锂离子电池在挤压测试中结构变化_第1页
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文档简介

1、锂离子电池在挤压测试中结构变化为了保证锂离子电池的安全性,我们引入了众多的考验锂离子电池安全性的测试方法,例如 针刺、挤压、短路和过充、过放等,用以模拟锂离子电池在实际使用过程中可能面临的机械、 电滥用的情况。关于这些安全测试的研究报道很多,但是关注锂离子电池在这些测试中电池 结构变化的研究却很少,这主要是因为在引起锂离子电池内短路的安全测试中,往往会引发 热失控,导致短路点局部的电极、隔膜等发生融化,破坏短路瞬间的电池结构。即便是没有 发生热失控,在挤压等外力释放后,电芯也会发生回弹,破坏短路时电芯的结构特点,这导 致了对锂离子电池在安全测试过程中的结构研究比较困难。美国橡树岭国家实验室的H

2、sin Wang等利用低荷电态下的方形铝壳锂离子电池研究了在 挤压测试中电池结构的变化。较低的 SoC能够避免在锂离子电池发生内短路时引起热失控, 而Al壳则能够保证在外力消失后电池仍然能够保持原来形状。实验过程如下图所示,电池产热和电压突变用以标志锂离子电池内短路的发生,然后上 下挤压球会回到初始位置,实验显示电池在厚度方向上的形变至少要达到60%以上内短路才会发生。短路后的电池被从中间位置切开,用光学显微镜观察横截面的结构。下图为0.25”、0.5“、1“、2“和3”尺寸的挤压球造成的电池内短路的横截面照片,从这 些图片中我们可以看到:1)集流体撕裂:短路处的集流体不连续,表面在挤压的过程

3、中发生了集流体的撕裂和断 裂。2)多层集流体断裂:在剪切力的作用上电芯发生了多层集流体的断裂,并呈现出角度为 45度左右的断裂线。3)电极层纽结:多层电极之间相互纽结。4)局部熔化(图e表明在机械滥用的情况下会在电芯的边缘发生失效10 mmg从图上可以看到挤压点周围的集流 可以看到在电芯的边缘有多层电极的 这也是电池发生内短路的常见模体已经破碎为碎片状,呈现出放射状分布。下图为0.25”的挤压球引起的电池结构变化的图片b和图c下图为0.5”挤压球对锂离子电池造成的结构破坏,挤压球更小的曲度,使得其对电池的 破坏也更加均匀。但是剪切力仍然是造成电芯结构破坏的主要原因,在电芯中能够看到一条 45度

4、左右的破坏线。下图为半径为1”的挤压球对电池造成的结构破坏,电芯内仍然有一条跨越多层电极的 破坏线,活性物质与集流体发生分离,集流体碎片沿着破坏线发生了滑移,进入到了破坏线 的内部。下图为2”的挤压球造成的电池结构破坏,可以看到电芯内部没有45度的破坏线。下图为3”挤压球造成的电池结构破坏,可以看到电极撕裂和剪切力对电极的破坏又成 为造成电池结构破坏的主要原因。根据上述结果,Hsin Wang认为在挤压过程中电池的形变可以分为以下几步。1)初期对电芯均匀的挤压:电极变形主要取决于每层电极的柔顺程度,电极位移非常均 匀,主要取决于挤压球的形状和电芯的各向异性。2)失效:随着压力的不断增大,最终超过电芯的强度,引起局部失效。局部失效的模式 目前还不清楚,一种可能的因素是电芯的剪切强度低,因此在剪切力的作用下电芯被破坏, 并将集流体撕裂。3)材料的滑移和内部重组:在电芯失效线附近的电极材料可能会沿着失效线滑

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