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文档简介

1、Word文档 地库上浮怎么办?看实例! 近年来,随着我国城市化建设规模的不断扩大,城市用地日益紧急,消失了大量带有地下室的建筑物。与此同时,随着此类建筑物埋置深度的增大,地下室上浮问题也变得日益突出。 由于目前对于地下水抗浮问题还缺乏系统讨论,现行标准中对地下室抗浮设计也仅作了概念性规定,地下室抗浮失效导致结构开裂破坏的事故时有发生,且往往兼具有多种上浮形态,给相关人员推断事故缘由和实行措施增加了难度。 本文结合工程案例,对地下室抗浮失效的破损机理进行分析并提出相应的处理措施,可为今后类似的工程状况供应参考。 工程概况 01 某在建工程由高层住宅、多层商业、酒店组成,均设一层地下室,中庭纯地下

2、室与四周建筑的地下室连为一体,之间设置施工缝。该工程地下室采纳全现浇钢筋混凝土框架结构。高层建筑地下室采纳筏板基础,以稍密卵石或中密卵石层作基础持力层。 地下室建筑总面积为43888.89m;抗水板板厚为400mm,采纳200双层双向配筋;柱网尺寸为7.8m7.8m;框架柱截面尺寸为500mm500mm;抗水板混凝土抗压强度等级为C30。 该工程部分主体结构施工完成后,由于2021年7月降雨量较大,导致地下水位急剧上升,使得地下室抗水板消失大量裂缝,且部分部位渗水严峻。地下室平面及裂缝分布示意图见图1。 图1 地下室平面及裂缝分布示意图 现场调查和检测 02 2.1 原工程抗浮设计 本工程中庭

3、地下室基础为单独基础加抗水板,原设计采纳结构自重和上部覆土反抗地下水浮力。经查阅地质勘探报告和设计图纸表明,该工程所在场地地层结构较简洁,自上而下场地图层依次为:填土(层厚0.501.10m)、粉质黏土(揭露厚度0.501.50m)、细砂(层厚0.602.60m)、卵石。 场地地下水主要为赋存于第四系砂卵石层中的孔隙型潜水,受地下径流、大气降水及地表流水补给,补给条件良好,水量较为丰富,且砂卵石层富水性和透水性均良好,属强透水层。本工程抗浮设计水位标高为-2.500m。 2.2 施工状况调查 该工程地下室在施工初始阶段有基坑支护、止水等措施,并采纳管井降水法结合明排进行基坑降水,基坑内基本无水

4、。待地下室主体结构完成后,地下室四周的降水措施已基本停止。 事故发生时,由于降水量较大,加之地面排水系统不畅,地下水位急剧上升,典型照片见图2。 图2 事故发生时地下水位状况 2.3 现场检测状况 (1)现场采纳钻芯法对该工程地下室抗水板的混凝土抗压强度进行抽样检测。结果表明,该工程地下室抗水板的混凝土抗压强度批量推定值满意设计要求。 (2)现场采纳钢筋位置检测仪等仪器并结合局部破损法对该工程地下室抗水板的板面钢筋间距、直径和板面钢筋的混凝土爱护层厚度进行抽样检测,结果表明,该工程地下室抗水板的板面钢筋间距、直径均满意设计图纸要求,但抗水板的板面钢筋的混凝土爱护层厚度实测值在7585mm之间,

5、远大于设计要求。 (3)现场通过测量所钻取的抗水板芯样方法对该工程地下室抗水板的厚度进行检测,结果表明,该工程地下室抗水板板厚实测值均满意设计要求。 (4)现场对该工程地下室抗水板裂缝的走向及形态进行检查,并对裂缝宽度进行检测。结果表明:该工程地下室抗水板裂缝分布范围较广,主要发生于纯地下室和多层商业房屋区域,且部分部位渗水严峻。按裂缝分布、走向和形态,大致可将抗水板裂缝分为以下三类: 第一类钢筋混凝土柱间、抗水板中部水平直线裂缝。此类裂缝分布于地下室钢筋混凝土柱间、靠近抗水板跨中位置,呈水平直线分布,范围较广,裂缝宽度较大,。现场骑裂缝钻芯样表明,此类裂缝竖向贯穿并呈现出明显的由上至下裂缝宽

6、度渐渐减小的开展趋势。典型照片见图3、图4; 图3 抗水板中部水平直线裂缝 图4 骑裂缝钻取的芯样 其次类沿钢筋混凝土柱脚辐射的斜裂缝或围绕柱脚的环形裂缝,此类裂缝主要分布于纯地下室区域,典型照片见图5; 第三类不规章裂缝,此类裂缝的分布无明显规律,杂乱无章,长度较短,典型照片见图6。 图5 柱脚环形裂缝 图6 不规章裂缝 (5)现场对该工程地下室钢筋混凝土柱、梁裂缝进行检查,并对裂缝宽度进行检测。结果表明,该工程在抗水板消失其次类裂缝的区域的钢筋混凝土柱顶部存在不同程度的环向水平裂缝;部分钢筋混凝土梁在梁端消失少量斜向裂缝。典型照片见图7、图8。 图7 柱顶环向水平裂缝 图8 梁端斜向裂缝

7、抗浮设计验算 03 依据该工程岩土工程地质勘查报告,该工程抗浮设计水位标高为-2.500m。事故发生时地下水位急剧上升,实测地下水位标高为-0.500m。此时中庭地下室板顶尚未覆土。 (1)整体抗浮计算 依据现场检测结果并结合设计图纸,基地抗浮水头按实测地下水位标高计算,对高层建筑、多层建筑以及纯地下室基础的抗浮稳定性进行验算可知,在实测地下水位水压力作用下,中庭纯地下室抗浮稳定性不能满意要求。 (2)局部抗浮计算 依据现场检测结果并结合设计图纸,选取中间7.8m7.8m的板区格作为计算单元,板底抗浮水头按实测地下水位标高计算,抗水板厚度、配筋按设计取值,板面钢筋爱护层厚度取实测平均值80mm

8、,验算结果表明,该工程地下室抗水板区格在地下水浮力作用下的跨中受弯承载力不能满意要求。 上浮缘由及破损机理分析 04 4.1 上浮缘由 该工程地下室在主体结构完成后,已基本停止地下室四周的降水措施,当暴雨突发时,未能实行有效的排水降水措施,使得地下水位急剧上升,地下水浮力增大。 4.2 破损机理分析 (1)事故发生时,该工程地上结构已基本施工完成,故高层建筑、多层建筑能够反抗增大的地下水浮力;而中庭纯地下室尚未覆土,无法靠自重反抗地下水的上浮力,故导致其消失上浮。 同时,在地下水排泄和补给循环作用下, 地下室单独柱基础下部部分砂卵石层已被冲刷并随之流走,使得部分钢筋混凝土柱产生下沉应力,继而导

9、致钢筋混凝土柱、梁在竖向拉应力的作用下产生环形水平裂缝和斜裂缝;同时这也是该工程地下室部分抗水板产生沿钢筋混凝土柱脚的斜向裂缝或围绕柱脚的环形裂缝的主要缘由。 (2)该工程地下室抗水板板面钢筋的爱护层厚度过大,在增大的地下水上浮力作用下,大大减弱了抗水板的柱上板带和跨中板带的抗弯承载力,致使该工程地下室抗水板局部抗浮失效,从而消失大量的钢筋混凝土柱间、抗水板跨中水平直线裂缝。 (3)该工程地下室部分抗水板板面消失的不规章裂缝。此类裂缝的产生主要系在浇筑混凝土的过程中,由于混凝土施工缘由(如干缩和收缩等)综合作用所致。此类裂缝为非受力裂缝。 处理措施 05 依据上述检测分析结果可知,该工程地下室结构构件受损的主要缘由是抗浮失效引起。目前处理上浮事故的常用方法可归纳为放与抗两种方法。放是通过降低所处的水压环境,从而消退地下浮力对地下室底板的影响;抗是通过相应措施以提高结构的抗浮力量。 本工程采纳放与抗相结合的方法并分三步进行处理:首先,实行开孔疏导方法进行泄压,并在地下室四周布置降水井降水。整个排水降水的过程直到地下室顶板覆土完

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