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文档简介

1、造气事故案例分析案例1、风管线由于没有置换造成风管线爆炸。1997年5月的一天,现在的V系造气,白班突然停电,由于上班的操作工在停电时没有及时把烟囱、上行支好,造成造气炉内的煤气没处放空,在送风阀处串到风管线里。因为在停电时风机也停了,管线内没有了压力,但是炉内有压力,通过送风阀串入,使管线内全部是煤气,又由于当时没有风管线上的蒸汽置换管线,来电后开启油泵电机,阀门全部起来后,又开启了风机。在开启风机后,由于风管线全是煤气,空气与煤气形成混合气体,同时达到了一定的浓度后,是风管线爆炸。在8#炉楼后,使风管线的两节卷管本成了平板,现场相当狼藉。原因:1、操作工没有及时把阀门支好,如果支好了也不会

2、出现此次事故。2、那是也没有风管线上的蒸汽置换,通过那次,全部配好了蒸汽置换。防范措施:1、在每次突然停电时,必须进行风管线用蒸汽置换,同时,把管线全部置换透,避免出现同类事故的发生。2、在紧急停电时必须及时支好阀门。3、在阀门上放好支阀门的东西,减少找东西的时间。案例2、夹套缺水造成报废。1994年某月,现在的皿系造气岗位4#炉,液位工刑金刚,由于长时间没有排液位计倒淋,每次巡检都看到有液位,不进行验证,就是不排倒淋阀,造成假液位,没有及时发现,导致夹套长时间缺水,是夹套烧的严重变形,被迫停炉换夹套,给厂子造成了严重的经济埙失。原因:对自己的份内工作不尽职不尽责,马马虎虎,稀里糊涂干事,而造

3、成的后果。防范措施:1、定时进行排倒淋,确保倒淋流水,并且关死倒淋后能够回到原来的位置。2、必须定期冲洗液相和气相是否通,如果那个管子不通,及时叫钳工修复好。3、作为主操作勤查看夹套温度,出现不正常必须及时查明原因,查不出不允许开炉。案例3、V系造气8#炉,因入炉蒸汽超压造成夹套报废。2002年某月,由于5#炉下灰东油管软管长期不换,以及软管与楼板磨损,使软管内的钢丝网磨坏,承受不住油路50kg的压力,使软管长时间呲油,二楼工没能够及时发现,三楼主、副操作工也没有发现油位降及油压低等现象的出现,导致油箱的油全部呲没,使5#炉的阀门不能正常起落,从5#炉东灰仓喷出火来,引燃了呲出的油,5#炉从二

4、楼到三楼一片火海,烧坏了阀站和本岗位的线路,使本岗位突发停电,三楼一点灯光都没有,作为三楼的主、副操作工,也没有及时按照紧急停电方案处理,没有去打汽包放空阀等工作,及由于安全阀长周期没有进行校验,使入炉蒸汽一直上涨,安全阀也没有起跳,造成入炉蒸汽超压,把8#炉夹套憋开30-40cm的裂口,造成夹套报废。原因:在出现事故紧急停电时,主、副操作工没有按照紧急停车方案执行,没有及时打开汽包放空,又由于安全阀不起跳,减压阀内漏,以及自产蒸汽压力的增高,使入炉蒸汽系统严重超压,导致了夹套的报废。防范措施:1、岗位上不论紧急停电还是紧急停车,首先把汽包放空、入炉放空总阀打开,避免蒸汽系统超压。2、安全阀定

5、期校验,确保在蒸汽系统超压时自动放空。3、软油带定期换新,避免老化承受不住系统压力。4、保证软油管不与任何物体磨损,避免长时间磨坏软管。5、加强岗位巡检力度,发现隐患及时处理,把事故消灭在萌芽中。案例4、因夹套进水管堵而造成夹套报废。2006年11月份,1系造气由于4#炉夹套加水与5#炉夹套加水用一个汽包,并且都是用的是解稀液,由于解稀液里带有沙粒,当时是5#炉已正常开炉运行有很长时间,造成解稀液里带着的沙粒把4#炉夹套加水管线堵死。当时点炉时,操作工也没有进行夹套排污检查试验,点起炉子就升温,操作工也想到看夹套温度,但是夹套温度不准,没有及时叫仪表工修复好,导致炉温升高,夹套的水基本全消耗没

6、,夹套不进水,使整个夹套全部烧红,后经降温处理,被迫安全灭炉。灭炉后经查看夹套鼓包、变形,已报废不能使用。原因:1、解稀液带的沙粒堵塞夹套进水管,使夹套缺水烧干锅。2、夹套温度没有提前验证好是否准确,如果夹套温度准确,不会造成此次事故。3、当班操作工在点炉升温期间没能够做到对本台炉的认真巡检,巡检不到位,没能及时发现隐患。防范措施:1、在点炉前必须先进行夹套排污验证,确保夹套进水管畅通无阻,通过排污看汽包液位是否下降来判断。2、仪表温度是生产的眼睛,必须保证夹套温度准确无误。3、对新点炉加强巡检、监护,发现问题及时解决,把事故消灭在萌牙之中。案例5、由于风机轴瓦缺油而造成轴瓦损坏。1997年,

7、新上北造气1#轴瓦风机,由于供油油压低,当时钳工对风机稀油站不能全部掌握,一名钳工在调整油压时,误动了供油油阀,关小进轴瓦的油阀,使供油压力上涨,但是进入轴瓦供油很少,起不到润滑作用。由于风机转速相当高2960转/min,很快就看到轴瓦冒烟,同时伴随着风机变音、电机超电流,被迫紧急停风机检修,採开轴瓦后发现轴瓦上已被摩坏,进行修了。原因:主要是钳工对稀油站上的各个阀门作用、流程不懂而造成此次轴瓦报废事故的主要原因。防范措施:操作工、钳工必须全面了解稀油站的流程及油站上每个阀门的作用,决不能不懂装懂,私自乱动乱调,出现问题时应找有关人员解决。仪表盘上的联锁装置,一旦油泵不打压或供油不足,都能够自

8、动起动应保护的装置,正常开车联锁都是相连的,对于不清楚人员,禁止乱动,以防出现大的问题。案例6、由于下雨,风机电机进水而造成的电机报废。1997年8月份,正是雨水较多的季节,在一次大雨天,由于北造气1#风机电机防雨不到位,使雨水从电机进风口抽入,使电机绝缘差,造成连电后电机报废,被迫停车检修。原因:风机上部虽然盖有小屋,由于当时电机东面没有墙,刮的是东北风,把雨水刮入风机屋,再加上电机里面风叶高速运转,使雨水从电机抽风口进入,使电机报废。当时操作工自认为有屋,没有给予重视,没有给于防范所造成此次事故。防范措施:1、在下雨天,操作工一定要监护好电器设备的防雨工作,全面考虑、全面检查,不给设备留有

9、半点隐患。2、车间重点强调的是,在外面的电机,虽然都有防雨罩,但一定要检查好,是否防护到位,对于不妥当的部位,重点监护或整改,避免事故发生。案例7、由于风管线串联阀没有关而造成风机轴瓦报废。2006年11月在开H系造气风机时,由于H系造气风管线与1系造气风管线是连着的,当中有几个串联阀没有关,在开起H系造气风机后,风量顺着管线串到了8#风机,由于风量较大,使8#风机高速倒转,又由于8#风机是轴瓦风机,没有油不能高速运行,再加之8#风机稀油站没有开,使8#风机轴瓦没有油润滑,导致8#风机轴瓦报废、进行检修换新的事故。原因:1、在停8#风机时,没有按照停车方案进行处理,没有把8#风机出口蝶阀关死。

10、2、在开车时,没有全面考虑系统是相连的,应关死串联阀。3、在开车时也没有进行认真检查碟阀是否在关的位置防范措施:1、开停车必须认真执行好开停车操作票,检查到位。2、由于本厂造气岗位比较分散,相连部位较多,应全面考虑到位。案例8由于防冻措施不够,冻坏蒸汽总阀阀体。2000年冬天,皿系造气岗位检修2#炉时,把二楼楼后蒸汽总阀关死,总蒸阀门落下,由于天气很冷,入炉蒸汽总管内存有冷凝水,通过楼后蒸汽阀串到了总蒸汽阀处,长时间不进行排水,使此处的积水上冻,造成总蒸阀体冻裂,被迫换新阀体。原因:造气岗位上的阀门阀体全部是生铁,只要存水、保温不好,就会上冻,由于水上冻后会膨胀,很容易把阀体冻裂。防范措施:在

11、停炉检修或停炉备机时,必须采取有效的防冻措施,定期通蒸汽,或开小通蒸汽预热,确保阀门不上冻不存积水。案例9、由于风机内存有积水,将风机壳冻坏。2003年冬天,H系造气的加氮风机,机壳内存有积水,没有采取防冻措施,使风机机壳冻裂事故。H系造气原加氮管线与风管线共用一根蒸汽置换管线,在开停车时,要对风管线进行置换,开蒸汽总阀置换风管线时,同时串入加氮管线蒸汽,蒸汽冷凝后形成水,流入加氮风机机壳内,机壳内又不能排水,又不开加氮风机,(已停用上吹加氮3年)在04年春天发现机壳冻裂。原因:在停用3年后,蒸汽置换没有断开,停用后也没有考虑此点,没有重视,形成死角,忽视了防冻而造成的。防范措施:通过加氮风机

12、冻坏此事,要求现有的风机,只要停着的必须每1小时盘车一次,同时风机机壳内不准有水,避免再次冻坏风机机壳事故的出现。因风机机壳全部是生铁,一旦机壳有水,就会很容易造成冻裂机壳。案例10、因点炉时系统抽负造成爆炸。2003年某月,H系造气1#炉检修整改完成后,点炉准备投入运行,在正常点炉后,炉内的木炭引着,往炉内加煤,虽然送风阀垫着东西,但是由于加煤后炉内的明火压死,烟囱阀又起着,炉口又不向外冒烟气,从炉口处向炉内抽入空气,待加第三斗煤时,由于木炭引着了炭,产出了煤气,与从炉口进入的空气混合后达到了煤气爆炸极限,造成炉内爆炸,使旋风除尘的入口天方地圆被炸开,被迫灭炉检修。原因:1、点炉时,炉内有明火,炉口冒气或不冒气都无妨,就是在向炉内加煤时,炉子的明火压力,使加入的煤,产生的煤气不能燃烧,存入炉子,再加之从炉口进入的空气,形成混合气,达到了一定的浓度而爆炸。2、送风阀垫的小,没能使炉口处保持正压冒煤气。防范措施:1、点炉时,必须确保木炭完全燃烧

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