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文档简介
1、目 录数控球道磨床案例2案例1、一轴磨不到工件故障维修2案例2、手动轴不动作故障维修2案例3、数控球道磨床磨轮修整器旋转不停故障维修3案例4、数控球道磨床开机不返回参考点故障维修4案例5、数控球道磨床加工程序中断故障维修5数控球道磨床案例案例1、一轴磨不到工件故障维修数控系统西门子3M系统。故障现象这台机床有两个工位,第一个工位工件的球道磨削不到,而第二个工位的工件磨削正常。故障分析与检查在接到故障维修申请后,首先询问机床操作人员故障是在什么情况下发生的。机床操作人介绍说,故障是在更换新型工件之后出现的。分析机床的工作原理。这台机床有两个工位,两个砂轮主轴分别有X轴和Y轴控制。根据机床的加工原
2、理,每个工件有6个球道,每磨一个球道砂轮修整一次,因此认为可能砂轮修正有问题,但检查修整器并没有发现问题。因为机床操作人在调整工件时要修改一些R参数,怀疑可能有误操作。在对加工程序检查分析时发现,参数R33是对修整进行设置的:0-两个砂轮都修整;1-只修整X轴砂轮;2-只修整Y轴砂轮。对这个R参数进行检查,发现被设置为1,即对X轴砂轮进行修整,所以出现这种现象。这是机床操作人机床失误造成的。按机床要求,两个工位都削磨时应该设置为0,都修整。故障处理将R33的数值设置为0后,加工恢复正常。维修总结通过这个故障的维修,可以发现有一些机床所谓“故障”是机床操作人无意中的操作失误造成的,特别是更换加工
3、零件品种时更容易出现。案例2、手动轴不动作故障维修数控系统西门子3M系统。故障现象这台磨床有一次操纵X,Y和B轴都不动作。故障分析与检查因为三个轴都不动作,说明总的伺候使能没有加上,根据系统工作原理总的伺候使能信号为PLC输出Q66.7,利用系统诊断功能检查Q66.7的状态为“0”,确实没有加上。查看PLC用户程序PB251中的17段关于总使能Q66.7的梯形图,如图6-61所示,利用系统状态显示功能,观察这段梯形图的各个原件的状态,发现输入I10.6的状态为“0”,导致总使能Q66.7的状态为“0”。总进给使能Q66.7梯形图查看机床电气原理图,PLC输入I10.6连接的是接近开关B10.6
4、,如图6-62所示,确定该开关检测修理器是否在位。其状态为“0”,说明修理器没有在位,但检查修理器在位没有问题,可能接近开关的检测反馈有问题。检查接近开关B10.6,发现该开关没有问题,只是有些松动,无法正确反映到位信号。PLC输入I10.6连接图故障处理将接近开关调整好距离并且紧固后,机床恢复正常功能。案例3、数控球道磨床磨轮修整器旋转不停故障维修数控系统西门子810M系统。故障现象这台机床开机打开控制电源,磨轮修整器就旋转不停。故障分析与检查根据机床工作原理,磨轮修整器是靠液压马达来驱动旋转的。液压马达是电磁阀控制的。电磁阀的控制原理图如下图所示,如果修整器一直旋转,有几种可能性,一种可能
5、为PLC输出Q1.5的输出为高电平,使继电器K15得电,但利用系统DIAG-NOSIS功能检查PLC的输出Q1.5的状态,其状态为“0”,没有问题,这种可能被排除了;另一种可能是继电器K15有问题,检查K15的常开触点闭合,而K15的线圈却没有电压,说明这个继电器的常开触点粘合了。PLC输出Q1.5K15K1524vISS5磨轮修整器控制原理图故障处理更换新的继电器,机床故障消除。案例4、数控球道磨床开机不返回参考点故障维修数控系统西门子810M系统。故障现象这台磨床在开机返回参考点时,各轴不动作,手动也不动。故障分析与检查检查控制面板发现分度装置落下的指示灯没亮,这台机床为了安全起见,只要分
6、度装置没落下,机床的进给轴就不能运动。但检查分度装置,已经落下,没有问题。根据机床厂家提供的PLC梯形图,PLC的输出A7.3控制控制面板上的分度装置落下指示灯。用编程器在线观察梯形图(如图6-63所示)的运行,发现M143.4没有闭合,致使A7.3的状态为“0”。M143.4指示工件分度台在落下位置,继续观察图6-64所示的梯形图,发现由于输入E13.2没有闭合导致M143.4的状态为“0”。输出Q7.3梯形图标志位F143.4梯形图根据电气原理图,如图6-65所示,PLC输入E13.2接的是检测工件分度装置落下的接近开关13PS2,将分度装置拆开,发现机械装置有问题,不能带动驱动接近开关的
7、机械装置运动,所以E13.2始终不能闭合。PLC输入E13.2梯形图故障处理将机械装置维修好后,机床恢复了正常使用。案例5、数控球道磨床加工程序中断故障维修数控系统西门子810M系统。故障现象在自动加工中,工件磨削完之后修整砂轮时,带动砂轮的Z轴向上运动,停下后,砂轮修整器并没有修整砂轮,自动循环停止,但屏幕上没有报警指示。故障分析与检查根据机床的工作原理,在修整砂轮时应该喷射切削液,冷却砂轮修整器,但多次观察发生故障的过程,却发现没有切削喷液。根据机床控制原理,如图6-66所示,冷却液的喷射式是由电磁阀4SOL5控制的,而电磁阀是由PLC输出Q4.5控制的直流继电器控制的。在机床故障停机时利
8、用数控系统的PLC输出的DIAGNSIS功能,在线观察PLC输出Q4.5,其状态为“1”,没有问题,检查直流继电器K45也没有问题,接着检查电磁阀的线圈上也有电压,因此确诊为电磁阀有问题PLC输出Q0.45K4524VVK454SOL5切削液喷射电磁阀控制原理图故障处理更换电磁阀,机床故障消除。案例6、数控球道磨床1681报警维修案例数控系统西门子810M系统。故障现象这台机床在运行自动工件加工程序时,出现1681报警(“Servo enable trav axis”,轴向运动伺服使能),指示Y轴伺服能使信号取消,在手动时移动Y轴并不产生报警。在自动加工时,Y轴机械手每次都是在向夹具旋转的途中
9、出现报警,自动循环中止。故障分析与检查根据故障现象,手动运动Y轴没有报警,而自动运行程序时就出现Y轴报警认为,可能是这时Y轴运行的伺服条件没有满足。Y轴伺服使能Q112.2的梯形图如图5-11所示,在运行加工程序时,监视梯形图的运行,发现Y轴的使能条件是由于F24.0的状态变为“1”而失效的。根据系统的工作原理,F24.0是NC系统故障信号,它的状态为“1”说明是因为NC系统报警使Y轴的伺服使能条件破坏。检查NC系统还有报警“2065 N20 Pos. Behind SW overtravel (位置在软件开关后面)”,指示N20语句超软件限位。对加工程序进行检查,在出现故障时执行程序的N10语句,移动Y轴,下一个语句为:N20 G01 Z R370,让Z轴移动到R370指定的位置。为此对R370进行检查,发现R370设置过大超出Z轴软件限位,在执行N10语句时,NC系统检测下一个语句N20,发现问题后产生报警并使Y轴伺服
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