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1、河南秦岭金矿服务公司选矿厂提高回收率的研究与实发布时间:2009-9-5 15:57:28点击:286次【内容摘要】本文通过对该选矿厂的设备、工艺流程的分析、研究和指标计算,找出了尾矿跑高、冋收率低的主要原因,提岀了针对性、实践 性较好的解决方案,提高了选矿回收率。关键词:选矿 回收率 流程分析 研究一、引言该选矿厂是河南秦岭金矿下属福利性质的小选厂,原设计处理 能力50t/d,工艺流程为一段碎矿、一段磨矿、混汞浮选法提金。矿石 主要来源于槽洞沟矿区,矿石平均品位10g/t以上,金赋存在含金石英 脉石中,金属矿物主要有方铅矿、黄铜矿、硫铁矿等;矿石中金的嵌布 特性及粒度分布秦岭金矿选冶公司入选
2、矿石类似,属典型的小秦岭矿区 矿石。近阶段尾矿品位大致在1.2-1.4g/t左右波动,个别时高达 1.6-1.8g/to通过对生产现场和工艺流程的分析考查及指标计算,找出 了尾矿跑高的原因,提出了具体的解决和处理方案,提高了选矿回收率。二、主要设备和工艺流程该选矿厂主要设备概况: 碎矿:pef150x250型瓠式碎矿机一台(人工给矿),最大给粒 度125mm.排矿口调节范围10-40mm;磨矿:q1500x3000溢流型球磨 机一台(电振给矿)筒体有效容积5. 0立方米,样本生产能力2. 5-8t/h; 分级:q1500单螺旋分级机一台;浮选:5r机械搅拌机8台,其中粗选 三台、精选一台、扫选
3、每段二台,共四台。三、问题分析该选矿厂原设计能力50t/d,现出于多产金多出效益的目的,处理矿量达80t/d(报表测定值),远超设计生产能力;在实践屮,不仅 考虑了影响混汞浮选法提金的三要素,即浓度、细度、药剂三项指标是 否达到要求,而且对主要设备的负荷率也进行了计算。注:鉴于时间、人力等因素,未做全流程考查,仅从宏观上对 局部问题进行了探讨并找出原因,提出解决方案。所以计算中的一些指 标,如原矿处理量及入选品位等数据,是参与生产报表得岀的;单体金 粒度分布范围、金的多元素分析等数据无法得出。四、主要指标的计算1、磨矿效率的计算:由公式磨矿效率其中:y球磨机给矿中-200 0含量(含原矿和返砂
4、)«球磨机排矿中的-200目含量2、球磨机利用系数的测定:其屮:q球磨机单位处理量 t/hb2球磨机排矿中新生成的-200目含量b 1球蘑机给矿中-200冃含量v球磨机有效容积,为5.0立方米本段计算结果分析:(1) 显然,排矿细度-200 i为1&7%、溢流细度为47. 5%,达不 到单体金完全解离的要求,较大可能是尾矿跑高,回收率低的原因之一;(2) 球磨机利用系数偏低,是可能造成磨机细度不够的原因之 一,有待考查球磨机钢球充填率、钢球配比是否合理,本文从略。现场观察分析: 由于破碎段老虎口本身结构特点及破碎腔衬板更换不及时,有时出现漏大块现象;在现场考查中发现,进入球磨
5、的矿石最大达30伽。 球磨给矿采用的是电振给矿机,由于其振动效果差、且矿石 粗细不匀,并冇粘结堵塞现象,需人工不吋的捅矿仓下料口,这样就难 以保证球磨给矿均匀连续。 分级机溢流口与螺旋上沿基本平行,所以要加高溢流堰以增 大沉降区,保证有足够的沉降分级时间,以提高溢流细度。初步结论: 生产中适当控制破碎段矿石粒度。 电振给矿机改圆盘给矿机。 溢流口加焊约20公分高的钢板。注:不可忽视的是,加高溢流堰高度,势必增大分级机负荷, 相对该厂来讲,分级机主轴较为完好,且分级机返砂比可变范围又较大, 在后面的分级机负荷系统计算时也是满足的。而对秦岭金矿选冶公司选 厂,虽然分级机溢流细度不够,但由于分级机主
6、轴己多次断裂(注:返砂比没有计算),所以就不能简单地以增大溢流堰高度来提高溢流细度。(3) 分级机循环负荷的计算:其中:a分级机给矿中-200目含量b分级机排矿中-200目含量5分级机返砂中-200目含量经计算:c = 234.15%(改进后的返砂比不大,增高溢流堰是可行 的)。(4) 分级机效率的计算:正常情况下为70±5%,分级效率经计算是可行的。(5) 浮选时间的计算:首先计算浮选机入选浓度(过程从略)总重 q=3950g 干重 m=1300g 盆重 x=860g由浮选时间公式知:其中:k浮选机利用系数0. 8-0. 85%,取0.8v浮选机有效容积,为1.2立方米n浮选机台数
7、,总七台q每天处理矿石量,80tk,液固比,由测定的入选浓度14. 24%知k' =5.7s矿石真比重,取§=2.72吨/立方米代入公式得总浮选时间t = 19. 95分钟分段计算的结果为: 粗选时间tl=&55分钟,扫时间t2 = 5.70分钟,扫2时间 t3 = 5. 70分钟,精选时间t4=2. 85分钟。经检验t1+t2+t3=t=19.95分钟,计算结果正确。本段计算结果分析: 显然,处理矿量增大,入选浓度较低致使浮选时间不够,这 是尾矿跑高、回收率低的原因之一。 首先考虑的是在不增设设备的情况下解决问题,那么只有通 过提高入选浓度,来增加浮选时间,但浓度不
8、大,对混汞捕金不利,且 会使分级负荷再提高,联系现场牛产实际,增加一段扫选设备较为理想。初步结论:在生产屮,控制汞板补加水和球磨后水补加量,提高浮选入 选浓度至25%上下。这里假设入选浓度为25%,计算t = 35.92分钟,条 件是满足的。在实践中,很难通过控制给水量达到最佳入选浓度25%,且由 t2 = t3 = 570分钟可知,扫选时间不够。所以解决尾矿跑高、冋收率 低的根本措施,需要增加一段扫选设备;在三段扫选的情况下,如果入 选浓度仍为14. 24%,计算的总浮选吋间t = 2564分钟,也是不满足浮 选时间要求的。综合以上,认为既要适当提高入选浓度,又要增加一段 扫选设备。(6)
9、浮选药剂加量的测定:经现场测定,选厂粗选段黄药加量为46ml/min,由于黄药浓度 较低,取现场生产经验值10%,所以其比重可视为1,那么每小时黄药 加量为:10% x 46 x 60 = 276g/hour。 每天处理矿石80t/day,每小时处理矿量为:80/24=3. 32t/hour 那么每吨矿石耗黄药量为:276/3. 3283g/ton依次计算,黄药加量见下表:结论:药剂加量满足要求,在现场生产中属人工给药,要防止 给药阀门的粘结堵塞。五、结论及处理方案综合以上计算和分析:该选矿厂尾矿跑高、回收率低的主要原因是:分级机溢流中-200目含量偏低,浮选浓度和浮选时间不够。提出的处理方案如下:1、电振给矿不连续,建议改为圆盘给矿机。2、药剂制度上,要求加药配比合理并防止堵塞(已采纳)。3、适当控制球磨机后补加水,提高球磨浓度到70%左右(己采 纳)。4、加高分级机溢流堰约10公分(己采纳)o5、增加一段扫选,即改二扫为三扫(已采纳,注:原存在二种 意见,一是通过焊接补加现有浮选机容积;二是增加一段扫选设备,且 据现场空间看后一种方案是合理的)o六、结束语本项研究与分析计算工作历时半月z多,成功解决了该选矿厂 尾
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