锦州石化公司2007830火灾事故_第1页
锦州石化公司2007830火灾事故_第2页
锦州石化公司2007830火灾事故_第3页
锦州石化公司2007830火灾事故_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2007年8月 30日20时36分,锦州石化公司化工三车间橡胶装置发生成品单元 9#胶液罐罐底采样阀混合碳六油泄漏着火事故。事故造成1人烧伤。、事故装置简介锦州石化公司化工三车间橡胶装置由精制、聚合、成品 3 个单元组 成,年产顺丁橡胶 30000t ,原料为外购混合碳四和精丁二烯。事故 发生时,精制单元处于循环状态,聚合、成品两个单元处于停产过 程中。二、事故经过 2007年8月 30日,锦州石化公司化工三车间橡胶装置由于原料不足,临时计划聚合、成品单元停工,精制单元循环。根据车间工作安排, 在停产期间将混胶罐区内的 5#、 6#、 9#罐内的油胶喷出,倒空罐内 混合碳六油,并且在喷完油胶后

2、对颗粒泵管线的挂胶进行处理。8月 30日 9时 15分,车间工艺员林某安排二班混胶岗操作员关某进 行 5#罐喷油操作, 9时 40分, 5#罐喷油结束,改为 6#罐喷油; 10时 10分,6#罐喷油结束,改为 9#罐喷油;约 10时 40分,由于凝聚釜 压力升高停止 9#罐喷油; 12 时 30 分,再次对 9#罐进行喷油操作;13 时 50 分,喷油结束后,处理颗粒泵管线挂胶。在开始和停止 9# 罐喷油过程中,两人共同完成了变换阀门操作。三班接班后,车间工艺员林某安排混胶岗操作员崔某对胶液罐进行 氮气置换。约 20 时 36 分,胶液罐区 9#胶液罐底闪燃,当班人员王某报火警,同时向公司和车

3、间领导汇报。三、事故原因1.直接原因在 9#胶液罐喷油过程中,工艺员林某和二班混胶岗操作员关某在变 换阀门操作时,由于 9#罐内存有少量胶液颗粒,在关采样阀时没有 发现液体漏出,便误以为阀门已经关严。三班混胶岗操作员在对胶液罐进行氮气置换过程中,由于系统压力作用,使卡在9#胶液罐底采样阀门(DN25处的胶液颗粒冲出,混合碳六油外泄后,从防护堤 北侧缺口处扩散,此时,在防护堤外 5m处,由锦州石化实华建筑三 分公司承担的精制装置水冲厕所建设项目正在施工,施工过程中需 要间歇用潜水泵抽出地下渗水,当晚实华建筑三分公司安排王某 (事 故 受 伤 者 ) 负 责 此 项 作 业 。经对现场情况和操作人

4、员受伤情况分析,认为此次火灾是泄漏的混 合碳六油中挥发的轻组分,遇潜水泵临时电源产生的火花引起的。2.间接原因( 1)工艺操作确认检查不到位。在 9#胶液罐喷油过程中,工艺员林 某和二班混胶岗操作员关某在变换阀门操作时,因9#罐内存有少量胶液颗粒,加上工艺操作确认检查不到位,在关采样阀时没有发现 液体漏出便误以为阀门已经关严,三班进行氮气置换时造成混合碳(2)巡检不到位,未及时查找处理异常。罐区内混合碳六油外泄后,罐区周边报警器已经报警,三班混胶岗操作员崔某巡检不到位,没 有及时发现处理,导致遇临时接电火源闪燃。(3)车间对施工的管理不到位。按规定在停工过程中应停止所有施工作业,但在装置停工过程中却有施工人员在附近使用临时电源,留下了事故隐患,车间对此认识不清,管理不善,造成事态扩大。四、防范措施1. 立即采取措施,进一步完善操作程序的安全管理,细化操作规程, 严格执行“四有工作法”和“四有一卡”。2. 完善安全防护措施,认真开展隐患大排查活动,完善装置的报警 监控设施。3. 加强生产施工受控管理,加强对施工作业过程中安全措施的检查和落实,对施工过程各种作业票证的安全措施落实情况进行检查和监督,加强对操作人员巡检过程中的量化管理与考核监督,落实各 级人员的安全责任4.9

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论