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文档简介

1、降低河 50 丛式井组躺井率摘 要:河 50 丛式井组 1989 年 5 月投产,是当时全国最大的陆上采油平台,经过 20 年的开发,河50 丛式井组呈现出井网瘫痪、产能低、油井躺井率高的状况。 2008 年 9 月至 2009 年 8 月河 50 丛式井组躺井率高达 6.2%。因此对河 50 井组的 26 口油井躺井的原因进行分析,由于造成躺井主要原因是井身结构复杂、地层流体矿化度高、冲次过高,对此制定如下对策从而达到降低躺井率,加强稳产基础,进一步改善油藏开发效果。关键字:井斜;偏磨;躺井率中图分类号: P631.8+11、概况河 50 丛式井组目前有油井 52 口,水井 16 口,最大井

2、斜角在 19-63 度之间,其中大于 40 度的有 30 口,且二次开发的井大多采取轨迹绕障钻井,形成了复杂的井身结构(如图 1-1),导致躺井率较高,严重影响开发效果。统计 2008 年 9 月至 2009 年 8 月,河 50丛式井组平均开井53 口,累计躺井 26 口,躺井率为6.2%。图 1-1 钻井时三维防碰扫描设计示意图通过对躺井分类汇总,断脱和管漏是造成河 50丛式井组躺井主要原因。通过对躺井作业现场的监督发现造成断脱、管漏有三个主要原因:井身结构不规则、冲次过高、含水高矿化度高。2.1 井身结构不规则。河50 丛式井组内油井多为斜井,井斜角较大,造斜点偏上,方位角变化大,由于油

3、井多为绕障钻井,造成方位角更加多变,井筒不规则,井底管柱挠曲不规整,易形成多处偏磨段2.2、含水高矿化度高。河50 丛式井组地层流体化验数据整理分析,地层水矿化度较高,沙一沙二单元为 22000-30000mg/l、沙二下稳为 40000-60000 mg/l、沙三中为 42000-200000 mg/l;水型为氯化钙型,平均含水 91.7%,高矿化度和高含水易对管杆造成腐蚀,且容易结垢,而腐蚀又加重了偏磨。如图2-1 河 51-斜 100 井抽油杆腐蚀实物图,提原井管泵上第四根节箍以下 1 米处腐蚀处 7mm 圆洞。2.3 冲次过高。河 50 平台均为 600、700 型高原机,冲程均采用最

4、大冲程 5 米或 6 米。 9 月份有 5 口井冲次达到 2.7 次/分钟,冲程 6 米,运动速度达到 32.4 米/分钟,运行速度过快,造成失稳弯曲形成偏磨,又加重井身不规则段的偏磨,加快了管漏和断脱。通过对同层系生产参数不同的井生产周期进行对比,对比 5 井次,平均冲次快 0.8 次/分钟,冲次低生产周期比冲次高生产周期平均长 510 天。3、制定对策3.1、针对因井身结构导致偏磨状况采取防偏磨、优化管柱结构措施。、对方位角变化大、井斜度大的井,根据作业现场偏磨情况,对偏磨轻微的7 口采取下抗磨副及抗磨节箍,生产周期由220 天延长至 313 天,而对于偏磨较严重的 8 井采取内衬管加II

5、 型抗磨节箍,生产周期由 217 天延长至 341 天。通过表 3-1、表 3-2 对比发现效果较好,大大延长了生产周期。优化设计:在作业井上作时,认真查阅井身轨迹资料,优化管柱结构,根据地层能量情况,选择合理的泵径,使泵深尽可能的下在造斜点以上或斜度小的位置,避开方位角变化大的井段,减少因斜度大或方位角变化大对管柱造成的偏磨,共治理5 口井,生产周期由 179 天延长至 323 天。表 1 优化设计治理状况统计表井号 开井日期泵深 造斜点深度 /斜度 最大井斜深度 /斜度 优化前生产周期优化后生产周期前 后3.2、针对地层流体矿化度高出现的腐蚀、结垢采取加缓蚀剂、阻垢剂或下入防腐杆等井下工具

6、措施。加缓蚀剂:对作业中发现腐蚀、结垢严重井,采取定时、定量由井口加缓蚀剂、阻垢剂的措施。共有7 口井进行地面加药,生产周期由252 天延长至 261 天。下入防腐工具:同时对部分井采取下防腐杆措施,共实施 2 井次生产周期由 201 天延长至 287 天。3.3 针对因冲次过高导致的偏磨、 杆疲劳、负荷大等问题,采取优化生产参数。到 2009 年 12 月份,对冲数在 2.2 次以上的井进行调参,共实施了 11 井次,自该措施实施后, 平均冲数由 1.9 次/分降为 1.54 次/分,河 50 丛式井组躺井率明显降低。4、实施效果今年 1-8 月份河 50 丛式井组躺井率 4.1%,较去年同期的 6.2%下降了 2.1%。节约作业费用 96 万元。(以 2010 年河 50 月均开井数 54 口,躺井率较去年下降了 2.1%折算减少躺井 8 井次,一口井平均作业费用12 万元,共节约作业费用 96 万元)减少作业时间 40 天,多增油 200 吨,经济效益 40 万元。(以每口井躺井作业周期 5 天计算,则减少躺井 8 井次,累计减少作业周期 40 天

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