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文档简介

1、济钢球团配加炼钢污泥工业试验 黄学英,贺建峰 (济南钢铁集团总公司,山东 济南 250101) 摘要:为减少环境污染,合理利用炼钢污泥降低球团生产成本,在济钢10m2球团竖炉上进行了球团配加炼钢污泥工业试验。结果表明,球团配加炼钢污泥,可以改善生球性能,提高球团矿的质量,降低球团矿的生产成本。 关键词:炼钢污泥;球团矿;工业试验 中图分类号:TF52 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2001)01-006-0 Industrial Experiment Adding Steelmaking Mud to Pellent in Jinan Iron and Steel Group

2、HUANG Xue-ying,HE Jian-feng (Jinan Iron and Steel Group,Jinan 250101,hina) Abstract:In order to decrease pollution of the environment,utilize rationally steelmaking mud and reduce productive cost of pellet,the industrial experiment adding steelmaking mud to pellet is made in 10m2 vert ical furnace o

3、f Ji-steel.The results show that adding steelmaking mud to pellet can improve the properties of raw pellet,can increase the quality of pellet and can decrease productive cost of pellet. Keywords:steelmaking mud;pellet;industrial experiment 炼钢污泥是炼钢湿法除尘产品,由于其粒度细难以加工处理,大多数钢铁厂都把它当成废物弃之不用,既占场地污染环境,又是一种含铁

4、资源的浪费。目前,济南钢铁集团总公司(简称济钢)炼钢污泥以污泥浆的形式在烧结生产中约利用60%,大约1.8万t,另外40%同炼铁污泥基本上都当废物处理。由于炼钢污泥粒度细,碱度、品位高,是用于球团生产替代部分铁精粉和粘结剂的优质原料,因此,为综合利用污泥,减少环境污染和含铁资源的浪费,探索、研究球团配加炼钢污泥的实际生产状况,在实验室试验取得了良好效果的前提下,于2000年6月120日,在济钢球团厂进行了球团配加炼钢污泥工业试验。1 试验条件1.1 原料物化性能及配比实验所用原料及炼钢污泥的化学成分见表1。试验期间的原料配比见表2。炼钢污泥采用人 工晾晒处理,小于20mm的颗粒大于90%。1.

5、2 设备及工艺条件试验期间,除润磨机外,其它设备及工艺条件相对比较稳定。试验期间的润磨率见表3。2 试验结果及分析2.1 原料情况由表1可以看出,炼钢污泥平均品位55.70%,比较高;SiO2平均4.13%,比较低;粒度-0.074mm占90%。炼钢污泥具有较好的适宜生产球团的原料特性,但炼钢污泥与铁精粉相比,考虑品位差距,理论计算将影响球团品位0.35%。考虑到试验期间润磨机工作异常,未能将炼钢污泥颗粒理想的润磨破碎,炼钢污泥造球的优良性能并没有完全发挥。2.2 粘结剂用量从表2可以看出,试验期粘结剂配加量比基准期上升0.49%,这主要是由于试验期间润磨机工作异常造成的。从表3可以看出,试验

6、期间的润磨率比基准期下降了16.09%。由于试验期粘结剂配加量比基准期上升0.49%,理论计算影响球团品位约0.4%。表1试验用原料的化学成分及特性%项目原料名称TFeFeOSiO2CaOMgOAl2O3H2O烧损膨胀容/mL·g-1吸兰量/g粒度基准期铁精粉65.33-3.87-8.04-复合剂-40.088.744.83-7.00-4.526.3999.7试验期铁精粉66.3521.383.560.890.890.72-1.58-复合剂-46.825.715.13-7.42-5.428.0699.8炼钢污泥55.7022.184.135.061.120.726.30.07-(水冲

7、)90表2 原料配比%配比  基准期试验期 对比值铁精粉96.96 92.38 -0.34炼钢污泥-4.09 +4.09复合剂  3.04 2.38-0.66皂土 0.00 1.15 +1.15  表3 原料的润磨率%项目基准期 试验期对比值润磨率  56.39 39.30-16.092.3 生球质量配加炼钢污泥后,生球的质量有了很大地提高。试验期间生球的抗压合格率比基准期上升9.8%,落下合格率上升9.1%,生球粒

8、度合格率提高0.5%。生球物理性能及入炉量见表4。2.4 6竖炉炉况从表4可以看出,试验期间的生球入炉量比基准期有了很大的提高,竖炉增产4.9%。从表5看出,竖炉工艺参数除助燃风和冷却风的流量有所上升外,其余的均有所下降,炉况有所改善。由于炼钢污泥中含有约1%碳,为了防止竖炉结块,试验期间燃烧室温度降低了30。表4 生球物理性能及入炉量项目  基准期 试验期对比值抗压合格率50.760.5+9.8落下合格率80.689.7+9.1含H2O7.88.0+0.2生球入炉量/t·d-11850.881941.25+90.37生球粒度18mm 15.0

9、13.9-1.11813mm78.378.8+0.513mm6.77.3+0.6 表5 试验期间竖炉主要工艺参数项目位置 基准期试验期 对比值温度/  烘床 530466 -64东燃烧室11401110 -30西燃烧室1110 1140-30压力/Pa东燃烧室1147210282-1190西燃烧室104639662-801东煤气管1735515436-1919西煤气管18325 16576-1749煤气总管   1877716868-1909东助燃风管2276322

10、122-641西助燃风管2454624185-361助燃风总管2343122368-1063冷却风管1878417505-1279流量/m3·h-1东煤气管72416875-366西煤气管69427074+132煤气总管1418313949-234东助燃风管56275880+253西助燃风管49925472+480助燃风总管1061911352+733冷却风管3009932742+26432.5 成品球团矿的性能成品球物化性能见表6。从表6看出,除品位和转鼓指数有所下降外,其它各项指标均有所上升,成品球的质量是上升的。3 经济效益分析根据本次试验情况,球团品位降低0.74%,以年产8

11、3万t球团矿、球团矿品位每降低1%价格降低6元计,其经济损失为368.52万元。而炼钢污泥替代铁精粉带来的年经济效益为805.61万元(按照含铁原料转换成品球团矿的比率为1.013%、试验期铁精粉的配比为92.38%、试验期炼钢污泥的配比为4.09%、铁精粉276元/t,炼钢污泥50元/t计算)。则球团配加炼钢污泥年效益为437.09万元。表6 试验期间成品球团矿的物化性能项目化学成分 物理性能低温还原粉化率(大于3.2mm)TFeFeOSiO2CaOMgOS抗压/N·P-1转鼓指数筛分指数还原度基准期64.020.67 5.001.09  1.080.0073311    93.421.6247.467.5试验期63.280.765.241.25   1.280.007349191.71   1.6552.271.4对比值-0.74+0.09+0.24+0.16+0.10 0.00+1.80-1.71 +0.03+4.8+3.94 结论4.1 球团配加炼钢污泥4.09%,品位下降0.74%,其中炼钢污泥约影响品位0.35%。4.2 配加炼钢污泥,生球的抗压合格率比基准期上升9.8%,落下合格率上升9.

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