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文档简介

1、环境污染治理设施运行与管理城市污水处理厂运行管理主讲:上次课主要内容回顾:1、污水处理厂试运行 试运行包括哪些方面? 水质水量监测项目中感官指标 污泥培养驯化方式? 好氧培养和厌氧培养注意问题2、运行记录及报表3、污水处理厂水处理工艺管理各级构筑物运行管理注意事项初(二)沉淀池出现的常见问题、原因及解决对策第七部分:污水处理厂设备运行管理 污水处理中间设备管理污泥处理构筑物管理污水提升泵房一、集水池的维护 污水进入集水池后速度放慢,一些泥砂可能沉积下来,使有效容积减少,影响水泵工作,因此集水池要根据具体情况定期清理。 清理工作最重要的是人身安全问题。清理集水池时,先停止进水,用泵排空池内存水,

2、然后强制通风,应特别注意,操作人员下池后,通风强度可适当减小,但决不能停止通风,因为池内积泥的厌氧分解并没有停止,有毒气体不断产生并释放出,每名检修人员在池下工作时间不可超过30min。二、泵组的运行调度 1. 保证来水量与抽升量一致。若来水量大于抽升量,上游没有采取溢流措施,应增加砂泵运行台数实现厂内超越;上游有溢流措施,应调节溢流措施。反之,若来水量小于抽升量,则有可能使水泵处于干转状态而损坏设备,此时减少水泵运行台数,确保水位淹没潜污泵的电机; 2. 保持集水池高水位运行,可降低水泵扬程,在保证抽升的前提下降低能耗; 3. 水泵的开停次数不可过于频繁,应按水泵使用说明书的要求操作,否则易

3、损坏电机,降低电机使用寿命; 4. 机组应均衡运行,泵组内每台水泵的投运次数及时间应基本均匀,本着先开先关的原则。三、离心式潜污泵的运行 1. 根据生产的需要确定要启动的机组及数量; 2. 检查相应机组电源是否送到现场,控制柜显示是否正常; 3. 查看现场集水井水位,液位仪显示的水位应达到启动水位; 4. 根据实际运行的需要,开启管路系统应开的阀门; 5. 上述准备工作结束后,按启动按钮,观察启动电流的变化是否正常,否则停机检查启动其他水泵; 6. 水泵运行后,定期检查水泵的运行情况,电流是否在额定范围内,注意检查有无各种故障的显示,并根据情况做出运行调整; 7. 定期对进厂的水位进行观察和记

4、录,并根据水位变化,合理对水泵的运行数量进行调整; 8. 水泵调整的原则是在进厂水量额定范围内,最大限度地利用进厂高水位,水泵台数尽量少。充分利用高水位,降低能耗; 9. 根据离心泵的特点,为保证其效率,开、停泵时应按先开先停,后开后停的原则,且及时更换水泵,确保泵效的发挥。1. 开车前应细致进行下列检查: (1)集水井水位是否过低,格栅或进水口是否堵塞; (2)电动机的转向,联轴器的同心度和间隙,各部分螺丝是否松动; (3)显示的润滑油是否足够; (4)泵及电机周围是否有妨害运转的东西; (5)进水池是否有水; (6)如果吸水管上有存水小管的话,应检查小管上旋塞阀是否关好。水泵的运行管理2.

5、 关闭出水闸门,开启进水闸门;3. 开车时,人离机器要保持一定的安全距离,开车后应立即开启出水闸门,并密切注意水泵声音、振动等运转情况,发现不正常应马上停车检查;4. 检查各个仪表工作是否正常、稳定,特别注意电流表是否超过电动机额定电流,异常时应立即停车检查;5. 水泵流量是否正常,可以根据流量计读数、电流表电流的大小、出水管水流以及集水井水位的变化情况来估计。力求使水泵在其最佳工况下运行;6. 检查水泵密封件是否发热,滴水是否正常;7. 注意机组的噪声、振动情况;8. 注意轴承、泵壳和电机温升,如过高应停车检查;9. 检查水泵、管道是否漏水,检查各种连接是否松动;10.停车前先关出水阀门再停

6、车,这样可减少振动;11.停车后把泵及电动机表面的水和油渍擦干净。鼓风机房运行管理1. 应根据曝气池氧的需要量,调节鼓风机的风量;2. 风机及水、油冷却系统发生突然断电等不正常现象时,应立即采取措施,确保风机不发生故障;3. 长期不使用的风机,应关闭进、出闸阀和水冷却系统,将系统内存水放空;4. 鼓风机的通风廊道内应保持清洁,严禁有任何物品;5. 离心风机工作时,应有适当措施,防止风机产生喘振;6. 风机在运行中,操作人员应注意观察风机及电机的油温、油压、风量、电压等,并每小时记录一次。遇到异常情况不能排除时,应立即停机。鼓风机房安全操作1. 必须在供给润滑油的情况下转动联轴器;2. 清扫通风

7、廊道、调换空气过滤器的滤网和滤袋时,必须在停机的情况下进行,并采取相应的防尘措施;3. 操作人员在机器间巡视或工作时,应偏离联轴器;4. 对使用沼气作为动力的鼓风机,应每班检查一次沼气管道和闸阀是否漏气;5. 应经常检查冷却、润滑系统是否通畅,温度、压力、流量是否满足要求;6. 停电后,应关闭进、出气闸阀。鼓风机房维护保养1. 通风廊道,应每月检修一次;2. 帘式过滤器的滤布应每月更换一次。滤袋应三个月更换一次。静电除尘过滤装置应定期清洗、检修;3. 备用的转子或风机轴应每周旋转120或180 ;4. 冷却、润滑系统的机械设备及设施应定期检修与清洗。 1. 实际运行管理过程中,应经常测定入流污

8、泥水(二次出水)中的大肠菌群数,并根据消毒后出水的要求确定、控制好加氯量。对于深度处理后作为再生水时,还应根据回用水管网余氯量的要求来进行控制; 2. 液氯氯瓶在运输过程中应注意以下几点:应由专业人员专用车辆运输;氯瓶不得与氢、氧、乙炔、氨及其他液化气体同车装运;应轻装轻卸,严禁滑动、抛滚或撞击,并严禁堆放;遵守安全部门的其他规定;消毒系统的运行管理 3. 液氯的储存应注意以下事项:储存间应符合消防部门关于危险品库房的规定。氯瓶入库前就要检查是否漏氯,并做好必要的外观检查。 检漏方法:用10%的氨水对准可能漏氯部位数分钟。如果漏氯,会在周围形成白色的烟雾。 外观检查:瓶壁是否有裂纹或变形。有硬

9、伤、局部片状腐蚀或密集斑点腐蚀时,应认真注意是否需要报废。 氯瓶存放按照“先入先用”的原则,防止某些氯瓶存放期限过长。每班应检查库房内是否有泄漏,库房内应常备10%氨水,以备检漏使用。 4. 氯瓶在使用时应注意以下事项: 氯瓶在开启前,应先检查氯瓶放置位置是否正确,然后试开氯瓶总阀。 不同规格的氯瓶有不同的放置要求。 氯瓶与加氯机紧密连接并投入使用后,应用10%氨水检查连接处是否漏氯。 氯瓶在使用过程中,应经常用自来水冲淋,以防止瓶壳由于降温而结霜。 氯瓶使用完毕后保证留有0.050.1Mpa的余压,这既是氯瓶再次充氯的需要,也可使钢瓶避免遇水受潮后腐蚀的情况发生。 5. 加氯间应具备以下安全

10、措施 加氯间应设有完善的通风系统,并时刻保证正常通风,每小时换气量一般应在10次以上。 在加氯间内氯瓶周围冬季要有适当的保温措施,以防止瓶内形成氯冰。但严禁用明火等热源为氯瓶保温。 加氯间应该在最明显、最方便的位置放置灭火工具及防毒面具,同时设有碱液池,一旦事故发生,可立即将泄漏的氯瓶放入碱液池中。 6. 当发生急性氯中毒事故时,应注意以下处理事项: 设法迅速将中毒者转移至新鲜空气中。对于呼吸困难者,严禁进行人工呼吸,应让其吸氧。如有条件,用2%的碳酸氢钠溶液或生理盐水为其洗眼、口和鼻,也可雾化吸入5%的碳酸氢钠溶液。严重中毒者,立即请医务人员处理或急送医院。此前,必要时可注射强心剂。 7.

11、作好记录与分析 每日每班应记录好氯瓶使用件号、规格、使用时间,加氯机使用台号及运行状况。每日应分析总投氯量及单位污水加氯量。每日应分析测量出水大肠菌群数,并做好测试记录。每日应记录氯瓶库房进瓶和出瓶的数量、瓶号和规格。定期检查储存的氨水和碱液的数量和质量,做好记录,必要时应予以更换。第七部分:污水处理厂设备运行管理 污水处理设备管理污泥处理构筑物管理污泥脱水房运行管理1. 用机械设备进行污泥脱水时,应选用合适的化学调节剂;2. 化学调节剂的投加量应根据污泥的性质、消化程度、固体浓度等因素,通过试验确定;3. 应按照化学调节剂的种类、有效期、贮存条件来确定贮备量和贮存方式。化学调节剂先存的应先用

12、;4. 药剂量的配制应符合脱水工艺的要求;5. 污泥脱水完毕,应立即将设备和滤布冲洗干净;6. 用干化场进行污泥脱水时,污泥应依次投放在干化床上,并根据污泥干化周期晾晒,起运干污泥;7. 污泥干化场在雨季应减少使用次数;8. 干化场的滤料应每年补充或更换。污泥脱水房的安全操作1. 污泥脱水机械带负荷运行前,应空车运转数分钟;2. 污泥脱水机在运行中,随污泥变化应及时调整控制装置;3. 在溶药池边工作时,应注意防滑;4. 在污泥干化场操作时,应采取防滑等安全措施;5. 操作人员应做好机房内的通风工作;6. 严禁重载车进入干化场。污泥脱水房的维护保养1. 投泥泵、投药泵和溶药池停用后,必须用清水冲

13、洗;2. 冲洗滤布的喷嘴和集水槽应经常清洗或疏通;3. 皮带运输机应定期检查和维修;4. 干化场的围墙与围堤应定期进行加固维修,并清通排水管道,检查、维修输泥管道和闸阀;5. 压缩机和液压系统应定期检修。污泥浓缩池的日常运行管理 1. 由浮渣刮板刮至浮渣槽内的浮渣应及时清除。无浮渣刮板时,可用水冲方法,将浮渣冲至池边,然后清除。 2.初沉污泥与活性污泥混合浓缩时,应保证两种污泥混合均匀,否则进入浓缩池会由于密度流扰动污泥层,降低浓缩效果。 3. 温度较高时,极易产生污泥厌氧上浮。当污水生化处理系统中产生污泥膨胀时,丝状菌会随活性污泥进入浓缩池,使污泥继续处于膨胀状态,致使无法进行浓缩。对于以上

14、情况,可向浓缩池入流污泥中加入Cl2、KMnO4、H2O2等氧化剂,抑制微生物的活动,保证浓缩效果。同时,还应从污水处理系统中寻找膨胀原因并予以排除。4. 在浓缩池入流污泥中加入部分二沉池出水,可以防止污泥厌氧上浮,提高浓缩效果,同时还能适当降低恶臭程度。 5. 浓缩池较长时间没排泥时,应先排空清池,严禁直接开启污泥浓缩机。 6. 由于浓缩池容积小,热容量小;在寒冷地区的冬季浓缩池液面会出现结冰现象,此时应先破冰并使之溶化后,再开启污泥浓缩机。 7. 应定期检查上清液溢流堰的平整度,如不平整应予以调节,否则导致池内流态不均匀,产生短路现象,降低浓缩效果。 8. 浓缩池是恶臭很严重的一个处理单元

15、,因而应对池壁、浮渣槽、出水堰等部位定期清刷,尽量使恶臭降低。 9. 应定期(每隔半年)排空,彻底检查是否积泥或积砂,并对水下部件予以防腐处理。浓缩池异常问题分析与排除现象一:污泥上浮,液面有小气泡逸出,且浮渣量增多。 1. 集泥不及时。可适当提高浓缩机的转速,从而加大污泥收集速度。 2. 排泥不及时。排泥量太小,或排泥泥历时太短。应加强运行调度,做到及时排泥。 3. 进泥量太小。污泥在池内停留时间太长,导致污泥厌氧上浮。解决措施之一是加Cl2等氧化剂,抑制微生物活动,措施之二是尽量减少投运池数,增加每池的进泥量,缩短停留时间。 4. 由于初沉池排泥不及时,污泥在初沉池内已经腐败,此时应加强初

16、沉池的排泥操作。现象二:排泥浓度太低,浓缩比太小。 1. 进泥量太大,使固体表面负荷qs增大,超过了浓缩池的浓缩能力。应降低入流污泥量; 2. 排泥太快。当排泥量太大或一次性排泥太多时,排泥速率会超过浓缩速率,导致排泥中含有一些未完成浓缩的污泥。应降低排泥速率; 3. 浓缩池内发生短流。能造成短流的原因有很多,溢流堰板不平整使污泥从堰板较低处短路流失,未经过浓缩,此时应对堰板予以调节。进泥口深度不合适,入流挡板或导流筒脱落,也可导致短流,此时可予以改造或修复。另外,温度的突变、入流污泥含固量的突变或冲击式进泥,均可导致短流,应根据不同的原因,予以分析处理。污泥厌氧消化池的运行管理 1. 控制污

17、泥投加量。对中温消化,每日投加的固体量不应超过池内固体量的5%。投入污泥固体含量为24%,一般间歇投加。 2. 排泥量应与投泥量相当,一般采取间歇重力排泥,排泥时闸门应快速全开,避免管路被泥砂堵塞; 3. 上清液排出量与消化污泥量有关,应根据经验确定。运行正常时上清液中固体浓度一般为20005000mg/L,最差时,也应在1000mg/L以下。上清液一般每天排放数次,有破浮渣设备的消化池,在排上清液前应暂停破浮渣设备的运行,并应防止池内液面下降过多,沼气进入上清液管道。 4. 沼气产量和沼气中甲烷含量是判断消化状态的重要指标,应经常监测。排泥和排上清液时,池内会形成负压,应防止空气漏入,池内气

18、压上升时应检查安全阀和水封的工作情况。 5. 应经常检查热交换器污泥和热水进出口的温度,发现异常应及时进行调节和维修。 6. 注意发现异常现象,并采取对策。消化池异常问题分析与排除现象一:VFA/ALK升高,若达到大于0.3时则应马上采取相应的控制措施。 1. 水力超负荷 水力超负荷一般是由于进泥量太大,消化时间缩短,对消化液中的甲烷菌和碱度过度冲刷,导致VFA/ ALK升高,如不立即采取控制措施,会导致产气量降低和沼气中甲烷的含量降低。 首先应将投泥量降至正常值,并减少排泥量;如果条件许可,还可将消化池部分污泥回流至一级消化池,补充甲烷菌和碱度的损失。 2. 有机物投配超负荷 进泥量增大或泥

19、量不变,而含固率或有机分升高时 ,可导致有机物投配超负荷。大量的有机物进入消化液,使VFA升高,而ALK却基本不变, VFA/ ALK会升高。 控制措施是减少投泥量或回流部分污泥;当有机物超负荷是由于处理厂进水中有机物增加所致(如大量化粪池污水或污泥进入)时,应加强上游污染源管理。 3. 搅拌效果不好。搅拌系统出现故障,未及时排除,搅拌效果不佳,会导致局部积累,使VFA/ALK升高。 4. 温度波动太大 温度波动太大,可降低甲烷菌分解VFA的速率,导致VFA积累,使VFA/ALK升高。温度波动如因进泥量突变所致时,则应增加进泥次数,减少每次进泥量,使进泥均匀。如因加热量控制不当所致时,则应加强

20、加热系统的控制调节。有时搅拌不均匀,使热量在池内分布不均匀,也会影响甲烷菌的活性,使VFA/ALK升高。 5. 存在毒物 甲烷菌中毒以后,分解VFA速率下降,导致VFA积累,使VFA/ALK升高。此时应首先明确毒物的种类,如为重金属类中毒,可加入Na2S降低毒物浓度;如为S2-类中毒,可加入铁盐降低S2-浓度,解决毒物问题的根本措施是加强上游污染源的管理。现象二:沼气中的CO2含量升高,但沼气仍能燃烧。 该现象是现象一的继续,其原因及控制措施同现象一。 现象一是VFA/ALK刚超过0.3,在一定的时间内,还不至于导致pH值下降,还有时间进行原因分析及控制。 现象二是CO2已经开始升高,此时VF

21、A/ALK往往已经超过了0.5,如果原因分析及控制措施不及时,很快导致pH值下降,抑制甲烷菌的活性。如果已确认VFA/ALK 0.5,应立即加入部分碱源,保持混合液的碱度,为寻找原因并采取控制措施提供时间。现象三:消化液的pH值开始下降 该现象是现象二的继续。出现现象二,但没有予以控制或措施不当时,会导致pH值下降。其原因及控制对策与现象一和现象二完全一样。 当pH值开始下降时, VFA/ALK往往大于0.8,沼气中甲烷含量往往在4245%之间,此时沼气已不能燃烧。对策:应立即向消化液内投入碱源,补充碱度,控制住pH值的下降并使之回升;否则如果pH值降至6.0以下,甲烷菌将全部失去活性,则须放

22、空消化池重新培养消化污泥。 应尽快分析产生该现象的原因并采取相应的控制对策,待异常排除之后,可停止加碱。 现象四:产气量降低 1. 有机物投配负荷太低 在其他条件正常时,沼气产量与投入的有机物成正比,投入有机物越多,沼气产量越多;反之,投入有机物越少,沼气产量越少。出现这种现象,往往是由于浓缩池运行不佳,浓缩效果不好,大量有机物固体从浓缩池上清液流失,导致进入消化池的有机物降低。此时可加强对污泥浓缩的工艺控制,保证要求的浓缩效果。 2. 甲烷菌活性降低 由于某种原因导致甲烷菌活性降低,分解VFA速率降低,因而沼气产量也降低。水力超负荷,有机物投配超负荷,温度波动太大,搅拌效果不均匀,存在毒物等

23、因素,均可使甲烷菌活性降低,因而应具体分析原因,采取相应的对策。现象五:消化池气相出现负压,空气自真空安全阀进入消化池。 1. 排泥量大于进泥量,使消化池液位降低,产生真空。此时应加强进排泥量的控制,使进排泥量严格相等,溢流排泥一般不会出现该现象; 2. 用于沼气搅拌的压缩机的出气管路出现泄漏时,也可导致消化池气相出现真空状态,应及时修复管道泄漏处; 3. 加入Ca(OH)2、NH4OH、NaOH等药剂补充碱度,控制pH值时,如果投加过量,也可导致负压状态,因此应严格控制该类药剂的投加量; 4. 一些处理厂用风机或压缩机抽送沼气至较远的使用点,如果抽气量大于产气量,也可导致气相出现真空状态,此

24、时应加强抽气与抽气量的调度平衡。现象六:消化池气相压力增大,自压力安全阀逸入大气。 1. 产气量大于用气量,而剩余的沼气又无畅通的去向时,可导致消化池气相压力增大,此时应加强运行调度,增大用气量; 2. 由于某种原因(如水封罐液位太高或不及时排放冷凝水)导致沼气管路阻力增大时,可使消化池压力增大。此时应分析沼气管阻力增大的原因,并及时予以排除; 3. 进泥量大于排泥量 ,而溢流管又被堵塞,导致消化池液位升高时,可使气相压力增大,此时应加强进排泥量的控制,保持消化池工作液位的稳定。现象七:消化池排放的上清液含固量升高,水质下降,同时还使排泥浓度降低。 1. 上清液排放量太大,可导致含固量升高。上

25、清液排放量一般应是相应每次进泥量的1/4以下;如果排放太多,则由于排放的不是上清液,而是污泥,因而含固量升高; 2. 上清液排放太快时,由于排放管内的流速太大,会携带大量的固体颗粒被一起排走,因而含固量升高,所以应缓慢地排放上清液,且排放量不宜太大; 3. 如果上清液排放口与进泥口距离太近,则进入的污泥会发生短路,不经污水分离直接排走,因而含固量升高;对于这种情况,应进行改造,使上清液排放口远离进泥口。现象八:消化液的温度下降,消化效果降低。 1. 蒸汽或热水量供应不足,导致消化池温度也随之下降。 2. 投泥次数太少,一次投泥量太大时,可使加热系统超负荷,因加热量不足而导致温度降低,此时应缩短

26、投泥周期,减少每次投泥量。 3. 混合搅拌不均匀时,会使污泥局部过热,局部由于热量不足而导致温度降低,此时应加强搅拌混合。带式压滤脱水机的运行管理 1. 注意时常观测滤带的损坏情况,并及时更换新滤带。滤带的使用寿命一般在300010000 h 之间,如果滤带过早被损坏,应分析原因。滤带的损坏常表现为撕裂、腐蚀或老化。 2. 每天应保证足够的滤布冲洗时间。脱水机停止工作后,必须立即冲洗滤带,不能过后冲洗。一般来说,处理1000 kg 的干污泥约需冲洗水1520m3,在冲洗期间,每米滤带的冲洗水量需10m3/h 左右,每天应保证6 h以上的冲洗时间,冲洗水压力一般应不低于586kPa。另外,还应定

27、期对脱水机周身及内部进行彻底清洗,以保证清洁,降低恶臭。 3. 按照脱水机的要求,定期进行机械检修维护,例如按时加润滑油、及时更换易损件等。 4. 脱水机房内的恶臭气体,除影响身体健康外,还腐蚀设备,因此脱水机易腐蚀部分应定期进行防腐处理,加强室内通风,增大换气次数,也能有效地降低腐蚀程度,如有条件应对恶臭气体封闭收集,并进行处理; 5. 应定期分析滤液的水质,有时通过滤液水质的变化,能判断出脱水效果是否降低; 正常情况下,滤液水质应在以下范围:SS=2001000mg/L,BOD5=200800mg/L。如果水质恶化,则说明脱水效果降低,应分析原因。当脱水效果不佳时,滤液SS会达到数千毫克每

28、升; 冲洗水的水质一般在以下范围: SS=10002000mg/L, BOD5=100500mg/L。如果水质太脏,说明冲洗次数和冲洗历时不够;如果水质高于上述范围,则说明冲洗量过大,冲洗次数过频。现象一:泥饼含固量下降。 1. 调质效果不好 一般是由于加药量不足。当进泥泥质发生变化,脱水性能下降时,应重新试验,确定出合适的干污泥投药量。有时是由于配药浓度不合适,配药浓度过高,絮凝剂不易充分溶解,虽然药量足够,但调质效果不好。也有时是由于加药点位置不合理,导致絮凝时间太长或太短。以上情况均应尽进行试验并予以调整。 2. 带速太大 带速太大,泥饼变薄,导致含固量下降,应及时地降低带速。一般应保证

29、泥饼厚度为510mm。 3. 滤带张力太小。此时不能保证足够的压榨力和剪切力,使含固量降低。应适当增大张力。 4. 滤带堵塞。滤带堵塞后,不能将水分滤出,使含固量降低,应停止运行,冲洗滤带。带式压滤脱水机异常问题分析与排除现象二:固体回收率降低。 1. 带速太大,导致挤压区跑料,应适当降低带速。 2. 张力太大,导致挤压区跑料,并使部分污泥压过滤带,随滤液流失,应减少张力。现象三:滤带打滑。 1. 进泥超负荷,应降低进泥量。 2. 滤带张力太小,应增加张力。 3. 辊压筒损坏,应及时修复或更换。现象四:滤带时常跑偏。 1. 进泥不均匀,在滤带上摊布不均匀。应调整进泥口或更换平泥装置。 2. 辊压筒局部损坏或过度磨损,应予以检查更换。 3. 辊压筒之间相对位置不平衡,应检查调整。 4. 纠偏装置不灵敏。应检查修复。现象五:滤带堵塞严重。 1. 每次冲洗不彻底,应增加冲洗时间或冲洗水压力。 2. 滤带张力太大,应适当减小张力。 3. 加药过量。PAM加药过量,黏度增加,常堵塞滤布,另外,未

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