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文档简介

1、实用标准文案0.1原材料 运输-无毛刺-无划伤-标签0.1-1原材料表面生锈影响弹簧疲劳 寿命7原材料包, 不完善3-要求供货厂 严格按我厂 要求包装-仓库人员对 来料外观进 行检查61261在与供应 商的协议 内确定包 装标准2制定外观 的包装检 验规程3对来料的 人员进行735105储存时间过 长3-先进先出控 制程序更新-建立看板,目 视控制363包装检查 的培训733630.1-2原材料表面碰伤影响弹簧疲劳 寿命7运输过程中 发生碰撞用集装箱运输并固定住-仓库来料目 视检查6126建立看板 方法原材料包, 不完善3见上仓库来料目 视检查525500.1-3标牌丢失/批号信息丢失没有可靠

2、的追 溯性5捆扎松-包装方案确 认-来料目视检 查690检查和完 善来料控 制程序1. 1原材料 检验1.1-1不合格材料入库生产产品不合 格7未检验出不 合格材料2技术认可 建立自检报 告检验员严格 按检验规程 检验456检验器具失 效2确定刻度单 位质保部定期对 检验器具进行 校验3421.2原材料- 储存和 搬运5分供方和中 国弹簧厂在 检验方式上 存在差异2和分供方 确定检验器 M质保部定期对 检验器具进行 校验330分供方检 验器具确 定523301.2-1不合格的丸粒影响弹簧的疲 劳寿命5供应商提供 不合格的丸 粒2供应商技术认可对丸粒的来料检查3301.2-2磷化液不符合规范影响

3、涂层质量5供应商提供 不合格的磷 化液2供应商技术 认可对磷化液进行 来料检查3301.2-3涂装的粉末不符合规范影响涂层质量5供应商提供 的粉末不符 合规范2供应商技术 认可对粉末进行来 料检查3301.2-4原材料表面生锈影响弹簧疲劳 寿命7原材料存放 时间过长2根据 FI/FO发放原材料-仓库管理员 严格按“先进 先出”的要求 发放材料-首件检查228改用软绳 吊装材料722281.2-5从仓库到 原材料搬运途 中原材料表面 碰伤影响弹簧疲劳 寿命7原材料吊装 时碰伤4严禁用钢丝 绳吊装无外 包装的材料,-操作工自我 检查-质保部抽样 检查256742562-1表面不能 达到平滑要求影响

4、弹簧的疲 劳寿命6HIC卷簧机滚轮 调整不正确31.首件认可1 .操作工定期 抽检一班1次/2h2 .质保定期抽检1次/4h3362-2.总圈数不能达到要求影响弹簧装配6HIC-外径偏差-送料长度偏 差41 .设备卷 绕方向 保证2 .首件认 可1 .操作工定期 抽检一班1次/2h2 .质保定期抽检1次/4h372专用量具642402冷卷成 形-达到指 定几何 尺寸: 表面平 滑2-3.旋向错误影响弹簧影响 弹簧装配6方向绕反2同上最后线荷载测 试误差验证112总圈数2-4.自由长度力超差影响整车舒适 性7HIC1 .顶杆节 距推出 误差2 .设备精 度误差3-首件样品确 认程序-设备PM计

5、划-.操作者1次/2h-.QC 2 次/4h3632-5.弹簧外径不符合规范刚度超差 负荷超差 影响装配9Sc卷簧机顶杆、 滚轮参数未 调整好3-首件样品确 认程序-首件认可-操作者1次/2h-.QC 2 次/4h254做Spc控制图93254自由长 度2-6大端圈间隙弹簧力、刚度变 化7HIC卷簧机顶杆、 滚轮参数未 调整好3-首件样品确 认程序-首件认可确 定参数-QC 1 次/4h-操作者检查、 记录1次/2h363弹簧外 径2-7上,下端圈 内径对用户造成装 配困难7HIC卷簧机顶杆、 滚轮参数未 调整好3-首件认可-首件样品确 认程序-QC 2 次/4h-操作检查、记 录1次/2h3

6、723去毛刺3-1弹簧有毛刺影响装配 影响外观7落料刀和芯 轴刀存在间 隙3-刀具管理-100%去毛 刺-.喷丸目视检查484刀具管理 程序生产科、 设备科734844-1 .回火间隔 小于4h弹簧使用寿命 降低8HIC1 .回火设备 坏2 .操作者未 及时上料4-设备预防性 维修-周转箱控制 方法专用周转箱41281.建立周 转箱定制 2.建立周 转箱管理 程序843964-2链排走速调 节不当1 .回火时间过 短2 .降低产品使 用寿命3 .改变弹簧几 何尺寸7HIC设备故障2设备预防性 保养计划-操作工每2小 时作自检-质保部检查1 次/4H342制定详细 的设备失 效应急计 划7348

7、44回火消除 卷簧引 起的应 力6参数设置错 误2培训-操作工每2小 时作自检3424-3回火硬度不 符合要求4-4各个炉段 的回火温度不 符合要求降低产品疲劳 寿命1 .降低产品疲 劳寿命2 .改变弹簧几 何尺寸8HIC1 .回火温度 超差2.回火时间 超差3见上质保部打硬度2只/班4968HIC1 .回火炉设 备故障2 .温度计失 效2-设备预防性 维修-温度计采用 PLC控制、 温控报警装置-定期对温度 计标定、报警 装置标定-温度计寿命 管理-记录纸100% 数据记录-操作工检查1 次/2h2485-1抛丸流量不 足弹簧使用寿命 降低(早期断 裂)7丸粒不足3-规定丸粒流 量并锁定-丸

8、粒添加程序 1 次/80min ,每次 添加25Kg1.2mm丸粒。-设备报警1 .操作者点检1 次/2h2. QC检查1次/4h6126国产1mm喷丸机加 流量报警装置733635-2喷丸时间过 短喷丸强度不够71 .拨叉速度 失控2 .参数设置 偏差3-设备预防性 维修-规定拨叉速 度并锁定-生产准备阶 段确定1 .操作者点检1 次/2h2. QC检查1次/4h61265喷丸1提高 弹簧的 疲劳寿 命一喷丸 强度一喷丸 覆盖率一喷丸 时间丸粒 比例丸粒 流量一表面 无轧伤5-3丸粒比例失 调喷丸强度不够71 .小丸粒比 例过大2 .未及时添 加丸粒3每班按工艺 每60min添 加丸粒每班检

9、测丸粒比例1次/2H5-4叶片磨损强度不够6叶片磨损3预防性维修1 .喷丸工程师 每天检查1次2.防错图34541605-5喷丸强度不 足弹簧早期断裂8上述参数存 在偏差5预防性维修做Allmen试片1次/4H ,每次3只弹簧,在 不同位置设备项修 后三只弹 簧试片饱 和度验证设备科 每次项修 后PPAP 阶段 采用 控制 图5-6表面轧伤弹簧疲劳断裂61 .设备故障2 .人为因素4-设备预防性 维修-弹簧上料位 置正确1 .在强压工位 目视检查100%496弹簧位置 防错图6压缩 一尺寸 定型6-1压缩长度不 符合规范1 .弹簧长度偏 差2 .弹簧表面轧 伤6HIC1 .设备故障2 .工艺参

10、数 设置误差4-首件认可-光电开关控 制保证-设备预防性 维修光电开关控制100%3726-2压缩次数不 符合规范弹簧长度超差6HIC1 .参数调整2 .人员3对生产线的 调整进行检 查1 .操作者自检2 次/2h3 . QC检查1次/4h3546-1几何尺寸超 差弹簧流入下 道工序10-1负荷超差, 乘客感觉不舒 服6HIC长度和圈数不符合规范3调整长度-操作工抽取 1/5检查-检验员4小时 检金1次3547工序检 查7-1端圈内径小圈内径8SC前道工序漏 检3-操作工检查100%-检验员4小时 检金1次248733638挂弹簧8-1弹簧表面脏, 有油污造成表面涂装 粘合表层有气 泡,涂层易

11、剥落 弹簧使用寿命 低7弹簧喷丸后 碰油污3- 培训- 操作者带带 橡胶的手套- 制定喷丸到 悬挂之间的 时间间隔1 .挂弹簧前100%检查弹 簧清洁度363清洁 防错图733638-2小头朝下,挂弹簧位置超出180度不能使疲劳寿 命最优化6悬挂位置不 正确2-培训-防错图100%目视检查3728-3挂钩未能更 换影响涂层质量6没有按时更 换3-对操作工进 行培训-更换程序检 查每天作检查记 录3549-1清洗弹簧表面未清 洗干净影响涂层质量6温度、时间、 喷头压力不 恰当4- 电磁阀、力口 热设备预防 性维修- 手动调整蒸 汽流量- 变频器控制4.操作者点检1 次/2h4969-2清洗2弹簧

12、表面未清 洗干净影响涂层质量6喷头坏4设备预防性 维修同上496通过不同 色表表明 阀管路流 向设备科644969表面处 理9-3表调表调液未能调 整好磷化膜结合力 不好6表面液添加 不及时3-每天分两次 各补充0.5Kg-每周重新配 置检查PH值2次/班590加作业指 导书关于 表调液的 调整方法生产科635909-4磷化精密度、厚度未符合要求弹簧涂层易剥 落防锈防腐性 能降低6温度、时间、 喷头压力、总 酸度、游离酸 度、促进剂比 例失调4-检测中心对 磷化液进行 来料检查-.操作者点检1次/2h-检查磷化膜 外观1次/2h-检测SEA/重量2次/月61449-5水洗弹簧水洗不充分磷化后弹

13、簧表 面不够清洁61 .电导率过 高4检查纯水-操作者点检1次/2h49672.磷化槽液 成分不符要求2每班八次测量 磷化液浓度342无3.纯水电导 率超出工艺范围3每班四次对电 导率进行测定363无9-8喷粉弹簧涂层易剥74.喷枪堵塞2首件认可每班开机前对 喷枪进行清理342无9-9固化1.表面有杂质、气泡落防锈防腐性 能降低1 .粉质不符 合要求2来料检验由质保部负责 对粉质鉴定342无2.钩子未及 时更新2-每天更换钩 子-弹簧上勾位 置正确钩子更换纪录342无9-10.固化温度超差导致性能 下降抗冲击能力差71 .固化温度 太高,脆性增 大2 .固化温度 太高,厚薄不 均匀2-加温控装

14、置-加温度报警 装置成品检验规程 检验342无2同上目视检查100%336无9-11油漆漏补标记不清楚疲劳寿命下降 造成局部没油 漆7漏补2同上成品检验规程 检验342无弹簧涂层易剥 落防锈防腐性 能降低73培训目视检查100%236无10测力负荷过大或过 小的弹簧不能 检出不合格的弹簧 出厂装车后平 衡性较差乘客 感觉不舒服61测负荷高度 有偏差3-测力机由质 保部定期作 校验1每班测力前 对负荷高度由 检验员校对。236无弹簧表面磕碰, 涂层剥落,易锈 蚀.弹簧生锈弹簧使用寿命 降低弹簧早期断裂7772测力机有故 障3-测力机由质 保部定期作校验236无1塑纸破或未 包装好使弹 簧表面外露3用完好的塑 纸将每只弹 簧包装并堆 放整齐242无2堆放高,运 输中掉落4防止箱子堆 放过高256无1112成品检 验包装1疲劳寿命达不 到要求的弹簧 流出厂弹簧

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