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文档简介

1、DCS失电总结及事故预案一事故前机组工况主要参数:机组负荷:260MW主气压力:13Mpa再热蒸气压力:1.5Mpa主 /再热气温:530r /530 C 真空:-84.75KPa 汽包水位:-150mm 高、低加 投入 协调投入机侧主要运行设备: 21 汽动给水泵运行、电动给水泵 2800r/min 陪转、 21 凝结水泵运行、 21 循环水泵运行、 21,22 水环真空泵运行。炉侧主要运行设备:双侧引、送、一次风机运行、 21 密封风机运行、 21、 22、 25 磨煤机运行、两侧空预运行,给水主路电动门开启。电气系统运行方式:500KV一、二串合环运行、厂用电源已切至 20高厂变 带、

2、01 启/备变空载运行、 保安系统运行方式正常、 20柴油发电机处热备用状态。 二事故及当时处理情况负荷300M, DCS电源突然失去,所有DCS操作员站和工程师站全部死机, 画面失去监视及所有的联锁逻辑功能。 这种紧急情况下, 一切从抢险出发, 在电 科院人员统一指挥下, 发动了当时能马上调动的各单位的人力资源, 成功进行了 事故处理,保全了设备安全。回忆当时的主要操作步骤如下:1.1 汽机方面:1) 首先检查机组已跳闸解列,厂用电已成功切换至启备变,保证设备 能正常启停,DEH和旁路系统未失电,机组应能安全停机;2) 旁路快开后,马上切至手动迅速关闭高低压旁路;3) 就地启交流润滑油泵和顶

3、轴油泵,确认油压正常;4) 迅速关闭主汽母管疏水和再热母管疏水,保证锅炉处于闷炉状态;5) 确认循环水泵正常运行,这样循环水对疏水和排汽还能保证一定冷 却作用,对凝汽器危害不致过大;6) 凝结水低缸喷水、扩减温水未能开启,水幕喷水已开联开(这些阀门DCS失电后的状态还需热工方面进一步的确认),后除氧器很快满 水(但据热工检查除氧器上水调门失电后应该在关闭状态,待进一步确认),就地停止凝泵运行。发现高压侧凝汽器温度达114C,最高达 188r ,就地运行锅炉上水泵,少量投入低缸喷水和水幕喷水, 凝汽器高、低压两侧均降至 70C左右时。考虑防止凝汽器温度骤升 骤降对凝汽器造成损害,停止上水泵,保持

4、凝汽器自然冷却。7) 检查密封油状态,发现工作正常,氢压未降,定冷水工作正常;8) 开始时有通过手动控制辅汽至轴封旁路电动门维持一定轴封压力 (据热工分析辅汽联箱至轴封联箱供汽压力调节阀在失电后应在全 开位,待进一步确认) ,防止从轴封处进过多冷气,后经检查盘车电 源,确认在盘车能正常投入的情况下,很快通过硬手操开真空破坏 门,停真空泵,真空基本到零时,停止轴封。在不是很清楚当时各 部分具体情况的状况下,停止 #1 机组向 #2机组供应辅汽;9) 因锅炉已闷炉,汽包水位无法监视,给水系统也无法监视,就地停 电泵、汽泵和汽前泵,就地启电泵辅助油泵,确认汽泵润滑油泵正 常运行,盘车停止;10) 整

5、个过程中DEH中振动、瓦温和就地回油温度正常,并安排电建人 员在就地进行连续监测;11) 转速到0后,投入盘车,开始盘车电流在 22A24A之间摆,几分钟 就稳定在22A,就地晃度正常,DCS恢复后晃度28卩m证明机组状 况良好;1.2 锅炉方面:1) 锅炉迅速手动打闸;2) 通过硬接线联跳一次风机、磨煤机、给煤机和减温水总门,派人员就地 检查确认;3) 派人上就地停送、引风机和密封风机,检查润滑油泵运行正常;4) 手动关闭过、再热器减温水电动门、风机出入口门,手动关闭连排去定 排手动门;5) DCS画面正常后关闭烟风系统所有挡板;6) 全面检查炉侧各项参数正常;操作基本完成后,全面检查机组各

6、设备,未发现设备损坏情况。 10:30 机侧DCS系统基本恢复,送辅汽供#2机组暖气。当天DCS系统曾先后又四次出现死机 画面全红的现象,后经检查发现是由于SIS系统已与DCS通讯,而由于几天前曾 对DCS系统测点进行了一次优化,删除了不少无用的测点信号,但在SIS系统中 未做相应改动。SIS系统与DCSS统采用TCP/IP通讯方式,SIS仍不停的发送该 部分数据的发送请求,DCS无法回应,从而导致网络堵塞,系统瘫痪。另外,从目前所有的信息来分析,DCS系统两路24V电源,一路来自保安段, 一路来自UPS,由于两路电源偏差大,从而使至DCS勺变压器故障,是导致此次DCS 电源全部失去的可能主要

7、原因。04:40所有运行设备打至就地位,DCS系统整体 进行了一次下装。二更进一步优化的事故预案这次事故处理虽然很成功, 但也给大家敲响了一个警钟, 必须先行做好这方 面的事故预案,在出现任何紧急事故时都能做到忙而不乱, 有序的完成抢险工作, 确保人身和设备的安全。从DCS失电这件事来讲,这次事故处理应该是非常成功的,处理方法和步骤 基本正确,还要做进一步优化的话就还可以从以下几个方面着手:1) 首先检查厂用电已正常切换至启备变,发电机解列,检查机组已跳闸, 查看最高上升转速;2) 先通过硬手操启动交流润滑油泵,就地启动顶轴油泵,确认状态正常;3) 锅炉迅速手动打闸;4) 应该通过硬接线能联跳

8、一次风机、磨煤机、给煤机和减温水总门,派人员就地检查确认;5) 检查旁路开启状况,迅速手动关闭,保证锅炉闷炉;6) 真空破坏前,通过手动开启辅汽至轴封旁路电动门维持轴封压力,防止 进冷气造成轴封碰磨;7) 迅速关闭主汽母管疏水手动门、高排逆止门后疏水手动门及再热母管手 动门;8) 派人上就地停送、引风机和密封风机,检查润滑油泵运行正常9) 手动关闭过、再热器减温水电动门、风机出入口门,手动关闭连排去定 排手动门,关闭烟风系统所有挡板;10) 失电后密封油系统应能维持初始状态,但应去人迅速确认,否则应马上 安排排氢。确认循环水和定冷水状态;11) 出现DCS失电这种情况时,各运转设备的状态无法及

9、时掌握,从保护设 备的角度出发,能停运的设备应尽快停运。汽泵应马上打闸,检查润滑 油泵运行正常,汽前泵就地停运;12) 失电后电泵最小流量阀失电后应该打开,电泵能短暂维持运行,安排人 员上电泵、除氧器及主给水电动门和旁路调门位置(据热工人员分析给 水旁路调门应在关闭位) ,在能确认电泵正常的情况下可以考虑手动给汽 包上满水再停电泵,但只要锅炉闷炉情况良好,锅炉汽包允许,应尽快 启动电泵辅助油泵,停止电泵运行。从这次的事后的结果来看,在这个 负荷灭火,闷炉及时,锅炉欠水状态危害也不至于很大;13) 如果主再热疏水手动阀关闭及时,循泵保持运行,凝汽器温度应该上升 不大,为防止意外发生,应停止凝泵运

10、行。在凝汽器温度不是很高的时 候(如80C以下),可以通过关闭除氧器上水电动门,启动锅炉上水泵 来维持凝结水压力,手动投入水幕喷水、疏扩减温水和三级减温水,保 证其在合适压力,给凝汽器降温。在凝汽器温度很高时,应尽量不投入 凝结水减温水,防止骤热骤冷造成凝汽器变形,保持其自然冷却;14) 在盘车电源确认可靠后,应尽快破坏真空,停止真空泵运行,真空到 0 停轴封;15) 安排人员从DEH和就地连续观测瓦温、振动和回油温度等机组情况;16) 转速到零投入盘车,检查其盘车电流是否正常,DEH和就地测量晃度正常;17) 全面检查机炉侧所有设备的状态,确认设备无异常状况;厂用电失去的事故预案作:再做进一步的引申, 假设厂用电不能成功切至启备变, 可以设想应有如下操1) 迅速启动柴油机,保证保安源电源正常;2) 应尽快启动保安段上所带的交流油泵,顶轴油泵,空侧密封油泵,氢侧密封油泵,小机润滑油泵, 风机的润滑油泵,投入空预器盘车, 两台油 泵同时运行时停止直流油泵运行;3) 检查密封油压情况,视情况决定是否需要马上排氢;4) 迅速

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