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文档简介

1、排矸直通化 连续化 畅通化研究 排矸直通化 连续化 畅通化研究 摘 要:通过对+300水平排矸系统进行优化,到达畅通环节,加快排矸速度,提高单进水平;并为下一步在下水平及深部水平大范围推广排矸直通化、连续化打下根底。 关键词:排矸系统 直通化 连续化 中图分类号:TD824 文献标识码:A 文章编号:1672-379102-0157-02 目前,国内岩巷掘进仍然以钻眼爆破工艺为主,其中矸石的排出设备主要是耙斗装岩机配合矿车。这种排矸方式属于间断不连续排矸形式,出矸就不能倒矸,装、运只能分开单行作业,出矸占用整个施工工序的时间较长,而且这种排矸方式受到矿车供给的制约,一旦矿车供给不上,巷道碛头的

2、整个掘进作业就得停止,严重制约着巷道的掘进速度。因此,解决排矸后路运输问题是提高排矸速度、提升掘进单进水平的关键。 1 现状 某矿某排矸场于2021年4月正式投入使用。根据系统方案设计,排矸场投用后,下水平矸石将通过分水平排矸石门直接进入某立井,然后运至某排矸场。通过综合分析、比拟,结合矿井长远开展和当前部署现状,力求排矸系统畅通,井巷工程量小,井巷固定投资少。因此,本次优化主要针对+300水平矸石运输系统,通过对+300水平矸石的装载和转运工作进行优化,从而畅通排矸环节、加快排矸速度,提升我矿掘进单进水平、提高劳动生产率、实现平安生产,为下一步在全矿井内大范围推广排矸直通化、连续化打下根底。

3、 排矸系统投用前,+300水平排矸系统主要通过现有采区轨道上山,经+300机轨巷+300轨道石门北二集中下山北二石门+355水平运输大巷某提升副斜井排至李村排矸场。运煤线路为:工作面溜煤眼+300机轨巷+150+300转载皮带巷+150东大巷某运煤斜井某电厂。整个排矸运输线路长约4000 m,需4级提升才能完成,运输环节复杂,矿车循环时间长,排矸能力受到限制,严重制约矿井正常生产。因此,根据排矸系统投用情况,结合工程布置现状,通过优化+300水平排矸系统,畅通排矸环节,实现排矸连续化、直通化,到达提升我矿掘进单进水平,是必要的、技术上也是可行的。 2 +300水平排矸系统优化 2.1 排矸系统

4、组成 +300水平排矸系统由+340一号矸仓、+300机轨巷、+150+300运输大巷、+150+210二号转载皮带巷、+150集中矸仓组成。 矸石运输线路:+340一号矸仓+300机轨巷+150+300运输大巷+150+210二号转载皮带巷+150集中矸仓某排矸立井地面。 原煤运输线路:工作面煤仓+300机轨巷+150+300运输大巷+150+210二号转载皮带巷某运煤斜井某电厂。 2.2 工程特征 +340一号矸仓作为临时矸储矸仓,主要为北二区东翼11#层瓦斯巷、+340岩石轨道巷和N2706回风巷效劳。+340一号矸仓容量300 m3,可容4个掘进头1天的掘进矸石量。+340一号矸仓设计

5、参数为:矸仓采用圆形,矸仓高度46 m,茅口顶界以下局部直径为4 m,采用喷浆支护,以上局部为直径为2 m,采用砌碹支护。 +150集中矸仓主要为北二区及北三区上部掘进头面效劳,按12个头面考虑,设计容量为870 m3。设计参数为:矸仓采用圆形,矸仓H=37 m,D=6 m;全部在全岩中施工,设计采用喷浆支护。 2.3 运输方式 2.3.1 8#煤层掘进煤的运输 8#煤层碛头综掘本层巷道连续化运输溜煤眼进入原煤系统。 2.3.2 11#煤层掘进煤矸的运输 11#煤层碛头综掘本层巷道连续化运输11#煤层溜煤眼+300机轨巷+300+150运输大巷+150+210二号转载皮带巷+150集中矸仓+1

6、50排矸石门水井湾排矸立井地面。 11#煤层回风巷碛头炮掘11#煤层溜煤眼+300机轨巷+150+300运输大巷+150+210二号转载皮带巷+150集中矸仓+150排矸石门某排矸立井地面。 2.4 作业方式 采用煤矸分时运输,采用“四六制作业,两班运煤、一班运矸、一班检修。 2.5 投用时间 +300排矸系统优化井巷工程已于2021年3月已全部形成,随某排矸系统的投用,+300排矸系统即可投用。 3 效果比拟 3.1 掘进单进 通过对+300排矸系统的优化,优化了系统,简化了运输环节,到达了排矸系统直通化、连续化,提高了排矸效率,效果明显。通过比照掘进单进分别提高了4%、5%和3%。 3.2

7、 经济效益比拟 以N21112工作面瓦斯巷为例,按每条1300 m计,由于采用直通化、连续运输,提高了掘进单进,每条巷道可缩短工期2个月。那么可节约用电3.5万kwh,按0.601元/kwh计,可节约电费2.1万元。 N21112瓦斯巷每天3班掘进,每班出勤8人,节约人工2880个,180元/个,节约人工费51.8万元。 3.3 社会效益 通过对排矸系统的优化,提高了掘进单进,缩短了井巷施工工期,缓解了工作面接替紧张的压力,同时也减轻了部署紧张的压力,为该矿的稳定、和谐开展奠定了根底。 优化后的排矸系统后路运输采用皮带连续运输代替了原矿车运输;排矸环节由4级提升变为1级提升,缩短了排矸距离,减

8、少了中间环节,消除了危险源,取得了较好的经济效益和平安效益。 通过对排矸系统的优化,到达了排矸直通化、连续化的要求,加快了排矸速度,提高了劳动生产率、掘进单进提高了3%5%。 4 结论 一是通过在+340岩石轨道巷层位设立+340一号矸仓、在+320集中轨道巷层位设11#煤层超前工作面溜煤眼、在北三区东翼轴部设北三区东翼7#煤层超前工作面溜煤眼、优化+300排矸系统及+150东翼排矸系统,简化了运输环节,到达了排矸的直通化、连续化要求,提高了排矸效率,技术上是可行的。 二是通过对排矸环节直通化、连续化的优化,简化了运输环节,畅通了排矸系统,提升了矿井排矸能力,为打造高产高效矿井奠定了根底。 三

9、是随着矿井生产能力的提升,根据现有地质条件,因地制宜,优化排矸系统,提高排矸速度,是提高巷道掘进单进的关键因素。 5 下一步建议 由于对+300排矸系统的优化取得了较好的效果,建议下一步在+150水平东翼实施排矸系统直通化、连续化。 5.1 +150水平东翼排矸系统组成 +150水平东翼排矸系统由+150集中矸仓、+150排矸斜巷、+150东大巷皮带、+200集中矸仓、北三东区7#煤层溜煤眼、茅口瓦斯巷小矸仓等组成。 5.2 +150水平东翼排矸系统工程特征 +150集中矸仓容量为870 m3、+150东大巷1500 m、+150排矸斜巷280 m、+200集中矸仓容量为350 m3,北三东区7#煤层溜煤眼容量为230 m3,茅口瓦斯巷小矸仓仓容量为35 m3。 +150水平东翼排矸系统从N3702溜煤眼开始,排矸线路长1730 m,巷道坡度0°12° 5.3 +150水平东翼排矸系统新增工程量 施工+150排矸斜巷280 m、+200集中矸仓、茅口瓦斯巷小矸仓、新安+150排矸斜巷皮带一台,即可形成+150水平东翼直通化、连续化排矸系统。 总之,大力推广综掘技术,提高巷道单进;通过对矿井排矸运输、翻矸、卸载等系统进行技术

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