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文档简介
1、混凝土坝坝基渗压系数超限常见问题分析摘要:大坝安全监测中,常将坝基设计渗压系数作为衡量扬压力是否超限的标 准,但局部渗压系数超限的情况较为常见。本文结合部分工程案例,对渗压系数 超限监测资料分析中常见的问题进行解析。关键词:混凝土坝;扬压力;渗压系数;扬压力水头;不利工况;抗滑稳定刖言进行扬压力监测数据整编分析时,必须考虑大坝运行工况,通过渗压系数、扬压 力水头等指标进行综合分析判断,分析扬压力超限对大坝抗滑稳定的影响,查证 影响扬压力的各种相关因素,才能准确评判大坝安全情况。渗压系数超限的发生工况分析根据渗压系数计算公式,当上游水位低或上下游水头差较小时,可能导致渗 压系数计算值增大,甚至超
2、过设计容许值。在进行渗压系数超限时,应排除上游 水位低或上下游水头差较小等偏安全的工况。2.1上游低水位工况A工程岸坡侧1#坝段BO-01 (建基面高程227m)测点年历史渗压系数最大值为 0.68 (对应上下游水位238.39m/202.93m),且大部分时间均大于岸坡侧设计容 许值0.35。相关性分析:渗压水位与库水位无相关性,但渗压系数与库水位呈一 定的负相关,库水位低于240m渗压系数均高于0.5,库水位高于247m渗压系数 反而在0.25-0.35之间。在库水位升高,工况变的较为不利的情况下,渗压系数反而满足设计要求。A工 程大坝设计阶段,选取正常蓄水(248m)、设计洪水(249.
3、96m) 2种正常运行 工况进行坝体稳定及应力计算荷载,BO-01建基面高程227m,计算出设计2种工 况选取的扬压力水头分别为7.35m、8.04m。BO-01渗压系数超限时实测扬压力水 头在3-5m之间,历史最大扬压力水头为6.91,均未超过正常蓄水工况设计扬压 力水头。因此,在进行此类测点扬压力超限判断时,应以设计扬压力水头作为标准更加科 学准确。2.2低水头电站大洪水期间上下游水头差较小的工况B工程泄水坝段UP13-1测点2017年最大渗压系数达到0.72 (2017-7-3),该日 发生大洪水,上下游水位50.18m/46.94m),超过设计容许值0.5。扬压水位与下 游水位密切相关
4、,但下游水位为42m上下游水头差较大时,渗压系数均低于设计 值 0.5。B工程大坝设计阶段,选取正常蓄水(51m)、设计洪水(60.99m) 2种正常运 行工况进行泄水坝段坝体稳定及应力计算荷载,抗滑稳定安全系数分别为14.95、 32.89。这类低水头电站大洪水期间,上下游水头差大幅减小,作用在大坝的水平 推力变小,运行工况相比不泄洪时更加安全。在进行此类测点扬压力超限判断时,应结合设计阶段正常蓄水计算工况及电站投 运后的运行工况设置下游水位条件,统计在上下游水位差较大时等相对不利工况 下的渗压系数、扬压力水头超限情况,以便判断扬压力超限是否可能影响大坝抗 滑稳定安全计算结果。扬压力超限对大
5、坝抗滑稳定的影响分析下面以C工程UP-1、UP-11扬压力超限为例,采用分项系数极限状态设计法对相 应坝段抗滑稳定进行验算分析。因为扬压力全部垂直作用在坝基面上,只影响抗力效应R(),因此计算扬压力超 限对抗滑稳定的影响是,只需计算扬压力增加的荷载AU对计算截面垂直作用力 的影响即可。C工程UP-1、UP-11渗压系数实测最大值分别为0.73、0.54。大坝设计阶段,选 取正常蓄水位322m (相应下游水位296.6m)工况下对UP-11和UP-1所在左、右 岸非溢流坝进行抗滑稳定计算,抗滑稳定满足规范要求。查询C工程相关设计参 数,根据式1对抗力效应进行验算,验算结果表明相应坝段抗滑稳定仍满
6、足规范 要求。扬压力超限的相关因素分析4.1影响扬压力的相关因素扬压力根本上由坝基地质性质、帷幕深度厚度、帷幕灌浆质量以及排水孔设置等 大坝基础条件所决定。发现扬压力超限后,可从以下几个方面去查证:1)扬压力和上游水位或温度相 关性说明可能存在渗漏通道,应与其他坝段对比,重点从地质条件、帷幕质量等 方面入手;2)扬压力和降雨相关性较强,一般发生在岸坡坝段,应结合周边地 下水位孔及地质情况进行分析;3)扬压力随时间逐步抬高,应考虑投运时间较 长,排水逐步堵塞等因素,重点检查坝基排水畅通情况。4.2 C工程扬压力超限分析(1)UP-1超限分析数据相关分析:UP-1 (右岸坡2#坝段)建基面高程29
7、5m,最高扬压水位为 314.56m,渗压系数在0.73-0.46之间,全年均超设计渗压系数0.35。因C工程库 水位常年保持在322m附近,库水位无明显规律性变化,而扬压水位和渗压系数 与温度呈明显负相关变化,说明存在渗流通道受温度影响开合,导致管水位呈周 期性变化。数据对比分析:其邻近的坝肩OH-5地下水位主要受降雨影响,最大年变幅2m, 变化规律与UP-1不一致,排除该点受边坡地下水影响的可能。其他坝段多数测 点也随气温呈周期性变化,但年变幅均在3m以内,远小于该测点水位年变幅5- 8m,说明该坝段渗透性大于其他坝段坝基。设计施工资料查证:高程290m303m以上边坡以强风化岩体为主,节
8、理裂隙较 发育至发育,且发育顺坡向结构面,卸荷裂隙较发育,结构面微张至张开,局部 附次生泥,为IV1EV2类岩体。施工期间,安装间上游侧沿断层上盘岩体局部垮 塌,左侧受厂房集水井边坡垮塌影响沿NW向结构面地基岩体部分垮塌。从资料 查证,也说明该坝段地质条件较差。现场检查:UP-1附近排水孔为P-4和P-5,其中右岸侧P-1P-4未见排水,左岸 侧P-5有少量水排出,说明整个坝段排水效果不佳。右廊道渗漏量监测资料显示, 近5年来平均每年减少0.22L/S,说明排水有逐年堵塞的可能性。处理建议:通过排水孔扫孔、补打排水孔等措施排水降压;密切关注渗压发展趋 势,若进一步快速上涨,可综合应用渗流监测、
9、水质分析等手段,查清渗漏通道, 针对性开展灌浆补强措施。(2)UP-11超限分析数据过程线及相关性分析:UP-11 (左岸坡12#坝段)建基面高程293m,2010年 初至2012年底扬压水位逐渐升高,平均年涨幅1.5m。2013年后扬压水位逐渐稳 定在308m附近,目前渗压系数稳定在0.54左右。其邻近的坝肩OH-3地下水位 主要受降雨影响,最大年变幅3m,变化规律与UP-11不一致,排除该点受边坡 地下水影响的可能。2010年至2013年时效性明显,可能系排水孔逐渐堵塞逐步 失效导致水头逐年抬升,直至完全堵塞后水头维持不变。设计施工资料查证:建基面以下为强风化下部至弱风化岩体,未发现断层,
10、节理 裂隙较发育,部分为缓倾角的,强风化带节理张开充填次生粘土,完整性较差。 但未见施工期间岩体垮塌记录。现场检查:UP-11附近排水孔P48存在排水存在堵孔现象,孔内铁锈、泥沙等析 出物较多,坝基排水沟内有大量淤积物。左廊道渗漏量监测资料显示,近5年来 平均每年减少0.91L/S。因此初步判断扬压水位逐渐升高是受排水孔堵塞影响。 处理建议:进行水质分析、淤积物成分分析,查找排水孔堵塞原因;通过排水孔 扫孔、补打排水孔等措施排水降压。5结论(1)扬压力与大坝运行工况、地质条件、帷幕灌浆、基础排水等多个因素相关, 因此要进行科学、准确的扬压力分析,必须收集完整的设计、施工、运行资料。(2)扬压力超限统计时,应设置运行工况条件,建立渗压系数、扬压力水头等 综合监测预警指标,排除水库低水位、低水头等非不利工况不影响大坝抗滑稳定 计算的超限情况。(3)扬压力只影响抗力效应,故在扬压力超限时可通过承载能力极限状态设计 式对抗力效应进行验算,分析相应坝段抗滑稳定是否满足规范要求。(4)监测数据分析时,不仅要分析与环境量的相关性,还要建立整体概念,分 析周边地下水、接缝的关联性,结合设计、施工、运行资料,与其他坝段扬压力 变化特征进行综合对比
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