提高混凝土双肢柱截面尺寸合格率_第1页
提高混凝土双肢柱截面尺寸合格率_第2页
提高混凝土双肢柱截面尺寸合格率_第3页
提高混凝土双肢柱截面尺寸合格率_第4页
提高混凝土双肢柱截面尺寸合格率_第5页
已阅读5页,还剩42页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、01 01 工程概况工程概况1 1o工程名称工程名称:* * *城大型产品机加厂房综合楼城大型产品机加厂房综合楼o建设单位:中国建设单位:中国* * *科技集团公司科技集团公司* *院院o建筑面积:建筑面积:46083.2 m46083.2 m2 2o建筑功能建筑功能: A: A段为组件产品装配厂房,段为组件产品装配厂房,B B、C C段为系统设计段为系统设计 综合楼。综合楼。o质量目标:鲁班奖。质量目标:鲁班奖。o工期计划:工期计划:20082008年年1212月月2626日开工,日开工,20102010年年8 8月月2525日竣工。日竣工。o施工工艺:施工工艺:A A段厂房排架柱是由段厂房

2、排架柱是由4848个双肢柱组成,双肢个双肢柱组成,双肢 柱芯模一次成型,采用柱芯模一次成型,采用1818厚多层板,外侧配厚多层板,外侧配18 18 厚多层板和厚多层板和5050100100方木拼成四块组装模板,方木拼成四块组装模板, 1616穿墙(孔)螺栓加固,利用四排外脚手架穿墙(孔)螺栓加固,利用四排外脚手架 进行定位和轴线找正。进行定位和轴线找正。01 01 工程概况工程概况2 2 工程特点工程特点u单层工业厂房现浇混凝土双肢柱为薄腹多孔柱,柱高,单层工业厂房现浇混凝土双肢柱为薄腹多孔柱,柱高,断面尺寸大,芯孔位置不易保证。断面尺寸大,芯孔位置不易保证。u双肢柱结点核心区最多达三向六层钢

3、筋重叠,如何既双肢柱结点核心区最多达三向六层钢筋重叠,如何既保证钢筋位置准确,核心区以下混凝土密实,模板加固用保证钢筋位置准确,核心区以下混凝土密实,模板加固用穿柱螺栓安装是本结构工程的重点。穿柱螺栓安装是本结构工程的重点。u为了解决现浇混凝土双肢柱施工这个难题,公司成立为了解决现浇混凝土双肢柱施工这个难题,公司成立了现场了现场QC小组,由公司和项目共同研究,选择确定双肢小组,由公司和项目共同研究,选择确定双肢柱施工难点进行课题攻关。柱施工难点进行课题攻关。 02 02 小组概况小组概况1 1小组名称小组名称* * *城项目部城项目部QCQC小组小组小组类型小组类型现场型现场型成立时间成立时间

4、20092009年年4 4月月1 1日日注册编号注册编号BQ2009002BQ2009002课题名称课题名称提高现浇混凝土双肢柱提高现浇混凝土双肢柱截面尺寸合格率截面尺寸合格率小组人数小组人数1111人人活动时间活动时间20092009年年4 4月月1 1日至日至20092009年年8 8月月3030日日活动次数活动次数/ /出勤率出勤率1010次次/98%/98%循环次数循环次数1 1次次TQCTQC培训培训时间时间人均人均5353小时小时 小组成员表小组成员表序号序号姓姓 名名年龄年龄性别性别学历学历技术职称技术职称组组 内内 分分 工工TQCTQC教育学时教育学时1 14343男男大专大

5、专高级工程师高级工程师组长:全面组织、协组长:全面组织、协调调55552 24343男男大专大专高级工程师高级工程师副组长:方案策划副组长:方案策划55553 33838男男大专大专工程师工程师组员:现场技术负责组员:现场技术负责54544 44343男男大专大专高级工程师高级工程师组员:现场技术负责组员:现场技术负责53535 54040男男大专大专工程师工程师组员:对策实施组员:对策实施52526 63434女女大专大专工程师工程师组员:对策实施组员:对策实施53537 72727男男大专大专助理工程师助理工程师组员:对策实施组员:对策实施55558 82929男男大专大专助理工程师助理工

6、程师组员:质量检测组员:质量检测53539 93434男男大专大专工程师工程师组员:现场技术负责组员:现场技术负责525210104242男男高中高中技师技师组员:质量检查组员:质量检查555511114040男男高中高中无无现场操作现场操作505002 02 小组概况小组概况2 2QCQC小组活动实施计划表小组活动实施计划表时间时间内容内容4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月P P选择课题选择课题现状调查现状调查设定目标设定目标分析原因分析原因确定主要原因确定主要原因制定对策制定对策D D按对策实施按对策实施C C检查效果检查效果A A制定巩固措施制定巩固措施总结和打算总结和打

7、算02 02 小组概况小组概况3 303 03 选题理由选题理由1 1结构工程内坚外美结构工程内坚外美创结构长城杯金杯创结构长城杯金杯塑造精品工程塑造精品工程追求自我超越追求自我超越结构长城杯、竣工长结构长城杯、竣工长城杯、争创鲁班奖城杯、争创鲁班奖统计同类柱截面尺寸统计同类柱截面尺寸合格点率为合格点率为89%选选 择择 课课 题题提高现浇砼双肢柱截面尺寸合格率质量目标现场问题顾客需求企业方针921-3921-3大件厂房大件厂房80%80%100%100%60%60%40%40%20%20%0 088%88%90%90%项目项目 名称名称合合格格率率平均值89%统计同类柱截面尺寸合格点率为89

8、%03 03 选题理由选题理由2 204 04 现状调查现状调查1 1同类工程调查o对对921-3及及D7建筑物柱截面尺寸偏差进行现场调查,结建筑物柱截面尺寸偏差进行现场调查,结果如下表:果如下表:检测检测部位部位项目名项目名称称检测值(共检测值(共8282个数据)个数据)检查检查 点数点数合格合格 点数点数合格率合格率柱截面尺寸(允许偏差为(3mm)921-3工程中心区7号建筑物+2-10+2-1+3+2-10+2403587.5共检查共检查8282个点,个点,其中合其中合格格7373点,点,合格率合格率8989。+3+2+4+1+20+1+7+7-10+5+50+3+2+5+3+2+3+1

9、+2+3+2-10+6+2-1+3+2-1大型产品机加厂房综合楼(D7)+3+2+7+7-10+3+2+1+2+3423890.5+2+1+30+5+3-1+2+3+1-1+2+3+3-1+2+2+1+2+3+6+10+2+5-1+3-2+3+2+3+3混凝土施工截面尺寸偏差调查表混凝土施工截面尺寸偏差调查表表4-14-1o柱截面尺寸偏差进行调查结果如下:柱截面尺寸偏差进行调查结果如下:本工程调查分析04 04 现状调查现状调查2 2调调 查查 表表表4-24-2序号分析调查项目分析调查情况1截面尺寸偏差按结构长城杯标准(-3 +3mm),检查82点,合格73点,合格率89%。 结论结论1.目

10、前施工质量状况,截面尺寸合格率89%,有改进可能。04 04 现状调查现状调查3 3工艺流程分析根据本工程现状,对双肢柱施工工艺流程进行分析,确定根据本工程现状,对双肢柱施工工艺流程进行分析,确定影响截面尺寸偏差的因素。影响截面尺寸偏差的因素。双肢柱施工工艺流程双肢柱施工工艺流程脚手架安装柱筋安装定位卡安装安装芯模预埋件安装柱外模安装柱模验收连梁钢筋安装柱筋验收浇筑混凝土上部柱段施工牛腿及上部横梁 项目部针对影响双肢柱几何尺寸的因素进行综合分析汇总,项目部针对影响双肢柱几何尺寸的因素进行综合分析汇总,确定问题主要存在于以下几个方面:确定问题主要存在于以下几个方面:u模板支设偏差较大;模板支设偏

11、差较大;u钢筋安装偏差较大;钢筋安装偏差较大;u预埋件留设位置偏差较大;预埋件留设位置偏差较大;u其它因素。其它因素。影响因素分析影响因素分析04 04 现状调查现状调查4 4影响因素调查统计影响因素调查统计序号序号内容内容频数频数累计频数累计频数频率频率%累计频率累计频率%1模板支设质量差模板支设质量差6667672钢筋安装误差大钢筋安装误差大1711783预埋件留设偏差大预埋件留设偏差大1811894其它其它1911100合计合计N9截面尺寸合格率低调查统计表截面尺寸合格率低调查统计表表4-34-3 结论结论模板支设质量差占总频次的67%,是主要问题。04 04 现状调查现状调查5 5主要

12、主要问题问题模板支设质模板支设质量差占量差占67%67%预埋件留设预埋件留设偏差大偏差大04 04 现状调查现状调查6 6截面尺寸合格率低具体问题排列图截面尺寸合格率低具体问题排列图截面尺寸合格率低具体问题排列图截面尺寸合格率低具体问题排列图存在问题存在问题0 0模板支设模板支设质量差质量差1 11 10 0累计百分比(累计百分比(% %)频数(次)频数(次)其它其它钢筋安装钢筋安装偏差大偏差大9 978%78%89%89%存在问题存在问题0 0模板支设模板支设质量差质量差6 60 0累计百分比(累计百分比(% %)频数(次)频数(次)N N9 91 1累计百分比(累计百分比(% %)存在问题

13、存在问题0 0模板支设模板支设质量差质量差频数(次)频数(次)存在问题存在问题0 0模板支设模板支设质量差质量差100%100%67%67%频数(次)频数(次)75%75%50%50%25%25%5 53 37 705 05 确定目标确定目标1 1现状值现状值目标值目标值95%89%目标值的确定: 2009.04.16,我QC小组召开会议,确定控制目标为: 双肢柱混凝土截面尺寸合格率提高到95%。达到合格达到合格百分率百分率%项目项目名称名称目 标截面尺寸合格率提高到截面尺寸合格率提高到95%95%目标可行性分析目标可行性分析本工程设定的质量目标以往施工的历 史技术水平主要问题解决80%可能达

14、到的水平确保结构长城杯、竣工长城杯,争创鲁班奖。确保结构长城杯、竣工长城杯,争创鲁班奖。(1-89%)X67%X80%+89%=95%以往项目截面尺寸合格率水平曾经达到以往项目截面尺寸合格率水平曾经达到90.5%。05 05 确定目标确定目标2 2模板支设质量差模板支设质量差模板与砼柱顶接不紧模板与砼柱顶接不紧人人未设置混合工种未设置混合工种环环料料模板变形模板变形模板体系受扰动变形模板体系受扰动变形马道搭设不规范马道搭设不规范自检不严格自检不严格振模板的方式振实砼振模板的方式振实砼横内钢筋、预埋件空隙小横内钢筋、预埋件空隙小浇砼时踩支撑浇砼时踩支撑模板材质差模板材质差模板进场验收不严模板进场

15、验收不严未配备未配备30棒配合振捣棒配合振捣测测机机法法作业人员不稳定作业人员不稳定校核不准确校核不准确使用钢尺校核使用钢尺校核不熟悉使用经纬仪不熟悉使用经纬仪岗前培训不足岗前培训不足木加工尺寸不准木加工尺寸不准设备维修保养不及时设备维修保养不及时未严格执行保养维修制度未严格执行保养维修制度模板拼缝不严模板拼缝不严模板拼缝错台模板拼缝错台模板拼缝处漏浆模板拼缝处漏浆模板与龙骨有缝隙模板与龙骨有缝隙模板龙骨尺寸不准模板龙骨尺寸不准模板体系刚度差模板体系刚度差模板散拼受力不均模板散拼受力不均模板安装后移位模板安装后移位06 06 原因分析原因分析1 107 07 要因确认要因确认1 1序号末端原因

16、标准确认方法确认结果确认结论确认时间确认人1未设置混合工种定岗定员现场检查具体人员已确定非要因 2009.5.32岗前培训不足考核合格查阅培训记录考核合格非要因 2009.5.13未严格执行维修保养制度按制度及时维护查维修保养记录记录齐全有效非要因 2009.5.54模板与砼柱顶接不紧模板与柱顶接严密现场调查明确竹胶板与柱身搭接宽度后,可更好保证顶接严密。非要因 2009.5.55模板龙骨尺寸不准模板龙骨尺寸偏差小于1mm。现场调查偏差大于1mm 。要因2009.5.56模板散拼受力不均模板缝隙高低差小于1mm。现场调查模板拼缝多,板缝高低差大于1mm,难于保证质量。要因2009.5.57模板

17、拼缝不严模板拼缝严密不漏浆现场调查模板直接对接,易漏浆。 要因2009.5.58模板进场验收不严按标准进场验收,有记录查阅物资验收记录物资进场已验收合格,有记录非要因 2009.5.59自检不严格自检记录齐全有效查阅自检记录自检齐全有效,有整改,有结果非要因 2009.5.510 未配备30棒配合振捣 砼振捣密实现场调查振捣密实无缺陷非要因 2009.5.5表7-107 07 要因确认要因确认2 2确认内容确认内容 未设置混合工种未设置混合工种确认方法确认方法 现场检查现场检查确认过程确认过程 现场检查,双肢柱施工划分为现场检查,双肢柱施工划分为3 3个流水段,每一列纵向柱为一个流水段。个流水

18、段,每一列纵向柱为一个流水段。每个流水段安排一个相对固定的小组,其中包括木工、钢筋、砼、焊工等主每个流水段安排一个相对固定的小组,其中包括木工、钢筋、砼、焊工等主要工种人员,确保每根双肢柱从基础到顶各工种均为相对固定的人员进行施要工种人员,确保每根双肢柱从基础到顶各工种均为相对固定的人员进行施工,易于质量控制。工,易于质量控制。确认标准确认标准 定岗定员定岗定员确认结果确认结果每个双肢柱参与施工的各工种人每个双肢柱参与施工的各工种人员均相对固定。员均相对固定。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.32009.5.3确认人确认人确认过程确认过程1表7-2确认内容确认内容 岗

19、前培训不足岗前培训不足确认方法确认方法 查阅培训记录查阅培训记录确认过程确认过程 查阅查阅20092009年年0303月至月至20092009年年0505月培训记录,月培训记录,3 3个木工班组全体员工共计组织个木工班组全体员工共计组织集中培训集中培训2626次(参加培训人员中包括新转岗人员,培训内容包括理论知识与次(参加培训人员中包括新转岗人员,培训内容包括理论知识与现场技能培训)。查阅技术交底,已明确为保证双肢柱尺寸准确,必须采用现场技能培训)。查阅技术交底,已明确为保证双肢柱尺寸准确,必须采用经纬仪进行校核,保证尺寸精确。查阅培训记录,有关于经纬仪使用的相关经纬仪进行校核,保证尺寸精确。

20、查阅培训记录,有关于经纬仪使用的相关培训,培训参加人员培训,培训参加人员6 6人,培训时间人,培训时间2 2小时,现场考核全部合格,有记录。小时,现场考核全部合格,有记录。确认标准确认标准 考核合格考核合格确认结果确认结果经现场考核全部合格,满足施工经现场考核全部合格,满足施工使用要求。使用要求。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.12009.5.1确认人确认人确认过程确认过程2表7-307 07 要因确认要因确认3 3确认内容确认内容 未严格执行维修保养制度未严格执行维修保养制度确认方法确认方法 查阅维修保养记录查阅维修保养记录确认过程确认过程 查阅查阅2009200

21、9年年0303月至月至20092009年年0505月木加工设备维修保养记录,共发生维修月木加工设备维修保养记录,共发生维修2 2次,次,定期保养定期保养6 6次,日常维护保养有记录。其中次,日常维护保养有记录。其中1 1台设备发生故障未维修,已确定台设备发生故障未维修,已确定设备机件磨损严重做退场处理。现场使用的每台设备均固定人员,设备使用设备机件磨损严重做退场处理。现场使用的每台设备均固定人员,设备使用状态正常,基本执行维修保养制度。状态正常,基本执行维修保养制度。确认标准确认标准 按制度及时维护按制度及时维护确认结果确认结果设备按制度要求及时进行了维修设备按制度要求及时进行了维修和保养,记

22、录齐全有效,满足使和保养,记录齐全有效,满足使用要求。用要求。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.52009.5.5确认人确认人确认过程确认过程3表7-407 07 要因确认要因确认4 4确认内容确认内容 模板与砼柱顶接不紧模板与砼柱顶接不紧确认方法确认方法 现场检查、查阅技术交底现场检查、查阅技术交底确认过程确认过程 查阅查阅技术交底,模板支设时要求硬拼,顶在混凝土柱上,在柱上口施工技术交底,模板支设时要求硬拼,顶在混凝土柱上,在柱上口施工缝位置粘贴宽缝位置粘贴宽1010mmmm厚厚2 2mmmm的海绵条。交底中要求竹胶板在柱身上顶紧,未明确的海绵条。交底中要求竹胶板

23、在柱身上顶紧,未明确模板搭在柱身上长度,要求搭接宽度不小于模板搭在柱身上长度,要求搭接宽度不小于300300mmmm,经项目总工批准,同意将经项目总工批准,同意将此列入模板作业指导书。此列入模板作业指导书。确认标准确认标准 模板与柱顶接严密模板与柱顶接严密确认结果确认结果明确竹胶板与柱身搭接宽度后,明确竹胶板与柱身搭接宽度后,可更好保证顶接严密。可更好保证顶接严密。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.22009.5.2确认人确认人确认过程确认过程4表7-507 07 要因确认要因确认5 5确认内容确认内容 模板龙骨尺寸不准模板龙骨尺寸不准确认方法确认方法 现场调查现场调

24、查确认过程确认过程 现场检查进场的木模板厚度要求为现场检查进场的木模板厚度要求为1818mmmm,实际最大偏差实际最大偏差2 2mmmm,且厚度不一且厚度不一致;进场的木龙骨要求达到致;进场的木龙骨要求达到5050X100mmX100mm,实际最小规格只有实际最小规格只有35X88mm,35X88mm,且规格不且规格不一。同时进场木龙骨还存在长度不标准、不顺直等现象,个别板面变形。一。同时进场木龙骨还存在长度不标准、不顺直等现象,个别板面变形。确认标准确认标准 模板龙骨尺寸偏差小于模板龙骨尺寸偏差小于1 1mmmm。确认结果确认结果 模板龙骨尺寸偏差大于模板龙骨尺寸偏差大于1mm1mm。确认结

25、论确认结论要要 因因确认时间确认时间 2009.5.22009.5.2确认人确认人确认过程确认过程5表7-607 07 要因确认要因确认6 6确认内容确认内容 模板散拼受力不均模板散拼受力不均确认方法确认方法 现场调查现场调查确认过程确认过程 查采用模板散拼,模板拼缝多,相邻板块受力不均,产生板缝错台可能查采用模板散拼,模板拼缝多,相邻板块受力不均,产生板缝错台可能较大,难以保证模板安装平整度,对混凝土外观质量有影响。且采用模板散较大,难以保证模板安装平整度,对混凝土外观质量有影响。且采用模板散拼,增加施工过程中安装和拆除次数,增大工作量,降低施工效率。拼,增加施工过程中安装和拆除次数,增大工

26、作量,降低施工效率。确认标准确认标准 模板缝隙高低差小于模板缝隙高低差小于1 1mmmm。确认结果确认结果模板散拼缝隙多,缝隙处高低差模板散拼缝隙多,缝隙处高低差难于保证。难于保证。确认结论确认结论要要 因因确认时间确认时间 2009.5.62009.5.6确认人确认人确认过程确认过程6表7-707 07 要因确认要因确认7 7确认内容确认内容 模板拼缝不严确认方法确认方法 现场调查现场调查确认过程确认过程 模板采用直接对接安装,缝隙不严密,易产生漏浆和模板变形现象,很难模板采用直接对接安装,缝隙不严密,易产生漏浆和模板变形现象,很难保证模板拼缝处的截面尺寸。保证模板拼缝处的截面尺寸。确认标准

27、确认标准 模板拼缝严密,不漏浆。模板拼缝严密,不漏浆。 确认结果确认结果模板拼缝采用直接对接,导致缝模板拼缝采用直接对接,导致缝隙不严。隙不严。确认结论确认结论要要 因因确认时间确认时间 2009.5.82009.5.8确认人确认人确认过程确认过程7表7-807 07 要因确认要因确认8 8确认内容确认内容 模板进场验收不严模板进场验收不严确认方法确认方法查阅材料进场验收记录、现场调查阅材料进场验收记录、现场调查查确认过程确认过程 查阅查阅20092009年年0303月至月至20092009年年5 5月材料进场验收记录,共进场多层板月材料进场验收记录,共进场多层板3 3批,验收批,验收记录为合

28、格。现场检查模板板面平整,大部分无变形翘曲现象,个别板面变记录为合格。现场检查模板板面平整,大部分无变形翘曲现象,个别板面变形严重者在施工时可以选出,对施工生产影响不大。形严重者在施工时可以选出,对施工生产影响不大。确认标准确认标准模板进场按标准验收合格,有模板进场按标准验收合格,有记录记录确认结果确认结果 严格进场验收,有记录。严格进场验收,有记录。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.22009.5.2确认人确认人确认过程确认过程8表7-907 07 要因确认要因确认9 9确认内容确认内容 自检不严格自检不严格确认方法确认方法 查阅自检记录查阅自检记录确认过程确认过程

29、 查阅查阅20092009年年0303月至月至20092009年年5 5月架工班组自检记录,每步工序脚手架安装完月架工班组自检记录,每步工序脚手架安装完成后,有自检记录,对发现存在的问题有纠正和整改记录,有整改结果,均成后,有自检记录,对发现存在的问题有纠正和整改记录,有整改结果,均达到了整改合格。达到了整改合格。确认标准确认标准 自检记录齐全有效自检记录齐全有效确认结果确认结果自检记录基本齐全有效,能较好自检记录基本齐全有效,能较好的达到自检整改的目的。的达到自检整改的目的。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.92009.5.9确认人确认人确认过程确认过程9表7-10

30、07 07 要因确认要因确认101007 07 要因确认要因确认1111确认过程确认过程10表7-11确认内容确认内容 未配备未配备3030棒配合振捣棒配合振捣确认方法确认方法 现场调查现场调查确认过程确认过程 查阅查阅20092009年年0303月月1212日混凝土施工技术交底,明确钢筋较密处采用日混凝土施工技术交底,明确钢筋较密处采用3030棒配合棒配合5050棒振持捣密实。现场检查已施工的柱基混凝土,表面质量较好,无蜂窝、漏棒振持捣密实。现场检查已施工的柱基混凝土,表面质量较好,无蜂窝、漏筋、漏振等缺陷。筋、漏振等缺陷。确认标准确认标准 混凝土振捣密实混凝土振捣密实确认结果确认结果混凝土

31、振捣密实,表面无漏振等缺混凝土振捣密实,表面无漏振等缺陷。陷。确认结论确认结论非要因非要因确认时间确认时间 2009.5.82009.5.8确认人确认人模板龙骨尺寸不准模板龙骨尺寸不准07 07 要因确认要因确认1212模板散拼受力不均模板散拼受力不均模板拼缝不严模板拼缝不严要因确认结论要因确认结论08 制定对策制定对策1对策评价选择对策评价选择序号要因项目对 策方 案 评 价综合得分 方案选择操作性 可靠性 有效性 经济性1模板龙骨尺寸不准模板进场按规格厚度分规格使用,木龙骨进场二次加工989935是采购规格尺寸标准的模板和木方499527否2模板散拼受力不均配制成组合式模板或配成大块模板使

32、用,减少拼拆次数。998935是招聘或培训高水平的技术工人,加大检查验收力度。477523否3模板拼缝不严采取企口连接或粘海绵条方式处理模板拼缝。988833是提高模板制作精度,提高模板支撑加固的刚度,加大培训和检查验收力度。688426否表8-108 制定对策制定对策2对策表对策表1序号要因对策目 标措 施地点完成时间负责人1模板龙骨尺寸不准模板进场按规格厚度分规格使用,木龙骨进场二次加工1.多层板相邻板块厚度偏差不大于1mm。2.多层板模板加工长度偏差控制在0-5mm 。3.模板龙骨截面加工误差不大于1mm。4.钢管主次龙骨的直线度不大于3mm。 1.多层板进场后按规格进行质量验收,分规格

33、存放使用。2.同一柱的同一侧板面采用板厚偏差在1mm以内的板块。3.模板龙骨进场后全部过压刨,保证龙骨尺寸标准。4.加固用主次龙骨使用前挑选,必要时进行调直。5.由土建技术负责人编制技术交底,并经总工批准列入作业指导书,加强自检和项目验收。施工现场2009-6-15表8-208 制定对策制定对策3对策表对策表2序号要因对策目 标措 施地点完成时间负责人2模板散拼受力不均配制成组合式模板或配成大块模板使用,减少拼拆次数。1.模板缝隙高低差小于1mm 。 1.双肢柱的立面用多层板做成四片组合式模板,整支整拆,减少过程中拼拆次数。2.双肢柱芯孔模采用钢框覆塑多层板组合安装。3.双肢柱外侧用双架管长螺

34、栓加固。施工现场2009-7-20表8-308 制定对策制定对策4对策表对策表3序号要因对策目 标措 施地点完成时间负责人3模板拼缝不严采取企口连接或粘海绵条方式处理模板拼缝。1.模板拼接严密,不漏浆。 1. 外侧模加工时连角处设25mm的企口连接。2.所有模板缝隙均粘贴厚2mm宽10mm的海绵条。3.双肢柱外侧柱箍加固采用双架管18穿墙(孔)长螺栓加固。施工现场2009-7-20表8-409 对策实施对策实施1实施实施1 1序序号号措施项目措施项目负责人负责人地地点点完成时间完成时间1 1细化模板龙骨细化模板龙骨加工方案,列加工方案,列入作业指导书。入作业指导书。总工批准,总工批准,施施工工

35、现现场场2009-05-292009-05-292 2组织现场加工组织现场加工技术交底技术交底2009-05-212009-05-213 3模板龙骨加工模板龙骨加工现场交底,现现场交底,现场示范。场示范。2009-05-212009-05-214 4自检及专项检自检及专项检查验收查验收2009-05-232009-05-23至至2009-06-152009-06-15表9-1模板龙骨尺寸不准对策实施计划对策实施计划q多层板进场后,由项目材料部门负责,供货方、质检、班组相关人员配合,对板材按板厚重新分类堆放,并明显标识。板材规格为18mm,分类标准为:16.5-17.5mm,17.5-18.5m

36、m,18.5-19.5mm。q木加工后台指定专人操作,组织专项交底,明确模板和龙骨加工质量标准,并按规格分类堆放,明显标识。q经现场实测,钢管龙骨壁厚实际为32mm。q项目土建负责人根据方案明确的主、次龙骨间距、最小规格板材和龙骨的实际规格尺寸进行刚度验算,满足使用要求。q项目土建技术、质检对加工质量进行了专项检查,确认合格与否,并悬挂合格状态标识。09 对策实施对策实施2序号检查项目目标检查点数合格点数合格率偏差整改检查人1板块厚度偏差0 1mm216216100%/2多层板模板加工长度偏差0-5mm21620494%已整改3木龙骨加工尺寸误差0 1mm26025598%已整改4钢管主次龙骨

37、的直线度0 3mm1029593%已整改表9-2对策实施效果检查对策实施效果检查 2009年5月23日至2009年6月15日,项目部专人负责对模板龙骨加工情况进行了专项检查,检查结果如下:q模板龙骨加工尺寸按对策及措施方案实施完毕,达到偏差允许值的合格率平均值为96%,基本达到预定目标。q模板龙骨加工尺寸精确,满足了模板支设高质量目标的要求。q模板龙骨加工方法已列入项目模板作业指导书,作为项目过程控制精细化管理提出了可操作性的依据。09 对策实施对策实施3序序号号措施项目措施项目负责人负责人地地点点完成时间完成时间1 1细化双肢柱模细化双肢柱模板组合安装方板组合安装方案,编制模板案,编制模板工

38、程施工方案,工程施工方案,总工批准。总工批准。施施工工现现场场2009-05-252009-05-252 2组织现场加工组织现场加工技术交底技术交底2009-05-272009-05-273 3模板龙骨加工模板龙骨加工现场交底,现现场交底,现场示范。场示范。2009-05-302009-05-304 4自检及专项检自检及专项检查验收查验收2009-05-312009-05-31至至2009-07-202009-07-20表9-3模板散拼受力不均对策实施计划对策实施计划q2009年5月18日至2009年5月25日,QC小组成员经过充分讨论论证,经总工批准,确定了双肢柱柱面模板拼装支设方案、芯孔模

39、板支设方案,并明确了质量标准。q为保证芯孔内模八字角尺寸准确,八字角处采用内外钢框,钢框厚25mm,用拉杆固定。q考虑混凝土浇筑侧压力,经讨论决定,芯模加工安装后,几何尺寸比设计混凝土构件几何尺寸大1mm;柱外模加工几何尺寸比设计混凝土构件几何尺寸小1mm;实施实施2 2q双肢柱的四个立面用多层板做成四片组合式模板,整支整拆。模板采用18mm厚多层板,背楞采用50X100mm方木。双肢柱外侧柱箍加固采用双架管18穿墙(孔)长螺栓加固。q双肢柱芯孔内模采用钢框18mm 覆塑多层板组合安装。q沿双肢柱纵轴外侧搭设四排钢管脚手架,做为柱模支撑体系,同时用于模板体系的垂直定位和轴线定位。09 对策实施

40、对策实施4柱模单片组合模板偏差统计表柱模单片组合模板偏差统计表序号检查项目允许偏差实测点合格点合格率最大值1表面平整度2mm6262100%2mm2板缝高低差2mm6262100%2mm3板片加工尺寸2mm12412298%3mm表9-4双肢柱模板安装双肢柱模板安装偏差统计表偏差统计表序号检查项目允许偏差实测点合格点合格率最大值1轴线位移3mm17617197%3mm2模内尺寸+3mm35534998%-4mm3层高垂直度3mm35535399%-4mm4预留孔洞中心线位移3mm928997%4mm5预留孔洞尺寸0+5mm928896%-1mm表9-509 对策实施对策实施5 2009年5月3

41、1日至2009年7月20日,项目部对双肢柱模板支设质量进行检查,部分项目检查结果汇总如下表:q模板安装偏差达到允许值的合格率平均值为97%,基本达到预定目标。q采用钢木组合拼装方案,整支整拆,模板安装质量提高,减少拼装数量。q模板施工工艺已进行技术总结,编写了工法。09 对策实施对策实施6实施实施3 3模板拼缝不严序号要因地点完成时间负责人1编制技术交底,经总工批准列入作业指导书。施工现场2009-5-25吴根顺林 刚2现场指导安装并检查验收2009-7-20林 刚 吴根顺郝春霞q采用企口连接解决了八字角连角处板材斜接不易接槎的问题。q缝隙满粘海绵条解决了模板拼接缝隙漏浆的问题。q实际检查混凝

42、土表面,模板拼缝处无漏浆现象。表9-6对策实施计划表对策实施计划表10 10 效果检查效果检查1 1 2009年6月25日到7月31日,项目对双肢柱混凝土施工的截面尺寸偏差进行了现场检查统计,如下表。序号项目名称项目内容1检查部位每个双肢柱自下而上的每个施工段,含柱外缘尺寸和芯孔、牛腿尺寸。2检查标准北京市结构长城杯标准,截面尺寸允许偏差值+3mm3检查数量5124合格点数4975合格率97%混凝土施工截面尺寸偏差调查表混凝土施工截面尺寸偏差调查表表10-110 10 效果检查效果检查2 20 0活动前活动前目标值目标值89%89%达到合格达到合格百分率百分率%阶段阶段名称名称100%50%9

43、5%95%97%97%现状值现状值 对策实施后,完成对策实施后,完成了本了本QC小组课题关小组课题关于截面尺寸合格率于截面尺寸合格率提高到提高到95%的目标,的目标,活动开展有效活动开展有效10 10 效果检查效果检查3 30 0模板支设模板支设质量差质量差预 埋预 埋件 留件 留设 偏设 偏差大差大67%67%0 0频数(次)频数(次)N N9 93 3其它其它钢筋安钢筋安装偏差装偏差大大100%100%累计百分比(累计百分比(% %)75%75%50%50%25%25%78%78%89%89%1 11 11 10 0模板支设模板支设质量差质量差预 埋预 埋件 留件 留设 偏设 偏差大差大5 573%73%11110 0频数(次)频数(次)N N15151010其它其它钢筋钢筋安装安装偏差偏差大大1515100%100%累计百分比(累计百分比(% %)75%75%50%50%25%25%86%86%93%93%2 21 11 1活动前后主要问题变化情况排列图

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论