![简易湿法脱硫除尘一体化工艺_第1页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/6/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef0/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef01.gif)
![简易湿法脱硫除尘一体化工艺_第2页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/6/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef0/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef02.gif)
![简易湿法脱硫除尘一体化工艺_第3页](http://file3.renrendoc.com/fileroot_temp3/2022-1/6/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef0/413d246a-c7e1-4d94-be80-9fce3e7e5ef03.gif)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、水膜除尘器简易湿法脱硫除尘一体化工艺在贵溪电厂#1锅炉的应用一、原有系统概况贵溪发电厂现在役4台125MW发电机组,4台锅炉为上海锅炉厂生产的SG 400/140型煤粉炉,依次于84、85、86、87年投入商业运营。锅炉设计的燃煤为 淮北洗中煤 QDY=4368kcal/kg , Vr=24.8%, Ay=34.74%,Sy=0.45%;而实际燃用 煤种较杂,特别是近年来为了支持江西地方经济发展,燃用了部分江西地方煤(省内煤含硫量偏高),省内、省外煤混合掺烧,一般含硫量在0.5-1.2%之间变化。其中#1、2炉是水膜除尘、#4炉在98年改造成电除尘器,#3炉在2002年 改造为电除尘器。#1炉
2、尾部配有四台捕滴器直径为4.1m的文丘里水膜除尘器, 采用水力除灰,灰水经灰浆泵送至灰场。贵溪发电厂与国家电力公司南京环保所 合作,在贵溪电厂1号炉进行了国家 九五”科技攻关课题 中小型燃煤电站水膜除 尘器脱硫技术与装备研究”的全尺寸工业性试验研究。二、项目建设概要该工程经江西省电力公司协调,由南京电力环保所和贵溪电厂共同努力,从98年4月开始,经过了工程可研、初步设计、施工设计、设备定货、加工及土建施 工、设备安装、系统调整试验等阶段,在 2001年6月建成了目前我国拥有自主 知识产权、在燃煤电厂中应用的、装机容量最大的(125MW)烟气脱硫工程,目 前已经正常、连续运行了一年多,在钙硫比为
3、0.9以上时,脱硫平均效率达80%以上,达到了预期目的。三、脱硫除尘一体化工艺流程与流程简图#1炉脱硫除尘一体化的主要工艺系统主要由文丘里水膜除尘器洗涤系统、循环氧 化系统、吸收剂制备系统、脱硫副产物处置系统和仪表控制系统组成。1、文丘里水膜除尘器洗涤系统:空气预热器后的高温烟气进入文丘里水膜除尘器,在文丘里喉部被喷入的除尘水 吸收部分SO2并除去大部分粉尘后进入捕滴器底部。进入捕滴器内的烟气与旋流 雾化喷头给入的循环浆液逆流接触,进一步吸收SO2并除尘后,进入除雾器,除去携带的液滴及细粉尘后,由原引风机派入烟囱。2、循环氧化系统:吸收SO2后的循环液(PHC6.5)通过循环浆液泵从上部进入循
4、环氧化的氧化区 域,其中的亚硫酸钙被鼓入的空气氧化成硫酸钙。一定量的浆液排出进入原除灰 系统。大部分浆液向下进入结晶区,与加入的新鲜吸收剂浆液混合,调节 PHC9,再由循环泵送入捕滴器内的雾化喷头。3、吸收剂制备系统石灰粉(Cao>68%由石灰槽车用压缩空气送入石灰仓内,经叶轮给粉机送入双 轴化灰机内与水混合后,经充分搅拌后制备成浓度为20%、细度为100目的吸收剂浆液送入浆池内,由液下泵送入循环氧化池。4、脱硫副产物处置系统含有飞灰、硫酸钙、亚硫酸钙等的固体浓度约13%、PHC6.5的脱硫灰浆自循环氧化池的溢流管排出进入现有灰沟,与其他灰浆一起进入灰浆池,由灰渣泵送入灰 场。5、仪表控
5、制系统整个脱硫系统由可编程控制器和工业控制机为主控设备,完成脱硫系统自动控 制。该控制系统可实时采集脱硫系统的工艺参数,跟踪调节设备的反馈信号;可 自动控制、检测系统中电气设备、电动门的启停操作与运行状态,对电气设备具 有手动/自动、就地/远操的操作功能;对控制设备进行连锁控制操作;具有完善 的数据处理和图象显示功能;具有定时和随机打印功能;对 S02浓度、浆液密 度、流量、PH值、压力、温度具有在线连续测量功能。6、脱硫系统流程简图如下:四、脱硫系统综合性能调试情况2001年5月28日-6月10日国家电力公司电力环保所、贵溪发电厂组成的联合试 验小组对脱硫系统在设计工况和其他可能工况下,进行
6、了多工况的脱硫性能试 验。性能指标如下:1、脱硫效率(1) 在机组负荷60-70MW,燃煤硫分0.95-1.16%,钙硫比0.82-0.88,液气比 1.9-2.21/Nm,氧化风量为1922 m/h时,脱硫系统的平均脱硫效率达 76.9-78.3%;(2) 在机组负荷90-105MW,燃煤硫分0.78-1.1%,钙硫比0.76-0.81,液气比 1.65-1.96l/Nm3,氧化风量为1922 m3/h时,脱硫系统的平均脱硫效率达 71.3- 75.2%;(3) 在机组负荷112-125MW,燃煤硫分0.70-1.52%,钙硫比0.9-0.98,液气比 1.6-1.751/Nm,氧化风量为1
7、922 m/h时,脱硫系统的平均脱硫效率达 81.2-88.1%;2、除尘效率该系统是通过文丘里喉口喷水系统的改造,以及在捕滴器安装两级V字形除雾器来提高除尘效率的。由调试结果可见,除尘效率由原来的 86.19%提高到96.6-98.7%,比改造前提高了 10多个百分点。3、脱硫副产物氧化率脱硫系统在氧化空气流量1922m3/h,循环浆液PH值在3.57-7.32的工况下,脱硫副产物氧化率为83.1-96.8%。功能指标:由于循环氧化池为独立设计,脱硫系统可以随时根据运行状况进行投退,系统增 加的压力降可由现有引风机克服,烟气带水无明显增加,对机组负荷波动有较强 的适应性。五、脱硫系统运行情况
8、1、运行情况系统正式投入运行从2001年6月11日开始,8月29日该项目正式通过国家环境 保护总局组织的成果鉴定,专家们一致认为该工艺投资少、综合技术水平达到了 国内领先水平,截止至2002年4月11日,#1机组停机备用共2140.35小时,运 行时间共4987.65小时,开停机8次,Ca/S为0.9时,脱硫效率稳定在80%以 上,在运行过程中除脱硫系统设备正常消缺外,#1机组脱硫系统一直处于正常投运状态。为了节约资金,该项目的设备国产化率100%,从一年多来的运行情况看,主要设备、仪表均能够正常运行。2、应注意的主要问题:腐蚀及磨损:由于石灰浆与灰水混合后,循环浆液的成分更加复杂,对设备、管
9、 道、金属构件的耐磨及耐腐蚀性提出了更高的要求,要求过流管道和阀门要防腐 耐磨。堵塞和结垢:脱硫系统停运时,运行人员要加强对循环浆液管段进行冲洗,保证 冲洗的水压和时间。在制浆系统的下粉管段,要保持好石灰粉的流动性,石灰粉 贮存时间不可过长。六、脱硫系统运行经济性评价1、工程投资#1炉125MW机组脱硫试验工程的工程总投资约为 1584.9万元,单位造价约为126.8 元/KW。2、运行成本#1炉125MW机组脱硫试验工程的年运行费用约为 396.5万元(含折旧费)和286.0万元(不含折旧费),脱除每 KgSO2的成本为0.509元/ KgSO2 (含折旧 费)和0.367元/ KgSO2 (不含折旧费),脱硫增加的售电成本为 0.488分/KWh(含折旧费)和0.352分/KWh (不含折旧费)
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
评论
0/150
提交评论