电机故障诊断_第1页
电机故障诊断_第2页
电机故障诊断_第3页
电机故障诊断_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、电机故障诊断李进莫兰孙志远炼油厂电气车间以往对全厂1000余台电机的日常维护管理中主要依靠巡检来判断设备的运行状况,以及通过大量的计划检修和事后维修来确保装置平稳运行。但由于人为的因素,仅依靠日常的“听、摸、看”难免会造成一定的判断失误,一方面造成电机抱轴等严重事故的发生;另一方面又可能对状态较好的电机进行停车检修。如此不仅不能保证装置的平稳运行,同时还造成了检修费用的大量浪费。而先进的现代化预知性视情维修则会给公司带来巨大的综合效益,状态监测正是实现设备视情维修最简便的方法,适合于在车间一级展开。我们对电机进行连续性监测和记录,同时通过各种分析手段(例如ENTEK公司预测维修软件PM系统中的

2、幅值趋势图、平均趋势图以及计算报警值的峰值法、统计法等)对电机进行故障诊断取得了良好的效果。一、数据采集根据实际情况选择了投入资金在万元以下、投入产出比较高的简易状态监测设备来采集数据,同时结合PM系统中的分析理论对全厂百余台电机进行监测。由于全厂电机大多为15kW以上的大中型机器,所以根据ISO10816标准,我们选择了振动速度的有效值作为测量参数。测点则选取在轴承盖或轴承座的水平和垂直位置上,并且测点一旦选定后即做了定位标记,以后的每次测量必须在此点上进行,使测得的振动数据有可比性。二、振动标准在振动标准的实际运用上,由于ISO108163(表1)是根据各国的经验所得的标准,较适用于进口电

3、机和部分制造质量较好的国产电机。而一部分国产电机,由于制造等各方面原因,在新设备投入运行时振动就偏大,对这部分电机我们则根据实际情况,在长期的监测过程中利用PM系统中的统计法计算出该台电机的报警值、检修值,从而得出单台电机的特殊标准。表1振动评价区域表振动速度有效值mm/s区域用途1.42.84.5A新机器B可长时间运行C不宜时间运行,应在一定时间内进行检修D足以导致机器损坏根据长期积累的经验,我们科学的、合理的安排了监测周期。对状态一直很好的进口电机35天进行一次监测,对状态一般的电机做到一天监测一次,而对一部分国产电机如P101、P102等振动值长期在C区甚至在D区的设备做到一天监测两次,

4、同时当电机振动值有增大趋势时,即随时增加监测频率,保证能及时发现电机的早期故障。三、数据分析及故障诊断在数据分析和故障诊断中我们主要采用了ENTEK公司PM系统中的幅值趋势图(Overall Trend Plot)、测点组及单测点统计法(STATISTICAL)和斜率法来对电机进行分析诊断,下面以两个实例来介绍我们的具体做法。1.二常高压P102/2(YA450M2-2,450kW)电机的诊断图1是P102/2电机的前后轴承水平、垂直方向四点振动速度从1月2日至1月19日(20日检修)的幅值趋势图。在此利用ENTEK测点组统计法来计算该电机的公共上限报警值,从而分析该台电机的发展趋势。该测点组

5、(共48个数据)趋势值的平均值为:标准偏差为:前轴承水平方向前轴承垂直方向后轴承水平方向后轴承垂直方向图1P102/2电机振动幅值趋势图A=+=2.675+0.89=3.565mm/sA1=+1.4=3.92mm/sA2=+1.8=4.28mm/s我们将A值定义为正常运行上限值,A1值定义为报警值,在A与A1值之间将对电机进行注油和加强监测处理;A2值定义为检修值,在A1与A2之间将安排检修;如果超过A2值便认为应尽快停车检修。从图1中可看出1月4日到1月12日四个振动值均在A值以下,说明电机运行正常;1月13日后轴承水平方向振动值超过A2值,但其余三个振动值均未超过A值,初步判断为后轴承缺油

6、,在加注润滑脂后振动值有所下降;1月18日、19日后轴承水平、垂直均超过A2,同时前轴承水平振动达到A1,在此情况下立即停车进行了检修,检修中发现前轴承正常,后轴承NU219的铜保持架已经严重磨损,取下轴承后滚柱即全部脱落。由于及时的发现没有使电机的故障扩大,避免了一次重大事故,说明利用这种方法判断电机的运行趋势是可靠的。2.二常低压P116/1(YA315S-2-W,90kW)电机的诊断我们对P116/1电机的分析,在采用了单测点统计法(方法同上,但报警值只适用于对该测点的报警而不是整台电机)的同时还采用了斜率法进行分析,图2为该电机11月30到12月8日的幅值趋势图。利用单测点统计法得出前

7、轴承的几个数据为:=2.73mm/s=0.72mm/sA=3.45mm/s前轴承水平方向后轴承水平方向图2P116/1电机幅值趋势图A1=+1.5=3.81mm/sA2=+2=4.17mm/s后轴承的几个数据为:=2.1mm/s=0.6mm/sA=2.7mm/sA1=+1.5=3mm/sA2=X+2=3.30mm/s再利用斜率法进行分析。前轴承:tg1=X/T=(2.7-2.3)/1=0.4tg2=(3.3-2.7)/3=0.2tg3=(4.1-3.3)/1=0.8后轴承tg1=X/T=(1.9-1.6)/1=0.3tg2=(2.5-1.9)/3=0.2tg3=(3.2-2.5)/1=0.8可看出电机前端和后端的振动变化斜率明显增大,加之12月8日前后轴承的振动值已经接近检修上限值A2,停机检修发现前后轴承都存在不同程度的磨损和烧伤痕迹,尤其是后轴承发生了严重的跑内圈现象。及时的分析、诊断和检修又一次成

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论