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文档简介

1、配气机构的运动学、动力学分析吉公司技术中心 广西玉林市天桥西路 88 号)(广西玉柴机器摘 要:通过 AVL TYCON 的仿真计算,对某机型的配气机构进行运动学和动力学分析,评估凸轮型线和配气机构各零件。:配气机构;运动学;动力学。主要:AVL TYCON1 概述某机型通过提高转速发功率,提高转速会对配气机构各带来更大的惯性力及冲击,有可能出现从动件飞脱、气门反跳、弹簧碰圈等现象,则需要改进零件及重新设计凸轮型线。本文使用 AVL TYCON建立配气机构计算模型,通过对凸轮型线进行运动学仿真分析,评价该凸轮在高转速下是否需要重新设计,以及系统总刚度是否足够;对配气机构各进行动力学仿真分析,对

2、出现的如飞脱、反跳、弹簧碰圈等现象。在计算中通过有限元计算零件刚度,使用 AVL TYCON凸轮型线数据来自零件图纸。仿真分析,其中缸内压力曲线来自试验监测,2.计算模型2.1 配气机构主该机型为下置式凸轮结构,一个凸轮驱动一个气门,配气机构主要包括凸轮、挺柱、推杆和摇臂,以及气门和气门弹簧,机构布置见图 1。图 2TYCON 单阀系计算模型图 1 配气机构布置图12.2 TYCON 模型的建立在 AVL TYCON 中建立单阀系的计算模型,见图 2。2.3 零件刚度、质量计算使用有限元中,按照 TYCON计算各零的刚度,使用 UG计算各零质量。在运动学模块的要求将刚度和质量转化到双质量系统的

3、气门侧;在动力学模块中,按照 AVL 建议的方法,将本形式摇臂(Rocker Arm)的有限元计算刚度和惯量转换到凸轮侧。2.4其他参数计算中考虑了以下激励及驱动:动力计算中作用于气门的缸内压力(只有排气门考虑这一点),见图 3配气机构中质量和弹簧力产生的激励凸轮型线驱动,见图 4凸轮旋转驱动排气门的计算要考虑缸内压力,数据来自试验。凸轮型线数据来自零件图纸。图 3 缸内压力曲线图 4 凸轮升程曲线3 计算结果及分析3.1 运动学分析结果该机型在原转速下已进行过 AVL TYCON的分析,本文的计算分析主要集中在最高转速下。图 5 为进气系统和图 6 排气系统的运动学分析的凸轮型线的升程、加速

4、度等。图 6排气系统运动学分析图 5进气系统运动学分析21. 经计算,进气系统的最小弹簧FD)为 0.892,排气系统的最小弹簧是的,需要改进。(气门弹簧力与负加速度段惯性力的最小比值 FS/为 0.905,均未达到经验值,因此,气门弹簧刚度2. 经计算,凸轮挺柱的最大接触应力为 368Mpa,低于该机型所采用材料的许用接触应力。3. 从运动学计算结果提取出正加速宽度 Camdeg,计算 K 值:K= fN( f 为阀系自振频率 Hz, n为凸轮转速 rpm)Ncam6ncam进气系统为 1.761,排气系统为 1.658,均满足值。3.2 动力学分析结果1. 图 7 进气系统气门有明显飞生,

5、需要重新设计凸轮型线、改进配气机构、或改进气门弹簧。图 8 排气阀系结果正常。图 7进气系统图 8排气系统2.可通过检查凸轮挺柱接触应力,发现从动件有飞进配气机构,见图 9 和图 10。生,需要重新设计凸轮型线或改图 9进气系统图 10排气系统3.发现气门落座速度大于新设计,见图 11 和图 12。值,气门落座力大于值,气门弹簧及凸轮型线需要重3图 12排气系统图 11进气系统4.通过观察弹簧受力曲线,可以认为气门弹簧工作正常,未见碰圈等现象。见图 13 和图 14。图 14排气系统图 13进气系统4 改进方案首先考虑避免影响较大的气门反跳问题,一般可从两个方面来解决:一是全新设计一条完全适合

6、该机型的凸轮型线,同时满足性能和运动学、动力学要求,这需要和 AVL BOOST协同完成,考虑到采购和试验验证,周期较长,成本较高;另一方面是加大弹簧力,大到足以抵消气门反跳惯性力,但加大弹簧力会使接触力增大,磨损增加,较大的更改还会引起缸盖及配气机构其它零件的改动。计算气门弹簧的预紧力是否有闭的气门预紧力为:空间,根据排气门校簧预紧力,为使气门有效关F = P D D=296N220sist4其中: P 为排气背压;Dsi=28.6 mm ;Dst=8 mm 。实际预紧力为 122N,因此气门弹簧预紧力有空间。在不改变其它零件的前提下,弹簧簧丝直径和弹簧中径都未改变,弹簧刚度系数不变,通过加大弹簧长度,将弹簧预紧力4提高为 210N,弹簧长度增加过多容易造成弹簧长度短,弹簧易发生碰圈。对改进后方案进行计算,结果见图 15 和图 16。可以看到气门反跳已经。图 16排气系统图 15进气系统气门反跳可以依靠改进气门弹簧解决,但诸如飞脱、气门落座速度高和落座力大必须通过和 AVL BOOST 协同设计新的凸轮型线解决。5 结论1气门弹簧需重新设计,以提供足够的弹簧。2该配气机构在提高转

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