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文档简介

1、油气水显示收集方法13.1 气测异常(气侵) 收集气测异常井段及气测值全烃、烃组份、非烃组份含量变化情况;槽面显示时间、井 深、油花及气泡占槽面和池面百分比;钻时变化情况;进出口钻井液性能、氯根含量变化情 况,取样点火情况。因该次气浸加重钻井液时,还应收集起止时间、加重剂用量及钻井液性 能变化情况、结果。油气水上窜速度 计算油气上窜速度:当钻穿油气层后,因换钻头、地面检修设备、测井等原因,需要起 钻,而到下次下钻循环钻井液时,钻井液槽面常可见到很多油气泡,这是明显的气浸现象。 它说明井下油气层是活动的(即活而不喷) ,钻井液柱压力略小于油气层压力,使油气浸入 钻井液并向上部流窜,这种现象称为油

2、气上窜。从油层底到上窜的顶点叫上窜距离,亦叫油 气上高度。在一定时间里,油气上窜的距离,叫油气上窜速度,单位是米 / 小时。油气在一定钻井液柱压条件下的上窜速度大小,可以反映地层油气能量的大小。若钻井 液比重不变,在一时间里,油气上窜的距离越大。所以说对起钻后油气上窜速度的计算,是 很有意义的。若井下有多层油气层存在,下钻应分段循环钻井液,求得各层油气上窜速度, 计算公式如下:H-(h(T 1-T2)/t V=T0H-(Q(T 1-T 2)/Vc)V=T0上两式中:V 油气上窜速度( m/h);H 油层深度( m);h 循环钻井液时钻头所在井深( m);t 钻头所在井深迟到时间( min);T

3、1 见油气显示的时间( h:min );T2-下钻至H深度后的开泵时间(h:min );T0 上次起钻前停泵时间到本次下钻至井深 h 后开泵时间,即钻井液静止的时间( h);Vc 井眼环形空间每米容积( L/m);Q 钻井液泵排量( L/s );13.2 井漏, 并实测漏速、层位、岩性、钻时。1)开泵时收集井深、钻具下深(非钻进状态时)、开泵时间、泵压、套压及变化情况,注入量及其名称、性能,出口特征及返出物性能数量(堵漏作业过程中的漏速变化拐点时间以及 与之对应的注入量和顶替量是分析漏层的重要数据,应尽可能取得) , 以及漏入地层钻井液 量(要分清漏失的是桥浆、钻井液或是水泥浆,关井蹩压,要记

4、录压力变化,泄压后要记录 返出量,该量不能计入漏失,开泵循环若失返,说明静止仍漏,要算静止漏速,循环除观察 是否仍然井漏外,注意返出物,如是否有桥浆 )。2)停泵时收集停泵时间、油压、套压变化情况。灌钻井液时,应记录起止时间、灌钻井液 方式、灌量及性能.3)起钻时收集起出钻具体积及对应的钻井液应灌量、漏失量。4)下钻时收集下入钻具体积及对应的钻井液返出量、漏失量。5)井漏后又井涌、井喷的,资料收集同井涌、井喷;并收集处理结果。6)井漏每班要有当班漏失量,累计漏失量(桥浆、钻井液、水泥浆分开统计,最后有三者合计,钻井液密度差异大要分开统计,后合计,同层井漏要接上次累计)。13.3井喷(井涌)1)

5、关井时应收集起止时间及对应的油、套压;2)开井时收集起止时间、油、套压变化情况,出口特征、喷出物性质及其数量。3)开泵时收集钻具下深、起止时间、泵压及套压变化情况、注入量及名称、性能、出口特征、喷出物性质及数量,并记录挤入地层钻井液量。4)起钻时应收集起钻方式、起出钻具体积及对应的钻井液注入量。5)下钻时应收集下钻方式、下入钻具体积及对应的钻井液返出量或注入量。6)压井后井漏时,按井漏收集资料;并收集处理结果。示例1、气测异常例一:显示时间:2005年12月28日显示层位:长兴组井 段:4084.00m4085.00m,厚 1.00m钻 时:76 min/4083m T 94min/4084m

6、T 141min/4085m岩 性:深灰色灰岩 显示类别:气测异常显示简况:16:51用密度1.36g/cm,粘复48s,氯离子3194mg/L的钻井液钻进至井深4085.31m,迟到井深 4084.89m,见气测异常,TG由 0.1779%T 0.3194%, G 由 0.0450%T 0.0483%, C为 0, 其它参数无变化。16:53钻进至井深4085.33m,迟到井深4084.90m,显示达到峰值,TGT 0.6708%, CT 0.5400%, C2为 0, VMS分析 6 含量 1.3553%,密度 1.36g/cm3,粘度 48s, C3194mg/L 均无变化,其它参数无变

7、化,槽面无显示,集气点火和仪器气管线点火均未燃。17:01钻进至井深 4085.41m,迟深 4084.98m, TGJ 0.1547%, C J 0.0525%, C2无,恢复正常。例二:井段1360.51365.0m用密度1.55粘度45S之钻井液钻进气测异常,各参数变化如下表 :井深钻时全量C1C2C3氯根含电导率温度池体积其它量1550.5700. 350. 320 . 030 . 0314209 . 250 . 2114 . 2无变化1551450. 650. 590 . 060 . 0214209 . 250 . 2114 . 2无变化1552434. 784. 280.470 .

8、 1714209 . 250 . 2114 . 7无变化1553424. 263. 860.420 . 1614209 . 250 . 2114 . 6无变化1554445. 344. 840 . 530 . 2414209 . 250 . 2114 . 7无变化1555504. 504. 100.450 . 2014209 . 250 . 2114 . 7无变化1556600. 400 . 360 . 040 . 0414209 . 250 . 2114 . 1无变化全脱 C1 0.26 f 4.62%; C2 0.02 f 0.25% ; C3 0.00 f 0.05%。2、气侵显示时间:

9、2006年3月14日显示层位:茅二段井段:4505.00m4507.93m,厚 2.93m钻 时:61min/4504m J 58min/4505m f 64min/4506m J 53min/4507m岩性:深灰褐色灰岩显示类别:气侵显示简况:14日16:30用1.61g/cm.诂茂47s, CI-2067mg/L的钻井液钻进至井深4507.29m,迟到井深4505.67m,钻井液液量上涨 0.3 m ,站井液宰良 |丨 1.61g/cm 丫 1.59g/cm 半占茂白 47s f 55s, Cl-2067mg/L 未变,槽面见5%勺针孔状气泡,气测全烃值为0.6019%, C为0.3594

10、%, G为0,均无明显变化。16:58钻进至井深4507.93m,迟到井深4506.05m,液量又上涨0.4 m 帖井液交站至1.58g/cm诂度F至61s,Cl-2067mg/L未变,槽面见5%勺针孔状气泡,气测全烃值为0.6047%, C为0.3575%, C2为0,均无明显变化,集气点火和仪器气管线点火均未燃。17:36循环观察,钻井液密度降至1.57g/cm,粘茂升空78s ,Cl-2067mg/L未变,槽面见15%勺针孔状气泡,气测全烃值升为0.8726%, G升为0.5700%, Q为0,集气点火可燃,持续时间23s,仪器气管线点火可燃,焰高12cm。17:50关井观察,立、套压为

11、0。19:10关井,经分离器小排量循环排气,排气管出口点火可燃,焰高36m火焰颜色桔红色,钻井液出口密度为1.57g/cm,诂茂为68s。19:27关井观察,立、套压为 0。19:40开井,小排量循环排气,钻井液密度为1.57g/cm,估度齿77s。22:25关井,经分离器小排量循环排气,排气管出口点火可燃,焰高26m火焰颜色桔红色。其中19:50开始加重钻井液,加入重晶石粉 0.4 x 104Kg,钻井液密度由1.57g/cm f 1.64g/cm 粘茂白77s J 63s。15日00:14开井,循环观察,钻井液密度为1.64g/cm,fci取九63s,喇叭口见微涌,00:14气测全烃值升为

12、76.1219%, C升为49.6222%, C为0, VMS分析C1含量74.3695%,集气点火可燃,持续时间45s,仪器气管线点火可燃,焰高23cm=00:40关井观察,立、套压为 0。01:05经分离器小排量循环排气,出口点火可燃,焰高0.5m J 0,火焰颜色桔红色。09:20开井,循环钻井液观察,钻井液密度1.61g/cm t粘度48s,全烃降为2.3825% , C降为1.5718%,恢复正常。3、井漏例一:层位:石炭系井段:4836.00 4836.81m,厚度:0.81m岩性:褐灰色灰岩类别:井漏钻时:65min/4835mT 69min/4836m43min/4836.81

13、m简述:2006年5月8日21:59钻进至井深4836.69m,钻压69KN泵压17.7MPa,排量720L/min , 钻井液密度1.86g/cm3,粘度55s,至22:01加不上钻压钻进至井深4836.81m,钻井液失返,漏 失密度 1.86g/cm3,粘度 55s, CI-2443mg/L的钻井液 2.2m3。22:05上提钻具,低排量正灌钻井液 2.1m3,排量360L/min480L/min,出口无返,累计漏 失钻井液4.3m3。22:21起钻至井深4760.00m,吊灌钻井液2.8m3无返,累计漏失钻井液7.1m3。22:50吊灌钻井液4.7m3无返,每5min吊灌一次,累计漏失钻

14、井液11.8m3。23:50吊灌钻井液2.3m3无返,每20min吊灌一次,累计漏失钻井液14.1m3。5月9日00:29起钻至井深4449.00m,应灌钻井液1.1m3,实灌钻井液4.7m3,漏失钻井液 3.6 m3,累计漏失钻井液17.7m3。01:53吊灌钻井液4.9m3无返,累计漏失钻井液22.6m3 (其中22:109日01:45配浓度14%33密度1.86g/cm 的复堵23.7m)。02:12注入浓度14% 密度1.86g/cm3的复堵14.4m3未返,泵压14.5MPa,排量660L/min , 漏失桥浆14.4m3,累计漏失桥浆14.4m3,钻井液22.6m3,共漏失37.0

15、 m3。02:55替密度1.86g/cm3,粘度55s的钻井液28.9m3,其中02:50替钻井液24.8m3见返,返 出钻井液4.1m3,泵压11.2MPa,排量540L/min,漏失钻井液24.8 m,累计漏失桥浆 14.4m3,钻井液 47.4m3,共漏失 61.8 m3。04:30起钻至井深4158.28m,应灌钻井液1.0m3,实灌钻井液1.1m3,漏失钻井液0.1 m3,累 计漏失桥浆14.4m3,钻井液47.5m3,共漏失61.9 m3。08:00循环钻井液,密度1.86g/cm,粘度55s,泵压15.0MPa排量660L/min,未漏失。09:30静止观察,出口无外溢。10:3

16、0下钻至井深4446.96m。16:00循环观察,密度 1.86g/cmR丈 55s,井未漏,泵压 12.0MPS16.0MPa,排量570L/min 720L/min,其中 12:00 14:00 配板土浆,14:00 16:00 配胶液未完。20:00循环观察降密度至1.83g/cm ,粘度52s,井未漏,泵压17.0MPa,排量720L/min10日08:00循环观察降密度至1.79g/cm他卅浪未希烬血匀),粘度51s,未井漏。泵压15.4MPQ 排量 720L/min。08:20静止观察,出口无外溢。13:00循环加重钻井液,密度1.79g/cm T 1.83g/cm,粘度51st

17、54s,泵压15.6MPa排量 720L/min。13:45下钻至井深4836.81m。18:00循环钻井液,未漏,泵压 15.9MPa,排量720L/min。11日01:00钻至井深4844.15m,发现微漏,钻井液密度1.83g/cm,冲i!:; 54s。02:27钻至井深4845.78m,漏失钻井液1.6 m3,最大漏速4.5m3/h,最小漏速1.1m3/h,平均 漏速2.0m3/h,累计漏失桥浆14.4m3,钻井液49.1m3,共漏失63.5 m3。02:31钻至井深4845.83m,漏速增大,钻井液间断失返,漏失钻井液 3.2 m,漏速48.0 nVh, 累计漏失桥浆14.4m3,钻

18、井液52.3m3,共漏失66.7 m3。02:35循环观察。泵压9.2MPa排量540L/min。钻井液间断失返,漏失钻井液2.9 m3,累计漏失桥浆14.4m3,钻井液55.2m3,共漏失69.6 m3。02:50吊灌钻井液3.5 m,未返,漏失钻井液3.5 ni,累计漏失桥浆14.4m3,钻井液58.7m3, 共漏失73.1 m3。33303:50起钻至井深4458.67m,应灌钻井液1.3 m ,实灌钻井液7.8 m,漏失钻井液6.5 m , 累计漏失桥浆14.4m3,钻井液65.2m3,共漏失79.6 m3。05:40间断吊灌钻井液20.0m3无返,累计漏失桥浆14.4m3,钻井液85

19、.2m3,共漏失99.6 m3, 同时配浓度10%(复堵7.5%,随堵2.5%),密度1.83g/cm 的桥浆28.8m:'06:11注浓度10%勺桥浆15.0 m3,其中05:48注入桥浆4.6 m3见返,漏失钻井液4.6 m3,累 计漏失桥浆14.4m3,钻井液89.8m3,共漏失104.2 m3。07:00 替密度 1.83g/cm,冲il; 54s 的钻井液 29.5 m3,泵压 13.7MPa,排量 640L/min,返出钻井液4.2 m3,漏失桥浆15.0 m3,钻井液10.3m3,累计漏失桥浆29.4m3,钻井液33100.1m,共漏失 129.5m。08:00关井蹩压,

20、套压 0MPT 2.0MPa; 1.4MPa,挤入钻井液1.9m3,累计漏失桥浆(密度 1.83g/cm 1.86g/cm) 29.4m,钻井液(密度 1.83g/cm1.86g/cm) 102.0m ,共漏失131.4 m3。11:00关井间断蹩压,套压由1.4MPat 1.8MPaT 2.0MPaJ 1.9MPa,挤入密度1.83g/cm 的钻 井液3.5 m,累计漏失桥浆(密度1.83g/cm1.86g/cm) 29.4m3,钻井液(密度1.83g/cm1.86g/cm) 105.5m3,共漏失 134.9 m3。14:00稳压候反应,套压由1.9MPaJ 1.2MP&314:0

21、5卸压开井,返钻井液0.4m。14:20检查设备。16:00循环钻井液,未漏失,排量 720L/min,泵压16.0MPa,密度1.83g/cm ,粘度53s。16:45下钻至井深4845.83m。18:00循环钻井液,未漏失,泵压 15.6MPa,排量720L/min,密度1.83g/cm,冲i.!:; 51s。20:00钻进,未漏失。钻压 65KN转速61r/min,泵压16.5MPa排量720L/min。本次井漏累计漏失桥浆(浓度 10%14%密度1.83g/cm1.86g/cm') 29.4m ,估井液(密度 1.83g/cm1.86g/cm,冲心 54s55s) 105.5m

22、 ,共| 134.9m:'4、水侵显示时间:2005年6月13日显示层位:须家河组井 段:632.00m 634.00m,厚 2.00m钻 时:32mi n/m 宀 32mi n/m岩 性:灰白色细砂岩显示类别:水浸显示简况:20:55钻进至井深632.35m,迟到井深631.21m,发现水浸,钻井液液量上涨竹,钻井液密度1.06g/cm 粒度 35s,Cl由 815 mg/L f 1467mg/L,槽面无显示, TG为 0.1400%,C 无,入口电导 2.08s/m 无变化,出口电导由 2.11 s/m J 2.10s/m。22:01继续钻进至井深 634.16m,迟到井深633.

23、07m,钻井液液量 上涨2.6口 ,累计上涨 3, Udi ,TG为0.0042%,C无,入口电导由 2.08 s/m J 2.07s/m,出口电导由 2.10 s/m J 2.09 s/m。钻井液密度1.06g/cm诂茂35s,Cl1467mg/L无变化,至22:15继续钻进,逐渐恢复正常。后于2005年7月8日钻进至井段1631.00m1632.51m发生井漏,由于洪灾,2005年7月9日19:0014日09:12等材料,井下静止历时4d14h,井筒液面下降,导至本层产水82, 7m(氯离子652 mg/L ),累计产水粘孑。5、井涌显示日期:2003年12月21日显示层位:珍珠冲段显示类

24、别:井涌显示井段:2077.002080.00m显示段岩性:浅灰色细砂岩显示简况:18:04钻至井深2080.00m发现井涌,钻井液涌出喇叭口 0.5m,液量增加1.2m3,槽面 见针孔状气泡20%,油花10%,钻井液密度1.17,粘度45s,氯根3573mg/1; 18:05关井,立 套压为0; 19:10控制回压1.0MPa小循环排气,出口密度J 1.07,粘度f 67s; 19:50立压为0, 套压f 3.0MPa,随即关井;20:20开井。22:30循环加重钻井液,密度f 1.25,粘度J 55s ;恢 复钻进;12月22日01:02钻至井深2083.60m又发现井涌,密度由1.25

25、J 1.07,粘度由55 f 70s , 液量增加1.4m3,随即关井;01:30立压由Of 2.2MPa,套压由Of 4.3 MPa;03:40控制回压1.0MPa 循环加重钻井液,密度f 1.45,粘度J 53s;恢复钻进。3、压井(井涌、溢流)例一:22:55用密度2.06g/cm3粘度65s之钻井液钻进至井深3023.26m,发现井涌(喷),涌远0.30.4m (喷高15m),外溢钻井液1.7m3,泵压:15.0; 13.0MPa,进口排量:31l/s,出口排量30 t 35l/s, 出 口密度 2.00。全量 0.351 5.55%,组份:Ci 0.261 4.62; C2 0.02

26、 t 0.25; C3 0.001 0.05。23:05关井求压(其中23:0323:04正注钻井液0.5m3后瞬间立压由0 t 3MPa停泵降至 2MPa,立压 0t 2MPa,套压 0t 5MPa2月2日0:28控制回压循环排气,立压1618MPa,套压5t 10; 2MPa,排量351/s,钻井液 密度进口 2.05,出口 2.00。全量 5.551 65.55; 2.25%,组份:G 5.701 63.62 ; 2.00%; C2 0. 30 t 1.50; 0.16%; C3 0.051 0.35; 0.02%。漏失钻井液 10m3,密度 2.06。3:00控制回压加重钻井液压井,密

27、度 2.061 2.16g/cm3,立压17; 15MPa,套压2; 0MPa 3漏失钻井液 55.4m。全量5.552.25%,组份:C1 5.702.00%; C2 0.300.16%; C3 0.050.02%o 漏 失钻井液15.2m3,密度2.062.16。4:14开井循环钻井液,泵压15MPa,钻井液密度进口 2.142.16,出口 2.132.15,无漏失。 8:00钻进。本班挤入地层25.2m3,钻井液密度2.062.16.例二:21:55起钻(或下钻)至井深1500.00m发现外溢(或井口满,实际灌入量小于应灌量;或下 钻出口不断流,返出量大于正常返出量),外溢钻井液2.0m3,钻井液密度2.06o22:55强行下钻至井深2000m接方钻杆,返出钻井液10.5m3 (其中应返钻井液量6m3,外溢 钻井液量4.5m3),出口流量增大(最好有数字说明)。全量0.3

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