旋挖钻机在淤泥及中风化砂岩地层的钻进问题及处理方法_第1页
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文档简介

1、旋挖钻机在淤泥及中风化砂(砾)岩地层的钻进问题及处理方法桩基施工过程中,在确保安全、质量的前提下,提高效率是施工技术人员共 同追求的目标。旋挖钻进工艺以其效率高,施工质量好、污染少,理所当然就成 为了大口径灌注桩成孔设备的首选。本文主要介绍一下旋挖钻机在淤泥及中风化 砂(砾)岩层钻进中出现的问题及处理方法。1现场数据:基础形式采用桩基,共设有钻孔灌注桩860根,桩径6 800 m m,桩长1027m 不等,桩端进入中风化砂(砾)岩,入岩深度N1.2m。素填土:杂色,以粉土为主,含少量碎石及植物根系,厚度23 m。碎石土:褐红色,主要为强风化及中风化砾岩碎块,粒径0.61.5 m,经 强夯,层厚

2、39 m。淤泥:黑色,软塑,平均厚度2.6m。强风化砂(砾)岩:褐红色,层厚812 m,0.55完整性指数0.35。中风化砂(砾)岩:褐红色,完整性指数0.75。2施工准备2.1泥浆配制材料:膨润土(钠质,细度200目,泥浆的主要材料),火碱(调节泥浆稳定 性和PH值),纤维素(增加粘性)。泥浆性能指标表1项次项目性能指标检验方法1比重1.1 1.25泥浆比重计2含砂率6%含砂量计3黏度20 2550000/70000 漏斗法4PH值79PH试纸2.2机具设备钻机型号:NR2203,扭矩220KNM,最大钻孔直径2.0 M,最大钻孔深度60 M;泥浆泵(15KW);搅浆筒。钻具选择表2项次名称

3、规格型号1砂斗6 800双底板2短螺旋6 800单螺旋3筒钻6 800图1双底板砂斗钻头图2短螺旋钻头图3筒钻3施工特点、难点问题及处理方案3.1岩石地层施工,对钻具的选择和适时灵活应用成为施工的重点。本场地内地层由上至下分别为:回填土,碎石土,淤泥,强风化砂(砾)岩, 中风化砂(砾)岩。根据现场地层情况拟采用:砂斗一一短螺旋一一筒钻,三个钻具有选择性的 分步分层钻进。在回填土层,由于比较松散采用砂斗钻头钻进,可以提高钻进 速度;填筑的碎块岩石,体积大小不均,粒径0.61.5 m,砂斗(6 800mm)只能钻进粒径200 mm的岩块,因此采用短螺旋粉碎大体积岩块,再用砂斗钻 进的方法;充分发挥

4、短螺旋在碎石层钻进的优点;淤泥层采用砂斗缓慢钻进, 由于砂斗的扰动小,使泥浆在淤泥层能形成较好的泥皮,防止出现塌孔现象; 强风化砂(砾)岩完整性差,强度不高,首先用短螺旋钻进松动,再以砂斗捞取; 强度高,完整性好的中风化砂(砾)岩层,短螺旋不能钻进,改用筒钻直接钻 进,取出岩石。由于钻具的多样和合理的选择使用,在施工过程中减少了钻进时 间,提高了效率。3.2但在施工中出现了如下问题1LS13桩,钻进4m时出现卡钻现象。原因分析:钻进4m后到达填筑的碎石土层,虽然经过强夯,但不能形成密 实的整体,岩层的稳定性差,短螺旋钻头对地层的扰动性很大,岩层产生扰动, 使不密实的岩石松动移位,形成坍塌的临界

5、状态,后用筒钻钻进,进一步加大扰 动,使岩石层发生坍塌,卡住钻头。处理方案:首先清除现场的地面,留出足够的工作空间,用挖掘机在孔位侧 面挖除周边的回填土,清除完回填土后,缓慢清除岩石层,尽量表面挖除较大范 围,防止岩层的再次坍塌给清除工作增加难度,由于钻头顶部和侧面都有塌落的 岩块,因此用挖掘机清除至4m处,再缓慢反转,提出钻头。防治措施:在刚刚进入回填的岩层时,钻进一定要缓慢,先采用筒钻钻进, 使岩石松动,再用砂斗钻取,减少了短螺旋对岩层的扰动,用此法之后未曾出现 卡钻事故。1LS-51桩,用砂斗钻进至2.5m时,埋设护筒后加入泥浆,进入碎石土层, 改用短螺旋钻头钻进,至4.6m时短螺旋钻进

6、困难,钻机不进尺,换用筒钻钻进, 由于第一次进行在碎石土层钻进,不敢冒然进尺过多,当进尺0.5m时,提升钻 头,钻头内并未有岩块,钻进进尺至0.8m时,取出岩石,岩石与筒钻间之间几 乎没有缝隙,不能将岩石从钻头内卸出。原因分析:筒钻钻进,岩石整体进入钻头,与筒钻之间缝隙紧密结合,几 乎形成整体;填筑的应是中风化砂(砾)岩块,粒径N 1.0 m,使钻进速度缓 慢(1.0m /h)岩石遇水有膨胀的特性,使岩石体积加大;钻头与岩体的摩擦产 生大量热能,促使筒钻内岩石加速膨胀,与钻头结合更加紧密,致使出现卸除困 难现象。处理方案:用两根直径6120 mm,厚度10 mm,长度1.5m的钢管放置在钻头顶

7、端两侧排气孔内,然后动力头均匀缓慢的下压,并伴随着使用钻机快速甩土 功能,最终卸出直径680mm,长度700mm的筒状岩块。防治措施:钻杆转速20r/min,钻进速度保持在1.0 m /30min :进尺深 度0.6m0.8m/次,为最佳范围;钻进时首先采用干孔钻进,先不加注泥浆, 到淤泥层时再加入泥浆,防止了岩石遇水膨胀,从而增加卸除难度。图4钻机筒钻取出的岩芯3.2.3在2LS-92桩,此时为中风化砂(砾)岩,钻进至15.0m时钻头进尺1.0m, 不能取出岩石,钻机再次下钻至15.0 m,进尺至1.1 m,发生不进尺也不能取出 岩石的情况。原因分析:钻进时间过长(1小时10分钟)岩石已经被

8、筒钻磨细,无法 与筒钻内壁紧密结合,形成活塞结构;钻头长度仅1.2 m,但此刻已经进尺1.1 m,整个岩块几乎已经到达钻头顶部,产生不再进尺的状况;观察之前取出的 岩石,此处应为中风化砾岩,砾石含量40%,强度很高。处理措施:停止钻进,浸泡3-5小时,发挥岩石遇水膨胀强度降低的特 性,使岩石表皮疏松动,产生裂纹;以短螺旋钻进,进行正反两方向的转动, 劈开整块的被筒钻磨细的筒状岩石,使其粒径W200mm,然后用砂斗捞取;如 果短螺旋不能钻进,可采用在筒钻内壁周圈加焊钢丝绳(直径616mm),由于钢 丝绳具有弹性,当岩石进入筒钻后,利用弹性卡住岩石,将其取出;用此法钻 进,避免钻头不必要的交叉使用

9、,减少了钻头的更换时间,提高了钻进效率。3.2.42LS-143桩,卸除岩块时主卷扬钢丝绳断股原因分析:工期要求紧,钻机进行连续施工,在卸除岩块时由于比较困难, 操作手上下提升钻头,通过钻杆冲击减震弹簧产生的冲击力,使岩块与钻头分离, 由于是快速的上下提升,钻杆对弹簧冲击的同时,对钢丝绳的拉力也会骤然加大, 如此反复提升,缩短了钢丝绳的寿命;提引器转动不够灵活,带动钢丝绳产生 正反的快速转动,拧断钢丝绳。防治措施:钻机在卸除岩块时,必须使用快速甩土功能,使岩块自行脱落; 经常检查钢丝绳表面磨损程度,如磨损严重或出现断丝应立即更换;提引器 的润滑应当坚持每日一次,工作时间应注意正反转的灵活度,防

10、止因转动不灵拧 断钢丝绳,发生安全事故。3.2.52LS-97桩,钻进至10m时进入淤泥层,出现轻微塌孔,将泥浆比重自1.2 加大至1.25,并缓慢钻进,孔壁趋于稳定,12.5m穿透淤泥层。根据设计图纸 进入中风化砂(砾)岩,入岩深度N1.2m的要求,2LS-97桩成孔深度为26.0m 待下放钢筋笼时,测得孔深为20.0m。原因分析:由于南方此时恰逢雨季,现场为回填土,下雨后道路泥泞, 致使钢筋笼及砼不能运输,无法进行浇注,直至第二天下午现场才具备浇注条 件,间隔时间过长;在钻进时泥浆比重小,钻进速度快,泥浆在淤泥层不能 形成护壁泥皮,护壁效果差。处理措施:在吊放钢筋笼之前,加注比重为1.25的泥浆,使用钻机进行 二次清孔;清孔后立即吊放钢筋笼,下放导管完毕后,用比重为1.25的泥浆 气举反循环方式进行清孔;对清孔出的泥浆用10mmX 10mm的铁网筐进行过 滤,去除小岩块及块状淤泥,清孔至26.0m;待浇注之前用比重为1.1的泥浆 进行换浆清孔,期间经常测量孔深。防治措施:钻孔至淤泥层时加入比重为1.25的泥浆,成孔完毕后在钢 筋笼和砼不能及时运输至现场的情况下,首先用气举反循环方式进行清孔,泥浆 比重1.25,期间应经常测量孔深。这样既避免了钻机进行二次清孔造成的再次坍 塌,产生埋钻事故;又避免了钻机的重复工作提高工

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