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文档简介

1、    5#高压锅炉飞灰含碳量偏高原因分析及解决措施    刘振宏摘 要:我厂5#高压锅炉由杭州锅炉厂制造,型号为:ng-220/9.8-m22。自投运以来,5#锅炉飞灰含碳量含量一直在10%以上,使锅炉热效率大为降低。为有效改变这种状况,经过认真分析原因,采取正确改进措施,已将5#炉飞灰降至目前的5%左右。关键词:飞灰含碳量;运行控制;措施1 飞灰含碳量偏高原因分析(1)热风温度热风温度偏低是导致飞灰含碳量偏高原因之一。热风温度偏低,使煤粉气流的初温较低,增加了把煤粉气流加热到着火温度的着火热,煤粉气流在离开燃烧器喷口较远处才能着火燃烧,使着火推迟,将

2、会推迟整个燃烧过程,致使煤粉来不及完全燃烧就离开炉膛,造成飞灰含碳量偏大,增加了机械不完全燃烧热损失。5#炉热风温度设计值为376,正常运行时在374-380之间,与设计值相差不大,热风温度能够满足着火要求。(2)炉膛温度5#锅炉因结焦严重,由武汉锅炉有限公司对燃烧器部分进行重新设计、改造。燃烧器采用哈工大研制的百叶窗水平浓淡燃烧器;在一次风口浓侧增加钝体,进一步提高着火稳定性;减少燃烧器的高宽比,增加气流的刚性;增加一次风侧边风,防止气流刷墙结焦;在两一次风之间增加一狹窄可调的二次风,即夹心风,提高煤种的适应性;在三次风喷口上增加稳燃齿;减小燃烧器的切圆角,使切圆内700mm减小到513mm

3、;改变燃烧器的工作点,布置在燃烧器喷口处;同时卫燃带去掉25左右。卫燃带面积减少,炉膛下部水冷壁吸热增加,降低了燃烧器区域烟气的温度,对煤粉气流的着火不利,火焰中心温度降低,煤粉燃烧速度较慢,燃尽阶段的温度也较低,致使煤粉在离开炉膛之前来不及完全燃烧,必然造成飞灰含碳量偏大。通过看火孔,用远红外高温测温仪对4#、5#炉12-15m层主燃烧区域进行测温,结果如下:4#炉:最高:1549;最低:1460;平均:1495;炉膛出口显示:775;5#炉:最高:1548;最低:1414;平均:1473;炉膛出口显示:766;从中可以看出4#炉、5#炉,炉膛温度相差不大,作为同型号的锅炉,4#炉飞灰5%左

4、右,说明炉膛温度对5#炉飞灰影响不是主要原因。(3)燃烧器状况5#锅炉燃烧器经过多年运行,多个喷口因过热变形、钝体磨损或脱落而出现不同程度损坏。燃烧器的损坏,致使风粉混合不均匀,破坏了炉内良好的空气动力工况,影响煤粉浓淡分离、风粉混合,使煤粉气流发生偏斜,脱离高温区域,燃烧不完全,造成飞灰含碳量偏大。(4)给粉机来粉均匀性给粉机来粉量过大,喷口煤粉浓度较大,低温煤粉吸热较多,区域温度降低,燃烧推迟,煤粉燃烧不充分,飞灰含碳量偏大。5#锅炉由于种种原因,经常出现多个给粉机来粉不均,是造成飞灰含碳量偏高的主要原因之一。(5)煤粉细度煤粉细度越低,越利于煤粉在炉膛内迅速而完全燃烧,并且燃尽程度越高。

5、经过对5#锅炉较长一段时间的煤粉细度进行统计,煤粉细度较稳定,并与同型号的4#锅炉相比较,煤粉细度相当。(6)运行控制一次风速5#锅炉经过投运前的空气动力场试验,多年的运行调整,一次风速维持在22m/s至25 m/s左右,喷口火焰燃烧距离正常,锅炉运行稳定。二次风配风5#锅炉二次风布置上,与4#炉相比,在两个一次风之间,增加了一个夹心风。这是05年改造时,武汉锅炉厂针对5#炉的实际情况,所做出的改进。改造后5#炉运行稳定,但夹心风一直没有投用。一次风侧边风5#炉一次风侧边风原设计没有,后锅炉防结焦改造时增加,但5#炉改造后,结焦很少,也就没有投用。制粉系统三次风5#炉制粉系统自投运以来,一直是

6、甲侧制粉系统出力大,三次风带粉量大。单独甲侧制粉系统运行,能保证90%负荷旳煤粉需求。出于降低制粉电耗考虑,5#炉大多时间运行甲制。这样一来,大出力制粉系统的三次风对锅炉飞灰含碳量的影响,是显而易见的。(7)煤质和其他锅炉相比,煤种一样,影响因素可忽略。2 解决措施经过分析可以发现,影响5#炉飞灰含碳量主要因素有给粉机来粉不均、夹心风未投用、甲侧制粉系统三次风带粉量大。我们在实际工作中采取了相应的改进措施:(1)减少给粉机来粉不均的影响坚持做好定期降粉工作。每次降粉在能够保证锅炉稳定运行的前提下,尽可能的将粉位降得低些,一般降到1.5m1.0m之间。择机对煤粉仓进行清理,消除粉仓内结块及吸潮的

7、煤粉。停炉过程中将煤粉烧完。运行中,出现来粉不正常,及时进行调整,并使四角燃烧器均匀给粉。(2)适当使用夹心风经过多次投用发现,汽机投高加,给水温度正常时,夹心风不可过大,各角投20%以下;汽机退高加,给水温度低,可适当开大夹心风。经过分析,在汽机切除高加时,给水温度降低,在锅炉出口同样参数的情况下,需要投入更多的煤粉放热,来补充给水的欠焓。这样,一次风喷口煤粉浓度增加,燃烧所需的氧亦须增加,此时,应适当增加夹心二次风的使用量。(3)减轻甲侧制粉系统运行的影响甲侧制粉系统三次风对2#、4#角影响大,可通过调整,降低2#、4#角下二次风风速,比其他两个角下二次风速低3m/s-5m/s即可,延长两个角的燃烧时间,使其尽可能完全燃烧。3 结束语实践证明,采取以上措施后,5#炉飞灰含碳量由10%以上降

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