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文档简介

1、-!降低10KV配电线路的跳闸次数崔坝供电所QC小组QC小组简介成立时间:2011年4月26小 组 名 称小组类型现场型注册日期20011.04.26注册编号ESGD-QC-081受TQC理论教育情况人均56小时恩 施 崔 坝 供 电 所QC小组项目分工姓名性 别年 龄文化程度职务工种原创侯继武男27本科副所长组长贺德发男48初中技术专责成员活动时间11年04月26活动情况F*>活动次数143次、选题理由1低V配网是配电企业生产销售环节的重要组成部分,它的安全经济运行直接关系到用户和供电企业的切身利益。10KV配电线路异常跳闸反应出设备不健康的运行状况。10KV配电线路频繁的跳闸既 影响

2、到用户的正常生产、生活,造成不良的社会影响,又加大了巡线 人员的劳动强度,增加了供电企业的人工成本,降低了供电企业的供 电可靠性,从而影响到公司各项生产、经营指标的完成。2010年初公司给崔坝供电所下达的10KV配电线路年度跳闸控制目标为15次,截止2010年底,全所10KV配电线路累计跳闸14 次,虽然较好的完成了全年的控制目标, 但统计数据显示在供电所管辖的5条10KV配电线路中,仅崔坝供电所所管辖的崔108斑竹园、崔109公龙线2条10KV配电线路全年累计跳闸次数高达 10次,占到整个全所2010年累计跳闸次数的71.43%。本小组决定把这2条10KV配电线路作为“目标线路”把“降 低目

3、标线路的跳闸次数”作为今年QC活动的课题。、现状调查本小组以2010年崔坝供电所10KV线路跳闸报表为统计依 据,得出统计图表如下。由表 3-1和图3-3可见,2010年目标线路2跳闸次数占到全所10KV线路跳闸次数的比率高达 71.43%,是影响我所10KV线路跳闸指标的重要因素。月份全所10KV线路跳闸次数目标线路 跳闸次数占全公司10KV线路 跳闸次数的比率备注1月002月003月11100.00%4月2150.00%雷雨大风恶劣天气5月3133.33%6月22100.00%雷雨大风恶劣天气7月11100.00%8月200.00%9月11100.00%1(月11100.00%11月111

4、00.00%12月00累计141071.43%表3-12010年目标线路跳闸次数统计表全所跳闸次数 目标线路 跳闸次数图3-22010年目标线路跳闸次数与全所跳闸次数对照图按跳闸原因统计按保护动作统计跳闸原因次数占目标线路累计 跳闸次数的比率保护动作次数占目标线路累计跳 闸次数的比率雷击330%速断880%大风110%树障330%小动物110%台区故障220%过流220%表3-3 2010年目标线路跳闸原因及保护动作统计表雷击EI大风树障口小动物台区故障口过流 速断图3-42010年目标线路跳闸原因及保护动作分析图100%90%80%70%60%60908050%40%Z30%20%10%0%

5、口雷击口树障台区故障 口大风小动物图3-5 2010年目标线路跳闸原因排列图由表3-3、图3-4和图3-5可见,影响目标线路跳闸次数多的最大因素是雷击、树障和台区故障。M本次QC活动目标:把目标线路的跳闸次数从2010年累计10次下降到2011累计4次(图3-1)。图4-1 QC活动目标图制定目标的依据:2010年供电公司按9次/百公里.年的计算标准,计划将目标线路总跳闸次数控制为14次/年(表4-1)。但2010年目标线路累计跳闸已达到10次,为了完成2011全年的指标值,预计2011年可将目标线路的跳闸次数控制在 4次/年,从而将百公里.年的跳闸次数降至4次,达到并优于公司的考核标准。序号

6、线路名称线路长度(KM2010年度计划跳闸控制次数1公龙线35.66842中村线34.14533斑竹园线37.01744姚湾河线18.2042小计125.0341410KV配电线路跳闸控制次数分解表(部分)表3-12007年*供电公司a图5-1引发目标线路跳闸次数多的因果关系图标 线 路 跳 闸 次 数为了尽快的查找到目标线路跳闸次数居高不下的原因,QC活动小组在生产副总的大力支持下,发动机关部室和供电所人员,于 2011年6月下旬,对目标线路进行了一次为期5天的全面巡查。根据巡查情况绘制因果关系图如上(图5-1)通过到气象局查阅资料汇制出*市雷区分布示意图如下(图4-2),目标线路的地理位置

7、刚好为于雷区。飞iff、i、 八匚 t心V目标线路纱 匕d所在地理位置飞 < -丿§27 : " e.0、一皿y鹫間一*十、i /,/、XI.f /- 丿f吟一芒' -H7厂0? 3J*几S /手"-T八才.市雷区分布示意图H-b:1丄一图4-2全体组员对各末端原因进行集中讨论和分析,一致通过以下几个末端原因为要因。II 1.雷区、龙卷风多发区4.1熔断器不规范I2.10KV线路设计缺陷5.低压出线不规范3.避雷器和接地装置不规范6、巡视不力针对以上六大要因,制定了对策表(表 5-1)。序号要因现状调查目标措施执行人完成时间1雷区、龙卷风多发区新河线

8、部分悬瓷瓶有雷击放 电痕迹,新湖线、红卫线低 值瓷瓶较多,部分台区10KV 避雷器有雷击放电痕迹。且 龙卷风易引起倒杆断线灾 害。加大设备 的绝缘强 度更换低值 瓷瓶,拉加 防雷设施。*2007-7-30210KV线路设计缺陷红庙线与新河线057#-062#同杆架设,测得上下层横担 间距0.6米,低于标准值0.8 米的要求。杆塔刚好位于河 堤,鸟害引起线路跳闸时有 发生。同杆线路 横担之间 的最小距 离大于0.8 米变更设计 方案。更换 直线横担12根。安装驱鸟器。*2007-7-153避雷器和接地装置不规范部分台区10KV避雷器接地 不规范。部分台区低压配电 柜(箱)无低压避雷器或低 压避雷

9、器接地不规范。避雷 器和接地装置未定期测试。避雷器和 接地装置 安装规范 且定期进 行测试加强避雷 器和接地 装置的管 理,定期进 行避雷器 试验和接 地电阻摇 测。*2007-7-204熔断器不规范部分台区10KV熔断器用铝 丝代替。部分台区10KV熔断 器和低压熔断器未按标准配 置。按配变的容量配置按标准配 置和安装 高低压熔 断器。*2007-7-105低压出线不规范部分台区低压出线无任何保 护,采用直通方式。所有低压 出线设置 过流和漏 电保护加装配电柜(箱)及低压出线保护装置*2007-7-156巡视不力部分高、低压线路有树障。 部分台区爬藤已接近 10KV 避雷器和穿墙套管,甚至伸

10、 进台区高压室。部分杆塔爬 藤顺拉线已接近导线。部分 变压器严重缺油。目标线路 零树障,无 爬藤。变压 器油位正 常对目标线 路进行一 次彻底的 清障。对所 有配变油 位进行一 次全面检 查。*2007-7-5表5-1 要因对策表对策一:目标线路位于雷区,加之“避雷器和接地装置不规范”加大了雷击跳闸的几率。针对这一现状,我们投入了19200元,更换了新湖主线、线卫主线和新河线600片低值和零值瓷瓶。投入了 15300元更换了部分10KV避雷器及低压避雷器,并规范了所有避雷器的接 地,所有接地装置均达到了 “三位一体”的接地规范。同时开展了为 期一个月的接地电阻摇测,对不合格的接地装置进行了更换

11、。以上措 施大大提高了设备的绝缘水平和防雷能力。对策二:“ 10KV线路设计缺陷”是鸟害频发的主要因素。针对这一现状,我们对红庙线与新河线同杆架设的058#-061#杆进行重新设计,投入了 5250元更换了横担12根,使同杆线路横担之间的最小距离达到规程的要求,同时在鸟害频发地段安装了 5台风能驱鸟器。对策三:“熔断器不规范”、“低压出线不规范”、“巡视不力”直 接导致台区故障引发10KV配电线路跳闸。针对这一现状,我们投入 了 7800元对所有配置不合理的10KV熔断器和低压熔断器进行了更换。投入了 3100元对台区10KV下火线进行改造,更换为绝缘线。投入了 25600元对低压出线“直通式

12、”的台区进行了改造,增加了配电柜(箱)和保护装置。针对树障和爬藤引发的安全隐患,我们于7月上旬组织供电所人员,开展了一次为期 10天的“全面清障”活动,清除树障385棵,消灭了所有设备上的爬藤,对35台缺油配变补充了变压器油。同时我们还修改完善了设备巡视制度,加大了对巡视人员的考核力度。八、2007年7月实施了“要因对策”后,线路跳闸次数得到了较好的控制。2007年下半年目标线路的跳闸统计表(表 7-1)及2007年目标线路跳闸次数占全公司10KV线路跳闸次数比率的分月对比图图7-12007年目标线路占全公司10KV线路跳闸次数比率分月对比图上半年 下半年(图7-1)如下。月份全公司10KV线

13、路跳闸次数目标线路 跳闸次数占全公司10KVS路 跳闸次数的比率目标线路跳闸原因7月1119.09%龙卷风自然灾害8月1715.88%恶劣天气,雷击引起跳闸9月800.00%10月8112.50%不明原因跳闸11月5120.00%外力破坏,三相短路跳闸12月600.00%累计5547.27%表7-12007年下半年目标线路跳闸次数统计表由表7-1和图7-1可见,QC活动后目标线路跳闸次数占全公司10KV线路跳闸次数的比率明显降低(剔除11月份外力破坏因素的影响),目标线路累计跳闸次数占全公司10KV线路累计跳闸次数的比率从上半年的21.74%下降到下半年的7.27%,下降了 14.47个百分点

14、,目标线路的跳闸次数也由上半年累计10次下降到下半年累计4次。图7-22007年上半年和下半年冃标线路跳闸原因对比图上半年下半年由图7-2可见,QC活动后目标线路因雷击、鸟害和台区故障 引 起跳闸的次数明显减少。图7-3 QC效果对比图OQ活动前 Q活动目标值 P DC 后由图7-3可见,正因为本次QC活动运用了科学的活动方法,从 众多“末端原因”中找到了真正的“要因”,然后进行了深入的“要 因分析”,制定了正确的“要因对策”,最后通过扎实的“对策实施” 取得了 QC活动的预期效果。效益分析在经济效益方面:1、QC活动后,目标线路的跳闸次数大幅减少,刘格供电营业所的供电可靠性由上半年累计值99

15、.4522提升到下半年累计值99.7754。根据供电可靠性同比计算,目标线路少损电量3.35万KWH,增收1.54万元。2、大大减少了巡线人员的劳动强度,同 比降低供电企业的人工成本2124元。3、避免了因频繁跳闸导致用户 生产中断或原料报废而引发的理赔纠纷。在社会效益方面:1、供电企业在广大电力客户中树立了优质服 务的良好形象。2、维护了社会正常的用电秩序和良好用电环境。&八、巩固措施U1、今后还要进一步加大对雷区的数据统计和分析,对雷击多发点考虑加装放电间隙和避雷器。2、加强10KV避雷器和接地装置的管理,在雷雨季节前安排计划对10KV避雷器和接地电阻进行测试。 同时,低压避雷器的

16、管理也 不容忽视,它对设备防雷也起到至关重要的作用,所有配电柜(箱) 的低压避雷器均要正确投入,纳入管理的范围。3、采用技术手段防止鸟害。鸟类活动引起线路相间短路跳闸,鸟巢和鸟粪也有可能导致绝缘子绝缘下降而引起线路接地和跳闸。4、加强台区设备巡视管理,避免台区管理员因责任不清而对设备隐患视而不见现象的发生。5、对其它“非要因”的末端原因也要进一步的分析并制定相应的措施,努力把10KV配电线路的跳闸次数降到最低。QC活动激发了广大职工参加企业管理、改进设备运行质量的积极性和创造性,为2008年我公司全面开展“安全生产精细化管理年” 打下了坚实的基础。线路km。达到如何降低农村配网线路跳闸率时间:

17、2012-6-7作者:欧阳观峰寻乌县是南方典型的山区县,到2012年4月止,寻乌县供电公司管辖有10kV配电34条,10kV线路长度974 km,配变台数959台,220/380V低压配电线路共计 2428多2011年全年10kV配电线路跳闸次数共计107次,达到10.98次/千米 年,全年故障接地31次,全年烧坏配电变压器9台,由此可见该公司配电网络还十分薄弱。对于农村电网还没有改造到位的山区县供电企业而言,如何降低线路跳闸率是一个日常工作中需要面对的迫切问题。笔者现就农村配网线路跳闸的主要原因进行分析,并提出降低线路跳闸率的主-!要措施进行探讨。、农村配网线路跳闸的主要原因据2011年有关

18、数据分析,该公司配网线路跳闸的主要原因有:1、雷电原因引起的跳闸 44次,占全年跳闸次数的41.12%。2、大风引起线路相间短路、断线或树、竹等碰到导线上引起的瞬间跳闸28次,占全年跳闸次数的26.16%。3、公变或专变用户、小水电上网电站的计量装置、跌落开关、避雷器、绝缘子、设备线夹等故障引起的跳闸21次,占全年跳闸次数的19.62 %。4、线路老化、线径过小,过负荷、过流引起的跳闸10次,占全年跳闸次数的9.34%。4次,占全年跳5、道路上行驶的车辆撞断、倒电杆和村民砍树等外力破坏引起的跳闸闸次数的3.73%。二、降低线路跳闸率的主要措施(一)高标准做好规划设计。1、搞好现场勘查,充分掌握

19、拟架线路所在地的经济社会发展状况、负荷发展趋势及气候、水文、地理、地质等环境资料。2、从经济、技术、环境等因素综合考虑,按照设计规范确定合理的线路走向、档距、杆型、导线、配变规格及设置地点。3、在规划上考虑配电线路逐步实现”手拉手"或环网供电。(二)严要求把好建设改造施工工艺质量关。1、把好设备采购关,对采购进的设备如变压器、避雷器、绝缘子等要检验、试验。2、按照国家电网公司有关规程规范和标准设计图纸施工,不得随意改变档距、拉线方向和角度,特别要把好变压器接地隐蔽工程质量关。3、把好工程验收关,对不符合规程规范之处不能迁就,应责令返工,整改合格后方可投运。4、在电网建设改造中,积极采

20、用具有可靠性高、小型化、标准化、无油化、集成化、低能耗、少维护等特点的新技术设备。(三)强化雷击防范措施雷电原因引起的跳闸占全年跳闸次数近一半,做好防雷击措施至关重要。1、严把设备选型关,农网一二期,该公司10kV配电线路采用 P-15T型双裾针式绝缘子,因雷击针式绝缘子事故,引发10kV线路接地相关短路故障比较多。针对以上现象,对于新设计线路尽量采用P-20T型瓷绝缘子或PS-15T型支柱绝缘子来提高线路的耐雷水平。2、10kV配电线路受雷击的可能性大,应在10kV架空线路易受雷击的线路上安装线路氧化锌避雷器,特别对于新安装的配电变压器、断路器、电缆头等。避雷器及引下线应安装规范,满足雷电流

21、泄放要求,并应在10kV配电变压器的低压侧一定要安装低压避雷器,以防雷电流从低压入侵变压器,损坏变压器等设备。3、对个别金属杆塔、特别高的杆塔、终端杆处应装设避雷器,防感应雷。4、装设分支开关及分段开关,在分支开关及分段开关设置无时限电流速断保护,并与馈线的过流保护相配,减少事故停电范围。5、台线责任人要加强巡视检修维护,确保防雷设施和接地装置完好,在线路遭受雷击后及时查找故障点,详细记录雷击故障损伤情况。生技部门要加强线路雷电活动和雷击故障 分析及雷区分布图编制工作,提出防雷治理改造计划。定期进行避雷器绝缘电阻、工频放电电压试验,对不合格或有缺陷的避雷器要及时进行更换。有条件的应安装 GPS雷电定位系统,在落雷密度较高的地区加强防雷措施,在重点线路装设接地显示仪。(四)强化日常管理上的防范措施。2)加强线路1、强化台线管理责任。(1)供电所应根据所辖配网和人员实际,将配网线路台区的管 理责任分解到个人,制

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