![帘线钢72A精炼过程研究_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-4/30/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd319/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd3191.gif)
![帘线钢72A精炼过程研究_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-4/30/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd319/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd3192.gif)
![帘线钢72A精炼过程研究_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-4/30/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd319/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd3193.gif)
![帘线钢72A精炼过程研究_第4页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-4/30/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd319/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd3194.gif)
![帘线钢72A精炼过程研究_第5页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-4/30/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd319/07cffa40-9670-4f70-9ad2-7e5ae1ffd3195.gif)
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、*入Si-Ca精3的坦炉UVD仝程吸*1Mram-XDOmm帘线钢72A精炼过程研究摘要:对首钢帘线钢72A精炼过程的钢液中酸溶铝、总氧、夹杂物成分和形貌进行了系统的分析,发现从LF结束到VD#始过程中酸溶铝增加很大;VD精炼处理后夹杂物熔点高。分析得出合金中铝以及喂SiCa丝导致了钢中酸溶铝的增加;夹杂物中Ca0含量过高、SiO2含量过低导致精炼结束后夹杂物处于高熔点区。提出降低脱氧剂中Ca含量,取消喂丝以及降低精炼渣碱度的改善措施。关键词:帘线钢;精炼;酸溶铝;总氧;夹杂物0引言钢帘线(SteelCord)也称钢丝帘线,它是橡胶骨架材料中发展前景最为广阔的产品,也是生产难度最大的产品,其质
2、量问题主要是钢中的脆性夹杂物经常导致盘条在拉拔成钢丝过程中断裂。因此生产中,一般在出钢过程采用无铝脱氧,在精炼过程通过调整精炼合成渣来降低钢液中酸溶铝含量和总氧含量,最终减少钢中脆性夹杂物。首钢生产的帘线钢72A盘条在拉拔过程中曾出现过断丝问题,严重影响了生产效率。分析其断口发现夹杂物是引起断裂的主要原因,因此特组织一次工业试验,对整个LFVD精炼过程中酸溶铝和总氧含量、夹杂物成分和形貌进行分析,以检验精炼效果,并提出合理建议。1研究方法1.1 生产工艺首钢帘线钢72A生产工艺见图1。为了明确喂丝对精炼过程中酸溶铝和总氧的影响,组织了两炉工业试验。其中,第一炉在LF,VD中间进行了喂Si-Ca
3、丝处理,第二炉LF精炼完毕后不经过喂丝直接进入VD精炼。加入中碳tf犊'Si-Ca-Bn和合或湎国首铜的生产过程1.2 取样钢水取样采用特制的取样器,如图2所示。为防止取样器表层氧化膜对钢水试样污染,取样器内外原表层均用车床车去,使用之前真空塑封,用充分烘烤过的木质顶盖封住取样器上口。精炼过程中取样位置如图3所示,即在LF前后、VD前后分别取样。阳Z瞅博器示意图LFIVD2BOF桥炉LF2VD1中包唯阳4线处理ffi3取样示意图1.3 分析检验对所取的钢水试样,线切割成5mmX50mm的钢棒采用远红外脉冲分析方法对总氧进行测定;取钢屑采用电感祸合等离子体质谱法(ICPMS对酸溶铝进行分
4、析;钢水中非金属夹杂物采用扫描电镜进行SEM貌分析和EDX成分分析。2试验结果讨论2.1 酸溶铝在精炼过程中的变化精炼过程中酸溶铝变化如图4所示,可以看出两炉的酸溶铝变化规律基本一致。LF1LF2VD1VM以杵位IK阳4精炼过程中M%的变化IO缶。$0522L19X堂4540LF处理过程中酸溶铝有明显的减少,从24X10-6,37X10-6降低到了18X10-6,这是由于LF处理过程中铝和氧发生脱氧反应使酸溶铝有所减少。从LF到VD的过程中酸溶铝含量明显提高,从18X10-6增力口至IJ了34X10-6,40X10-6,分别增加了88.89%和122.22%。其中酸溶铝增加多的一炉正是经过喂S
5、iCa丝处理的。一方Si-Ca线中含有铝,且喂入Al2O3使得钢液中的酸溶铝含面是由于在LF处理末期加入的合金中含有铝,另一方面喂入的Si一Ca丝后,钢液中钙活度增大,钙通过还原包衬和渣中的量增加。如反应Ca+1/3(Al2Q)=(Ca0)+2/3Al。因而从降低酸溶铝来控制夹杂物性质的角度看,喂Si-Ca线是不利的。VD精炼对冶炼72A起正反两方面的作用:一方面真空精炼能够起到脱氧、脱气,去除夹杂物等功能;另一方面高碳钢在低真空度的情况下反应(1)的Gv。反应向正方向进行,从而增加钢液中的酸溶铝,不利于夹杂物的塑性化。3C+(Al2Q)=2Al+3C0(1)G0=1198499388.7TJ
6、/mol本次试验VD过程中酸溶铝分别由34X10-6,40X10-6降低至ij10X10-6,26X10-6,酸溶铝并没有增加。其原因一方面是由于真空度不高,另一方面是由于反应(1)主要发生在钢包壁的耐材处,动力学方面制约了反应的进行。2.2 总氧在精炼过程中的变化总氧是钢中溶解氧和夹杂物中氧的总合,一直是用来衡量钢液纯净度的重要指标。因此降低钢液中的总氧是提高钢液纯净度的重要手段。该精炼过程中总氧(TO)变化如图5所7To0LF1U2VDlVDS取洋位置国5精燎过程中T0的变化2N86141I2XSP从图5可以看出,LF精炼开始时,钢中的TO在90X10-6、100X10-6。至ijLF精炼
7、结束时,钢中的TO分别降为44X10-6,42X10-6。表明LF炉的脱氧效果很好。VD炉处理结束时,钢中的总氧降低到15X10-6,27X10-6,其原因一方面是由于钢液中夹杂物上浮到渣中从而使总氧降低;另一方面是真空脱氧的结果。表明在不用Al脱氧的情况下,钢水达到了较高的洁净度。一般要求帘线钢72A总氧小于20X10-6。但由于钢的脱氧需要高碱度渣,而高碱度渣不利于生成塑性夹杂物。一些钢厂采用低碱度渣来控制钢液中酸溶铝,尽管TO>20X10-6,但最终使夹杂物处于塑性区,从而降低了断丝率。比如日本川崎公司帘线钢生产中采用碱度为1的精炼渣控制Al<3X10-6,尽管T0达35X1
8、0-6,其拉拔过程的破断指数比较低。2.3 精炼过程中顶渣成分分析对第二炉精炼过程的顶渣成分进行了对比分析,从图6可以看出,在精炼过程中,渣中Si02和Mg0变化不大,分别在20麻口10虬右波动;在LF,VD过程中,钢液中酸溶铝含量降低,渣中A1203含量上升,主要原因是钢液中酸溶铝和氧发生了反应生成A1203上浮进入渣中;精炼过程中Ca0含量下降,主要原因为Ca扩散进入钢液,从随后的夹杂物成分分析可以发现,夹杂物中Ca0含量增加;顶渣碱度(Ca0/SiO2)在2.0左右,精炼过程中变化不大。求割金修IJ进站加热lOmi-nLF卅站VD城站VD出站图6精炼过程中顶液成分的变化2.4 精炼过程中
9、夹杂物的特征从夹杂物的SEM/EDX>析看出,Ca0-A1203-Si02系夹杂物约占80%另外还有Ca0A1203一SiO2Mg0Ti02系、A1203,SiO2夹杂物。精炼过程中典型夹杂物照片及成分如图7和表1,其中表1所示的成分是由EDX分析的元素含量换算成相应氧化物得到的。LF1LF2VDIVD2图7精炼过程中典型夹杂物照片表1图3中各夹杂物对应的成分与尺寸取样位置Al2O/%CaO/%SiO2/%夹杂物尺寸/LF123.9439.9036.1450LF228.2447.5524.2030VD111.6868.2420.0615VD29.9265.2624.8160从图7可以看出
10、,复合Ca0Al203SQ系夹杂物为球形。从表1可以看出:(1)在LF过程中夹杂物中SiO2减少。(2)LF到VD精炼过程中,夹杂物中A1203含量减少,而Ca0含量增加,其原因是夹杂物中A1203部分被还原,喂入钙丝导致了夹杂物中Ca0增加。(3)VD处理前后夹杂物成分变化不大。(4)VD处理后夹杂物和顶渣趋于平衡。试样中Ca0A1203SiO2系夹杂物在相图中的分布如图8所示。可以看出精炼过程中的夹杂物主要有以下特点:图8首钢72A精彘过程中央杂物在相图中的分布(1)成分比较分散,其主要原因是钢水和夹杂物的反应没有达到平衡。(2)大多为高熔点夹杂,VD过程中夹杂物熔点大多都较高,在1500
11、2000c之间。(3)夹杂物背离低熔点区域,主要是由于顶渣碱度(Ca0/SiO2=2)高,使夹杂中Ca0含量过高,SiO2含量过低。根据高熔点夹杂物变形指数一定低的原则,可以判断,首钢72A精炼后的夹杂物多为脆性夹杂物。USS/KOB售W厂72A冶炼过程中的夹杂物在相图中的位置见图9,最后盘条中夹杂基本为塑性夹杂物。首钢72A精炼后的夹杂物中Al203的含量在10%-20叱间,与USS/KOBE钢厂相比(见图9)Al203的含量基本一致,但Ca0含量过高,SiO2含量低,使夹杂物背离于低熔点区,而位于其左下方。根据生产工艺以及渣一钢液一夹杂物三相平衡分析,其原因一方面是用Si-CaBa脱氧和喂钙线引起的,另一方面是顶渣碱度过高导致。因此重新调整精炼工艺,取消喂Si一Ca丝,使用低碱度顶渣精炼,改变夹杂物成分,使其处于塑性区。图9USVKOBETJA附煨过程中央染物在相图中的分布3结论与建议生成可变形夹杂物是降低72A钢丝拉拔过程中断丝率的有效方法。夹杂物成分决定了夹杂物性质,而冶炼工艺是影响夹杂物成分的决定性因素。结合冶炼工艺及上述研究,得出以下结论并提出相关建议。(1)转炉出钢脱氧时采用不含Ca的脱氧剂。(2)LF处理效果较好,总氧和酸溶铝都有一定程度的降低,但夹杂物熔点较高。(3)LF处理结束到VD开始酸溶铝增
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- CH-5儿童各年龄期保健课件
- 2025年全球及中国缆索式起重机行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国高压有载分接开关行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025年全球及中国可见光波段高光谱成像(HSI)设备行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球墙磨机开关行业调研及趋势分析报告
- 2025年全球及中国打印贴标机和耗材行业头部企业市场占有率及排名调研报告
- 2025-2030全球工业PTFE密封件行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球超高频RFID一次性腕带行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球便携手持式光谱仪行业调研及趋势分析报告
- 2025-2030全球除湿白带丸行业调研及趋势分析报告
- 建设银行对账单英文翻译模板【英国签证】
- 法医解剖室管理制度
- 九年级下册沪教版上海化学5.2酸和碱的性质研究 课件
- 益生芽孢杆菌体外抑菌活性及耐药性研究
- 2023数联网(DSSN)白皮书
- ISO17025经典培训教材
- 餐饮行业品牌介绍商务宣传PPT模板
- 东南大学宣讲介绍
- 2023年菏泽医学专科学校单招综合素质题库及答案解析
- 九年级下册-2023年中考历史总复习知识点速查速记(部编版)
- GB/T 18103-2022实木复合地板
评论
0/150
提交评论