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文档简介

1、发电机同期系统检查及试验报告1项目名称发电机同期系统检查及试验报告2项目简介本项目对同期回路接线正确性进行检查,对同期装置动作特性进行调整试验,以保证同期系统调节快速有效,动作准确可靠。本台机组以发变组高压侧断路器为并网时的同期并列点,同期电压分别取自线路PT三相电压和发电机机端PT三相电压,由同期装置接线方式补偿主变接线组别造成的相位差。同期装置选用深圳市智能设备开发有限公司生产的SID-2CM型发电机微机准同期控制器。本台机组中通过DC繇统实现对同期装置的投入、退出控制和复位操作,取消了传统的手动准同期方式,大大简化了并网操作步骤。3调试过程3.1 调试过程简介3.1.1 同期系统二次回路

2、的调试工作3.1.2 微机准同期控制器校验及整定3.1.3 同期系统控制回路传动试验3.1.4 同期电压回路检查(带线路零起升压)3.1.5 自动准同期装置调频、调压控制系数调整3.1.6 自动假同期试验3.1.7 自动准同期并网3.1.8 2调试仪器清单厅P仪器名称仪器型号编号定检日期1微机型继电保护试验仪PW336A2继电保护校验装置SVERKER7503数字力用表UNIT4发电机特性试验记录仪PMDR-10243.3参加调试人员名单姓名单位职称备注韩伟河南恩湃电力技术有限公司工程师专业负责人范占朝河南恩湃电力技术有限公司工程师调试执行人4数据整理及结论同期系统检查试验记录卡工程名称国电济

3、源热电厂#1机组系统名称同期系统试运阶段分系统试运调试依据同期系统检查及投运试验方案设备规范型号名称制造厂SID-2CM发电机线路复用微机同期装置深圳市智能设备开发有限公司环境状态天气情况:口晴7阴口雨口雪温度27C使用仪器序号设备名称型号用途1微机型继电保护试验仪PW336A校验同期装置2继电保护测试仪SEVERKER750校验同期装置3数子力用表UNIT检查电压回路4发电机特性试验记录仪PMDR-102录取波形调试步骤1同期系统二次回路的调试工作41.1 检查发电机和系统PT二次同期电压回路接线正确无误;41.2 检查同期系统控制回路接线与设计原理一致;41.3 检查同期报警信号回路接线正

4、确无误;寸1.4按规程校验同期回路中的直流中间继电器;冏1.5校验同期系统在DCS回面上的测点精确可靠;助1.6系统侧电压取自线路PT,相另ij:CN,变比:220/0.1kV待并侧电压取自发电机PT,相另ij:CB,变比:13.8/0.1kV2微机准同期控制器校验及整定司2.1整定并列允许电压差及允许过电压保护定值:待并侧PT二次电压额定值:100V;系统侧PT二次电压额定值:110V/,3并列允许电压差:9%;过电压保护定值:120V冏2.2两侧电压相位检查设置系统侧电压转角为:超前0度,用测试仪分别输出模拟系统侧及发电机侧同期电压,设定发电机侧电压超前系统侧电压30度,检查同期相位表指示

5、在0度。72.3合闸允许频差整定及调频部分检查设置合闸允许频差参数为0.15Hz,调节发电机和系统压差在允许范围之内,维持系统频率为50Hz,缓慢降低发电机频率,直至装置发加速信号,观察加速继电器动作正确,测量输出调速脉冲正常;再缓慢增加发电机频率,直至装置发减速信号,观察减速继电器动作正确,测量输出调速脉冲正常;检查在调速过程中合闸不会出口。调频范围:>+0.15HZ或<-0.15HZ12.4调压部分检查调节发电机和系统频差在允许范围之内,维持系统电压为110/,3V。降低发电机电压至压差整定范围之外,观察升压继电器动作正确,测量输出调压脉冲正常;再升高发电机电压至压差整定范围之

6、外,观察降压继电器动作正确,检查在调压过程中合闸不会出口。调压范围:发电机电压<95.1V或>105.0V寸2.5合闸部分检查整定断路器合闸导前时间为某一值,用两套试验电源分别调节发电机和系统压差、频差均在允许范围之内,观察相位指示灯旋转方向正确,发电机频率高于系统频率时指示灯应顺时针旋转。观察合闸信号能正确发出,测量合闸脉冲输出正常。口2.6发电机过压保护检查用试验电源模拟调节发电机达到过压保护定值,检查同期装置切断加速回路并持续发出降压指令。过压保护动作值实测:119.9V反2.7低压闭锁检查用试验电源模拟调节系统或发电机电压低于额定电压65%以下,检查同期装置停止操作,并发出

7、失压报警信号。3同期系统控制回路传动试验可3.1在DCS画面分别进行自动准同期装置的投入、解除和复位操作,检查自动准同期装置动作正确。回3.2通过自动准同期装置发出增速、减速脉冲,检查汽轮机调速系统动作正确。由3.3通过自动准同期装置发出升压、降压脉冲,检查励磁调节装置动作正确。E3.4通过自动准同期装置发出合闸脉冲,检查断路器动作正确。4同期电压回路检查(带线路零起升压).4.1合上线路侧的开关刀闸。国.2投入发变组保护及相应线路保护。M4.3投入励磁系统,合上变压器高压侧断路器,加励磁使发电机零起升压至额定。4.4测量发电机和线路PT二次电压及相序,检查同期装置的两路同期输入电压信号幅值及

8、相位设计要求一致。74.5 在DCS画面上操作投入自动准同期装置,检查同期装置面板相位指示灯指在零位(同步点)74.6 退出自动准同期装置,将发电机电压降为零。74.7 开变压器高压侧断路器,退出励磁开关。5自动准同期装置调频、调压控制系数调整75.1 主变压器高压侧开关及刀闸均保持在断开位置,断掉其操作、控制电源。H5.2合上灭磁开关,加励磁使发电机升压至额定。5.3断开自动准同期装置的合闸回路。可5.4投入同期装置,手动将发电机频率、电压调偏,投入同期装置的调速及调压功能,观察发电机频率或电压的变化情况。如调节过猛,出现过调现象,导致频率与电压来回在额定值上下摆动,说明调频控制系数(或调压

9、控制系数)取值过大,可调低此项参数设置;如果发现调节过程很慢,频差或压差迟迟不能进入允许范围,则应增大调频控制系数或调压控制系数。重复以上步骤,直到调节过程既快速又平稳为止。冏5.5退出同期装置,恢复自动准同期装置的合闸回路接线。6自动假同期试验冏6.1完成录波器接线,将录波器置于待触发状态。录入量如下:1)同期装置合闸接点信号;2)同期包络线电压;3)变压器高压侧断路器辅助接点$6.2主变高压侧开关恢复备用。M6.3假同期并网前,注意通知热控专业做好措施,防止DEH误判断为发电机真并网造成汽轮机超速。田6.4调速系统、励磁调节设为ASS(自动准同期)控制方式,投入ASS观察自动准同期装置动作

10、情况。用6.5变压器高压侧断路器合上后,退出ASS冏6.6根据录波情况,并对比同期装置测得的断路器操作回路实际合闸时间,调整导前时间参数,重新进行假同期试验。M6.7试验完成后断开主变高压侧开关,降低励磁,断开灭磁开关,准备进行自动准同期并列。7自动准同期并网田7.1检查变压器高压侧断路器在断开位置,合上变压器高压侧隔离刀闸。田7.2将发电机电压、频率调至与系统相近。冏7.3完成录波器接线,将录波器置于待触发状态。录入量如下:1)同期装置合闸接点信号;2)同期包络线电压3)变压器高压侧断路器辅助接点;4)定子电流“7.4调速系统、励磁调节设为ASS(自动准同期)控制方式,投入ASS观察自动准同

11、期装置动作情况。口7.5变压器高压侧断路器合上后,退出ASS8同期装置参数整定表通道参数整定:参数名称参数定值参数名称参数定值对象类型发电机过电压保护值120V合闸时间60ms自动调频Y允许频差±0.15Hz自动调压Y允许压差±5%同频调频脉宽0.2均频控制系数0.5并列点代号1均压控制系数0.5系统侧应转角0°允许功角15°单侧无压合闸N待并侧二次电压额定值100V同步表N系统侧二次电压额定值110V/,3系统参数整定:待并侧信号源外部设备号1系统侧信号源外部波特率9600低压闭锁65%接口方式RS485控制E现场备注:表示项目完成,结果止确。质量自评:E合格/、合格5调试过程中的修改变更5.1为避免电磁型合闸中间继电器断电时反电势干扰,在继电器线圈两端并联(反向)一个续流二极管(二极管选400V,4A)。附图1:同期并网录波图附图2:假同期并网录波图1.269(M230.

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