDP*1+6-1/2″DC*4+5″HWDP*12。

下钻探鱼顶位置226.71m,落鱼位置未变。下钻顺利。

测上提悬重29T,下放悬重28T,大排量循环冲洗鱼顶15Min

降低排量至200L/Min,转速10RPM,缓慢下放钻具对扣,扭矩逐渐由3KN*m增加至15KN*m,反复施加紧扣扭矩至25KN*m。

缓慢上提钻具至40T,确认对扣成功。

三、卡钻处理过程20第六阶段对扣打捞开小排量,憋压1MPa,憋扭矩缓慢下放钻具,钻具下行,扭矩逐渐由25KN*m下降至5~8KN*m,钻具自由,但是环空一直未见返出。低转速缓慢下放钻具至283m,钻压升高至4T,泵压升高至3.8MPa,判断钻头已接触地层,担心划出新井眼,停止下划。在277m~283m井段上下活动钻具,转速30~50RPM。尝试开泵,环空见微量返出。下放钻具时基本无返出,上提钻具返出量稍大,有拔活塞迹象,且返出流量明显低于泵入量。向泥浆中加入SEAL,同时继续活动钻具,转速30~100RPM,排量200L/Min,返出一直未见增大。使用堵漏泥浆做闭路循环尝试堵漏,返出流量未见增大。汇报基地,觉得上提钻具。三、卡钻处理过程21第七阶段第二次爆炸松扣第二次爆炸松扣选择在233.5m(第一和第二个加重钻杆之间),校深时电缆仪器在237m左右(第一根加重钻杆内)遇阻,判断小油管进入钻具水眼后卡在震击器某位置,遇阻深度为小油管顶部深度。爆炸松扣后起出钻具,发现钻具从第二根加重钻杆与第三根之间(上次爆炸松扣位置)倒开。三、卡钻处理过程231#加重钻杆顶深:235.12m2#加重钻杆顶深:225.83m震击器顶深:244.71m5″加重钻杆6-1/2"F/J&JAR6-1/2"浮阀6-1/2"NMDC6-1/2"NMDC7-3/4"马达马达套子248mm9-7/8"PDC0.34m7.84m3.20m9.49m0.59m9.73m13-3/8″套管鞋198.41m落鱼顶:224.23m落鱼长度:49.77m三、卡钻处理过程24第八阶段第二次对扣打捞对扣钻具组合为:6-1/2″F/V(不带芯子)+6-1/2″DC*4+5″HWDP*12。

下钻探鱼顶位置234.29m测上提悬重29T,下放悬重28T,大排量循环冲洗鱼顶15Min

降低排量至200L/Min,转速10RPM,缓慢下放钻具对扣,扭矩逐渐由3KN*m增加至15KN*m,反复施加紧扣扭矩至25KN*m

对扣成功后悬重增加至35T起钻,要求操作平稳,严防底部钻具转动

起钻至井口,落鱼全部被打捞出井,,1-7/8″小油管位于震击器与第一根加重钻杆之间一起被打捞出井。10月26日23:00起出全部落鱼。三、卡钻处理过程26三、卡钻处理过程2726日23:00~29日05:30通井作业,中间大风待机20小时,至此为本次卡钻事故结束时间。从10月21日03:30起钻遇卡起为事故开始,至29日05:30通井结束为事故结束,累计事故时间为:174.00小时,合7.25天(不包括大风待机时间)。三、卡钻处理过程28四、事故原因分析序号关键因素1起钻没有灌进去泥浆,导致上部地层坍塌埋钻具。2初期处理不当,在284m遇阻时没有及时开泵划眼,而是遇卡的情况下继续起钻,最后导致钻具卡死。3016SPM2#池液面累计上升约2方上提31T上提44T接顶驱提高排量灌入量约5方四、事故原因分析31应灌浆量计算

钻杆的开端排量:(1300-277)×3.26/1000=3.48方

泥浆池增加体积:2方(防喷盒的泥浆部分回到泥浆池)

应灌浆量:3.48+2=5.48方

井筒内液面下降:88m

套管鞋处当量泥浆密度:0.64g/cm3四、事故原因分析32序号次要因素1监督责任心不强,没有发现泥浆池液面不下降反而上升的现象。2中法录井责任心不强,没有发现泥浆池液面不下降反而上升的现象,没有起到录井参数校正的作用。3没有按照要求填写起下钻灌浆工作单。4泥浆工程师没有观察泥浆池量的变化。5监督初期处理不当,增加了处理难度。四、事故原因分析33上提至60T,震击器工作1次最大过提20T四、事故原因分析34我们疏忽了那些?井口液面是否满的?-司钻泥浆池的液面?-司钻、中法、泥浆、监督起钻灌浆工作单?-司钻284m的起钻遇卡?-司钻起钻遇卡能上提吗?-监督是我们真的疏忽了?还是我们的责任心不够?四、事故

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