某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析_第1页
某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析_第2页
某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析_第3页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、本文格式为Word版,下载可任意编辑某水泥企业煤磨袋收尘连续3次事故的原因分析 某水泥厂熟料车间煤磨袋收尘器灰斗脱焊、管道脱焊漏风造成管道积煤,系统排查不够,没准时发觉问题,连续多次造成煤粉着火,引起收尘器袋子烧损,收尘器防爆阀和磨头防爆阀冲开,导致煤磨停机,造成停窑事故。 针对煤磨袋收尘连续3次事故,技术部组织相关单位召开事故分析会,查明白事故缘由,制定了切实可行的整改措施并予以落实,并对事故责任人进行了处理和训练。 事故1: 事故经过: 7月10日晚班煤磨中控操作员汪胜开操作煤磨,入磨负压300Pa-340Pa,入磨温度在250-256,磨主电机电流38A,出磨负压1300Pa,出磨温度5

2、1-58之间,选粉机转速900R/M,入袋收尘温度最高54,出袋收尘温度最高48,入袋收尘负压2200-2400Pa,出袋收尘负压2900Pa-3100Pa,排风机拉44HZ。 5:15汪胜开去卫生间时从窗户发觉1#煤磨袋收尘烟囱冒黑烟,于是通知现场人员张凯去检查收尘器,此时中控画面上差压、温度都正常,并将此状况告知了张凯。 张凯到现场后用手持式测温枪测得四个灰斗温度均在45以下,打开分格轮下面的筛网,未发觉有烧的袋子,且下煤量较大,于是依据以往阅历推断可能是烟道破了或是袋子破了,并向车间马主任作了汇报,马主任了解相关状况后也推断可能是破了袋子,让操作员汪胜开把仓灌满,预备停机处理。 随后中控

3、反映分格轮跳了,然后又开了起来,马主任又叫人去打灰斗温度,并自己抽开下煤筛网,发觉有烧掉的袋子,于是通知停磨处理。在处理的过程中开启了分格轮,间续又发觉有袋子已过了火,且煤粉温度在上升,通知中控亲密监控锥部灰斗温度,不久现场就发觉煤粉冒烟,温度由50上升到60,很快又到70,并始终在上升,中控也反映灰斗温度上升较快,短时间到了150(已经超过热电偶量程),此时袋子已经大面积着火了。 马主任马上向公司领导作了汇报,恳求派人支援灭火。余总下令将现场铰刀等密封,关掉压缩空气,排风机停掉,让煤粉密闭隔绝空气,待温度下来后再处理。 事故缘由: 1、煤磨袋收尘原配有振打电机,可以中控掌握,后由于振裂灰斗钢

4、板漏风而停用,导致灰斗积灰。值班长巡检不到位,未发觉灰斗积灰,也未用工具敲击灰斗查看是否正常下料。 2、缺少CO检测报警及灭火装置,无法准时推断故障隐患和有效处理。 3、中控操作员对参数敏感性不强,阅历不足,未发觉灰斗堵料后煤粉仓涨仓速度下降。 4、发觉问题后处理掌握不准时,未准时停磨处理,导致袋子全部烧掉。 5、中控参数不全,四个灰斗温度只选取最高值进入中控画面,对其他三个灰斗温度缺少监控。 实行措施: 1、恢复煤磨灰斗振打,定时进行清灰;加强巡检,每班对灰斗锥部进行敲打,确认无积灰。定期利用停磨机会对各风管、下料管道、磨头、磨尾、选粉机等部位进行检查。 2、尽快推动煤磨系统CO检测报警及灭

5、火装置,为推断、处理隐患供应精确数据。 3、加强操作员培训,提高对参数变化的敏感性,通过事故学习吸取教训。 4、将煤磨袋收尘四个灰斗温度全部接进中控,加强对温度变化的监控。 责任划分: 1、熟料车间值班长对煤磨系统巡检不到位导致灰斗严峻积灰,进而自燃将袋子烧掉,负此次事故的主要责任。 2、煤磨操作员对中控参数变化不敏感,未准时发觉灰斗积灰负此次事故的次要责任。 事故2: 事故经过: 7月25日白班,煤磨操作员汪胜开接班时1#煤磨仓满停机,8:45分预备开机,先开选粉机及Fu拉链机,8:46开磨排风机,以5HZ为阶梯逐步给定到44HZ,入磨温度64,入磨负压150Pa,出磨温度51,出磨负压45

6、0Pa,入袋收尘负压580Pa,出袋收尘负压900Pa,入袋收尘温度56,出袋收尘温度48,9:03通知值班长张凯后启动磨主电机,还未喂料,不到一分钟煤磨袋收尘器爆炸了。进口两个防爆阀和磨头防爆阀冲开,随后检查发觉收尘器滤袋全部烧毁。 事故缘由: 1、晚班停磨时磨内未摇洁净,从停喂料到停磨只有3分钟,磨内存在积煤现象,开磨时启动主电机将沉积的煤翻动,瞬间CO浓度超标,并被拉到收尘器内导致爆炸。 2、开磨时排风机拉风时间过短,系统内的CO未排尽,达到了爆炸极限浓度。 实行措施: 1、规定每次停磨时要摇磨15分钟以上,停磨后对简单积煤的地方加强检查。 2、开磨时排风机至少要先拉风10分钟以上,确保

7、系统内CO浓度低于爆炸极限。 事故3: 事故经过: 8月4日18:16分,因生料磨负荷冲高到5100KW,生料磨操作员和窑操作员商议停煤磨开生料磨,玉山煤磨操作员谢建国马上开73A06冷风阀,关73A05热风阀,阀门到位就停喂料(始终喂18t/h),开头摇磨,入磨负压-263Pa,出磨负压-1136Pa,进袋收尘负压-2463Pa,出袋收尘负压-2941Pa,入磨温度204,出磨温度56,入袋温度54,出袋温度47,灰斗温度:西南50.3,西北52.7,东南51.3,东北48.9。 摇磨到18:26分停主机,出磨温度64,入袋60,出袋48,排风机渐渐关下来并停机(选粉机未停、袋收尘器及输送系

8、统未停)。 19:16分1#922线负荷下来,生料磨操作员和值班长张旭通知煤磨开磨,谢建国就开启排风机开冷风阀拉风,以10HZ拉了4分钟,19:20给定11HZ,19:23给定15HZ,到19:26给定到40HZ,入磨温度107,出磨温度60,入袋温度55,出袋44,灰斗温度:西南48,西北52,东南49,东北49。 在随后的2分钟内,煤磨进口温度上升到108(上升1),出口温度上升到64(上升4),入袋温度86(上升31),出袋57(上升13),操作员没有留意到入袋收尘器温度的趋势变化,开启了磨主机,然后袋收尘器马上发生爆炸,将收尘器进出口四个防爆服炸开,900个滤袋全部烧破。 事故缘由:

9、1、袋收尘器进风口由于平常难以进入,必需拆除防爆阀进入灰斗内搭吊架且未安装滤袋时才能进入检查,属于死角,事故发生前存在积煤现象,且已经发生自燃,在煤磨操作员开磨时启动主电机将磨内沉积的煤翻动,瞬间CO浓度超标,并被风拉到收尘器内遇明火导致爆炸。 2、煤磨操作员停磨时未将磨内煤粉摇洁净,操作关风过快,且未停选粉机和输送粗粉的Fu,导致磨头积累煤粉较多,为CO浓度超标供应了条件;开磨时操作员对温度变化不敏感,未发觉入袋收尘温度上升幅度较快,未准时停止开磨操作。 3、磨头进料装置简单积煤,粗粉回灰也简单沉积在磨头。袋收尘进尾仓铰刀铰龙有一米被割除,易沉积煤粉,盖板变形有孔洞漏风,收尘器本体有漏风。 实行措施: 1、对系统进行全面检查,排查火源及积煤点。进入煤磨收尘器内部搭吊架检查发觉进风口有积煤且发生自燃,已经清理出收尘器,并对漏风处

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论