降低汽轮发电机组轴系振动_第1页
降低汽轮发电机组轴系振动_第2页
降低汽轮发电机组轴系振动_第3页
降低汽轮发电机组轴系振动_第4页
降低汽轮发电机组轴系振动_第5页
已阅读5页,还剩7页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、降低汽轮发电机组轴系振动山东电建二公司汽轮发电机组创精品 QC小组小组简介小组名称汽轮发电机组创精品 QC 小组课题名称降低汽轮发电机组轴系振动成立时间2000.2注册日期2000.2注册号码LW-A-4-2000小组类型现场型组 长高金林发布人刘宏TQC教育情况全体成员都是中专及以上学历,文化素质较高,参加过TQC讲座,学习时间超过50小时。姓名性别年龄文化程度职务组内分工高金林男31大专专工组长张士涛男34大专主任生产负责张忠男32大专班长副组长刘春江男31中专副班长组员胡万畅男23大专技术贝组员刘宏女22中专技术贝组员、小组活动概况阶段活 动 内容进度P1 .选定课题,现状调查,提出目标

2、。2 .分析原因,确定要因。3 .制定对策,落实到人。2000.2-3D实施活动计划2000.3-8C试运中检查对策实施情况,效果对比及论证。2000.9A措施巩固,总结和下一步打算。2000.10三、选题理由汽轮发电机组本体安装在发电厂建设中具有核心作用,其轴系振动直接影响到机组的安全运行,公司已将轴系的振动值做为精品工程考核的主要指标之一,且在莱城电厂#2机组试运阶段因机组振动而多次停机进行处理,影响了机组整体移交工期与经济技术指标。因此,我们决定把莱城电厂 #1机组降低轴系振动作为本次QC小组活动的课题。四、现状调查我们针对刚刚施工过的莱城电厂#2机组进行了现状调查,搜取了相关的数据,整

3、理如下:莱城电厂#2机组试运轴系振动表:单位 um时间状态项目#1#2#3#4#5#6#71999、11、63000车专/分 负荷0 MW轴振27555658507542瓦振711723142661999、12、293000车专/分负荷300 MW轴振6.2353643.6536826瓦振451632101911从上表中可以看出,首次达到3000转/分时,轴系振动较好,但随着负荷的增加,轴振值也增大,最大达到 110um,瓦振最大达到 50um)经过试运过程的处理调整,将轴振最大稳定在75um5国内300MVWL组轴系振动优良标准为小于76um,莱城#2机组轴振值在优良范围内但接近优良标准的上

4、限,且试运中处理轴振问题的时间较长,处理的效果也不甚理想。其次,我们本着对精品质量的不懈追求,在工程技术上精益求精、更上一层楼的宗旨,小组决定制定更高的活动目标,来降低莱电#1机组的轴系振动值。五、目标确定及目标可行性分析1 .目标确定国家优良标准是轴振小于76um,而我公司近期安装的几台同类型机组的最大轴振值都在70-76um之间,所以我们将活动目标定为最大轴振小于70um)2 .可行性分析(1)小组成员大都参加过多台同类型机组汽轮发电机本体的安装,文化素质较高,并且具有丰富的现场安装实际经验,业务水平较高。(2)公司把降低轴系振动列为公司 2000年度科技进步攻关项目。 项目工地、工程处

5、上下非常重视,组织人员重点攻关。(3)在莱城#2机组试运过程中通过对机组负荷分配与阶梯形垫片布置的调整,使机组振动情况有所改观,我们已初步掌握了一定消除振动的经验。六、原因分析我们小组成员对近期投产的同类型机组及莱城#2机组的施工及试运情况进行了深入的研究分析,确定了影响机组轴系振动的因素,并绘制树形图如下:机组轴系振动大汽轮发电机组轴系振动因素树形图绘图人:高金林绘图时间:2000年2月26日七、要因确认我们对分析出的七条末端因素逐一进行了确认: 要因确认一:未进行全过程设备监造我们小组对莱城电厂#2 机组出现的的主要缺陷进行了调查分析,发现共有11 项主要缺陷,其中,设备本身引起的缺陷则有

6、7 项。而电厂仅在试车阶段进行监造,未进行全过程的设备监造。我们认为“未进行全过程设备监造”是要因。确认人:高金林 胡万畅 确认时间: 2000 年 3 月 2 日 要因确认二:设备到货验收不严我们小组到施工现场进行调查,发现设备到货后,大部分设备是物资公司在未通知工程技术人员的情况下进行验收的,有些设备只是简单地清点一下数量,或者仅检查一下外观质量,难以发现设备本身内在缺陷。我们认为“设备到货验收不严”是要因。确认人:张士涛确认时间: 2000 年 3 月 5 日 要因确认三:现场处理缺陷达不到工艺标准我们小组派刘宏到现场进行调查, 发现除了设备的主要缺陷以外, 还有一些次要缺陷,这些缺陷我

7、们通常是在施工过程中进行消缺处理。这些缺陷不是主要缺陷,只要进行适当的消缺,完全能够达到施工质量要求。如果有现场无法消缺的设备,我们按要求把设备返厂处理,直到合格才进行施工。所以我们认为“现场处理缺陷达到工艺标准”是非要因。确认人:刘 宏 确认时间: 2000 年 3 月 6 日 要因确认四:编写的施工工序卡不严密我们小组对莱电#2 机组的安装工序进行了调查分析, 发现制造厂家未提供安装工序说明书,而我们施工单位的安装工序要求不严密,可操作性差,造成施工人员在安装过程中随意性较大。我们认为“编写的施工工序卡不严密”是要因。确认人:刘春江 张 忠确认时间: 2000 年 3 月 6 日 要因确认

8、五:人员缺少专业培训我们对现场施工的人员进行了调查, 发现从事汽轮机安装的职工共有17 人, 其中没有新进厂人员,且都从事过2 台以上机组的施工安装,有比较丰富的安装经验。我们又通过工程处对这些人员进行了相关专业知识的试卷问答,全部合格,且13 人的成绩达到 85 分确认时间:2000年3月7日以上。我们认为“人员缺少专业培训”是非要因。确认人:高金林 要因确认六:汽缸膨胀量与转子胀差控制不力我们小组到莱电#2机组现场进行了调查,发现机组启动前如果进行充分的暖机,胀差就能够控制在规定要求之内,避免产生动静磨擦。我们认为是非要因。确认人:张士涛确认时间:2000年3月7日 要因确认七:低压缸喷水

9、系统管路内部易堵塞我们在现场发现,由于喷水减温系统管路复杂,管径较细,容易堵塞,导致无法正常喷水,而使低压缸排汽温度偏高,影响了机组的振动。我们认为是要因。确认人:胡万畅刘春江确认时间:2000年3月8日 要因确认八:氢冷器的温度控制调节阀位置不合理我们在试运过程中发现,氢冷器温度调节阀装在进水管路上,氢冷器顶部易窝存空气,致使冷却水循环不畅,造成氢冷器局部温度过高且四角温度不一致。我们认为是要因。确认人:张 忠确认时间:2000年3月8日通过要因确认,我们共找出了5条主要原因,分别是:未进行全过程设备监造、设备到货验收不严、编写的施工工序卡不严密、低压缸喷水系统管路内部易堵塞、氢冷器的温度控

10、制调节阀位置不合理。八、对策制定针对确定的要因,我们小组认真讨论,制定相应对策并确定目标。绘制对策表如下:对策表主要 原因对策目标措施人时间及地占 八、未进行 全过程 设备监 造对设备进 行现场监 造设备制造质量 应符合火电 施工质里检 及评定标准 中有关要求1.向电厂建议派人进行全 过程设备监造2、派小组成员与电厂人员 共同对关键工序进行监造, 提高设备出厂标准高金 林2000.2-6上海汽轮 机有限公 司;施工现场设备至IJ 货验收/、严严格设备 到货检验 制度主要设备尢重 大质量缺陷, 辅助设备无外 观缺陷1、严格设备到货验收制度 和程序;2、加强设备开箱时与物资 公司联合验收,发现问题

11、及 时与厂家协商处理张忠2000.2-6施工现场编写的 施工工 序卡不 严密编写严密 的施工工 序卡工序卡编写严 密,并易于操 作1、与制造厂联系,索取相 关的安装工序资料;2、组织小组成员讨论,编 写严密的施工工序卡;3、通过安装前的技术交 底,强化施工人员对安装 工序重要性的认识。张士 涛2000.3-7施工现场低压缸 喷水系 统管路 内部易 堵塞施工过程 中加强对 喷水系统 管路清理提高喷水系统 管路内部的清 洁度,不发生 堵塞1 .安装中对减温水管路 内部进行酸洗;2 .试运中加强对喷水系 统的冲洗。高金 林.2000.8施工现场氢冷器 的温度 控制调 节阀位 置不合 理改变氢冷 器的

12、温度 控制调节 阀位置发电机四角氢 冷却器温度差 值控制在5oC内1 .申请设计变更;2 .将发电机氢冷器温度 调节阀改至回水管路上3 .试运中加强运行监护张士 涛2000.7-8施工现场九、对策实施实施一、1、在制造厂进行设备组装、调试时,项目工地与电厂联系,并受电厂委托,派我小 组的专工高金林同志到制造厂家进行设备监造,对发现的问题及时反馈到制造厂,进行 了处理,消除了设备的缺陷隐患,确保加工制造缺陷不遗留至现场。在监造中发现缺陷情况统计如下表:序不符合项内容处理情况1对汽封间隙抽查发现部分偏大对发现部分全部更换,重新调整2部分隔板静叶片上有焊珠全部打磨清理干净3轴瓦鸨金接触角不均匀修刮至

13、符合要求4低压6、7级隔板膨胀缝偏小用气焊割出膨胀缝5建议设备出厂前保护好,防止生锈设备出厂装箱前涂油进行保护6低压内缸人孔门螺栓与内缸焊缝易开裂改进螺栓焊接工艺,由碰焊改为僦弧焊2、12月5日上海汽轮机厂做转子动平衡时,高金林同志参与了有关调试项目,学 到了一定减小轴振及调整转子做动平衡的理论知识。动平衡情况如下:首次 3000r/min : V1=3.1573 mm/s V2=2.771975mm/s 经过 3 次平衡块的调整, 振动数值为:3000r/min : V1=0.212mm/sV2=1.2164292mm/s达到了制造厂出厂标准(制造厂出厂标准值优良小于1.3mm/s)。实施二

14、、1、我们小组与项目工地物资公司协商,共同制定了汽轮发电机组安装设备到货检验程序,在设备到货验收过程中,物资公司要通知我们小组派人员参加设备验收,到货验收清单要由多方签字方可。2、在现场施工过程中,工程处派专人负责设备开箱及施工过程中的质量监督,发现问题及时与制造商联系处理事宜,对现场处理达不到出厂标准的缺陷均返厂处理。1#机组现场处理缺陷情况:序缺陷情况处理结果1前箱台板局部变形,最大间隙为0.38mm现场台板与轴承座对研,用0.05mm塞尺检查不入2轴瓦垫块与轴承座洼角接触不好现场研刮,接触均匀,用 0.03mm 塞尺检查不入3高压内缸定位销孔偏斜现场重新攻丝4低压缸2块台板地脚螺栓孔错位

15、将地脚螺栓孔加工成椭圆形5发电机#5、#6轴瓦鸨金砂眼严重,有明显的 划痕现场修刮处理,与转亍对研,接 触均匀,将砂眼消除6发电机密封瓦椭圆度超标返厂更换合格的密封瓦7发电机#5、#6轴瓦支座垫块与轴承座间有楔现场加工楔形垫片,对研至接触形间隙均匀实施三、1、小组人员先向制造厂商索取相关的设备安装工艺规程。2、小组根据厂家提供的设备安装工艺规程,编写了严密的施工工序卡。例如:发电 机中心找正后,反复进行了负荷分配和阶梯垫片的布置,减少了发电机负荷不均对轴振的 影响。莱城电厂#2机组发电机负荷分配情况:在莱城电厂#2机组试运中,我们将发电机底部平垫片改为总厚度1.45mm的阶梯垫片,轴振略有下降

16、,但效果不明显,经检查发现发电机定子阶梯垫片布置后,中间位置存在间隙,最大为1.0mm,在定子四角用顶丝拧紧,振动爬升,取消后,在定子中间将顶丝拧紧,振动减小,本!据现场情况对#1机的阶梯垫片厚度进行了调整,将总厚度变为1.05mm,效果比较理想。#1机负荷分配情况如下:0.450.30 .0.150.153、组织施工人员参加公司在莱城工地举办的质量管理知识讲座,提高了职工的质量意识和精品工程意识。通过班组内培训园地、技术交底等形式,对职工进行业务技术知识的 讲解,进一步提高了施工人员按图纸、标准、工序管理卡进行施工的自觉性,使安装工作 严格按规定的程序进行。实施四、为使低压缸排气温度达到运行

17、规程要求,施工过程中对喷水减温系统管路内部进行 了认真的清理和检查,试运前预先投入系统进行管路酸洗,然后在试运过程中加强对喷水 系统的冲洗,确保无堵塞现象。试运过程中则加强了低压缸排气温度监控,以减少对机组 振动的影响。实施五、经过莱城#2机试运中对发电机氢冷器冷却水系统检查,发现氢冷器温度调节阀装在 进水管路上,氢冷器顶部易窝存空气, 致使冷却水循环不畅,造成氢冷器局部温度过高且 四角温度不一致。在莱城 #1机施工中我们征得设计院同意,进行了设计变更,将温度调 节阀改到回水管路上,在莱城 #1机试运中效果良好,确保了氢冷器四角温度一致。莱城#2机氢器冷却器冷却水系统示意图氢冷器回水莱城#1机

18、氢器冷却器冷却水系统示意图氢冷器十、效果检查1 .实现了小组活动的目标:通过以上措施的实施,莱城 #1机组轴系振动值最大为54um,且一次启动成功,达到了预期目标。2 .活动前后机组轴系振动值的比较:机组轴振值(3000r/min )单位um编R#1#2#3#4#5#6#7莱城#2机27555658507542莱城#1机11.5395440453活动前后机组轴系最大振动值的比较:(单位:urn)3 .机组投产后,连续运行132天,机组轴振值一直保持在机组移交时的水平。4 .机组轴振值的减小,保证了机组的安全经济运行,对机组申报世界吉尼斯世界记录起 了决定性作用。十一、巩固措施1、将轴瓦清理安装施工工艺和氢冷器冷却水管道安装工艺上报工程处,纳入汽机专业施工细则中,在以后的机组施工中严格执行。2、把机组在施工和试运中存在的问题及处理方案汇总成册,作为探讨课题来提高安

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论