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文档简介

1、送处自动控制原理实验报告、实验名称:、二阶系统的电子模拟及时域响应的动态测试二、实验目的1、了解一、二阶系统阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系2、学习在电子模拟机上建立典型环节系统模型的方法3、学习阶跃响应的测试方法三、实验内容图1.11、建立一阶系统的电子模型,观测并记录在不同时间常数T时的响应曲线,测定过渡过程时间Ts2、建立二阶系统电子模型,观测并记录不同阻尼比E的响应曲线,并测定超调量 工骊 及过渡过程时间Ts四、实验原理及实验数据一阶系统 C(J)K(0YSY =系统传递函数:-T0.250.501.00R20.25M Q0.5M Q1M QC1 1i1 1i1 1iTs实测0

2、.79301.51603.1050Ts理论0.74731.49622.9927I阶跃响应曲线|1.11.2图1.3T 分别取:0.25, 0.5, 1由电路图可得,叫«心 的C5+1 75十1取正2=1则K=1,误差计算与分析0.7930 I 017473(1)当 T=0.25 时,误差=0,7473=6.12%;15160 11.4962(2)当 T=0.5 时,误差=1/4962=1.32%;3.105012.9927(3)当T=1时,误差.-=3.58%误差分析:由于T决定响应参数,而,在实3中R C的取值上可能存在一定误差,另外,导线的连接上也存在一些误差以及干扰,使实验结果

3、与理论值之间存在一定误差。但是本实验误差在较小范围内,响应曲线也反映了预 期要求,所以本实验基本得到了预期结果。实验结果说明由本实验结果可看出,一阶系统阶跃响应是单调上升的指数曲线,特征有 统的快速性越好。T确定,T越小,过度过程进行得越快,系二阶系统(DYSY系统传递函数:ccs)rsrl阶系统模拟线路R40.250.501.00R42 ,用匚1,n0.5 口工C21-11-1实测45.8%16.9%0.6%理论44.5%16.3%0%Ts实测13.98605.48954.8480Ts理论14.00655.30664.8243阶跃响应曲线图2.1图2.2图2.3注:Ts 理论根据 matla

4、b 命令os,ts,W=stepspecs(time,output,output(end),5) 得出,否则误差较大。145.81 利41)当E =0.2时,超倜量的相对误差 =44.A调节时间的相对误差=2)当士 =0.眈超调量的相对误差 =16.3=3.7%153066|调节时间的相对误差 =53066I =3.4%4)当E =时,超调量的绝对误差 =£%调节时间的相对误差 =418243=3.46%误差分析:由于本试验中,用的参量比较多,有R1,R2,R3,R4;C1,C雄它们的取值的实际调节中不免出现一些误差,误差再累加,导致最终结果出现了比较大的误差,另外,此实验用的导线要

5、多一点,干扰和导线的传到误差也给实 验结果造成了一定误差。但是在观察响应曲线方面,这些误差并不影响,这些曲线仍旧体现了它们本身应具有的特 点,通过比较它们完全能够了解阶跃响应及其性能指标与系统参数之间的关系,不影响预期的效果。实验结果说明由本实验可以看出,当con 一定时,超调量随着 E的增加而减小,直到E达到某个值时没有了超调;而调节时间随的增大,先减小,直到 泌到某个值后又增大了。经理论计算可知,当E =0.70耐,调节时间最短,而此时的超调量也小于5%,此时的E为最佳阻尼比。此实验的 E分布在0.707两侧,体现了超调量和调节时间随E的变化而变化的过程,达到了预期的效果。误差计算及分析1

6、3=123456f1.59241.91082.22932.54782.86623.1847101214161820%0.94350.71040.58860.44730.34790.2773*工m10.87550.76250.64550.55380.47869061.1049.6840.2133.6328.59图 1.1 1.2值,便可测得二组 A1/A2和少随f(或3 )变化的数值,这个变化规律就是系统的幅频特性和相频特性。自动控制原理实验报告OEU 4-02. 口 0 2 D 4U6一、实验名称:频率响应测试图1.1确定系统传递函数二、实验目的1、掌握频率特性的测试原理及方法2、学习根据所测

7、定出的系统的频率特性,确定系统传递函数的方法三、实验内容1、测定给定环节的频率特性四、实验原理及实验数据由数据可知,特征点处=0.5299系统模拟运算电路图系统传递函数为:100取 R=100KQ ,则 G(s)=-. - I 1 I. L200取 R=200KQ ,则 G(s)=' U L若正弦输入信号为 Ui(t)=A1Sin(cot),则当输出达到稳态时,其输出信号为Uo(t)=A2Sin(cot+)0改变输入信号频率f=2打误差计算及分析100系统理论传递函数为 G(s)=s2 + 10s + 10 0 , 则所以,的误差为0.5299 I 0.5 = 538%0.52345f

8、1.91082.22932.5478162.86623.184712141820公1.50601.4251.1790.91230.70740.946310.92290.88380.631971.149067.3562.1039.19图 2.1 2.2确定系统传递函数由数据可知,特征点处20lglV-1 = 19 0 L = co = c优=1 41=0.3509误差计算及分析200系统理论传递函数为 G(s)= s1 410s+ 200, 则稣=141414 111。.5 I 03509=1%= Z?,8%所以,1误差为 1414E的误差为0.5由以上的误差计算可以看出,实际算出的系统与理论值

9、比较,误差比较小,基本符合实验要求。对于实验误差,可能是 由于测试过程中可变电阻的调节上不是很精确。以及连接线路上接触不好及温度影响等原因有微小的干扰造成误差等。-1 f11IIr1 !ri heilj-gf ' A1 f 1i% 九 AH LTD.7r | jkf(j i/110.5口心目-1J有.7i川/ I1111.1 *'1;V yr1 L 1 1八 11 1 ;! i 'I 1?! !l1 ' 1 j J r . 1 >:i nIl 1 l J i i J v 二I v V % >> 1 i Jt iJ ;-11 - ii i h _

10、 i J 1i ; I; N!IH; ; i i1 1 1 J Ul 1 f 1 1 J )t 1. 1I y y I1jI1 _厂1VJEWIDO15020D 被3D0y:L二匚布口1 £I _iti1L-r inpiH utpuiAHR?AD.E a(;- 1F i.r i口 一0 4ji A1I b"I1 » nL I1I <,产(n ! VVrif 1 , % 八”I /、卜1 J1 1ilifi V 1 / IVU ! 1 U Aif yI,1,' j 1 A / j ANAMri i11 ,: i; 1 i ' h H ;I J

11、/ Ji i a v iVK V /1 /T l/lpl一.上 _L.一i口(50100160m 却3CQ35QdOO1 C.1 + iirJ b.0jtput1-rnfiI nJT,(-I h I i li i 1 A ! M i ii i11j I j j1 )我 O.EiEOj1 1'l八 I'f 1110 5Q可51冷'IA 1; i fl i r II 1 1'1 /l1 I11 Y r 'V 1 1 1 11J 1 f 'Pl1 IVII V i1 f ,1! K!; v i y i i Vj i * m. j a a r;m /v!

12、 i ,1i 1 fi ;i : JM i iV 1 -v iM i j L,111!i >fV7VL !| 1 1/ 1 -J-1 I i!1 111 4 j1.LLa0)00胤川口 250300 刷401照附表:其他频率的示波器和李莎育图形lDOkil141820的3,未加校正时Gc(s)=14,加串联超前校正时aTS + 1Gc(s)=Ts + 1(a>1)D.63S + 1给定 a=2.44, T=0.26,则 Gc(s)=痛I5,加串联滞后校正时bTS + 1Ts + 1Gc(s)=(0<b<1)10S + 183.33S + 1自动控制原理实验报告一、实验名

13、称:控制系统串联校正二、实验目的1、了解和掌握串联校正的分析和设计方法2、研究串联校正环节对系统稳定性及过渡过程的影响三、实验内容1、设计串联超前校正,并验证2、设计串联滞后校正,并验证四、实验原理及实验数据1、系统结构如下图所示:给定 b=0.12, T=83.33,则 Gc(s)=实验电阻电容取值R1=R2=R6=100K R R4=250K R R5=1M QC1=C2=1.0 妤不加校正其中Gc(s)为校正环节,可放置在系统模型中来实现,也可使用模拟电路的方式由模拟机实现。 2、系统模拟电路如下图:加入超前校正10Frequency (rad/sec)1C波特图rt/putFt Utp

14、uto o o o o 5 4 2 A-4-6-S-9133W m 5现 6007 叩 8W 900 WOO阶跃响应曲线调节时间ts二59943 超调量ct%=45.8231Gm = 65 d9 国 267 rad后日cQ Pm = 2B cieg (ert 1 .38 radfeec实验数据分析2 5210.510020030040050060070D800900 1DOO阶跃响应曲线调节时间J=超调量M = 22.7384Bode DiagramGm - 77 4 d曰就 267 rad/sec), Pm = 47,4 deg (at 2.3S rad/sec)-SC-9C20n-406

15、0IGO10IO1101Frequency (racf/sec) 波特图截止频率:2.38rad/s幅值裕度:77.4dB相位裕度:47.4102截止频率:1.88rad/s 幅值裕度:85dB相位裕度:28°1、可以判断三个系统都是稳定系统。2、加串联超前校正时的系统比未加校正时调节时间短,即系统快速性变好了,而且超调量也减小了。从频率角度来看,截止频率3、加串联滞后校正时的系统比未加校正时调节时间长,即系统快速性变差了,但是超调量减小了很多,甚至比加串联超前校正时 前校正时的相位稳定裕度。4、加串联超前校正和串联滞后校正都能改变系统的稳定性能参数。但是改变状况又不一样。加串联超前校正即使

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